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提升预制方桩桩尖质量

提升预制方桩桩尖质量
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钻孔灌注桩施工及质量控制(毕业论文)72249

钻孔灌注桩施工质量问题控制与防治措施 一、前言 钻孔灌注桩由于对各种地质条件的适应性、施工简单易操作且设备投入一般不是很大,因此在各类工程中得到广泛应用。但是由于钻孔灌注桩的施工大部分是在地面以下进行,其施工过程无法直接观察,成桩后也不能进行直接开挖验收,它又是最容易出现质量问题的一种基础形式。分析钻孔灌注桩在施工过程中可能发生的事故,进行必要的防范是保证钻孔灌注桩成桩质量,确保基础工程安全的重要措施。以下从几点浅谈在施工过程中遇到的问题处理办法。 二、桥梁钻孔桩施工工艺及方法 1、钻孔桩基础施工工艺 钻孔桩施工工艺流程见图2-1;孔灌注桩施工程序见图2-2。

图2-1 钻孔桩施工工艺流程图

桩端 持力层 (3)钻机就位、泥浆制备(5)钻进完成, 第一次清孔, 检孔(7)插入导管,二次清孔,砼灌注(6)吊放钢 筋笼(8)砼灌注完成,拔出导管,桩完成桩端持力层 (4)钻进 (1)平整场地、测量放样 (2)护筒埋设 图2-2 钻孔灌注桩施工程序示意图 2、施工准备

平整场地,清除坡面危石浮土。施工现场的出土路线应畅通。施工复测后,定出桩孔准确位置,在桩外侧设置桩中心的十字控制桩,设置护桩并固桩;经常检查校核护桩。放出桩孔四周。 现场四周应设置排水沟、集水井和沉淀池;孔口四周挖排水沟,做好排水系统;及时排除地表水,搭好孔口雨棚。 施工现场备足钻孔用水、粘土、碎石、片石等材料,确保意外情况发生时材料齐备,满足处理需要。 3、护筒埋设 钢护筒采用δ=8mm的钢板制作,护筒直径大于孔径0.4m。护筒顶宜高出施工水位或地下水2.0m,并高出施工地面0.5m,钢护筒四周用粘土夯实。水中护筒在钻孔作业平台上采用导向架导向,振动锤下沉至粘土层。护筒埋设或下沉到位后,顶面位置偏差不大于5cm,倾斜度小于1%。 4、钻机安装 旱地桩施工时应平整、加固处理地面,在钻架下部支点处垫设方木,以扩散对地面应力。水中桩时钻机直接安放于平台上。钻机就位时保持底盘平稳、钻架直立、钻头中心对准桩位中心,并将钻架可靠固定。确保在钻进过程中不发生倾斜和位移。 5、泥浆制备 泥浆选用优质粘土或膨润土造浆,经试验室配比确定。本工程泥浆指标采用:比重为1.1~1.30,粘度16~22秒,PH值大于6.5,含砂率不大于4%,胶体率不小于95%。对不同的地质条件可适当调整泥浆比重。 6、成孔 冲击钻进开孔时主要为造浆护壁,开孔前在孔内多放粘土,并加适量粒径不大于15cm的片石和碎石,顶部抛平,用大比重泥浆、低冲程密击,钻进0.5~1.0m后,再回填粘土,继续用低冲程密击,如此反复二、三次,使孔壁坚实、竖直、圆顺,待冲砸至钻头顶在护筒下3~4m后,方可加大冲程正常钻进。 钻孔过程中根据桩位处详细地质情况采用不同方式钻进。粘土、粉质粘土

预制桩的优缺点

预制桩的优缺点 首先我们先了解建筑预制桩施工概况: 预制桩,是在工厂或施工现场制成的各种材料、各种形式的桩(如木桩、混凝土方桩、预应力混凝土管桩、钢桩等),用沉桩设备将桩打入、压入或振入土中。 预制桩基本类别: 混凝土实心方桩 钢筋混凝土实心桩,断面一般呈方形。桩身截面一般沿桩长不变。实心方桩截面尺寸一般为200×200mm~600×600mm。钢筋混凝土实心桩桩身长度:限于桩架高度,现场预制桩的长度一般在25~30m以内。限于运输条件,工厂预制桩,桩长一般不超过12m,否则应分节预制,然后在打桩过程中予以接长。接头不宜超过3个。钢筋混凝土实心桩的优点:长度和截面可在一定范围内根据现场实际需要选择,由于在地面上预制,制作质量容易保证,承载能力高,耐久性好。因此,工程上应用较广。材料要求:钢筋混凝土实心桩所用混凝土的强度等级不宜低于C30(30N/mm2)。采用静压法沉桩时,可适当降低,但不宜低于C20,预应力混凝土桩的混凝土的强度等级不宜低于C40,主筋根据桩断面大小及吊装验算确定,一般为4~8根,直径12~25mm;不宜小于Φ14,箍筋直径为6~8mm,间距不大于200mm,打入桩桩顶2~3d长度范围内箍筋应加密,并设置钢筋网片。预制桩纵向钢筋的混凝土保护层厚度不宜小于30mm。桩尖处可将主筋合拢焊

在桩尖辅助钢筋上,在密实砂和碎石类土中,可在桩尖处包以钢板桩靴,加强桩尖。 混凝土管桩 混凝土管桩一般在预制厂用离心法生产。桩径有Φ300、Φ400、Φ500mm等,每节长度8m、10m、12m不等,接桩时,接头数量不宜超过4个。管壁内设Φ12mm~22mm主筋10根~20根,外面绕以Φ6mm螺旋箍筋,多以C30混凝土制造。混凝土管桩各节段之间的连接可以用角钢焊接或法兰螺栓连接。由于用离心法成型,混凝土中多余的水分由于离心力而甩出,故混凝土致密,强度高,抵抗地下水和其它腐蚀的性能好。混凝土管桩应达到设计强度100%后方可运到现场打桩。堆放层数不超过三层,底层管桩边缘应用楔形木块塞紧,以防滚动。 预制桩的优缺点: 优点:预制桩生产成本低,配筋率很小,节约钢材,空心桩很环保,直径小比表面积大,单方混凝土的承载力很大,施工简单,技术难度低。 缺点:预制桩的挤土效应在饱和粘性土中是负面的,会引发灌注桩断桩、缩颈等质量事故,对于挤土预制混凝土桩和钢桩会导致桩体上浮,降低承载力,增大沉降;挤土效应还会造成周边房屋、市政设施受损;,在松散土和非饱和填土中则是正面的,会起到加密、提高承载力的作用。

