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球磨机电机轴瓦润滑方式的优化

球磨机电机轴瓦润滑方式的优化

球磨机电机轴瓦润滑方式的优化

李维科

(新疆阿舍勒铜业股份有限公司哈巴河836700)

摘要我公司4000t选矿厂现使用的6台球磨机设备是洛阳中信重工集团和山东烟台黄金设计院的产品,其配套高压电机是沈阳电机厂产品。使用中经常出现电机轴瓦发热情况,对正常的生产有很大的影响。本文主要讲述对球磨机电机轴瓦的润滑系统的优化改造。

关键词球磨机电机轴瓦润滑系统优化改造

新疆阿舍勒铜业股份有限公司于2004年9月开始投入正常生产运行,在过去的十几年生产时期内,磨浮车间的几台球磨机电机轴瓦多次出现发热情况,也出现过几次烧瓦情况,给正常生产带来很大影响。因此,排除此设备故障是我公司攻关的一个课题。

1设备故障原因分析

球磨机电机轴瓦温度升高的主要原因是供油不足,在瓦面难以形成油膜,出现电机轴与瓦面的直接摩擦。由于我公司的几台球磨机电机轴瓦的润滑方式是通过甩油环来实现的,在甩油环变形,不随电机轴转动后,润滑油就不能送到钨金瓦面,从而使得瓦面缺油,造成瓦面温度升高,如果发现不及时,或者检测系统失灵,就会烧瓦,影响到正常生产。

2改进方案

针对以上故障,提出新的改进方案,增设一套强制供油系统,此供油系统简单,容易实施。增设一个

1立方的小油箱,在油箱上安装两台小型齿轮泵(一用一备),然后配置相应的DN15的钢管和球阀及压力表等器件,使强制供油管从球磨机电机轴瓦的上部观察孔进入钨金瓦面。在靠近电机轴瓦部分,为检查方便使用透明塑料软管,油管可通过观察孔盖子中心钻孔进入。为防止油管进入瓦面后的晃动,在电机轴瓦上瓦面的吊装螺丝孔加一个螺栓,用14#铁丝弯成一个直角杆,一头靠螺栓压在吊装孔,另一头竖立部分可以穿塑料软管,塑料油管套在固定的铁丝杆上后,就不会因为设备运转振动而移动,实现稳定供油。实现强制供油后,瓦座内的油量会增加好多,必须实现润滑油的回流,便于散热和进出平衡,于是在瓦座的放油孔增设回油管路,实现多余油量进入油箱。由于放油孔在瓦座的最低位置,必须保持瓦座内的油面不得低于瓦座轴瓦的下瓦面,因此,排油管在安装时带向上的倾角,使得放油管的最高拐角点和下轴瓦面一样高,才能保证瓦座内有存油,也不会使多余的油顺电机轴流出,排油管的油最终回流到强制供油油箱,因回油管是自流,强制供油油箱一般安装在球磨机下平台。

3改造前后效果分析

球磨机电机轴瓦实行强制供油后,对于电机轴瓦来说,实现了双保险,既有甩油环供油,又有强制供油系统供油,彻底解决了电机轴瓦温度升高和烧瓦的问题。我公司在改造后的几年中,再没有出现过电机轴瓦发热和烧瓦情况,生产非常正常,球磨机的设备运转率由前几年的90%提高到了95%以上,为生产任务提供了有力保障,正因为有了球磨机的完好率和高的运转率,我公司生产处理能力由原来的

4500t/d,提高到了4800t/d,取得了好的经济效益。

此项改造投资总费用只有几千元,不仅降低了维修工人的劳动强度,而且后期运行每天只多了一个3kW的齿轮油泵,运行成本和费用与取得的经济效益相比,可以忽略不计。

综合上述,球磨机电机轴瓦润滑方式的改造,在我公司是很成功的,希望在同类设备的矿山企业中推广应用。

收稿:2017-02-27

新疆有色金属DOI:10.16206/https://www.wendangku.net/doc/b9957622.html,ki.65-1136/tg.2017.02.042第2期

