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中厚板精轧液压AGC系统的研究与应用

第35喜第3期金属材料与冶金工程V01.35No.32007年5月METALMATERIALSANDMETALLURGYENGINEERINGMav2007

中厚板精轧液压AGC系统的研究与应用

张树海,,戚翠芬t,侯日斌:,陈五升2

(1.河北工业职业技术学院,河北石家庄05009】;

2.济南钢铁集团规划覆计院.山东济南250101)

摘要:济铜中厚板厂与DEMAG公司联合研制的液压AGc系统,能够实现液压APC、绝对值AGc、相对AGc及其它各种补偿功能以及操作侧、传动侧同步控制功能、自动保护等功能,并且髓够完成较高的动态响应。生产运行以来.灌压AGc系统稳定、可靠,实现了AGc系统垒过程自动控制,产品质量明显提高。

关键词:中厚板;精轧机:液压;AGc

中图分类号:TG333.7+1文献标识码:A文章编号:1005—6084(2007)03一0023一04

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KEYWORDS:mediumplate;flIlishingm11;hydraulic;AGC

收稿日期:2007~04—12

作者简介:张树海(1967一),男,副教授,现于河北工业职业技术学院任教。

金属材料与冶金工程VoI.35N03

济南钢铁集团总公司中厚板厂一期工程于1998年2月试车投产,设计生产规模为40万t/a,生产线工艺设备包括:推锅式加热炉两台,高压水粗除鳞~套,四辊可逆式粗轧机一台,九辊矫直机一台,拉钢式冷床两套。铡刀式横剪两台,铡刀式纵剪两台,收集系统等。

济钢中厚板厂精轧机的建设,被誉为济钢“十五”期间的第一条生命线,为满足高精度产品的轧制,液压AGc作为产品质量的重要控制手段,要求具有较高的控制及执行功能,并且要求稳定可靠的运行。济钢与DEMAG公司联合研制开发的液压AGc系统,能够实现液压APc、绝对值AGC、相对值AGC及其它各种补偿功能、以及操作侧、传动侧同步控制功能、自动保护等功能,并且能够完成较高的动态响应。

1系统实现的主要功能

精轧机液压AGC系统要求能够实现以下主要功能:

(1)液压缸的位置自动控制(HAPc)。每个液压缸上对称安装两只高精度位移传感器,操作侧与传动侧均具有相对独立的分别控制的单侧HAPC闭环.定位精度要求达到O.005mm。

(2)厚度自动控制(HAGc)。由安装在下支撑辊轴承座下部的压头(或由装在液压缸内的压力传感器)检测轧制力信号并进行反馈,构成基本的厚度计AGc系统。用自适应补偿计算厚度构成厚度反馈。包括:绝对值AGc(轧机咬住钢板头部时钢板的厚度值);相对值A13c(轧制过程中设定的钢板厚度值)。

(3)调偏控制。

(4)同步自动控制。根据位移传感器发出的检测信号.液压伺服系统接收计算机发出的指令.实现同步控制。

(5)轧制状态的判断。

(6)自动保护功能。自动抬辊;恒压、过压、过压差、超辊缝差及零位的保护与报警,油缸限位的保护与报警;液压站内自动控制与报警;手动及自动泄油功能。

(7)头尾与温度补偿。

(8)偏心补偿。

(9)板宽补偿。

(10)系统具备模拟和自诊断功能,便于维护和调整。

(11)计算机自动预压靠清零,自动测试系统的弹性曲线并存储。

(12)轧制规程的最优化计算、在线自动设定以及轧制规程优化。

(13)轧翩规程在线自学习,轧制数学模型自学习、自适应。

(14)故障状态的记录。

(15)轧制过程主要数据的采集,包括:辊缝、压力、辊缝设定值、温度、轧制速度、成品厚差等工艺参数。采集信号可全部存储或选择性存储,可随时按照需要进行打印或现实。

2功能框图

液压AGC系统的功能框图见图1,过程及模型框架见图2。

HAPcl绝对AGcll相对AGcll故障记录ll规程自学

网步控制l

偏心补偿l

板宽卦僖l

如尾及温度

控制机

数据采集

自动保护

规程优化

预压靠清零ll槟拟与自诊断ll轧制状态判断图1液压AGC系统的功能框图

图2液压AGC系统的过程及模型框架

3液压AGC油缸及其参数

液压AGC油缸示意见图3。

2007年第3期张树海等:中厚板精轧液压AGc系统的研究与应用25

团j投肚AL九曲%f荩

油缸主要技术参数:

油缸直径:击1400脚1320一50mm。

承受最大轧制力:4500t×2。

位移传感器:每只油缸安装两只。呈180口对角安装。其主要目的,一是检测油缸的倾斜程度.二是两只传感器的平均值用作位置闭环的反馈值。

测量范围:0~50Inm:位置分辨率:O.0025mmo

压力传感器:油缸上、下腔各装有一只传感器。上腔测嚣范围O一16醐Pa_,检测精度最大误差≤实测值的±o.5%;下腔测量范围O一31.5MPa。检测精度最大误差≤实测值的±O.5%。

液压缸的技术参数:

偏摆≤O.5mm

滞环位置滞环≤O.001Ⅱ1m

摩擦测试启动压力≤O.025MPa

爬行速度空载下.当v=O.025舢^/s时,

无爬行现象

耐压值1.3×29MPa=37.7MPa

泄漏无内泄、外泄

4液压AGC系统

液压AGc系统示意见图4。

图4液压AGC系统示意

主要技术参数如下:

位置精度△≤O.005m“;

系统频响:,一3db=18Hz(阀与油缸问连接软管长度≤3m);

0,1mm阶跃时间:担25ms(上升时问);

40000时4时,打开速度v=23,9Imn/s;闭合速度v=23.9InIn/s。

5液压系统的主要参数

系统的工作压力(无杆腔)P=290MPa

有杆腔的压力JP=4—6MPa

系统的最大瞬时流量Q>l800D恤n

循环系统工作压力P=1.OMPa

循环系统工作流量Q=500L/IIlin

最大轧制力F=90000kN

6液压系统原理

液压系统控制阎组(主要硬件)见图5,液压站油源部分主要硬件配置(并非原理图)见图6。

囤5液压系统控制周组(主要硬件)

7解决的重点技术问题

(1)系统控制模式。每侧由双阀控制,组成四种工作模式:分别为:“1+2”;“2+l”;“1”;“2”;其中“l+2”模式与“1”模式相比较速度降低值不影响液压AGC的调整速度(v≥13

mm,s)。

金属材料与冶金工程V01.35NO.3

图6液压站油源部分主要硬件配置

(并非原理图)

(2)AGc缸固有频率的设定。整个AGc系统响应频率主要受AGC缸固有频率的限制,一般要求AGC缸的固有频率至少要达到系统响应频率的2.5倍以上,即AGc缸的设计固有频率,≥45Hz。

(3,低惯量,高剐性,低摩擦油缸密封材质、形式的选择。为降低系统的启动摩擦力,提高液压缸的响应速度,油缸密封采用PTFE材质,密封型式为“格来圈”。该密封材料为常规聚安脂密封摩擦力的1%。

(4)系统调整速度的确定。为满足系统在进行PⅥ℃轧制时对速度的要求.AGc缸的最大调整速度设计值不应低于23,9m“∥s。因此,整个液压系统流量瞬态值必须Q≥l800MIlin。

(5)油缸有杆腔控制参数的确定。AGC缸背压腔设计为两种压力,~种为4MPa,另一种为6MPa,采用比例减压进行控制。确保系统调整状态下AGC缸的响应。

(6)系统油源压力的确定。为保证在较大轧制力下AGc缸能够正常调整(如:60000kN),保证系统在较高效率下运行.油源压力设计值应约为负载压力的2/3。

(7)蓄能器容积的确定。为保证系统的动态响应,在控制阀组前增加合适的蓄能器容积。

(8)系统调整加速度的确定。为保证系统响应时间,加速度n≥750nlnl/s2。

(9)为便于随时监测整个系统的油液污染度,增加了高压侧油液污染度检测口。

(10)系统冲击的消除。

(11)系统控制回路过滤器的选择。

8主要参数的计算

8.1油缸直径的确定

由公式:

A=(1/2PL)(M×口+B。仉+尸。+尸。+Po

+B+%)嘶

求得:A=15370cm2

因此油缸直径口=139.927cm。

8.2液压缸初始油柱高度的确定

由公式:

L≤(卢e×A/m)(O.2~O.3/2T瞩一)

求得:£=2l。5mm。

8.3油源压力的确定

油缸直径确定后就可确定负载的油压PL=∥A=22.7MPa。根据系统效率最大化要求,正常轧制压力按60000心i考虑:只=29MPa。8.4系统平均流量的确定

由公式:Q。=A%,求得(单缸)Qn=2206.35u,min;系统平均流量Q=4412.7L/,min。8.5蓄能器的选择

(1)做低幅值高频干扰调节状态下系统需释放的流量:‰=94.2L/Ⅱlill。

(2)做大幅值低频调节状态下系统需释放的流量:碥=4591.5L/IIlin。

(3)皮囊蓄能器的总容秋:K=%/[(岛/P,)0.715一(Po/P2)0.715]=293.26(L)。

9结语

济钢中厚板精轧机液压AGc系统利用当今液压、计算机领域领先的技术,结合功能齐全的控制软件,较全面的实现了绝对和相对AGc的所有功能,技术可靠、指标先进。生产运行以来,由于压下系统设自动位置控制APc及板厚自动控制压下鼬GC,可实现轧翩状态下调整辊缝和轧辊回松,液压AGc压下速度为29.3mm/s,保证成品板质量。设备运行安全稳定,产品质量明显提高,成材率由91.2%提高到92%,因此可增加成品板产量1783t。每吨成品板与废钢差价为1125元.可增加纯利润2229

万元。取得了良好的经济效益。

中厚板精轧液压AGC系统的研究与应用

作者:张树海, 戚翠芬, 侯日斌, 陈五升, ZHANG Shu-hai, QI Cui-fen, HOU Ri-bing,CHEN Wu-sheng

作者单位:张树海,戚翠芬,ZHANG Shu-hai,QI Cui-fen(河北工业职业技术学院,河北,石家庄,050091), 侯日斌,陈五升,HOU Ri-bing,CHEN Wu-sheng(济南钢铁集团规划设计院,山东,济南

,250101)

刊名:

金属材料与冶金工程

英文刊名:METAL MATERIALS AND METALLURGY ENGINEERING

年,卷(期):2007,35(3)

引用次数:0次

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