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高压导气管漏气分析报告

高压导气管漏气分析报告
高压导气管漏气分析报告

***主机高压导气管漏气原因分析

检修经过:2008年4月19日***检修第52天,主机组长***安排工作负责人***进行主机高压导气管回装工作,回装前对使用的高压导管齿形垫进行过仔细检查(该齿形垫是河南亨盛密封件有限公司生产,规格470*375*4,材质1Cr18Ni9Ti)。首先回装的是西侧高压导管法兰,因为法兰是止口配合,所以在回装前专门加工了两根定位销。回装时先用行车将下法兰管拉起,然后将齿形垫上抹上密封涂料,放入法兰配合凹槽内,对称穿入四条紧固螺栓和定位销子,使用气动扳手紧固,紧到上下两法兰贴合准备进止口时,检查发现下法兰偏西南侧,止口进不去。根据现场位置情况,从起重组借来2吨倒链及1个短钢丝绳,将倒链固定在高压缸西北侧吊缸的挂耳上,另一侧连接到高压下导管上,拉倒链将下法兰揪正,紧四条螺栓,使上下止口对正进入,这时测量发现法兰北侧张口较大,而且北侧螺栓的紧力很大,为了防止螺栓过紧使螺纹咬扣,***随即安排人将定位销子打出,然后将所有螺栓穿入,同时先紧北侧螺栓,边紧边测量两侧法兰间隙,直至螺栓紧死。东侧导管法兰,直接用行车将下导管吊起,穿入定位销子及所有紧固螺栓,然后对称紧固四角螺栓,观察上下法兰止口对正后,紧固所有螺栓。紧完后,工程部技术员***用游标卡尺对法兰四个方向进行了测量,并安排主机组技术员***用量块从对称四个方向对法兰接合面间隙进行了测量记录(见检修数据记录),最大偏差为在0.06mm。

4月25日,***冲转,26日并网,检查中未发现有漏汽现象。5

月6日,在设备检查中发现化妆板内高缸处温度异常,经过仔细检查,东侧导管法兰的东南处保温吹出了一个直径80mm的洞,用手靠近,感觉有汽吹出,确认导管存在局部漏汽现象。随即对西侧法兰也进行了检查,发现保温有裂纹,并且外部温度较高,判断西侧法兰也存在漏汽现象。

原因分析:

1、高压导管法兰存在变形,张口错位较大,螺栓受力不均,造成导管法兰漏汽;

2、新齿形垫片厚度不足。从检修数据分析,修前西侧法兰结合面平均间隙为8.85mm,东侧为8.68mm,而修后西侧法兰结合面平均间隙为8.37mm,东侧为8.44mm,可见修后法兰结合面间隙分别小了0.48mm和0.24mm,但仍然发生泄漏,说明新垫片厚度比设计厚度为薄,至于薄多少,目前不得而知,因为旧垫片无法准确测量,只能用设计图纸和加工图纸比较后才能进一步分析。

3、文件包内安装工艺不够精确,没能提供螺栓紧固力矩值,工作人员只能凭经验判断,一方面测量法兰间隙值与修前值比较,一方面凭感觉判断力矩大小。本次检修中,测量法兰间隙已达到甚至小于修前间隙值,而感觉力矩也已达到要求,故结束了紧固工作。

4、工作负责人责任心不够,凭习惯性做法进行工作,没能坚持查询螺栓紧固力矩,螺栓用气扳手紧完后,未用加长搬杠复紧,螺栓紧力不足,开机后,螺栓受热伸长,紧固力量减小,造成导管法兰漏汽;

附件一:

检修数据记录:

修前高压导管结合面间隙:测量人:*** 测量工具:游标卡尺

修后高压导管接合面间隙:测量人:*** 测量工具:量块

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