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600MW机组循环水泵电机单、双速切换改造共5页文档

600MW机组循环水泵电机单、双速切换改造 0 引言 火电发电厂随着行业发展的不断深化改革,加快企业改革经济发展的步伐,不断深入科学发展理念与节约能源降低厂用电量的思路,确保我厂厂用电量每年能下降厂用电率为主要生产目标。结合本公司发电机组设备的运行方式,把握辅机设备节能降耗纳入到设备改造工作中,一次性投资,实现持久性节能省电,充分发挥设备出率运行稳定的可靠性;从而提高企业经济效益,降低发电成本及厂用电率,为我厂企业经济发展着重对设备出率和电量损耗而改造设备,从而使设备低电耗高出率作为我厂长期关注并不断完善的主要目标。 1 循环水泵电机设计选型参数配制问题 1.1 600MW共二台机组,循环水泵是机组的主要辅机设备之一。其中600MWX2机相配套A、B、C、D四台公用,在两台主机组运行中,除了夏季以外,一般投运两台辅机循泵高压电机,每投入电机工作时不能得到80%出力,循环水泵的实际功率参数和现场的实际情况出率相差很大,而产生的电量不会减少,这样造成厂用电率升高,使循环水泵无法在最佳工况点运行。水泵的运行流量效率往往很低,如果从水泵叶轮的性能曲线进行修正,更换新的叶轮,以提高水泵的运行效率。那么循环水泵在全厂各种运行条件下连续供给冷却水至凝结器,以带走主机及给水泵小汽轮机所排放的热量,并向开式冷却水系统提供冷却水。同样对机组真空系统运行方式影响很大;另一方面,其电机功率较大,电耗消耗高。因此大量降低电力生产中的电耗,有着十分重大的意义。

1.2 如果循环水泵远离最佳电机做功运行,需泵部叶轮进行改造,可以更贴近最佳工况点运行,从而达到节能降耗的目的。那么这样的投入切不符合实际,因在实际运行中,辅机循环水泵是全开出口门阀,并且往往用调整水泵运行台数的方式来满足不同水温和热负荷的需求,只能使循环水泵不能长期运行在完全出率达到满足机组的正常出率,远离电机泵部出厂设计出力,降低运行效率和使用寿命,从而对电厂的安全和经济效益带来影响为提高水泵运行效率,必须改装电机的极速调整泵部运行的出率。 2 改造设备情况 2.1 一期#1、#2机组循环水泵系统共有4台循环水泵高压电机,正常运行时是一台在冬季是二台。因此决定将C循环水泵改为双极(16/18)电机。 2.2 循环水泵电机转速的节能降电量的措施根据循环水泵的流量Q、扬程H、轴功率N与转速n的关系: Q1/Q2=n1/n2;H1/H2=(n1/n2)2;N1/N2=(n1/n2)3 通过以上的公式可以看出,速度n的立方和轴功率N成正比,在速度n降低幅度不大,轴功率则会大幅度的下降,而对扬程的影响并不是很明显,只有对循环水流量的影响造成最小。所以只有改变电机的定子转速即而可达到所需求的冷却水配套的参数指标。 2.3 依据其它发电厂采用了各种方式改变循泵的转速方法达到其节能的目的。如:增设变速箱、液力偶合器、电气设备中加装调压变频装置等。便于循泵设备均有各自的效率,但没能使循环泵电机降低所消耗能量,

