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采用国内技术的20 kt-a正丁烷法顺酐装置通过验收

第2期郭宏等.还原吸收再循环硫磺回收及尾气处理工艺的工业应用

(2)加氢反应器入口压力为23kPa,比设计的20kPa略高,原因主要在于尾气的入口管线有部分堵塞现象,加氢反应器入口管线倾斜角度施工与设计方案有一定出入,管线中的液硫没有完全回流到Claus末级硫冷凝器中。

5.2装置的主要气体组成

装置的主要气体组成分析结果见表3。由表3可见,RAR加氢反应进行得较为完全,急冷塔入口的Hzs含量比加氢前上升了0.55个百分点,其它硫化物含量很低。虽然加氢反应器的温度比设计值偏低,但达到了反应的效果。吸收塔出口的HzS含量为80/-g/g,远低于设计值254/-g/g。5.3RAR开工前后装置的物料平衡数据

RAR开工前后的物料平衡数据见表4。从表4可以看出,RAR开工后总硫回收率上升到99.86%,比开工前上升了6.65个百分点;RAR开工后尾气排放的S02含量为0.27t/d(合11.25kg/h),远低于大气污染国家新的排放标准(170kg/h)。

6结论

RAR硫回收尾气处理工艺利用还原、吸收、再循环技术,对制硫装置尾气中的硫化物进行再回收,可以使排放尾气中SO。含量满足国家新的环保排放标准。但要充分发挥该工艺的效率,必须改进尾气加氢反应温度控制系统,确保装置的平稳生产,使得总硫回收率达到99.9%以上。

参考文献

1唐昭峥,胡文宾,刘玉法等.LS-971脱氧保护型硫磺回收催化剂的工业应用.石油炼制与化工,2001,32(9):35

APPLICATIoNoFRARSULFURRECoVERY

AbstractANDTAILGASTREATINGTECHNoLoGY

GuoHong,ZhangSongping

(TheRefineryofJinlingPetrochemicalCompany,Nanjing210033)

Atailgastreatingtechnology,reduction—absorption--recycle(RAR),wasapplied

inthe40kt/asulfurrecoveryunitforfurtherrecoveringthesulfurintailgas.Theregenerationofamine—enrichedsolventwascombinedwiththe1200kt/adieselhydrotreatingunit.Thecommissioningdataoftheunitshowedthatthetotalsulfurrecoveryratereached99.86%,whichincreasedby6.65percentagescomparingwiththeoriginalwithoutRAR.TheS02contentinitsexhaustgaswas0.27t/d,whichwasfarlowerthanthenewnationalexhauststandard.Theinfluencefactorsinunitstartupwereanalyzedandcountermeasureswereproposed,itwasemphasizedthatthetemperaturecontrolsystemfortailgashydrogenationshouldbeimproved.

KeyWords:sulfurrecoveryunit;Claussulfurrecovery;tailgas;hydrogenationprocess;fullscale

『磊磊飞

《国内简讯》

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采用国内技术的20kt/a正丁烷法

顺酐装置通过验收

由天津市化工设计院采用专有技术设计的20kt/a正丁烷法顺酐生产装置已通过验收,其正丁烷转化率达80%,顺酐选择性超过75%,产品质量达到国家优级品标准及国外同类产品要求,各项经济技术指标均达到设计要求和国内领先水平。

这套建在新疆吐哈油田的20kt/a顺酐装置利用轻烃资源,以液化气中的正丁烷为原料,工艺路线成熟可靠、流程短、设备少、收率高、能耗低及有利于环保等。流程控制采用先进的集散控制系统,运行平稳、安全。该装置总投资1.3亿元人民币,而引进国外同类装置需2.8亿元人民币,从而为我国顺酐行业的发展提供了新的机遇。

(中国石化有机原料科技情报中心站供稿]

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