钻孔灌注桩施工中常见的质量问题及对策

钻孔灌注桩施工中的常见质量 问题及对策 摘要:在目前铁路工程施工中,混凝土钻孔灌注桩是基础处理的主要形式,这主要是由于桩基础能将上部结构的荷载传递到深层稳定的土层中去,从而大大减少基础沉降和结构物的不均匀沉降,是一种极为有效、安全可靠的基础形式。桩基础按受力形式可分为摩擦桩和端承桩,具体桩的受力形式工程地质条件而定; 桩基础的施工大多在水下进行,作为一项重要的隐蔽工程,其施工环节很多,施工质量控制难度较大,若某一个施工工序处理不当,就可能造成质量事故,影响工程进度。特别是在目前的客运专线施工中,对工程质量要求相当高,故搞好桩基工程也是一项重要而艰巨的任务。 关键词:钻孔灌注桩;常见质量问题;对策 一、工程概况 二、灌注桩施工工艺 施工场地平整桩位放样埋设护筒钻机就位、对中钻进(制备泥浆)成孔检查初清孔吊装钢筋笼安装导管二次清孔灌注水下砼拔除护筒 三、质量控制要点

1、护筒埋设 护筒起到导向定位及防止孔口坍塌的作用。护筒顶部宜高出施工地面50cm左右,同时高出地下水位或施工水位1.5~2.0 m。护筒埋置的深度视地质情况而定,黏性土及粉土不应小于1m;砂类土不小于2m,并且护筒埋置在较坚硬密实的土层中至少0.5m;水中筑岛时,护筒应埋入河床面以下1.0m左右。在旱地时,护筒四周应回填黏土,并分层夯实。用护桩复核护筒平面位置,保证其平面中心偏差不大于5cm,倾斜度小于1%。 2、钻机就位、桩位复核、对中、钻进 护筒埋置好后,再次对桩位进行复测确保桩位不正确;桩位复测准确无误后钻机即可就位对中,对中时保证钻锤中心和桩位中心在一竖直线上,对中偏差不得大于5cm。 钻机对中后,当采用旋转钻机钻进时,初钻的时候进尺应适当控制,在护筒底处,应低档慢速钻进,使之形成坚实的泥皮护壁。钻至护筒底下1m后,可按土质以正常速度钻进。如护筒土质松软发现漏浆时,可提起钻锥,向孔中倒入粘土或小片石,再放下钻锥倒转,使胶泥挤入孔壁堵住漏浆孔隙,稳住泥浆继续钻进。钻进过程中,根据地质情况随时调整泥浆比重及钻速,还应经常检查钻杆的竖直度,竖直度控制在2‰以内,以避免弯孔、斜孔现象的发生; 3、成孔及清孔 成孔标准为孔深、孔径、孔型以及垂直度符合相关要求,其中还应注意柱桩嵌岩深度不小于设计值。清孔要求为泥浆各项指标达到相

预制桩常见质量问题及处理方法

4、打桩中常见事故的分析、处理 在打桩施工过程中会遇见各种各样的问题,例如桩顶破碎,桩身断裂,桩身位移、扭转、倾斜,桩锤跳跃,桩身严重回弹等。 发生这些问题的原因有钢筋混凝土预制桩制作质量、沉桩操作工艺和复杂土层等三个方面的原因。 工程及施工验收规范规定,打桩过程中如遇到上述问题,都应立即暂停打桩,施工单位应与勘察、设计单位共同研究,查明 原因,提出明确的处理意见,采取相应的技术措施后,方可继 续施工。 (1)桩顶、桩身被打坏 原因: ①桩顶受到冲击产生很高的局部应力; ②桩身混凝土保护层太厚,直接受冲击的是素混凝土; ③桩帽垫层材料选用不合适,或已被打坏; ④桩顶面和桩的轴线不垂直,桩处于偏心受力状态; ⑤过打--硬土层,最后贯入度太小,锤的落距过大; ⑥桩身混凝土强度不够。 (2)打歪 原因:①制作:桩顶不平,桩身混凝土凸肚, 桩尖偏心,接桩不正; ②地质:有障碍物在土中; ③操作:初入土时歪斜,未纠正即施打。 (3)打不下 原因:①桩身被打坏;②遇上钢渣、孤石、硬土层等; ③隔期打(停歇)。 (4)一桩打下,邻桩上升 原因:在软土中,当布桩较密,打桩顺序又欠合理时, 发生一桩打下,将造成邻桩上升,或将邻桩拉 断,或引起周围土坡开裂,建筑物裂缝。

5.桩头的处理 在打完各种预制桩开挖基坑时,按设计要求的桩顶标高将桩头多余的部 分截去。截桩头时不能破坏桩身,要保证桩身的主筋伸入承台,长度应 符合设计要求。当桩顶标高在设计标高以下时,在桩位上挖成喇叭口, 凿掉桩头混凝土,剥出主筋并焊接接长至设计要求长度,与承台钢筋绑 扎在一起,用桩身同强度等级的混凝土与承台一起浇筑接长桩身。

浅析预应力管桩与预制方桩的比较

浅析预应力管桩与预制方桩的比较 摘要:本文对预应力管桩的优点和施工方法进行分析,并应用工程实例对预应力管桩和预制方桩进行比较,阐明了预应力管桩在经济、工期和工程适应方面,都比预制方桩更有优势,值得推广。 关键词:PHC预制管桩预制方桩应用实例经济效益 Abstract: in this paper, the advantages of prestressed pipe pile and construction method is analyzed, and an example of application engineering and precast prestressed pipe pile compared the piles, illustrates prestressed pipe pile in economy, time limit and engineering to adapt to, prefabricated than the piles have more advantages, is worthy to be popularized. Keywords: PHC pipe pile prefabricated prefabricated party application example economic benefits 中图分类号:TU74文献标识码:A 文章编号: 众所周知,工程桩基础作为建筑物的一个重要组成部分,肩负着保证建筑物安全、稳固的使命。以往,预制方桩由于质量直观一直作为工程桩特别是高层建筑桩基的首选桩型之一。然而近一年金山地区建筑市场上出现一个新宠,并有很快替代预制方桩之势,它就是PHC预应力管桩。 一、PHC桩概述预应力高强度混凝土管桩代号为PHC (简称PHC 管桩)。是采用先张预应力离心成型工艺,并经过10个大气压、180℃左右的蒸汽养护,制成一种空心圆筒型混疑土预制构件,标准节长为10m ,直径从300mm~800mm ,混凝土强度等级≥C80。 PHC桩是近年来我国引进日本、美国等发达国家的先进生产技术而研究开发的一种新型予制桩。该产品按照国标GB13476-92《先张法予应力混凝土管桩》设计制造。它具有:产品工厂流水线生产,质量稳定可靠;桩身混凝土强度高,耐锤打性好,贯穿能力强;单桩承载力高,单桩承载力价格便宜;对不同地质条件和不同沉桩工艺适应性强;运输吊装轻便,施工速度快,工期短,施工现场简洁文明以及成桩质量监测方便等一系列优点,是我国目前各种预制方桩理想的更新换代产品,受到越来越多业主和设计人员的欢迎。二、PHC管桩优点(一)单桩承载力高由于PHC 管桩桩身混凝土强度高,可打入密实的砂层和强风化岩层,由于挤压作用,桩端承载力可比原状土质提高70% ~80% ,桩侧摩阻力提高20%~40% 。因此,PHC 管桩承载力设计值要比同样直径的沉管灌注桩、钻