管道泵维护检修规程

管道泵检修规程 氮氧车间 2013-10-30 管道泵检修规程

一、总则 1、适用范围 (1)、根据制造厂提供的有关管道泵的有关资料,编制本规程。 (2)、本规程适用于SIG型离心式管道泵(以下简称为“管道泵”)的维护和检修。 (3)、本规程与制造厂的技术文件相抵触时,应遵循制造厂技术文件中的一切规定。 2、结构简述SIG型管道泵为立式单级离心泵,其主要由立式电机、泵体、 叶轮、机械密封、密封圈等零件组成。管道泵的泵体结构近似于阀门,可以象阀门一样直接安装在管路上输送物料。绝大部分管道泵为水泵。 二、设备概况:车间3台管道泵中一台是便拆式,具体性能参数如下: 三、完好标准 1、零、部件 (1)、零、部件齐全完整,质量符合要求。 (2)、管线、阀门,标志分明,符合技术要求。 (3)、防腐符合要求。 2、运行性能 (1)、设备运行平稳无杂音,电流不超过额定值。 (2)、压力、流量平衡,各部位温度正常。 (3)、设备润滑良好,实行“五定”、“三级过滤”。 (4)、设备出力达到铭牌规定或满足生产要求。

3、技术档案 (1)、设备档案齐全,各项数据填写及时、准确。设备档案应包括如下内容: a、管道泵的出厂合格证、质量证明收,开箱检验记录; b、管道泵的安装、验收和性能试验记录; c、管道泵的设备履历卡片及运行、检修、验收、缺陷和事故记录,润滑油(脂) 更换记录等; d、管道泵的总装配图、主要零部件图及易损件图。 (2)、管道泵的操作规程、安全规程和维护检修规程齐全。 4、设备与环境 (1)、设备清洁,表面及周围无灰尘、油垢和杂物。 (2)、设备及附属管道无跑、冒、滴、漏。 四、管道泵的维护与常见故障 1、维护 (1)、管道泵及其附件应完整、可靠,村质符合要求,机体表面及周围要保持清洁,无灰尘和油垢。 (2)、操作人员经过考核合格后持证上岗,要做到“四懂”“三会”(即懂结构、懂原理、懂性能、懂用途;会使用、会维护保养、会排除故障)。(3)、管道泵在运行中, 操作人员应按照岗位操作法的要求,定时、定点、定线进行巡回检查,每小时至少一次。检查内容为: a、管道泵运行是否平稳,有无杂音、摩擦过热、异常振动和泄漏现象; b、管道泵在运行中各项工艺参数如压力、流量、温度、电流等是否正常;严 禁管道泵缺水运转; c、检查各部位连接螺栓有无松动现象或因松动产生的振动;

球磨机三大规程分解

球磨机使用、维护、检修规程 包钢集团巴润矿业有限责任公司 2010年5月

第一篇使用规程1 第一章设备的主要结构 球磨机示意图 第二章工作原理及技术参数

第一节球磨机主体技术参数 第二节主液压站主要参数 型号E658B(MQY5064球磨机液压润滑油站)

型号E681(MQY4361球磨机液压润滑油站) 第三节 XYHZ-16电机非稀油站

第三章岗位职责 第一节职责 一、班组长职责 1、执行各项规章制度,并监督安全技术操作规程和设备使用、维护、检修规程的贯彻落实; 2、有效识别本岗位危险有害因素,并采取可靠控制危险有害因素的对策措施; 3、掌握一般性的生产安全事故应急救援和紧急救护常识,提出职业安全、卫生方面的建议。 4、带领岗位人员正确使用和维护设备,在确保安全的前提下保质保量完成各项生产任务。 5、定期召开安全、生产、设备、质量、经济性分析会。做好机台评比。 6、在检修前协助提出检修项目,配合检修,参与验收。对检修质量有监督、拒绝验收和提出考核的权利和义务。 7、督促、检查、指导岗位人员的安全生产及设备操作、点检、维护等规范作业,抓好设备隐患的检查和整改,经常掌握设备状况,严格执行(故障)事故管理制度,做好(故障)事故的预知预防工作。 8、及时解决本班组设备和设备作业过程中出现的一般设备问题 9、、负责材料、油脂、备品、工具的领取、使用、保管等管理工作,督促检查卫生及备件、油脂、工具使用保管工作 10、做好设备达标贯标工作,执行星级设备管理,完成本班组的各项相关设

