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谈重庆发电厂循环水泵改造

谈重庆发电厂循环水泵改造
谈重庆发电厂循环水泵改造

2009年第7期

(总第118期)Chinese hi-tech enterprises

NO.7.2009(CumulativetyNO.118)

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中国高新技术企业

重庆发电厂的循环水系统由4台循环水泵(型号为沅江48I-20I)供2×220M W(N220-130-535/535型)汽轮机,其中2台循环水泵同轴带2台水轮机(型号为HL702-LJ-84),水轮机是利用冷凝汽轮机排汽后的循环水做功,起降低循环水泵电耗作用,达到节能降耗的目的。#1取水口对应#1井池,向#21、#22循环水泵供水,#2取水口对应#2井池,向#23、#24循环水泵供水,4台循环水泵因运行出力与设计出力差异很大,造成循环水系统供水不足,影响电厂的安全经济发电。

一、设备参数及运行情况

1.沅江48I-20I型循环水泵及电动机参数。沅江泵额定出力参数是:Q=15000m3/h,H=48.5m,n=495r/min,N=2300kW,η≮86%。循泵匹配的电动机参数是:型号:YL2500-12/2150,额定电压:6000V,额定功率:2500kw,频率:50hz,转速:495r/min,电流:293A,效率:92%。沅江48I-20I型循环水泵设计数据见表1:

表1

2.循环水泵在运行过程中存在的问题。(1)循环水泵实际出力与设计出力差异很大,循环水泵电流最高230A,正常运行电流为210A左右,循环水泵供水量不能满足发电生产需要;(2)循环水泵导轴承磨损严重,夏季长江水质较差时,2个月左右既需更换一次橡胶瓦,严重影响安全生产和经济运行;(3)循环水泵漏水大,影响现场文明生产;(4)泵体汽蚀、冲刷严重,新安装的泵体一般能运行3年就会出现泵体穿孔现象。

二、原因分析

通过分析,造成重庆电厂循环水供水不正常,有取水口地理位置以及循环水泵本身的设计原因,主要是:

1.由于取水口所处地理位置及历史等原因,该厂取水口自建成以来,一直受到含沙量高、局部间歇性泥沙淤积及漂浮物缠绕的影响,使得取水口有水量不足情况出现,循环水泵内经常进木材等杂物,严重影响循环水泵出力,引起电厂供水系统运行的经济性下降,造成循泵等设备的水力效率降低、能耗加大。

2.循环水泵导轴承材料为HT250带橡胶内衬,轴封材料为橡胶,停泵时箍紧轴防止输送介质中的泥沙进入导轴承内,泵运转时靠封水压力使轴封张开。但此处水质很差,泥沙特别重,运行中胶瓦磨损快,轴封漏水量大。检修更换胶瓦的周期短,导致循环水泵停运检修频繁,利用率低,影响循环水系统的安全性和经济性。

3.循环水泵封水压力低。水封压力过低,首先不能封住泄漏水,其次无法阻止泥沙进入导轴衬内,加剧了沙水对导轴承的冲刷。

4.循环水泵的设计额定出力为15000m3/h,实际循泵电流和供水量看,循环水泵的实际流量约9000m3/h左右,主要因为该循泵在环境恶劣的工况下,运行特性发生很大变化,使其运行出力达不到设计要求。

三、设备改进

针对循环水泵电流偏低,供水量不足,导轴承胶瓦使用周期短等问题,我们采取了如下措施对循环水泵及系统进行了改进:1.在原有电动机和安装尺寸不变的情况下,对循环水泵及叶轮进行改造,达到增容的目的。首先为平衡径向力,泵体采用双涡壳形式;其次是叶轮增设平衡筋,在叶轮后盖板外侧设置副叶片,起到平衡泵在运行中产生的轴向推力的作用,同时减少叶轮根部的泥沙量,降低叶轮根部的水压力,达到提高泵的容积效率。然后,在上、下泵盖间增装了一个密封环,既保护了上、下泵盖的冲刷与汽蚀,又降低了泄漏量。最后在泵壳材质方面进行了改进,增加了耐磨材料。

2.对循环水泵导轴承改造,将导轴承由橡胶瓦改为滚柱轴承,同时增加一个封水圈,轴承体设计一水室,外接轻工业水冷却轴承,轴承靠钙基脂润滑。改进后避免了泥沙对轴承的冲刷,每次检修后能满足一个大修周期,循环水泵的利用率大大提高。

3.为了降低泥沙对循环水泵泵壳的冲刷与汽蚀,每次在检修循环水泵时,用耐磨超级金属对泵体进行修复保护,达到每年只将超级金属冲刷掉而没有损伤泵体的目的。实践证明,

谈重庆发电厂循环水泵改造

吴云

(重庆发电厂,重庆400000)

摘要:重庆电厂安装有4台沅江48I—20I循环水泵,因其实际出力远低于设计出力,影响电厂的安全生产和经济运行。对循环水泵进行改造后,其运行参数基本达到设计值,完全能满足生产需要。通过对改造后的循环水泵试验及性能特性曲线分析,在保持电动机和安装尺寸不变的条件下,只改造循环水泵,达到了循泵增容的目的。

关键词:循环水泵;设备参数;循环水供水

中图分类号:TG174文献标识码:A文章编号:1009-2374(2009)07-0036-02

流量Q (m3/h)流量Q

1

(m3/s)

扬程H(m)效率η(%)

轴功率

P(kW)

10000 2.785475.01960 15000 4.16748.585.02330 18000 5.00042.284.32455

36

--

此方法达到了应有的效果。4.改进循环水泵的封水。首先增大循环水泵的封水压力,由0.4M Pa 改为0.6M Pa ,其次将封水由浑工业水该为清工业水。改进后盘根漏水明显减少,轴承冷却效果更加明显。