灌注桩施工质量问题及处理措施

灌注桩施工质量问题及处理措施 钻孔灌注桩常见问题及原因 ①孔壁坍塌原因分析: a.主要是因为土质松散,泥浆护壁不好,护筒周围未用粘土紧密填封以及护筒内水位不高; b.造孔机械在护筒底部造孔时触动了孔周围的土壤,钻进速度过快,空钻时间过长,沉放钢筋时碰撞了孔壁,破坏了泥膜及孔壁; c.成孔后待灌时间和灌注时间过长也会引起孔壁坍陷。 ②缩颈 缩颈是钻孔灌注桩最常见的质量问题,软土区钻孔灌注桩施工时, 清孔后, 钻孔时形成的平衡状态被打破, 灌注混凝土前, 因孔壁两侧受力不平衡而发生软土向孔内挤压占位, 即形成缩颈。 缩颈 ③钢筋笼上浮原因分析: a.钢筋笼放置初始位置过高; b.当混凝土灌至钢筋笼下提升导管,导管底端距离钢筋笼较近,由于浇筑的混凝土自导管流出后冲击力较大,推动了钢筋笼的上浮; c.上层混凝土因浇注时间较长,已接近初凝,表面形成

硬壳,混凝土与钢筋笼有一定的握裹力,混凝土在导管流出后将以一定的速度向上顶升,同时也带动钢筋笼上升。 ④钻孔偏斜原因分析: a.钻机安装就位稳定性差,作业时钻机安装不稳或钻杆弯曲所致; b.地面软弱或软硬不均匀; c.土层呈斜状分布或土层中夹有大的孤石或其他硬物等。 ⑤护筒周边冒水原因分析: a.埋设护筒的周围土不密实; b.或护筒内外水位差太大; c.或钻头起落时碰撞护筒。 ⑥断桩原因分析: a.导管底端距孔底过,远混凝土被冲洗液稀释,使水灰比增大造成混凝土不凝固,形成混凝土桩体与基岩之间被不凝固的混凝土填充; b.受地下水活动的影响或导管密封不良,冲洗液浸入混凝土使水灰比增大,形成桩身中段出现混凝土不凝体; c.由于在浇注混凝土时,导管提升和起拔过多,露出混凝土面,或因停电、待料等原因造成夹渣,出现桩身中岩渣沉积成层,将混凝土桩上下分开的现象。 ⑦导管堵塞原因分析:

桩头处理方案

桩头处理方案 一、编制依据 1、上海中建建筑设计院有限公司设计的济南欧亚大观商都二标段工程施工图纸。 2、山东惠裕土木工程有限公司提供的《欧亚大观商都建设项目岩土工程勘察报告》。 3、国家、山东省、济南市现行的相关法律、法规、规定、标准及建设工程房屋建筑方面的《工程建设标准强制性条文》、相关图集、施工合同、工程预算书等。 二、工程概况 该工程为上海中建建筑设计院有限公司设计的济南欧亚大观商都工程,是济南市10大重点工程。位于济南市市中区,卧龙路以北,阳光新路以西,兴济河以东的区域,由济南欧亚大观园房地产开发有限公司投资兴建,上海中建建筑设计院有限公司设计,山东三强建设咨询有限公司监理。 三、桩头处理 根据现场统计情况,目前桩头存在的主要问题有:桩基钢筋锚固长度不够、桩基钢筋在桩顶部位断开、桩基检测用回声探测孔未封堵、个别桩头破损较严重、桩头顶部不平整、桩顶标高低于设计标高及桩基钢筋变形。为配合建设单位对工期的要求,我单位准备对以上问题进行处理,处理方案如下: 1、桩基钢筋锚固长度不够 现象:主筋锚固长度不符合设计要求; 措施:单面搭接焊 工艺流程:清渣焊接 施工顺序:将锚固长度不符合设计要求的主筋用钢丝刷将其刷干净,用单面搭接焊将钢筋接至设计要求长度,焊接搭接长度不小于10d。焊接检测合格。 2、桩基钢筋在桩顶部位断开 现象:主筋断裂; 措施:双面搭接焊

工艺流程:清理桩头凿桩清渣焊接补混凝土 施工顺序:将有断裂主筋的桩头清理干净,观察断裂处其它主筋是否有类似征兆,桩头缺筋部位的混凝土用錾子凿去使原主筋露出不小于5d的长度,凿去的混凝土底面应留成平直面或略向桩中心倾斜,不得留成向桩外倾斜的坡度,用钢丝刷将待焊接的钢筋刷干净,用双面搭接焊将钢筋接至设计要求长度。将槽内残余混凝土渣清理干净,支设环形模板,并将周边用彩条布围护防止杂物掉入。经监理检查验收后,使用高强无收缩灌浆料进行浇筑,浇筑前必须用水湿润基层。焊接检测合格。 3、桩基检测用回声探测孔未封堵 现象:桩身有空洞; 措施:细沙回填; 工艺流程:清理薄壁管筛沙回填分层捣实 施工顺序:先将薄壁管伸出桩基部分切除,然后采用细沙进行回填,回填用细沙采用人工过筛。回填细沙过程中每回填300mm采用人工进行捣实,捣实采用直径12mm的钢筋。 4、个别桩头破损较严重 现象:桩头损坏; 措施:重新浇筑; 工艺流程:清理桩头清渣支设模板补混凝土 施工顺序:先将现有桩头部位破损混凝土用錾子剔成平直面或略向桩中心倾斜,不得留成向桩外倾斜的坡度,并将残余混凝土渣清理干净,支设环形模板,并将周边用彩条布围护防止杂物掉入。经监理检查验收后,使用高强无收缩灌浆料进行浇筑,浇筑前必须用水湿润基层。 5、桩头顶部不平整 现象:桩头顶部凹凸不平; 措施:剔凿平整,凹陷部分接桩; 工艺流程:清理桩头清渣支设模板补混凝土 施工顺序:将桩头凸出部位混凝土用錾子剔除,中间凹陷的桩基混凝土剔凿完成后,如桩顶标高低于设计标高超过5cm则进行接桩处理:将残余混凝土渣清理干净,支设环形