备工作; 11、当发现设备有严重缺陷、危及人身、设备安全时,有权停止作业,并向上级汇报,待处理好后再进行作业;发现违章作业及时制止,严重的及时向上汇报。 12做好小改小革、修旧利废、合理化建议、节能降耗、文明生产等工作; 13、积极组织完成上级交办的各项临时任务。 14、完成班组长应尽的职责。 15、完成单位交办的临时任务; 16、上述主要职责中,对未完成的工作承担相应的责任。 二、岗位人员职责 1、执行本工种及本岗位的安全技术操作规程和相关安全管理规定; 2、有效识别本岗位危险有害因素,并采取可靠控制危险有害因素的对策措施; 3、掌握一般性的生产安全事故应急救援和紧急救护常识,提出职业安全、卫生方面的建议。 4、在班组长直接领导下,负责处理当班生产中职责范围内的问题,与其他司机共同协作,在确保安全的前提下完成本班的生产任务; 5、能够及时解决本岗位设备和作业过程中出现的一般问题。 6、掌握本岗位设备的构造原理、技术性能、基本用途及相关知识,具有熟练的职业技能。 7、严格执行点巡检制度、交接班制度,经常掌握设备状况; 8、执行和落实设备自检自修制度, 及时认真维护设备,认真详细地填写好设备运转记录和交接班日志; 9、执行润滑管理制度, 严格落实润滑“五定”; 10、执行星级设备管理,完成本岗位的有关设备工作; 11、检修前向班组长提出本维护区的检修项目、配合检修并监督检修质量,记录检修情况、参加验收。 12、严格执行事故管理制度,发生人身、设备安全事故时,及时向上级领导

选矿球磨机稀油站控制系统的改造

选矿球磨机稀油站控制系统的改造 稀油站是球磨机的重要设备。稀油站继电器存在接线虚接、线圈短路、触点接触不良等故障,同时运行可靠性差、不易维护。改用PLC代替继电器控制可解决上述的问题,改善保护环节、报警、联锁环节的性能,实现功能稳定、可靠、控制简单。提高循环润滑系统的可靠性和设备运转率。 标签:球磨机;稀油站;润滑系统;可编程控制器 1 引言 采选公司是广东广业云硫矿业有限公司属下最大的二级单位,硫精矿产品是主导产品。球磨机是公司选矿线磨浮车间流水线作业的重要设备,同时确保生产任务完成及产品质量达标的重要工艺环节。因此球磨机的运转率直接影响了公司的生产及生产成本。通过稳定、可靠的稀油站控制可有效提高球磨机运行的可靠性,降低球磨机的故障率,是确保公司经济效益的重要措施。 2 球磨机稀油站控制系统的现状及存在问题 稀油站稀油润滑站是由油箱、油泵装置、过滤器、油冷却器以及电器、仪表控制装置、管道、阀门等组成。 稀油站工作时是通过对两台油泵电机进行控制,驱动齿轮泵从油箱吸出,经单向阀、双筒网式油滤器、油冷却器,直接送到设备的润滑点。球磨机正常运行时,油泵一台工作、一台备用。润滑系统1#油泵或2#油泵单泵正常供油压力为0.2MPa。当润滑系统压力下降到0.11MPa时,通过压力继电器SP1接通KA1中间继电器起动备用泵工作。若继续下降到0.05MPa时,则通过SP2接通KA2 直接跳停球机。同时由KA3发出事故警报避免引起轴瓦烧坏的重大设备事故。该站控制线路全部采用了传统的继电器控制,使用继电器种类多。自1985年投入使用至今已运行了二十多年,因继电器控制本身存在的缺陷以及控制线路的多次维修、更改,使得稀油站设备的故障率非常高,同时线路复杂繁琐,修理时间长,维修费用高,由于一些继电器已是淘汰产品,市场难已购买,不仅延误了生产,还增加了生产成本。 针对以上情况,我们对稀油站控制线路作了更新、改造以及增加了维护次数。如①采取定期更换继电器及清洗铁芯以解决继电器吸合不良引起的噪声大、线圈因发热烧坏及断电不释放造成的保护失效故障;②对继电器控制使用大量的机械触点采用定期检查、修复及更换触点;③对复杂繁琐的线路接头经常紧固;④对系统保护做定期调试;⑤定期更换系统的继电器连线等。虽然经过一系列的改造稀油站控制线路有了较大的改善,但这些都未能从根本上解决继电器控制本身的缺陷。 3 球磨机稀油站控制系统的改造方案