四、试验数据及循环水泵特性曲线对比

1.从运行情况看,循环水泵改造后的出力明显增加,循环水泵电流最高达278A ,正常状态下其电流为265A 。但为了更进一步验证改造后的循环水泵参数变化情况,在循环水泵出口门与沉沙池之间的水平管上段上测定流量和压力,在凝汽器进口处测定循环水温度,在循环水泵电动机控制柜处测定功率。通过开关水泵出口门调节流量的大小,测定流量、压

力和轴功率,计算出扬程、

有效功率和效率,得出整个性能数据。下面是改造后的循环水泵的设计数据

(表2)和试验计算数据(表3):

表21200LW-48.5型循环水泵设计数据表31200LW-48.5型循环水泵试验计算结果

2.绘制1200LW-48.5型循环水泵设计与实际值特性曲

线,如图1所示:图1重庆电厂循环水泵特性曲线

五、结论

1.从运行情况看,在原来电动机和安装尺寸不改变的前提下,循环水泵改造后能接近或达到额定出力要求。

2.改造后的循环水泵的实际出力与设计值接近,循环水泵的利用效率大大提高,改造后的4台循环水泵完全能满足生产需要。

3.循泵导轴承改造后,循泵的非计划检修次数明显减少,基本能满足在一个检修周期内循环水泵无检修。节约了检修成本,降低了维护工作量,提高了设备的健康水平和安全可靠性。

作者简介:吴云(1974-),男,重庆人,重庆发电厂工程师,从事电厂汽机工作。

流量Q(m 3/h)

流量Q 1(m 3/s)

扬程H(m)效率η(%)

轴功率P(kW)

4428 1.2361.6450.51440.37272 2.0260.7672.71688.29720 2.7058.5681.31944.812132 3.3755.4885.82179.113365 3.7153.2887.42261.714580 4.0551.0787.92353.1

15000

4.17

48.50

≮86

4465.5 1.24061.05251.891426.66585.0 1.82960.10768.301573.77429.8 2.06459.12371.921658.59392.8 2.60956.68378.781835.111544 3.20754.04484.252010.913436 3.73249.82186.352105.114070

3.964

48.042

86.12

2211.5

流量Q(m 3/h)流量Q 1(m 3/s)扬程H(m)效率η(%)轴功率P(kW)37--

循环水泵节能改造方法措施与案例

在石油、化工、冶金、医药、电力等行业都大量应用循环水泵,其耗电量不容小视。对循环水泵系统进行节能改造,对企业降耗增效具有很大经济价值。 我公司长期致力于水泵系统节能服务,改造了数十台循环水泵,有丰富的实践经验和体会,在此和大家交流、分享。 我们把水泵系统节能原理概括为一句话,就是“用高效水泵在高效点工作,降低管路损失尤其是降低或消除节流损失”。 这句话包含了高效水泵(水泵效率)、高效点、管路损失三个关键词,也是水泵系统节能的三个关键点。 (1)高效水泵(水泵效率):要节能,水泵效率必须高。水泵效率高低首先取决于设计水平,其次取决于制造精度和质量; (2)高效点:同一台水泵,在不同的流量点其效率是不同的,一般在额定工况附近效率最高,如果偏离额定工况较多,水泵额定效率即便很高,其实际运行效率也不高。 再延伸一点说,高效点还要考虑电机的负荷率和电机高效区,也就是说要使整个水泵系统总效率处于综合高效点。 (3)管路损失:管路损失要尽可能降低,尽量消除节流损失。 我们就是通过紧紧瞄准水泵效率、高效点、管路损失这三个关键点,对水泵实际运行工况进行科学分析和诊断,利用先进理论和科学方法,找出水泵系统存在的问题,有针对性地采取切实有效的措施,全面深入挖掘各项潜力,提高水泵额定效率、使水泵实际工作参数处于高效点、最大限度地降低管路损失,通过三方面的有机结合,实现节能目标,这就是我们

的节能原理。 我公司的具体节能措施有以下几点: 1、现场调研,正确诊断系统存在问题,有的放矢,精准确定设计参数。 2、凭借高超设计水平和节能理念,提高设计工况点的额定效率。 广泛学习和利用三元流等先进设计理论,结合CFD流场分析和动态模拟,瞄准特定工作范围,借鉴优秀水利模型,采用先进CAD设计软件,最重要的是我们有经验丰富的高级设计师,将几十年的设计经验和体会融入其中,使设计的水泵及叶轮效率接近特定工况的极限值,用高效水泵或高效叶轮(三元流叶轮)替换旧泵或旧叶轮。 3、消除工况偏移造成的效率低下。 普通水泵都是系列化定型产品,用适当间隔的有限的规格参数,来满足千差万别的工况,不可能针对某厂具体需要参数来设计制造。 水泵产品型谱的有限性和实际生产工况参数千差万别的多样性,必然会造成水泵性能参数和实际生产工艺需求及管路实际阻力之间的不完全匹配,这就导致水泵偏离高效运行区间;由于各种原因造成水泵负荷的变化也会导致水泵偏离高效区;这都会导致效率低下,造成能源浪费。 我们根据具体情况,采取各种措施消除工况偏移状况,使水泵重回高效区工作。 4、量身定做,专门设计制造,消除无用功耗。 设计院在工程设计时,一般没有对每台水泵的流量需求、管道阻力进行精确计算,普遍采用类比估算,为了安全可靠相对比较保守。