不适合预制管桩

一、管桩适用于震设防烈度7度及7 度以下地区;其中薄壁管桩仅适用于抗震设防烈度6度及非抗震地区。 二、下列地质条件下不宜选用管桩: 1、土层中夹有难以消除的孤石、障碍物; 2、含有不适宜作持力层且管桩又难以贯穿的坚硬夹层; 3、基岩面上没有合适持力层的岩溶地层;石灰岩地区不宜应用 4、非岩溶地区基岩以上的覆盖层为淤泥等松软土层,其下直接为中风化岩层或微风化岩层或中风化岩面上只有较薄的强风化岩层; 5、桩端持力层为遇水易软化且埋藏较浅的风化岩层; 6、对管桩的混凝土、钢筋及钢构件有强腐蚀作用的岩土层(含地下水)。 预应力管桩基础设计应注意的问题 【提要】本文主要从岩土工程的观点来探讨预应力管桩的应用条件,提出管桩基础设计应注意的几个问题;①工程勘察问题;②单桩承载力问题;③收锤标准问题;④不宜应用管桩的工程地质条件问题。 经过十年来的推广应用,预应力混凝土管桩作为一种较新型的基桩已被广东土木界所接受。广东现有管桩厂四五十家,年生产量四百万米左右,占全国的三分之二以上。目前广东高层建筑桩基主要采用人工挖孔桩、冲钻孔灌注桩和预应力管桩。在10-40层楼房的基础工程中,原来采用人工挖孔桩和冲钻孔灌注桩的,有不少已被预应力管桩所替代,这是因为预应力管桩具有工程造价较便宜、质量较可靠、长度易调整、施工速度快、监理方便、检测时间短、现场简洁等优点。但是,若对管桩的应用条件认识不清,对使用方法掌握不当,也会发生工程质量问题。下面就设计预应力管桩基础应注意的问题谈一些看法。 一、管桩的应用条件 了解管桩的应用条件,对控制管桩基础的设计质量非常有益。 管桩的制作质量要求已有国家标准《先张法预应力混凝土管桩》(GB13476-92)。管桩按混凝土强度等级分为:预应力混凝土管桩和预应力高强混凝土管桩。前者代号为PC桩,其混凝土强度等级一般为 C60或C70;后者代号为PHC桩,混凝土强度等级为C80,一般要经过高压蒸养才能生产出来,从成型到使用权用的最短时间只需三四天。管桩按抗裂变距和极限变距的大小又可分为:A型、AB型、B型,有效预压应力值约3.5~6.0Mpa的有效预压应力,打桩时桩身混凝土就可能不会出现横向裂缝,所以,对于一般的建筑工程,采用A类或AB类型桩就行。目前,广东地区常用的管桩规格如表1。 常用管桩规格表:

钻孔灌注桩常见的质量问题和处理方法

钻孔灌注桩常见的质量问题和处理方法 发表时间:2019-09-04T14:50:34.460Z 来源:《防护工程》2019年12期作者:崔立业 [导读] 本文对钻孔灌注桩在实际施工过程中发生的常见问题进行了分析,并整理了相应的防治措施,以提高钻孔灌注桩的质量,增加安全性。 山东泰通建设工程有限公司 257091 摘要:随着建筑行业的高速发展,城市用地的减少,工程地质问题尤其突出,钻孔灌注桩由于自身的特点成为桩基常用桩型。由于钻孔灌注桩施工过程中在属于隐蔽工程,很容易出现各种各样的工程质量问题,如桩钻孔偏斜、缩颈、断桩及钢筋笼偏离等质量问题,为后期的安全问题留下了巨大的隐患,本文对钻孔灌注桩在实际施工过程中发生的常见问题进行了分析,并整理了相应的防治措施,以提高钻孔灌注桩的质量,增加安全性。 关键词:钻孔灌注桩;施工质量;防治措施;隐蔽工程 1.钻孔过程中出现的施工质量问题及防治措施 1.1孔底沉渣量过多 现象:钻孔灌注桩成桩后,灌注桩的桩底沉渣量过多,清理不干净。沉渣量过多形成的原因是桩孔不干净或未进行两次打扫,泥浆太小或者泥浆注入的不够充分,导致泥沙脱落,在浇筑钢筋笼的过程中,泥浆会落入土壤底部的未对齐的孔的位置和孔壁与孔壁相撞,并填充时间太长导致泥积累。防止方法:钻孔后,钻孔底部增加10~20厘米,保持慢速空转,保持循环清除时间小于半小时。泥浆性能优良,可用以控制泥浆的密度和粘度,不可用清水代替。加强笼、钢筋笼和桩中心的倾斜,避免了洞壁的碰撞。采用冷笼连接工艺可加快对接笼的速度,减少空孔时间,减少泥沙。钢笼完成后,检查沉渣量。如果沉积物的数量超过标准要求,则应使用两次管道清孔,直到孔的密度和沉积物的厚度都符合标准要求为止。当混凝土启动时,管底与管底之间的距离应为30~40毫米。应有足够的混凝土储备,使管道能埋在混凝土表面以下一米以上,以充分发挥混凝土的冲击作用,对底沙进行溅蚀,达到清孔底的目的。 1.2缩颈 现象:孔径小于设计孔径。形成原因:钻锥焊补的不及时,严重损耗的钻锥常常钻出较设计桩径稍小的孔或者地层中有软塑土,和水相遇会使孔的直径减小。防止方法:应采用高质量水泥,加入水泥掺合料,减小水泥失水率。孔洞成型时,应加快机器功率,加快施工速度,在孔形成一段时间内,孔壁四周形成泥皮保护层,导致孔壁不会渗水,不会导致孔膨胀,或在导正器外侧焊接一定数量的金刚石刀片,在施工时起到打扫孔的作用。如果出现缩颈,采取上下循环扫孔的方法,阻止孔直径扩大。 1.3孔壁塌陷 现象:在浇筑钻孔灌注桩的过程中如发现泥浆出现气泡是连续的和泥浆脱落的现象,则说明孔壁土层有脱落的现象,可以说明孔壁有脱落的现象。形成原因:泥浆的要求不符合配合比和设计要求,不能形成良好的保护成,保护孔壁效果不佳,护筒基础深度不足,基底漏水,使基底下沉,并导致孔口破坏,特别严重时引起孔基底流沙使地面下沉,形成大范围塌孔。防治措施:按施工要用高强度水泥浆液加固孔壁,让护壁达到基本要求,按照施工要加固孔四周的松动圈减小水平压力,保护孔壁。按施工要求设置护筒深度,及时补充清水,保证孔内水头,并及时浇筑成孔:遇到软弱和细沙土层时要快速施工,要加快施工进度,以便形成良好孔壁 1.4钻孔偏斜 现象:成桩后,桩孔出现较大的竖向偏差或弯曲。原因如下:由于钻机底座具有一定的倾斜,和表面状况出现一定的沉降导致钻井过程中的错误,以及错误发生在软硬土层交界处由于钻头受力不平衡;钻杆有变形和连接不当,所以有一定的误差。钻井过程中外界干扰因素引起的误差。预防措施:在钻井过程中,对钻机或地基不均匀沉降底座的水平度,基座的水平度校正,底座和转盘是严格按照标准的水平位置,并钻和地面之间的接触面积,保证钻头稳定性。 1.5护筒冒水 现象:如果护筒外壁漏水过多,会引起的孔基下沉,护筒倾斜和移动,导致钻孔不准。造成原因:掩埋护筒的四周土没有压实、护筒水头过大导致钻头起落时碰撞。防治手段: 在埋筒时, 基坑与四周应选用含水量适当的的粘土层在护筒的四周适当的开孔, 使护筒内的水头高度在1到1.5米;钻头升降时, 止碰到护筒;发现护筒漏水时, 用密实粘土在四周加固。2.混凝土灌注过程中出现的施工质量问题及防治措施 2.1钢筋笼上浮 现象:它是指钢筋笼的位置超过设计位置的现象。当钢筋笼上浮时,桩基础的水平剪切强度减小。原因是钢筋笼的初始位置是不准确的,而不是固定在钢筋笼孔口。当管道被解除,剃须和笼子里发生的。当混凝土面上升到钢筋笼底部,钢筋笼很难插入混凝土、钢筋混凝土或部分已开始凝缩,因为质量的具体原因(如隔离和低坍落度)。混凝土表面浇筑在钢筋笼底。速度太快,使混凝土落在底部的管和反冲向上,和提升力大于钢筋笼的重力。措施:预防和控制钢筋笼初始位置应准确定位并与孔口固定牢固。让混凝土灌注速度满足要求,缩短充模时间,或掺合料的混凝土,防止混凝土表层进入钢筋笼,流动性变小。当混凝土接近笼子的控制管的深度为1.5米至2米。在混凝土灌注过程中,混凝土浇筑的,管道的深度的高度应随时掌握。当混凝土埋2米至3米的钢筋笼底部,管道应及时上升到钢筋笼底部。在混凝土表面管的埋置深度应保持在2米至4米,不超过5米,小于1米。 2.2断桩 现象:混凝土胶凝后不连续,中间填充松散体和土体形成不连续桩。原因如下:在混凝土灌注过程中的施工设备,如混凝土搅拌机械故障,泵和钻机等,治疗时间超过混凝土初凝时间和原因的钻孔灌注桩断桩;导管的位置不在中间当混凝土灌注,和卡不能删除只能在钢筋笼时,上下滑动。混凝土灌注也会导致灌注桩断桩的发生,混凝土配合比不好,施工前未进行材料试验,致使混凝土灌注桩在时间超过混凝土初始凝结时间时出现小的坍塌和断桩。预防措施:孔形成后,必须仔细清孔,一般采用清洗液清孔,根据孔内沉积物的情况确定冲孔时间。钻孔后,应及时灌注混凝土,以避免孔底沉积物超过规范。在浇筑混凝土前测量混凝土的直径,准确计算整个孔和第一次混凝土浇筑量。在混凝土浇筑过程中,应保证混凝土的水平面标高和管道垂直深度,以增加管道的精确性和可靠度,严格按照规范标准操作。混凝土的比例必须严格确定。混凝土要保证良好的工作和流动性2.3卡管现象:在灌注混凝土进入孔的过程中,无法连续施工的现象。造成原

预制桩和灌注桩的区别

预制桩和灌注桩的区别 一、预制桩 优点: 1、预制砼桩可在工厂集中生产,也可在场地四周预制。单节长10米左右。 2、桩的单位面积承载力较高。由于其属挤土桩,桩打人后其四周的土层被挤密,从而提高地基承载力; 3、桩身质量易于保证和检查;适用于水下施工;桩身砼的密度大,抗腐蚀性能强;施工工效高。因其打人桩的施工工序较灌注桩简单,工效也高; 4、预制桩单价较灌注桩高。预制桩的配筋是根据搬运、吊装和压人桩时的应力设计的,远超过正常工作荷载的要求,用钢量大。接桩时,还需增加相关费用; 5、锤击和振动法下沉的预制桩施工时,震动噪音大,影响四周环境,不宜在城市建筑物密集的地区使用,一般需改为静压桩机进行施工。 6、预制桩是挤土桩,施工时易引起四周地面隆起,有时还会引起已就位邻桩上浮。 7、受起吊设备能力的限制,单节桩的长度不能过长,一般为10余米。长桩需接桩时,接头处形成薄弱环节,如不能确保全桩长的垂直度,则将降低桩的承载能力,甚至还会在打桩时出现断桩。 8、不易穿透较厚的坚硬地层,当坚硬地层下仍存在需穿过的软弱层时,