循环水泵电动机检修技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L4400 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 循环水泵电动机检修技术措施正式样本

循环水泵电动机检修技术措施正式 样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 1、设备技术规范 我厂的循环水泵电机采用的是立式高压三相异步 电动机,技术规范如下 型号: 额定电压:6000V 额定功率: 额定电流: 功率因数: 额定转速: 绝缘等级:

防护等级: 冷却方式: 生产厂家:湘潭电机股份有限公司 2、设备结构及工作原理 2.1、基座 基座为焊接结构,分方形和圆形两种。方形基座在两侧可以安装空-水冷却器。空-空冷却器、防护罩、百叶窗等附件,以达到不同防护等级和冷却方式的要求。 2.2、定子 定子主要包括定子铁心、线圈、槽楔、引出线等。定子铁心由硅钢片制成的冲片叠压而成。线圈为双层叠绕组,绝缘等级为F级或B级,6KV及以上工作电压等级均有防电晕措施。槽楔的作用是将线圈在定子槽内固紧,根据需要,槽楔可以是磁性槽楔或非

循环水泵检修规程概况

循环水泵 检修维护技术规程 内蒙古中煤蒙大新能源化工有限 公司

O 一四年三月

、总则 1. 概述 2. 适用范围 3. 编写依据 4. 主要技术参数 、检修周期和检修内容 1. 检修周期(小时) 2. 检修内容 三、准备工作 四、拆卸程序 1. 示意流程图 2. 检修内容与质量标准 五、试车 六、验收 七、常见故障及处理方法?3 ?3 ?3 ?4 ?5 ?6 ?6 10

内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司 期循环水泵检修规程 、总则 循环水泵系统的任务是负责向各生产工艺装置区输送合格的循环水,来满足各界区的工艺要求。再将各界区内的循环冷却水回收经冷却塔冷却,汇集于塔池,经循环水泵重新加压输送,循环重复利用。 1.概述 该泵为单级双吸、双涡室、带有径向流闭式叶轮的卧式水平中开离心泵。 叶轮为双吸式,转子由两端滚动轴承支撑,吸入及排出口均在泵体上,成水平方向与泵体垂直,由电动机通过联轴器驱动泵。 此种结构最大特点为流量大,几乎无轴向力并且检修方便。 2.适用范围 本规程适应于内蒙古中煤蒙大新能源化工有限公司循环水泵的维护和检修。 3.编写依据 循环水泵的操作和使用说明书 4.主要技术参数

、检修周期和检修内容 1.检修周期(月) 注:指泵实际运转小时数 2.检修内容 2.1小修 2.1.1 紧固填料压盖螺栓,减小泄漏量。 2.1.2 检查、调整联轴器的同轴度及轴向间隙,更换易损件。 2.1.3 清洗轴承箱,换油。 2.1.4 检查冷却水管、导水管,消除堵塞并紧固。 2.1.5 消除在运行中所发现的小缺陷和渗油。检查、紧固螺栓。 2.1.6 清理及检修所属阀门。 2.2中修 2.2.1 包括小修内容 2.2.2 更换填料、更换泵体密封垫。 2.2.3 检查、更换滚动轴承,调整轴向游隙。 2.2.4 补焊叶轮,若叶轮颈部有毛刺或刮痕应预以消除。