浅谈选矿厂生产水循环泵节能改造

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水泵节能改造合同能源管理项目合同范本

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务,并支付相应的节能服务费用。双方经过平等协商,在真实、充分地表达各自意愿的基础上,根据《中华人民共和国合同法》及其他相关法律法规的规定,达成如下协议,并由双方共同恪守。 第1节术语和定义 双方确定,本合同及相关附件中所涉及的有关名词和技术术语,其定义和解释如下:每小时节电量=技改前每小时总耗电-技改后每小时总耗电; 节能(电)率=(技改前每小时总耗电-技改后每小时总耗电)/技改前每小时总耗电; 节能(电)效益=工程验收单确定的每小时节电量×运行时间×电价; 第2节项目期限 2.1 本合同期限为3 年,自合同签字盖章生效日始,至节能效益分享期完成日止。 2.2本项目的建设期为90 天,自合同签字盖章生效日始,60 天内完成交货,在甲方的积极配合下,30 天内完成设备安装。 2.3 本项目的节能效益分享期的起始日为双方验收完成日,效益分享期为 3 年,约定运行时间共计20000 小时。以约定运行时间计算乙方节能效益,时间不足,效益分享期顺延。 第3节项目方案设计、实施和项目的验收 3.1 甲乙双方应当按照本合同附件一所列的项目方案文件的要求以及本合同的规定进行本项目的实施。 3.2 项目方案一经甲方批准,除非双方另行同意,或者依照本合同第7节的规定修改之外,不得修改。 3.3 乙方应当依照第2.2条规定的时间,依照项目方案的规定开始项目的建设、实施和运行。 3.4 甲乙双方应当按照附件一之文件13的规定进行项目验收。 第4节节能效益分享方式 4.1 效益分享期内,本项目节电率为28 %。按年运行8400 小时计算,预计每年可节省用电5 5.3 万度。按电价0.61 元/度计算,每年可节省电费33.7 万元。 该前述预计的指标可按照附件一中文件2规定之公式和方法予以调整。 4.2 效益分享期内,乙方分享80% 的项目节能效益。具体的分期分享比例如下: 工程验收后,节能设备运行 3 年计36 月(时间25200小时)节省的电费,按甲方

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图一、泵选型曲线图

查看1000m3/h循环水泵DFSS350-9N/4-B的性能曲线图,我们发现泵在 1000m3/h流量、55m扬程时,泵效率很高,达到81%;但在30m左右扬程运行 时,泵的运行工况远远偏离运行曲线范围,效率很低,只有40%左右,与实际 功率消耗相符。在实际运行条件下,泵的效率远低于正常值,不适合用于该工 况运行。具体见表三和图二。 图二、DFSS350-9N/4性能曲线图

2、2000m3/h循环水泵 查看2000m3/h循环水泵DFSS400-13/4-A的性能曲线图,我们发现泵在2000m3/h流量、55m扬程时,泵效率很高,达到87%;但在30m 左右扬程运行时,泵的运行工况远远偏离运行曲线范围,效率很低,只有50%左右,与实际功率消耗相符。在实际运行条件下,泵的效率远低于正常值,不适合用于该工况运行。具体见表四和图三。 3、3000m3/h循环水泵 查看3000m3/h循环水泵DFSS600-9N/6-A的性能曲线图,我们发现泵在3000m3/h流量、55m扬程时,泵效率尚可,达到75%;但在30m 左右扬程运行时,泵的运行工况远远偏离运行曲线范围,效率很低,只有50%左右,与实际功率消耗相符。在实际运行条件下,泵的效率远低于正常值,不适合用于该工况运行。具体见表五和图四。

电厂循环水泵防腐技术

电厂循环水泵防腐技术集团企业公司编码:(LL3698-KKI1269-TM2483-LUI12689-ITT289-

电厂循环水泵防腐技术湛江电厂共装有4台300MW汽轮发电机组,配备长沙水泵厂生产的 72LKSA-21型循环水泵8台,采用并联、母管制方式运行,组成开式循环水系统。循环冷却水为海水。 循环水泵结构复杂,部件材质各异,绝大部分部件长期与海水接触,受海水腐蚀和电偶腐蚀十分严重。必须采取防腐措施加以解决。 1涂料防腐外加电流阴极保护技术的应用 水泵厂设计时在外接管、喇叭口、吐出弯管等处配备了锌板防腐块,采用牺牲阳极保护方法。但每次拆泵检查锌板防腐块已被腐蚀精光,防腐效果不好。为了加强防腐,采用了涂料防腐及外加电流阴极保护方案: (1)涂料防腐:将循环水泵部件用电动砂轮机除锈后涂表面磷化处理剂,涂3道8号长效防腐漆和3道72-19防腐漆(两漆要求干膜总厚度各达100~150μm),外加铝牺牲阳极保护。 (2)外加电流阴极保护:保护系统由恒电位仪、辅助阳极、参比电极三大部分组成,对循环水泵的内壳壁进行外加电流的阴极保护。采用ZHD-1

型智能恒电位仪,工作电位控制在-0.80到-0.85V之间;选择镀铂圆盘状的阳极;采用固态Ag/AgC1长效参比电极。 水泵检修时发现此方案对原壳防腐是成功的,泵壳内壁涂层基本完好,表面不粘附污染物,保护效果十分理想。 2泵轴热喷涂不锈钢防腐技术的应用 采用涂料防腐外加电流保护技术后,泵壳防腐效果理想,但泵轴整体却锈迹斑斑,伴有大面积蚀落,叶轮和轴的联接部位哈夫锁处腐蚀尤为严重,整个下主轴头凸肩被剥落,若再运行一段时间叶轮可能会脱落导致事故。 设计要求循环水泵工作时,轴套管内充以淡水,但实际运行时,淡水不足,轴套管内常被海水侵入,泵轴处于海水介质中,泵轴必然会遭到严重的海水腐蚀和电偶腐蚀。由于轴套管的电屏蔽作用,使得外加电流阴极保护系统的保护电流不能达到泵轴,对泵轴不能起到保护作用。 为保护泵轴,对泵轴采用了热喷涂不锈钢加涂料封闭工艺技术。其工艺流程为:一次喷砂除锈→淡水冲洗→二次喷砂除锈→热喷涂不锈钢 1Cr18Ni9Ti→涂料封闭;要求喷涂厚度在250μm左右。该工艺实施3年

