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5#高压锅炉飞灰含碳量偏高原因分析及解决措施

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5#高压锅炉飞灰含碳量偏高原因分析及解决措施

作者:刘振宏

来源:《科学与财富》2018年第24期

摘要:我厂5#高压锅炉由杭州锅炉厂制造,型号为:NG-220/9.8-M22。自投运以来,5#锅炉飞灰含碳量含量一直在10%以上,使锅炉热效率大为降低。为有效改变这种状况,经过认真分析原因,采取正确改进措施,已将5#炉飞灰降至目前的5%左右。

关键词:飞灰含碳量;运行控制;措施

1 飞灰含碳量偏高原因分析

(1)热风温度

热风温度偏低是导致飞灰含碳量偏高原因之一。热风温度偏低,使煤粉气流的初温较低,增加了把煤粉气流加热到着火温度的着火热,煤粉气流在离开燃烧器喷口较远处才能着火燃烧,使着火推迟,将会推迟整个燃烧过程,致使煤粉来不及完全燃烧就离开炉膛,造成飞灰含碳量偏大,增加了机械不完全燃烧热损失。

5#炉热风温度设计值为376℃,正常运行时在374℃-380℃之间,与设计值相差不大,热风温度能够满足着火要求。

(2)炉膛温度

5#锅炉因结焦严重,由武汉锅炉有限公司对燃烧器部分进行重新设计、改造。燃烧器采用哈工大研制的百叶窗水平浓淡燃烧器;在一次风口浓侧增加钝体,进一步提高着火稳定性;减少燃烧器的高宽比,增加气流的刚性;增加一次风侧边风,防止气流刷墙结焦;在两一次风之间增加一狭窄可调的二次风,即夹心风,提高煤种的适应性;在三次风喷口上增加稳燃齿;减小燃烧器的切圆角,使切圆内φ700mm减小到φ513mm;改变燃烧器的工作点,布置在燃烧器喷口处;同时卫燃带去掉25㎡左右。卫燃带面积减少,炉膛下部水冷壁吸热增加,降低了燃烧器区域烟气的温度,对煤粉气流的着火不利,火焰中心温度降低,煤粉燃烧速度较慢,燃尽阶段的温度也较低,致使煤粉在离开炉膛之前来不及完全燃烧,必然造成飞灰含碳量偏大。

通过看火孔,用远红外高温测温仪对4#、5#炉12-15m层主燃烧区域进行测温,结果如下:

4#炉:最高:1549℃;最低:1460℃;平均:1495℃;炉膛出口显示:775℃;

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