则需辅以其他施工措施,如采用预钻孔等。 9、预制桩的适用条件: ①持力层上覆盖为松软土层,没有坚硬的夹层; ②持力层顶面的土质变化不大,桩长易于控制,减少截桩或多次接桩; ③水下桩基工程; ④大面积打桩工程。由于此桩工序简单,工效高,在桩数较多的前提下,可抵消预制价格较高的缺点,节省基建投资; ⑤工期比较紧的工程,因已在工厂预制,缩短工期。 缺点: 预制桩的挤土效应在饱和粘性土中是负面的,会引发灌注桩断桩、缩颈等质量事故,对于挤土预制混凝土桩和钢桩会导致桩体上浮,降低承载力,增大沉降;挤土效应还会造成周边房屋、市政设施受损;该桩不能用于抗水平荷载,在预应力铰线或填心强度足够的情况下可用做抗拔桩。部分地区预制实心方桩才有生产,但由于价格较贵,区域限制,运输和施工等原因在连云港港等相近地区未得到推广。 二、灌注桩 灌注桩是一种就位成孔,灌注混凝土或钢筋混凝土而制成的桩。 常用的有: (1)钻孔灌注桩:用螺旋钻机、潜水钻机等就地成孔灌注混凝土而成桩,施工时无振动、不挤土,但桩的沉降量稍大。螺旋钻机宜用于地下水位以上的粘性土、砂土及人工填土等,钻削下来的土块沿钻杆上的螺

灌注桩常见质量问题及防止措施

常见问题原因分析防止措施 1)钻机就位前,应对施工现场进行整平和压实,1)钻机未处于水平位置,或施并把钻机调整到水平状态,在钻进过程中,应经常检工场地未整平及压实,在钻进过程查使钻机始终处于水平状态工作。钻机平台在钻机就中发生不均匀沉降。位前,必须进行安装验收,其平台要牢固、水平、钻2)钻孔平台基底座不稳固、未机架要稳定。 处于水平状态,在钻孔过程中,钻2)应使钻机顶部的起重滑轮槽、钻杆的卡盘和护斜孔 机架发生不均匀变形。筒桩位的中心在同一垂直线上,并在钻进过程中防止3)钻杆弯曲,接头松动,致使钻机移位或出现过大的摆。 钻头晃动范围较大。3)要经常对钻杆进行检查,对弯曲的钻杆要及时4)土层软硬不均,致使钻头受调整或废弃。 力不均,或遇到孤石,探头石等。4)使用冲击钻施工时冲程不要过大,尽量采用二次成孔,以保证成孔的重直度。 1)地质构造中含有软弱层,在 钻孔通过该层中,软弱层在土压力 1)根据地质钻探资料及钻井中的土质变化,若发的作用下,向孔内挤压形成缩孔。 现含有软弱层或塑性土时,要注意经常扫孔。 缩孔2)地质构造中塑性土层,遇水 2)经常检查钻头,当出现磨损时要及时补焊,把膨胀,形成缩孔。 磨损较多的钻头补焊后,再进行扩孔至设计桩径。 3)钻头磨损过快,未及时补焊,

从而形成缩孔。 1)由于泥浆稠度小,护壁效果 1)在钻孔附近,不要设临时通过便道,禁止有大差,出现漏水;或护筒埋置较浅, 型设备作业。 或周围封堵不密实而出现漏水;或 2)在地面埋置护筒时,应在底部夯填50cm厚的护筒底部的粘土层厚度不足,护筒 粘土,在护筒周围也要夯填粘土,并注意夯实,护筒底部漏水等原因,造成泥浆水头高 周围要均匀回填,保证护筒稳固和防止地面水的渗入。 度不够,对xx压力减少。 3)水中振动沉入护筒时,应根据地质资料,将护2)泥浆相对密度过小,致使水 筒沉穿於泥及透不层,护筒之间的接头要密封好,防头对孔壁的压力较小。 止漏水。 3)在松软砂层中钻孔时进尺过 4)应根据设计部门提供的地质勘探资料,根据地快,泥浆护壁形成较慢,并壁渗水。 质情况的不同,选用适宜的泥浆比重、泥浆粘度有不孔壁坍塌4)钻进时未连续作业,中途停

混凝土预制管桩常见质量问题原因分析与处理建议

混凝土预制管桩常见质量问题原因分析与处理建议 前 言:引起预制管桩质量问题的原因是多方面的,有勘察、设计、施工的原因,也有现场管控的原因,只有理清了原因的所在才能更好的、有针对性的预防和处理预制管桩质量问题。 1.概述 桩基础作为建筑结构的一部分,质量的好坏直接关系到建筑物的安全与否。由于桩体均置于岩土层中,无法明晰问题桩的实际情况,一旦发生倾斜、开裂、断桩等质量问题,处理起来比较被动且很难达到预计的效果。问题桩的实际严重程度不同也会导致其暴露质量问题的阶段不同,若处于土方开挖阶段处理余地尚可,若处于主体建设阶段,处理起来异常困难且处理不好后果不堪设想。公司项目桩基础工程中预制管桩的运用最为广泛,质量问题也最为突出,引起的原因也是多方面的,从责任主体上讲有勘察、设计、施工的原因,也有现场管控的原因,只有理清原因的所在才能更好的、有针对性的预防和处理预制管桩质量问题。 2.混凝土预制管桩质量问题的原因分析 2.1勘察原因 (1)岩土工程勘察报告所提供的地质剖面图、钻孔柱状图和土的物理力学性 质指标建议值不准确。建议的桩端持力层不合适、桩端阻力和桩侧摩阻 力取值不当。公司项目中就出现了物理力学指标建议值过于保守而导致 沉桩困难引起高位桩现象严重的情况,高位桩的出现还会引起一系列的 连锁反应,尤其是软土地区,如桩身倾斜、断桩等等。 (2)对岩土分层违反力学分层原则,往往只是按土类粗分,把原位测试、室 内土工试验成果视为可有可无的资料。桩基础施工更多的是考验岩土体 的力学性质,正确原位测试的结果就显得尤为重要,非常具有参考价值。 (3)不适当的将成因相同但性质相差悬殊的划分为一层,尤其是这一层按性 质差的指标作为持力层的情况,性质相对好的区域桩将很难沉桩。