循环水泵变频方案

山东鑫胜热电有限公司循环水泵中压变频项目 编制:张勇 审核:师伟华 批准:王培彬

1 项目介绍 1.1 改造项目介绍 1.2 工况调查数据 2 变频改造的节能分析 2.1 变频调速节能原理 2.2 变频改造节能分析 2.3 变频调速其他附加好处 3 项目建议改造方案 3.1 改造电气原理 3.2 控制接口与控制设计 3.3 设备外形尺寸与安装布局要求 4 ZINVERT系列智能高压变频调速系统技术简介 4.1 ZINVERT系列智能高压变频调速系统原理与结构 4.2 ZINVERT系列智能高压变频调速系统功能 4.3 ZINVERT系列高压变频调速系统使用要求及设计选型注意事项 5 ZINVERT系列智能高压变频调速系统技术参数

1 项目介绍 1.1 改造项目介绍 鑫胜热电.新上2 台10KV315KW循环水泵.为全厂提供冷却循环水。由于设计压力比实际压力大.需增加变频系统. 节能降耗。 1.2 工况调查数据

2 变频改造的节能分析 2.1 变频调速节能原理 从流体力学的原理得知. 使用感应电动机驱动的风机、水泵负载.轴功率P与流量Q. 扬程H 的关系为:P Q H 当电动机的转速由n1 变化到n2 时,Q、H、P 与转速的关系如下: Q2 Q1 n2(1) n1 H 2 H1 n n2(2) 2 1n1 可见流量Q和电机的转速n是成正比关系的. 而所需的轴功率P与转速的立方成正比 关系。所以当需要80%的额定流量时. 通过调节电机的转速至额定转速的80 %. 即调节频率到40Hz 即可.这时所需功率将仅为原来的51.2 %。 如图2-1 所示. 从风机、水泵的运行曲线图来分析采用变频调速后的节能效果。 图2-1 风机、水泵的运行曲线图 当所需风量、流量从Q1减小到Q2时. 如果采用调节阀门的办法. 管网阻力将会增加管网特性曲线上移. 系统的运行工况点从A点变到新的运行工况点B点运行.所需轴功率 P2与面积H2×Q2成正比;如果采用调速控制方式.风机、水泵转速由n1下降到n2. 其管网特性并不发生改变.但风机、水泵的特性曲线将下移. 因此其运行工况点由

中央空调节能改造可行性方案

筑 龙 网 w w w . z h u l o n g . c o m 中央空调节能改造可行性方案 随着我国国民经济的不断发展,人民生活水平的不断提高,中央空调已进入宾馆、饭店、工矿企业、办公楼等各领域。常规中央空调系统是按照最大冷热负荷进行选型设计。而全年最热及最冷的天气只有几天,因而中央空调大多数时间是在低于机组额定负荷即部分负荷状态下运行,造成了电能极大的浪费,随着科技的发展,变频器已广泛应用于各行各业,其价格便宜,技术成熟,特别是对风机、水泵的节能改造目前已在工业领域中广泛推广,其平均节电在30%以上。 一、中央空调节能最佳方法 由于中央空调主要设备是风机水泵,所以节能最佳方法就是采用变频器。目前大多数中间空调还采用以往旧的控制方式,即:通过改变压缩机机组、水泵、风机启停台数,以达到调节温度的目的。 该调节方式缺点集中表现为如下几点: ● 设备长时间全开或全闭,轮流运行,浪费电能惊人。 ● 电机直接工频启动,冲击电流大,严重影响设备使用寿命。 ● 温控效果不佳。当环境或冷热负荷发生变化时,只能通过增减冷热水泵的数量或使用挡风板来调节室内温度,温度波动大,舒适感差。 中央空调采用变频器后有如下优点: ● 变频器可软启动电机,大大减小冲击电流,降低电机轴承磨损,延长轴承寿命。 ● 调节水泵风机流量、压力可直接通过更改变频器的运行频率来完 成,可减少或取消挡板、阀门。 ● 系统耗电大大下降,噪声减小。 ● 若采用温度闭环控制方式,系统可通过检测环境温度,自动调节风量,随天气、热负荷的变化自动调节,温度变化小,调节迅速。 ● 系统可通过现场总线与中央控制室联网,实现集中远程监控。 二、供水系统变频节能改造 无论是溴化锂机组或电制冷(氟利昂)机组的中央空调系统,主机自身的能量消耗有机组控制,机外的电力消耗组不能控制,而这部分的成本是相当高的,却通常被人忽视了。尤其是溴化锂机组,在额定状态制冷运用行时,机外水泵、冷却塔的电机耗电量约占总体能源消耗成本的30%(以每公斤油2元、每度电1元计算)。无论从环境保护角度还是用户切身利益角度,都应将中央空调系统设计成最节能的系统。采用变频器来控制机外水泵电机、冷却塔电机是最简单、最有效的节能措施。一般情况节电20%~50%,每年可节省机组及系统总运行费用的12%~20%,十分惊人。

我们当前水泵节能工作中存在的问题

我们当前水泵节能工作中存在的问题 火力发电厂中,厂用电约占总发电量的8%~10%,泵与风机的耗电量约占厂用电的70%~80%,因此,降低泵与风机的功耗对于提高电厂经济效益有很大作用。循环水泵的耗电量与季节和负荷都有关系,对其进行变频改造,既可以保证其有效地工作,又可以保证其在低负荷和不同季节的最低功耗,运用灵活、节能效果明显。 一、水泵节能技术在我国发展的趋势 目前,国内外许多电力拖动场合已将矢量控制的变频器广泛应用于通用机械、纺织、印染、造纸、轧钢、化工等行业中交流电动机的无级调速,已明显取得节能效果并满足工艺和自动调速要求。但在风机、水泵应用领域仍没有得到充分应用。其主要原因是对风机、水泵类负载可大量节能了解不够。故此,我们将风机、水泵的节能原理和应用状况向客户介绍。全国风机、水泵用电量占工业用电的60%以上,如果能在这个领域充分使用变频器进行变频无级调速,对我们发展加工制造业又严重缺电的国家,是兴国之策。风机,是传送气体装置。水泵,是传送水或其它液体的装置。就其结构和工作原理而言,两者基本相同。现先以风机为例加以说明。自然通风冷却塔、循环水泵、循环水管道及管道附件是电厂循环水系统的重要组成部分,在电厂初步设计中研究系统方案确定最优化系统配置,对于降低工程建设造价具有积极意义。循环水系统设计中最核心部分就是自然通风冷却塔、

