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锅炉给水电动前置泵窜轴及轴振大原因分析及处理

综述

276 2015年27期锅炉给水电动前置泵窜轴及轴振大原因分析及处理

付延平

张家口发电厂塔山分厂,河北张家口 075100

摘要:随着单机容量的不断增大,大型机组的安全运行,对电力系统具有举足轻重的影响。近年来大型辅机设备损坏事故时有发生,严重影响整个机组的安全运行。基于此,通过对锅炉电动给水泵前置泵的原因分析,结合轴窜量增大及轴振增大的实际问题,提出了相应的问题处理策略,通过现场解体检查处理,掌握了设备问题的根本原因和治理措施,以期更好的推进汽轮机的平稳安全运行。

关键词:锅炉电动给水泵;前置泵;窜轴;轴振大;问题处理

中图分类号:TM621.2 文献标识码:A 文章编号:1671-5810(2015)27-0277-02

引言

一期工程是2×600MW亚临界、直接空冷凝汽式汽轮发电机。每台机配备3台50%容量的电动调速给水泵组,是由电动给水泵、电动前置泵、液力偶合器、电动机等设备组成,2台运行,1台备用。它是向锅炉连续供水并向锅炉过热器、再热器及汽轮机高压旁路提供减温水。每台给水泵配置1台前置泵,并与给水泵主泵由同一电动机驱动。其中,前置泵的型号为SQ300-670。前置泵主要部件采用抗汽蚀材料制造,使给水泵组具有良好的抗汽蚀性能。当出现负荷波动或机组跳闸等不稳定工况时,泵应能安全运行而不发生汽蚀。在所有运行范围内,前置泵的扬程大于给水泵主泵所需要的必需汽蚀余量,并留有一定的裕量以抵消电厂中系统瞬变引起的变化。前置泵性能与给水泵相匹配,在任何允许运行工况、变工况及甩负荷的情况下均应保证主给水泵不会发生汽蚀。

1 轴窜及轴振大现象描述

1.1 电动给水泵的运行方式

最初是在机组负荷300MW左右时,2台电动给水泵也同时运行,为了保证1台事故停运时,机组的负荷不受影响。

一号机组1号电动给水泵的前置泵在机组分布试运及168期间和168结束进入商业运行时期,轴窜量、非驱动端支持和推力轴承振动逐渐增大。机组负荷300MW,发现前置泵轴承体内有异音,并且振幅最大X:0.025 mm;Y:0.061mm。下午15:00时对轴承体异音、振动跟踪检查无太大变化,晚22时检查异音增大,振动变化为最大X:0.04 mm,Y:0.067 mm。9月12日08时25分1号机负荷350MW,检查发现前置泵非驱动端轴承体发出有明显的撞击声,手触感觉振动异常大,用表测量振幅值X:0.17 mm ,Y:0.38 mm ⊙:0.087 mm。驱动端轴承振动Y:0.087mm,X:0.046mm。非驱动端轴承体振动严重超标,已无法维持正常的运行,继续运行会使部件严重损坏,还会波及其它部件的损坏。所以,电动给水泵被迫停运。

2 原因初步分析

电动前置泵转子在设计上,叶轮轴向定位在水泵壳体流道的居中位置,并用叶轮螺母将叶轮锁紧,螺母由止退垫片卡死,而螺母旋紧方向与叶轮工作旋转方向相反,没有螺母止退垫时,叶轮螺母也不可能退出松动。

根据测量叶轮与轴径的配合间隙,叶轮内圆比轴外直径按标准间隙上限还偏大0.45mm,叶轮旋转时会发生摆动,因此,产生叶轮两边螺母非驱动端逐渐旋松退出,驱动端逐渐旋紧跟进,叶轮向非驱动端逐渐移位,而叶轮两侧螺母仍然能够锁紧叶轮,叶轮偏移破坏叶轮两侧对称平衡的推力,向非驱动端移走到死点,并与泵壳磨擦,泵壳磨损1.2mm,推力轴承端盖磨损1.175mm。使得泵轴前后窜动,推力轴承压盖磨损,造成支持轴承及推力轴承水平、垂直、轴向振动增大。

3 解决方法

更换泵轴及推力轴承,改变叶轮键槽与轴键园周配合间

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