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20万t-a硫磺回收装置液硫脱气工艺研究与应用

天然气化工(C1化学与化工)2012年第37卷20万tla硫磺回收装置液硫脱气工艺研究与应用

于艳秋,裴爱霞+,张立胜,陈俊智

(中原油田普光分公司天然气净化厂,四川达州,636156)

摘要:液硫中硫化氢含量是影响液硫循环、输送、储存及成型系统安全运行的关键因素,对于大规模Claus工艺硫磺回收装置尤为显著。目前,国内对液硫脱气工艺及脱气效果验证的研究甚少。通过对普光气田单套20万以硫磺回收装置液硫脱气不达标问题进行分析研究,对液硫脱气工艺技术进行研究优化,设计并应用空气汽提与机械搅动组合脱气工艺,将液硫中硫化氢含量脱除至2.33斗眈,达到国际液硫脱气领先水平。

关键词:硫磺回收装置;液硫;脱气;硫化氢;多硫化氢;空气汽提;机械搅动

中图分类号:TQl25。116文献标识码:B文章编号:1001-9219(2012)04-40—05

Claus工艺硫磺回收装置生产的液硫中均溶解有少量H2S,在液硫输送、储存及成型过程中,H2s析出将导致系统管线、设备的腐蚀,同时造成环境污染,如在密闭空间积聚到一定浓度会发生爆炸,造成安全事故及人员伤害【11。为了降低液硫在储存和使用过程中的安全隐患,防止环境污染和经济损失,通常采用脱气工艺脱除液硫中H2S。按照不同脱气工作原理,国内外常用的液硫脱气工艺121包括:Shell脱气工艺、Aquisulf脱气工艺、Exxon脱气工艺、Amoco(BP)脱气工艺、D’GAASS脱气工艺和HySpec脱气工艺,均可将液硫中硫化氢脱除至lO斗g/g。我国硫磺回收装置液硫脱气多引用国外脱气工艺,由于装置规模较小,液硫产量低,液硫中H2S含量影响不显著,脱气工艺的研究鲜见报道。

普光气田投产后,单套硫磺回收装置产能达到20万妇,单罐液硫储存能力为5000m3,散装硫磺储存能力为11.4万t,均居国内之首,液硫脱气是否达标成为制约装置安全平稳运行的关键问题。装置投产后,由于液硫中H2s含量超标,导致液硫换热设备、管线陆续腐蚀泄漏,液硫储罐顶部H2s大量外溢,环境污染严重,此外,残余H2S在料仓储存过程中析出聚集,导致转运设备严重腐蚀、断裂。本文通过对液硫中H2S溶解和析出的机理进行分析,对比研究不同液硫脱气工艺,设计一套空气汽提与机械

收稿日期:2011-12—29;作者简介:于艳秋(1971-),男,硕士研究生,电话15882980996,电邮puguangyyq@yahoo.tom.cn;}联系人:裴爱霞,硕士研究生,电话15982981920,电邮peifei372000@163.tom。搅动组合式脱气工艺,并通过在普光净化厂20万以硫磺回收装置进行工业应用,将液硫中H2S脱除至2.33I且g/g,达到世界领先水平。

120万以硫磺回收装置简介

普光天然气净化厂共建设12套硫磺回收装置,单套装置设计硫磺产量为20万以,最大产量可达26万池,操作弹性为30%-130%,采用两级常规Claus硫磺回收和SCOT低温加氢还原吸收工艺进行酸气中硫元素回收13]。两级常规Claus硫磺回收装置硫回收率可达95%,增设低温SCOT尾气处理装置后,硫回收率可达到99.8%,排放烟气中SOz浓度满足GBl6297—1996环保标准。

硫磺回收装置工艺流程如图1所示。酸性气中1,3的H2S在反应炉内燃烧生成SO:,部分H轰和S0:反应生成单质硫(S。),并经一级硫冷器冷凝分离,剩余过程气进入一级转化器,在催化剂作用下,H2S与SO:继续反应生成S,,并经二级硫冷器冷凝分离,同样,剩余过程气继续进入二级转化器催化反应生成S,,经末级硫冷器冷凝分离,各级硫冷器冷凝产生的液硫经硫封罐进入液硫池。各级硫冷器液硫相关运行参数如表1所示。

表1普光净化厂20万妇硫磺回收装置各级硫冷器运行参数

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