循环水泵的合理选择配置,在循环水系统建设中它们的投资费用最多、施工最复杂,对电厂总投资影响最大。直接影响电力工程建设的单位造价与电厂投资回收年限。供水系统优化设计是系统方案选择的基础,其中对方案设计影响最大的是循环水泵电动机的年费用。在保证汽轮机运行安全满负荷发电的前提下,如何降低电动机的年费用,值得每一位工程设计人员思考。 二、水泵在使用过程中的问题 1、水泵本身设计技术含量不高 现阶段我国水泵设计主要是沿袭传统的模型换算法和速度系数法,这些设计方法从某种程度上来说已经过时,因为这是建立在旧的水泵设计经验的基础上的,在设计过程中无法超越过去的设计水平,无法在效率提升上有所突破。再加上水泵设计单位对技术的资金投入和人员投入不足,水泵设计人员的创新动力不足、缺乏创新意识,从而导致了水泵产品的技术含量得不到一个质的提升,水泵本身的技术含量无法提升,节能工作自然也做不到。再加上水泵制造企业片面着重经济效益,而忽视了水泵的节能工作,国家也没有这方面的政策扶持和财政优惠,造成了水泵制造企业对水泵节能、提高水泵效率也没有积极性。 2、水泵节能存在误区 我们过去对水泵节能的理解主要是提高水泵的各项效率指标,其实这是对水泵节能理解的一个误区,是一种片面的理解。我们所说的节能范围不只是一个效率指标,而且也包含水泵的性能的稳定性、水

循环水系统水泵节能改造原理

循环水系统水泵节能改造原理 循环水系统广泛应用于钢铁、化工、建材、热电等行业的工艺设备及装置的冷却。该系统用电负荷约占整个单元项目用电量的20%~30%,能耗极大。在该技术领域中,我国与先进国家的水泵效率差距并不大,但系统运行效率差距很大。据统计,发达国家的水系统效率在75%左右,而我国仅45%左右,能源浪费严重,节能潜力巨大。 从循环水系统的设计、运行出发,通过对设计工况点、实际工况点和实际运行工况点的分析,具体解释说明循环水系统水泵节能改造的原理如下: A H H H 流量Q (m 3/h ) O B Q D H D

·A点为原设计工况点,流量Q A,扬程H A,轴功率N A,水泵效率ηA; ?C点为实际工况点,流量Q C,扬程H C,轴功率N C,水泵效率ηC; ?B点为实测工况点,流量Q B,扬程H B,轴功率N B,水泵效率ηB; ?D点为通过对实际工况点的检测分析,获得的最佳工况点,流量Q D,扬程H D,轴功率N D,水泵效率ηD; ?从上图可以看出,原泵为高扬程设计,低扬程、大流量、低效率、高能耗运行; ?经我们公司改造后的循环水系统处于最佳工况点运行,效率高、能耗低。 ?具体分析说明如下: 原设计管路特性曲线与原设计泵Q-H特性曲线交汇于A点(Q A,H A),A点为设计工况点。实际的管路特性曲线与原设计泵交汇于C(Q C,H C)点,C点位于A点右侧,即实际工况点偏右,H C小于H A很多,导致流量Q C大于Q A许多,运行时水泵机组电机超载(电流高于额定电流很多),为此实际生产中通过调整阀门开度来控制出流量,使Q B大于Q A而小于Q C运行,即实际运行管路特性曲线与设计泵Q-H特性曲线交汇于B点(Q B,H B),B点为实际运行工况点,为满足水泵在B点运行,就必须使一部分能量消耗于阀

循环泵变频改造施工组织设计方案

五、循环泵变频改造施工组织设计方案 5.1编制说明: 安装工程施工组织设计方案,在详细阅读“招标文件”充分理解设计图纸,深入现场考察的基础上,对目标工期、施工质量控制、项目管理机构及劳动组织、施工机械设备和周转材料配备、主要分项工程的施工方法及技术措施、质量安全、文明施工保证措施等方面进行初步的组织设计和部署,我们承诺:工程一旦由我公司中标,我们将在本施工组织设计的基础上,根据施工合同的要求以及业主的各项指示,向业主提供更能符合项目各项要求的施工组织设计方案,确保工程目标的完成。 5.2工程概况: 河庄坪污水厂排污泵变频改造项目主要工程量为: (1)对现用的排污泵系统安装变装控制装置,实现变频运行达到节能的目地。 (2)变频器选用ABB,用变频控制柜替换现用电源柜,原位安装一对一控制。 (3)控制柜具备本地和远程控制功能以及手动和自动运行两种方式。 (4)变频控制柜除标准功能外,增加数字式电参数仪表。 (5)预留标准通信接口。 (6)在值班室增加一面远程控制箱,可实现两地控制,方便操作。 (7)采用定液位变频运行,采用超声波液位仪。 (8)将泵主要运行参数上传到泵房值班室。 (9)更换现用的三台多级管道泵为第四代管道泵,按现有功率进行更换;增大过滤器容量,改善排污能力。 5.3编制依据: 1、《低压配电设计规范》GB50231-98; 2、《电气装置安装工程电气照明装置施工及验收规范》GB50259-96; 3、《工业自动化仪表工程施工及验收规范》GBJ93-86; 4、《电力工程电缆设计规范》GB50217; 5、《低压成套开关设备和控制设备》GB/7251.1-2005; 6、《电气装置安装工程爆炸和火灾危险环境电气装置施工及验收规范》GB50257-1996; 7、《建筑电气工程施工质量验收规范》GB/50303-2002