钻孔灌注桩常见质量问题及其处理

钻孔灌注桩施工常见质量问题分析及其处理 【摘要】钻孔灌注桩具有单桩承载力大、适应范围广等特点,近年来在各种过程中被广泛应用。但由于影响质量的因素较多,易出现各种质量问题,本文就钻孔灌注桩施工过程中易出现的质量问题进行原因分析,并提出防治措施。 【关键词】钻孔灌注桩质量问题原因分析预防处理措施 概述 钻孔灌注桩具有低噪音、小震动、无挤土、能穿越各种复杂地层和形成较大的单桩承载力、适应各种地质条件和不同规模建筑物等,所以近年来在各种工程中获得广泛应用。但由于施工过程环节多,易出现各种质量问题,如孔壁坍陷、缩径、孔径倾斜、钢筋笼上浮、断桩等等。针对这些问题,笔者根据自己的施工经验就钻孔灌注桩施工过程中易出现的质量问题进行原因分析,并提出防治措施。 一、成孔过程中易出现的质量问题及防治措施 1、护筒冒水 原因分析:这主要是由于埋设护筒时周围填土不够密实,或受到钻头碰撞所致等。 防治措施:在埋筒时坑地与四周应选用最佳含水量的粘土分层夯实;在护筒的适当高度开孔,使护简内保持的水头高度;钻头起落时防止碰撞护筒;发现护筒冒水时应立即停止钻孔,用粘土在孔壁周围填实加固,若护筒严重下沉或移位时则应重新安装护筒。 2、塌孔与缩径 原因分析:钻(冲)孔灌注桩的塌孔与缩径产生的原因基本相同。主要是地层复杂(如土体回填不密实、流砂等)、钻进速度过快、护壁泥浆性能差、成孔后放置时间过长没有灌注砼、钻头或钢筋笼的碰撞等原因所造成。 防治措施:成孔过程中要穿过较厚的砂层、砾石层时,成孔速度应控制在2m/h以内;在淤泥质粉(粘)土中成孔应采取钻压10~25Kpa,钻头转速50~70r/Min;泥浆密度控制在~cm3、粘度20~30s、含砂率≤6%,若孔内自然造浆不能满足以上要求时,可采用加黏土粉、木质素、水泥等方法改善泥浆的性能,通过对泥浆的除砂来控制泥浆的密度和含砂率,清孔时间控制在60分钟以内;出现严重缩颈则采用反复扫孔的方式扩大孔径;钢筋笼安装后立即灌注砼,最长待灌时间不超过3小时。 3、钻孔偏斜

桩头处理施工方案

桩头处理施工方案 一、编制依据 1、《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202—2016)。 2、桩位布置平面图,桩承台布置平面图。 3、参照3月31 日监理例会精神。 二、工程概况 本工程桩基础采用预应力钢筋混凝土管桩(PHC),桩外径500mm,壁厚100mm,桩总根数288根,桩顶设计标高-1.95m,桩顶锚入承台50mm。 三、施工部署 1、施工进度 桩头处理待土方开挖完成,地基验槽后,铺设砼垫层后进行。 2、劳动组织 电焊工,截桩工,杂工,桩芯土清理,砼工,塔吊司机。以上工种根据现场需要调配 3.3施工工艺 根据GB50202-2016桩顶标高允许偏差为±50mm,因此我们对静力压桩施工后桩顶低于-2.05m的桩采取接桩施工,对桩顶高于-1.85m的桩采取截桩施工,对于桩顶标高在-1.90~-2.0m之间的桩按不截桩施工、标高在2.0M 的桩,采用在桩四周做成锅底形,以保证桩头锚入承台50mm。 四、施工准备 4.1施工前准备 砼垫层铺设、桩头锚筋、桩内钢筋骨架制作完毕。 4.2主要机具准备 DZS3水准仪、电焊机、截桩机、铁锹、洛阳铲、自吸泵、小平铲、砂纸、红油漆、小振捣棒、铁抹子。 4.3现场准备 用于桩芯混凝土。现场采用塔式起重机吊斗转运,。电焊机就位,配闸箱线路连接好。 4. 4材料准备 桩芯混凝土采用非泵C40微膨涨混凝土,用于桩芯混凝土浇筑 4.4.1E43型焊条:应有出厂合格证。 4.4.3钢筋:应有出厂合格证及试验报告,用于桩内钢筋骨架及桩顶锚筋制作(见苏G03-2012)。 五、施工工艺流程 桩顶标高实测,用水准仪测量桩顶标高,并做好记录。 1、桩顶低于-2.05m桩头处理工艺流程: 桩头开挖、清理→桩顶标高实测→接桩→桩内清理→桩内钢筋骨架安装→桩内混凝土浇筑(接桩低于30CM的桩砼与承台混凝土一起浇筑)。具体做法参见(见苏G03-2012-52) 2、高于-1.85m桩头处理工艺流程 桩顶、桩壁上-1.90位置抄平→截桩→桩内清理→桩内钢筋骨架安装→桩内混凝土浇筑。(见苏G03-2012-50)

预制管桩质量通病及预防措施

PHC预应力混凝土管桩 常见质量通病及防治措施 一、PHC桩在施工过程中,会碰到各种质量通病,主要有: 1.沉桩困难,达不到设计标高; 2.桩偏移或倾斜过大; 3.桩达到设计标高或深度,但桩承载力不足; 4.压桩阻力与地质资料或试验桩所反映阻力相比有异常现象; 5.桩体破损,影响桩的继续下沉。 二、原因分析: 1、沉桩困难,达不到设计标高 主要原因分析:1)压桩设备选型不合理,设备吨位小,能量不足;2)压桩中途停歇时间过长;3)压桩过程中设备突然出现故障,排除时间过长;或突然停电;4)没有详细分析地质资料,忽略了浅层杂填土中的障碍物及硬夹层等情况;5)忽略了桩距过密或压桩顺序不合理,人为形成“封闭桩”,使地基土挤密,强度增加;6)桩身强度不足,沉桩过程中桩顶、桩身、或桩尖破损,被迫停压;7)桩就位插入倾斜过大,引起沉桩困难,甚至与邻桩相撞;8)桩的接头较多且焊接质量不好或桩停在硬夹层中接桩。 相应预防措施:1)配备合适压桩设备,保证有足够的压入能力;2)一根桩应连续压入,不应中途停歇;3)进场前对设备进行大修保养,施工时进行例行检修,确保压桩施工时设备能正常运行,避开停电时间施工;4)分析地质资料,排除浅层障碍物。配足压桩,确保桩能顺利穿过硬夹层等;5)制定合理的压桩顺序及流程,严禁形成“封闭桩”;6)严把制桩各个环节质量关,加强对进场桩的质量验收,保证桩的质量满足设计要求;7)桩就位插入时如倾斜过大应将桩拔出,待清除障碍物后再重新插入,确保压入桩的垂直度;8)合理选择桩的搭配,避免在砂质粉土、砂土等硬土层中焊接桩,采用3-4台焊机同时对称焊接,