球磨机使用时的常见问题及措施

球磨机使用时的常见问题及措施 1、当球磨机在运转时,出现了很有频率的击打声并且声音也很大时,应该是有些衬板螺栓拧的不太紧,解决办法就是你可以通过机器的声音来判断是球磨机衬板哪下部位,然后找出松动的螺栓,拧紧即可。 2、当球磨机及其电动机轴承温度升高超过规定标准时。您可以用手试摸轴承是局部还是全部温度过高,那么您可以从以下几方面来检查处理球磨机的这种情况。 (1)检查球磨机各部位的润滑点,所用的润滑油牌号与设备出厂说明书是否一致。 (2)检查球磨机润滑油及润滑脂是否变质。 (3)检查球磨机润滑管路是否有堵塞,或是润滑油没有直接进入润滑点,油量不足引起发热。 (4)球磨机轴瓦的侧间隙过小,轴瓦与轴的间隙过大,接触点过多,不能形成轴瓦上的均匀油膜。 (5)球磨机滚动轴承润滑脂过多或过少,过多形成滚动体搅动润滑脂产生热量,并且热量不易散出。过少润滑不良,应按规定加足油量,一般为轴承空隙的1/3~1/2较适当。 (6)球磨机磨体两端的中空轴的密封装置太紧或是密封体铁件直接与轴相接触。以上出现的问题,按其原因进行处理,唯独轴瓦的侧间隙过小,或底部接触角过,必须将磨筒体用油压千斤顶顶起,将轴

瓦从轴的一侧抽出,另行刮研瓦口。 3、球磨机减速机轴承发热:您可以按照检查球磨机轴承过高的方法来检查,也可以检查减速机的排气孔是否堵塞,要经常疏通排气孔。 4、球磨机电动机带减速机启动后,突然发生振动的主要原因有以下几点: (1)球磨机联轴节的两轮间隙太小,不能够补偿电动机在启动时,由自找磁力中心所引起的窜动量。 (2)球磨机联轴节的找正方法不对,致使两轴不同心。 (3)球磨机联轴节的联接螺栓没有相对称的拧紧,并且紧固力程度不一样。 (4)球磨机轴承外圈活动。 处理方法:按规定的对轮间隙调好,使两轴同心。以同等力矩对称紧固联轴节的联接螺栓。转子不平衡时,将球磨机转子抽出另行找静平衡。 5、球磨机减速机带动磨机时发生巨大振动: (1)球磨机与减速机的平衡轴,轴心不在一直线上,其产生原因是:磨机安装衬板时,没有进行二次灌浆,或二次灌浆后的地脚螺栓没有紧固好,用卷扬机转动磨筒体,致使磨筒体一端位移,而两轴心不在一直线上,使减速机带动磨机后而产生振动。处理方法:要重新调整,使球磨机磨机轴心与减速机轴心在同一平面轴心线上。 (2)大型球磨机体积大,重量重,使地基下沉;发生位移。在基础

#2机循环水泵B电机检修分析报告.docx

#2 机循环水泵B 电机检修分析报告 事故经过: #2 机循环水泵B 电机型号为YKSL2700-16/18/2150-1W,湘潭电机厂制造,额定功率为2700KW,额定转速为372rpm。现#2机循环水泵B 电机在2011 年之前为原#1机循环水泵B 电机,11年双速改造后吊至#2机循环水泵B使用至今,并无重大缺陷,2014年2C+电机小修后,2016 年10月电机抽转子大修。 2016 年10月27日,#2机循环水泵B电机大修抽转子,发现转子鼠笼条在端环处有断裂现象,多达二十多处,有一根上下两端均断裂,鼠笼条松动。有断口的鼠笼条在硅钢片处有发热、烧黑、脱漆现象。 初步分析: 1、制造厂制造工艺可能存在缺陷,焊接附近还残留不规则焊接应力,长期运行受电磁力、离心力、空气动力等产生的高频交变应力作用,残留应力区更容易因疲劳损伤产生细小裂纹,进而发生断裂。 2、循环水系统为凝汽器、闭冷器、真空泵冷却器、脱硫系统等系统提供冷却水,电机起停较频繁,根据DCS 显示(如图),#2 机循环水泵 B 电机起动次数较频繁,以2015 年 6 月份为例(2016 年机组停运次数较多),一个月中起停次数多达45 次。而高压电机鼠笼条断条的主要原因是在全电压下多次频繁起动重载荷而引起了电动机内部电磁、机械及热应力的变化,从而造成的疲劳损坏,使电动机转子铜条断裂、端环开裂及铜条与端环的焊接点开焊。

