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采取增加液体流速措施降低油井结蜡

油气田地面工程第26卷第9期《2007.9采取增加液体流速措施降低油井结蜡

刘业国(大庆油田采油六厂)

张杰(大庆油田采油三厂)

摘要:目前。大庆油田主要开采层系为薄差油层,由于井底压力厦出液温度都相对

偏低,因此结蜡的机率增大。油田采用主要

的清防蜡方式为热水循环清蜡和化学.最滴加

药防蜡两种,适当地提高液体流动速度对降

低低产液井蜡沉积速度具有一定的作用。

关键词:大庆油田;油井防蜡;新技术

1目前热洗方式存在的弊端

(1)热水循环清蜡方式。当油井距计量间较远时,造成热洗的进口温度偏低;掺水管线存在过沟、裸露等情况时,容易造成不必要的温度损耗;管线结垢造成压力损耗问题;受井下因素影响,如套管外漏、井口密封盘根失效。

(2)化学点滴加药防蜡方式。加药时受外界环境,如路况、天气的影响;加药浓度需随油井含水的波动经常调整,较为繁琐;加药工的责任心问题。

2增加液体流速以降低油井结蜡

根据连续性方程vA=口。A,可知:节流前流速口与截面A的乘积和节流后的流速口。与截面A。的乘积相等,因此,改变截面A可以提高液体流速。但A。截面过大,将起不到增加流速的作用,过小,将使局部阻力系数f过大。根据局部阻力系数关系表可知,由于受到油管内径、抽油杆接箍外径的限制和局部阻力f的影响,直径比在1.4以上的不欲考虑。假设D/dI为1.1,则^/Al为1.22,口=0.6m/s,通过公式计算得出口.=0.73m/s,为口的1.22倍;同理当D/dl为1.2,A/A.为1.42时,口=0.6m/s,通过公式计算得出吼=O.85m/s,为"的1.42倍。

通过以上的关系,绘制流速变化图(见图1)。

从图1可以看出,随着直径比的变化.流速也发生了改变,对油管的剪切力也相应增加,对管壁的冲刷能力增大,降低了油管的结蜡度;同时,由于流速的增加,对地面管线中沉积杂质的携带能力提高,降低了管线结蜡现象的发生。

(1)管道改变后的前后流量计算。根据流量

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圈1不同直径比情况下的流速变化关系

公式吼=vA,假设p=0.6m/s。D=62mm。得出截面前液体流量为吼=1.81×10。in3/s。按照O/d=1.1及连续性方程vA=矾A。计算得出d=56mill,q=0.73m/s,得出截面后液体流量为q。=1.79x10—3m’/s;同理,在D/d=1.2的情况下,算出截面后液体流量为q。=1.80×10~m3/s,并绘制不同流速在不同直径比前后液体流量关系图。通过关系图可以看出,液体流量随着流速的增加而上升,这就排除了由于增加流速造成产量下降的因素。

(2)管道截面后的压强计算。若截面前后的压强差较大,将对抽油泵的正常工作带来负面影响,因此截面前后的压强值的大小很重要。利用伯诺利方

..P。.#

程丛+≥=生+≥即可算出截面后的压强值。由7lg7‘g

于油管内的液体为不可压缩液体,因此y=常数,这里假设为l坫为重力加速度,这里假设为10,已知截面前压强P。=2.5MPa,%;0.6m/s,D/d=1.1,得截面后压强P2=2.491NPa;同理在∥d=1.2,得截面后压强n=2.482MPa,并绘制管道截面后的压强变化图。可以看出,在O/d=l、"=3.6m/s时,截面后压强下降,而且随着流速的的增加,不同压强下降幅度加大,因此在口=3.6m/s以上时容易造成井下管柱憋压,不易采取增加流速方式降低结蜡度。

3结论

(1)适当增加流速可以降低油管的结蜡度。

(2)增加流速后,液体流量在随着流速的增加而上升。

(3)截面后压强在口=3.6m/s时下降,并随着”的增加幅度变大。易造成井下管柱憋压.不易采取增加流速方式清蜡。

(栏目主持扬军)

 万方数据

采取增加液体流速措施降低油井结蜡

作者:刘业国, 张杰

作者单位:刘业国(大庆油田采油六厂), 张杰(大庆油田采油三厂)

刊名:

油气田地面工程

英文刊名:OIL-GASFIELD SURFACE ENGINEERING

年,卷(期):2007,26(9)

被引用次数:0次

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下载时间:2010年8月6日

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