水泵节能改造的方法

水泵节能改造的方法 对于水泵节能这个问题,不少人都有一个疑问,水泵有什么好节能的,平时不都那么用吗?水泵运行得很好啊,根本不需要节能啊,也没耗多少电的,不可能有多大的节能空间啊,针对这一系列的问题,下面泽德污水提升器就水泵节能问题详细给大家介绍下,我们为什么要节能,还有一些常见的水泵节能改造方法。 水泵节能的原因: 由于水泵大量广泛应用,水泵是中国的能耗大户啊,每年的耗电总量达到全车总耗电量的20%之多,并且每年还呈现出大幅递增的趋势呢,从水泵的设计方面的水平来看,中车的水泵设计水泵十分接近国外发达国家的先进水平了,但是在水泵的制造,工艺技术和系统运行的效率这些方面来说,相对发达国家都还存在很大的差距,2010年就因为水泵造成的能量浪费就达到了1700亿千瓦时,在水泵造成这么严重的能源的浪费,中国的水泵节能改造迫在眉睫啊,现在国家对水泵的节能服务有很强的政策扶持, 水泵节能改造方法: 要对水泵节能改造主要分两步,先是对水泵能耗进行准确的评估,然后进行有效的改造,特别是针对能耗浪费严重的地方进行对症下药,实施有效的整改方案,减少并做到杜绝浪费,我们根据水泵运行原理可以知道,流量与转速的一次方成正比的,扬程与转速的平方成正比,功率与转速的立方成正比。假如水泵的效率一定,当要求调节流量下

降时,转速可成比例的下降,而此时功率成立方关系下降。 我们举个例:如果一台水泵电机功率为200kW,当转速下降到原转速的80%时,其耗电量为102.4kW,省电48.8%。 第一、功率因数补偿方法节能,无功功率不但增加线损和设备的发热,更主要的是功率因数的降低从而导致电网有功功率的降低,大量的无功电能消耗在线路当中,设备使用效率低下,浪费严重。使用变频调速装置后,由于变频器内部滤波电容的作用,功率因数很高,从而减少了无功损耗,增加了电网的有功功率。 第二、软启动方法节能,电机一般为直接启动或Y/D启动,启动电流等于4~7倍额定电流,这不但要求电网容量高,而且启动时会对设备和电网造成严重的冲击,影响使用寿命。使用变频装置后,利用变频器的软启动功能将使启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流,减轻了对电网的冲击和对供电容量的要求,延长了设备的使用寿命。 第三、采用闭式(或开式)变频控制技术,由能耗优化模块、智能控制系统、变频控制系统、远程监控制系统等组成,实时监控泵系统工艺参数并与目标值比较,自寻优给出满足工艺要求且实时电耗最低的运行匹配和调速策略,实行最优运行调度方案,达到最佳节能效果。 第四、采用国内名优变频器和电气元件,性能稳定,设备运行安全可靠。 第五、自动寻优功能。自寻优给出满足工艺要求且实时能耗最低

循环水泵节能技改案例分析

循环水泵节能技改案例分析 杭联热电廖原 循环水泵的配备是一般由设计院根据一定理论经验设计配置,处于安全起见在设计上都放有较大的余量,另外管道特性实际情况和最初设计的理论也可能存在偏差,设计上无法完全考虑到。循环水系统冷却泵一般具有一定的节能空间。 一、风机、泵类流体输送设备节电原理 在流体输送系统中,风机、泵类机械总是与特定的管路相连,其工作状态点由风机、泵类机械的性能曲线与管路的特性曲线共同决定(如图1)。但如果风机、泵类机械的设计点偏离了工作状态点,则系统的运行工况将偏离设计工况。 如图2,曲线I为管路的特性曲线,流量Qa是系统设计流量,在此流量下,管路的阻力为Ha,即水泵的扬程为Ha,应选用图中A点所示的流量和扬程。但如果实际选用了额定流量为Qa,扬程为Hc的的水泵的话,则水泵的工作点将移至图中的B点,这时系统中的水流量将大于设计流量Qa,达到Qb,由于流量的增大,水泵的运行功率也增大,使得水泵的能耗增多。同时,由于水泵的额定流量为Qa,因此水泵实际运行在A点时的工作效率最高,如果工况点偏移至B点,图2的效率曲线图可以看出,水泵的工作效率急剧下降,造成很多不必要的能源浪费。 由于风机、泵类流体输送设备有上图中所描述的特性,因此风机、泵类流体输送设备在

设计中有一唯一的最佳运行工况点,在该点下运行的运行效率达到最高,也是最节能的。但如果实际运行工况点偏离设计的最佳运行工况点,则运行效率也大大降低,造成能耗白白的浪费。 泵的工作运行取决于泵的性能曲线,还取决于管路系统的性能,即管路特性曲线。由这两条曲线的交点来决定泵在管路系统中的运行工况。 同时,水泵本身因设计、加工、安装等原因,不同厂家和型号的泵本身的效率是有较大差异的。另,运行后的汽蚀,腐蚀、结垢、维护等原因会使泵的效率逐渐下降。 二、循环水泵实际运行状态分析 我公司循环水系统配置有4台大功率循环水泵(20Sh-13A)。单台循环水泵额定流量1870M3/h,额定扬称程31m,轴功率187kw。循环水泵随季节变换冷却负荷不同,实际会投用1-3台循环水泵。机组已稳定运行,管道特性也不会再有变化,根据现有的管道特性来重新设计配置最合理的水泵,来达到节能的目的。 对循环水泵进行运行状况进行测算。 如图为单台循环水泵运行曲线。 A点为设计工作点,但实际工作点为B点。由于泵设计是按A设计,所以实际工作点偏离至B点后,泵实际工作效率要低于最大工作效率。通过改造可以重新设计更换水泵,该变泵特性曲线1为2,使泵额定工况点在泵的实际工作点B重合,使泵运行在最高效率点上。 相同两台同性能的泵并联运行,图中I,II两台相同的性能泵的性能曲线,并联性能曲线是将单独的性能曲线的流量在扬程相等的条件下迭加起来而得到的。并联运行的特点是:扬程彼此相等,总流量为每台泵输送流量之和。