尽量缩短焊接时间,使桩能快速连续压入。 2、桩偏移或倾斜过大 主要原因分析:1)压桩机大身(平台)没有调平;2)压桩机立柱和大身(平台)不垂直;3)就位插入时精度不足;4)相邻送桩孔的影响;5)地下障碍物、场地下限的影响;6)送桩杆、桩头、桩身不在同一轴线上,或桩顶不平整所造成的施工偏压;7)桩尖偏斜或桩体弯曲;8)接桩质量不良,接头松动或上下节桩不再同一轴线上;9)压桩顺序不合理,后压的桩及先压的桩;10)基坑围护不当,或挖土方法、顺序、开挖时间、开挖深度不当。 相应预防措施:1)压桩施工时一定要用顶升油缸将装机大身(平台)调平;2)压桩施工前将立柱和大身(平台)调至垂直状态;3)桩插入时对中误差控制在10mm,并用两台经纬仪在互相垂直的两个方向保证其垂直度;4)送桩孔应及时回填;5)施工前详细调查掌握施工环境、厂址建筑历史和地层土性,填土层的土性及分布状况,预先清除障碍物;6)施工时确保桩杆、桩头、桩身不在同一轴线上,并在施工时及时调整校验;7)提高桩的制作质量,加强进场桩的质量验收,防止桩顶和接头面的歪斜及桩尖偏心和桩体弯曲等不良现象发生,不合格的桩坚决不用;8)提高施工焊接质量,保证上下节同轴,严格按规范要求进行隐蔽工程验收;9)制定合理的压桩顺序,尽量采取“走长线”压桩,给超空隙水压力消散提供尽量长的时间,避免其累计叠加,减小挤土影响;10)压桩结束10天左右,待超空隙水压力充分消散后方可开挖;且围护结构应有足够的强度和刚度,避免侧向土体位移,机械开挖至桩顶30mm时采用人工开挖,避免挖斗碰撞桩头。 3、桩达到设计标高或深度,但桩承载力不足 主要原因分析:1)设计桩端持力层面起伏较大;2)地质勘察资料不详细,造成桩长设计不足,桩尖未进入持力层足够的深度;3)试桩时休止期未达到规范规定的时间而提前测试,或测试时附近正在打桩,桩周土体仍在扰动中。 相应预防措施:1)当知道桩端持力层面起伏较大时,应对其分区并采取不

常见钻孔灌注桩质量问题及处理方法

常见的钻孔灌注桩质量问题及处理方法摘要:分析钻孔灌注桩的常见质量事故,找出质量事故发生的原因,选用科学合理的施工工艺,尽可能防止质量事故发生,使钻孔灌注桩单桩静载试压达到优良。确保工程造成不必要的经济损失和工期延误。 关键词:钻孔灌注桩;质量问题;处理方案 abstract: this paper analyzes the common quality accident of bored, find out the reason the quality accident, to choose a scientific and reasonable construction process as much as possible to prevent the quality accident, and make the bored single pile static load test pressure reaches excellent. ensure that the project is causing unnecessary economic losses and the duration of the delay.key words: bored piles; quality problems; treatment program 中图分类号:u443.15+4文献标识码:a 近年来建筑物如雨后春笋般大量涌现,房地产行业发展突飞猛进,工程建设速度不断加快,基础工程也逐渐向环保、便捷、快速方向发展。钻孔灌注桩因其机械化作业,施工简单;钢筋笼、砼可集中加工、配送,也可以现场加工,作业方便;施工速度快,工艺成熟,相当来讲过程中安全可靠等等诸多优点,在基础工程中得到广泛应用。但因其施工工艺属隐蔽工程,相对来说质量控制难度较大,同时施工质量的好坏对桩的承载力影响很大,因此很容易出现

灌注桩质量问题案例

**电厂2×1000MW机组 1#锅炉Φ800旋挖钻孔灌注桩质量问题产生及处理案例 我项目部监理的**电厂2×1000MW机组1#锅炉Φ800旋挖钻孔灌注桩工程在2011年3月进行大小应变试验时发现存在质量问题,项目监理部对灌注桩设计、施工情况进行了详细描述,对质量问题的分析过程进行了详细介绍,对如何从监理角度加强类似地质状况的灌注桩工程质量控制进行了分析,形成工程质量控制案例如下,供其他项目监理部参考、借鉴。 一、1#炉灌注桩概况 1#炉灌注桩由A电力设计院设计、B建勘设计院有限公司施工,地质勘测由C岩土工程有限公司(A电力设计院下属公司)完成。1#炉基础类型为灌注桩承台基础,灌注桩直径800,内配12根直径16的二级钢,砼强度等级C35,砼由河北建勘现场自设集中搅拌楼供应,原材料、砼检测试验由D市第三方实验室实施,1#炉总桩数474根,设计有效桩长从36.5米至41.5米以0.5米的等差全场不均匀分布,桩端以层19板岩为持力层,要求对桩长及入持力层深度(不小于1.2米)进行双控。二、施工、监理情况 1#炉灌注桩图纸会审于2010年12月3日在A电力设计院完成,2010年12月10日开始施工,2011年1月29日施工结束。监理对施工过程进行了常规控制,对施工方案进行审核,对地质情况进行分析,对每根桩的控制坐标进行审核,对满足本场灌注桩护筒下设长度进行统计分析,对搅拌楼及原材料、钢筋加工、安装进行控制。重点对护筒的定位、提拔时间与提拔速率、成孔孔径、孔深、垂直度、清孔、沉碴厚度、层19岩顶标高、桩入岩深度、砼灌注起始时间与连续性、砼充盈系数、泥浆比重、粘度、含砂量、PH值、导管的长度、埋深等进行实时监控。每根桩从成孔到砼灌注均形成了详细施工记录。 三、检测、探查情况 2011年3月5日由C岩土工程有限公司开始进行动力两项检测:按大应变检测7%,小应变检测50%进行抽测。大应变检测结果不是很理想,小应变检测普遍不理想,小应变检测曲线异常部位均在距设计有效桩顶下负4米至负6米区域,呈全场不均匀分部。474根基桩有50%判为三类桩,后检测单位对桩芯取样9组,在有效桩顶下负4米至负6米区域发现样品外观有蜂窝、水道现象。随后由设计、检测单位指定242号桩采用直径2400的大护筒冲浆下沉进行探查。在负4米至负6米区域有明显冲刷状蜂窝两处,面积较大,且蜂窝延续较深,蜂窝内塞满淤泥,并有水平裂纹(附图

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