依据循环水泵重新选型节能改造的建议

,. 关于循环水泵重新选型节能改造的建议 我公司共有4台循环水泵,其规格见表一。 表一、循环水泵参数表 的95%以上,经设备部门进行叶轮切割后,取得了很大的节能效果,叶轮切割后的运行情况如表二。 表二、目前循环水泵实际运行参数 对照泵按照泵选型曲线图(见图一)的曲线,发现按照设计参数(见蓝线部分),泵的选型比较科学、合理,理论泵效率都大于 80%。但由于实际运行参数与设计参数相差太远,使泵的效率明显偏低。各泵的参数比较如下。

图一、泵选型曲线图

查看1000m3/h 循环水泵 DFSS350-9N/4-B 的性能曲线图,我们发现泵 在 1000m3/h 流量、55m 扬程时,泵效率很高,达到81%;但在30m 左右扬程 运行时,泵的运行工况远远偏离运行曲线范围,效率很低,只有 40%左右,与 实际 功率消耗相符。在实际运行条件下,泵的效率远低于正常值,不适合用于该工 况运行。具体见表三和图二。 图二、DFSS350-9N/4 性能曲线图 表三、1000m3/h 循环水泵运行参数比

,.

2、2000m3/h 循环水泵 查看2000m3/h 循环水泵 DFSS400-13/4-A 的性能曲线图,我们发现泵在 2000m3/h 流量、55m 扬程时,泵效率很高,达到 87%;但在 30m 左右扬程运行时,泵的运行工况远远偏离运行曲线范围,效率很低,只有 50%左右,与实际功率消耗相符。在实际运行条件下,泵的效率远低于正常值,不适合用于该工况运行。具体见表四和图三。 表四、2000m3/h 循环水泵运行参数比 3、3000m3/h 循环水泵 查看3000m3/h 循环水泵 DFSS600-9N/6-A 的性能曲线图,我们发现泵在 3000m3/h 流量、55m 扬程时,泵效率尚可,达到 75%;但在 30m 左右扬程运行时,泵的运行工况远远偏离运行曲线范围,效率很低,只有 50%左右,与实际功率消耗相符。在实际运行条件下,泵的效率远低于正常值,不适合用于该工况运行。具体见表五和图四。

群光广场中央空调冷冻、冷却水泵及风机节能改造方案

深圳市海利科科技开发有限公司SHENZHEN HAILIKE SCIENCE AND TECHNOLOGY EXPLOIFATION CO.,LTD. 群光(百货)广场集中空调/冷冻系统节能 及集中监控改造方案 科技创新以人为本

群光(百货)广场集中空调/冷库系统节能 及集中监控改造方案及预算 首先感谢您在百忙之中阅读我公司的节能改造方案,也感谢您给予我公司这样一次宝贵的机会,希望您能提出宝贵的建议及批评。以下是我公司对此次节能方案的概叙:根据贵公司的招标文件要求,我公司有针对性的做出了节能及集中监控改造方案,使该系统具备以下特点: ·系统配置精良,自动化程度高,便于整个系统的集中管理; ·回路、系统、特殊单元的监控功能;能快速查阅故障、数据更改等监控工作。 ·高速画面数据,OS传送及高速总线连接; ·具备保密功能; ·基于WINDOWS的全中文操作系统,并完全支持从发现故障位置,分析原因到复位为止时的整个过程; ·优化了的视窗32版本综合开序环境,具备画面转换器、文件处理、求助视窗、调试、过程管理器等等功能; 同时,我公司承诺改造后的最低节电率为20%,但依据现场的实际情况来推算改造后节电率在30%以上,以下针对各部分进行综叙: 一、监控中心工作站监控管理系统 采用韩国LS K120系列产品,内置32BIT的RISC高速图芯形片,为同类人机界面中速度最快的一种。可用标准的WINDOWS工具进行配置,使用软键、功能键或触摸控制,简化了

操作,也保证了操作的安全性;并可轻松地连接其他控制系统。即使在光线很差的情况下也有很高的对比显示和极佳的可读性,并支持中文字符集,使用户操作方便。 中央空调节能自动控制系统监控装置改造方案报价(一套)单位:元 二、冷却水泵节能自动控制系统改造方案及预算 集中空调系统冷却水泵共有七台:5台132K W、2台30K W,以及冻库系统冷却水泵共有二台:2台18.5K W。改造分别采用一台变频器拖动七台水泵和一台变频器拖动二台水泵的循环控制方式,采用温差做为控制的标准信号。 节能改造分别采用一台132K W和一台18.5KW的变频器及相应的空气开关、智能控制器、接触器、热继电器、P L C及传感器组成的控制系统,系统改造后能达到节能降耗及无人值守自动控制的目的。 该控制系统由变频回路和工频回路两部分组成: 变频回路:由一台变频器,空气开关,3个交流接触器和自动运行控制回路及信号报警回路组成变频循环运行回路。工频回路:空气开关、交

循环水泵节能降耗的途径与实践

循环水泵节能降耗的途径与实践 发表时间:2019-08-23T09:43:33.147Z 来源:《建筑学研究前沿》2019年9期作者:申智昕 [导读] 可以削弱甚至是消除循环水流到运行过程中所存在的不良情况,能够促进水流的均匀分布,实现对于循环水泵进水情况的优化与改善,值得推广应用。 冀中能源峰峰集团有限公司五矿矸石热电厂河北邯郸 056201 摘要:随着我国经济的快速发展,我国各地水厂的规模不断扩大,在国民经济建设中发挥着重要作用。水厂在生产的过程中,消耗大量的能源,用对水厂节能降耗问题问题进行分析,通过加强对循环水泵机组节能降耗管理,进一步降低能耗,有效降低供水成本。本文对送循环水泵机组节能降耗问题进行探讨,并提出促进水厂节能降耗的对策。 关键词:循环水泵;节能降耗;探讨 引言 循环水流道通常由三大部分组成,分别为引水段、前池以及进水池,之所以要构建循环水流通道,最主要的作用就是为了实现冷却塔与泵房两大部分的连接,从而充分改善水流的流态,营造更为优质的进水条件。流道内的水流受到进水条件的影响,如果长期存在漩涡、回流等不良情况,流道的水流也会因此而受到干扰,呈现出水流不均匀的现象,长此以往,还会干扰循环水泵的运行效率。不仅如此,一旦出现了震动和轻微的腐蚀现象,对于循环水泵所带来的恶性影响是十分严重的。对于循环水流到水力性能以及内部流动进行系统的研究,我们通常会采取数值模拟以及物理模型试验两类方法。早在很久以前,在我国就已经有学者针对此类问题进行了深入的研究,并提出了合理的完善方法。但是值得注意的是,物理模型实验法虽具备着一定的优势性,但却容易受到缩尺效应的干扰,因而相对来说数值模拟法更适合被应用于此类研究当中。 一、通过合理选择循环水泵节能 1.循环水泵的合理选型 新建水厂应根据水厂近远期的日供水量来确定循环水泵参数。原则上,取循环水泵房的循环水泵流量和扬程应按最高日平均时供水量和扬程来选取,同时应考虑流量变化和水源水位变化时的循环水泵效率,以求经济运行。二级泵房的循环水泵应按最高日最高时供水量和管网计算得出的总扬程选泵,此外,还应考虑流量变换时的循环水泵效率。泵的造型应该使泵的运行扬程和流量接近额定扬程和额定流量,使运行时工矿点经常保持在高校区。 二、循环水泵设计及应用中的节能降耗 1.循环水流道的流场节能 循环水流道的特征截面通常需要依据整体的流道水力特性及流态进行设置。一般来说,当将水流引入道流道之内以后,无论是在斜坡脚处,还是扩散角处,水流的流通路径都会有所扩大,水流流速最高的部分在水面表层,水面底层的就去与水面表层存在着一定的差异。当水流涌入斜坡段之后,如果存在扩散不均匀的现象,就会产生较大的漩涡。泵体的中心截面水流方向会出现混乱,此时泵进水的条件较差。不仅如此,泵体周边的水流也会失去秩序,各个方位的流速均有不同,泵体周边存在着较为明显的漩涡,对比来看,流道内测所出现漩涡的更为突出。当喇叭口截面的水流出现不对称现象时,水流偏流严重,会对于喇叭口处的进水情况造成影响。由此可见,在循环水流道之内,当水泵周边出现漩涡时,对于进水口以及流场产生连带影响,造成泵体震动,甚至会影响到水泵的使用效率。 2.喇叭口周围的流场节能 之所以需要在水泵的出水口处安装喇叭口,最主要的目的就是为了实现与出水管之间的连接。很多时候,为了有效减小水泵出水管所产生的水头损失,所选取的出水管管径通常要较水泵出的水口口径更大一些。这时,喇叭口也就发挥了作用。通过在水泵的出水口部分安装上喇叭口,然后再使其与管道连接,就相当于起到了水流渐变过渡运用,不致于产生较大的水头损失。通过观察喇叭口处截面的速度变化情况,我们可以了解到流速的大小及各处的不同流速。泵进水情况的变化通常由喇叭口周边的流畅情况来决定,想要充分保障泵进水的情况,就应当从确保流速的均匀分布、限制流速的平均水平来入手。当喇叭口处截面出现异常时,同体周边的流速会出现较为突出的不同。细致观察水流速度,我们可以发现,流道外侧的水流速度通常叫流道内侧的水流速度更高些。如果水流在前池没有经过充分扩散,即使逐渐流入水池,也会存在流速不均匀的情况,就会导致酮体周边的水流流速不具备均匀性特质。如果存在水流流速较快的情况,水流对于泵体所产生的作用并不均匀,进水条件会因此而受到干扰,同时也会连带着致使泵体受到不均匀的力的影响。 3.泵体附近的流速节能 我们这里所说的泵体附近包括泵体四周的每一个方位。在喇叭口截面周围,一侧的水流速度通常会大于对面一侧,两侧受力存在明显的差异,就会导致水流情况受到影响。在喇叭口截面以上的一部分去当中,同样会存在泵体一侧的水流速度远高于另一侧的情况,但其他方位的水流速度不会存在明显的差异,因而另外两个方位的受力情况大致均匀。在水下不同区域的泵体,与喇叭口附近截面相同,同样是一侧的受力情况高于另一侧,久而久之就会造成水流不平衡。总体来看,问题周边流速分布不均匀的情况即便是在不同区域也普遍存在,泵体因而难以获得均匀的受力情况,在具体运行时,就会随之而出现振动情况。 4.整流优化的节能 在应对运行振动问题时,通常会在循环水流道前的斜坡处运用整流优化措施。采取此那措施,即便难以完全消除冲击波对于循环水流道造成的干扰,也可以有效削弱对于流态以及流速等方面所产生的不良影响。也就是说,通过科学合理的采取整流措施,可以达到削弱甚至是消除循环水流到平面旋流并且使流速的分布变得更加均匀,真正的发挥了整流的作用。具体来说,我们可以在流道的斜坡部分上方增设适宜大小的压水板,并设置相应的均流板和导流敦。值得注意的是,均流板和导流墩分别设置在前池的入口处以及末尾处。 在运用了整流优化措施之后,泵体的进水情况明显获得了优化,水流的流速变得越来越均匀,水流的方向得到了校正,喇叭口区域的流态得到了控制,回流问题和漩涡问题得到了解决。细致观察泵体周边水流的流速情况,我们可以发现在运用的整流优化措施之后,我们前面所提到的泵体对应两侧流速的不均匀性得到了明显的改观,流速之间所存在的差异逐步减少,问题两侧的受力情况也越来越对称,水流流速几乎相同,泵体的受力情况基本处于平衡状态。总体来看,整流优化措施发挥了极为突出的作用,对于泵体周围的速度起到了改善

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