2015 年6 月一个月的运行曲线关于频繁机动危害分析如下:(1)由于在全电压下直接起动重载荷而引起的高达5-7 倍的大起动电流,我厂的循环水泵电机普遍存在起停频繁的现象,起动电流达400A,起动时间5-10S。在起动过程中温度上升很高,产生了相当大的热应力。此时若设定铜条在端部固定较紧,但铜条与铁芯槽孔间有间隙,这一热应力将使铜条在铁芯槽孔内产生较大的弯曲和压变形应力;若设定铜条与铁芯槽孔配合较紧时,铜条受铁芯的约束径向变形减小。铜条断裂问题虽然予以缓解,但铜条的轴向伸长不均匀而引起的热应力将会加速铜条与端环间焊缝开裂。 (2)起动过程中电动机转子铜条随温度的升高使其机械强度急剧降低,加之每次起动时间长达5-12 秒和长期处于频繁起动状态,若再考虑某些材料本身的缺陷,转子的起动笼条断裂就很难避免。 (3)电磁力的影响。在起动过程中,转子铜条承受着径向和切向的电磁拉应力,径向力的作用较大。 (4)鼠笼条与端环的焊接不良开焊。 处理措施: (1)原转子外送维修,修理厂更换转子线圈鼠笼条,改进端部短路环和各线圈鼠笼条的焊接工艺,做好热处理,尽可能消除焊接应力,进行超声波探伤,消除隐患。 (2)加强在线检测监视,及时发现隐患。(3)合理安排定检计划,根据机组检修计划、电机起动频率高低、电机运行工况、机组错开等原则,对全厂循环水电机的转子进行检查,如有共性,对未处理的转子全部进行检修改进处理,及时消除故障隐患。。 建议: (1)合理调配运行,尽量降低循环水电机起动频率。 (2)合理安排计划检查其他循泵电机的转子状况 (3)联系检修厂,分析原因,制订改善电机转子鼠笼条和端部断裂的预防措施和方案。 根据DCS显示(详见附录,2015年一年中电机的起停情况),我厂12台循环水泵起停较频繁,除了刚发生的2B循环水泵电机转子鼠笼条断裂,2015 年3 月,#3机循环水A电

循环水泵电机检修制度

循环水泵电机 1、设备技术规范 我厂的循环水泵电机采用的是立式高压三相异步电动机,技术规范如下 型号:YKKL3000-14/2150-1 额定电压:6000V 额定功率:3000KW 额定电流:354.9A 功率因数:0.87 额定转速:425r/min 绝缘等级:F 防护等级:IP44 冷却方式:IC611 生产厂家:湘潭电机股份有限公司 2、设备结构及工作原理 2.1、基座 基座为焊接结构,分方形和圆形两种。方形基座在两侧可以安装空-水冷却器。空-空冷却器、防护罩、百叶窗等附件,以达到不同防护等级和冷却方式的要求。 2.2、定子 定子主要包括定子铁心、线圈、槽楔、引出线等。定子铁心由硅钢片制成的冲片叠压而成。线圈为双层叠绕组,绝缘等级为F级或B级,6KV及以上工作电压等级均有防电晕措施。槽楔的作用是将线圈在定子槽内固紧,根据需要,槽楔可以是磁性槽楔或非磁性槽楔。定子嵌线后,定子线圈端部之间用适型材料垫紧,然后与端箍、支撑件扎牢在一起,经过真

空压力整浸无溶剂漆(F级)或淋1032漆(B)级,整个定子成为一个牢固的整体。 在单速电动机中,主引出线以U、V、W作标志,如果绕组尾端也引出的话,则以U1-U2、V1-V2、W1-W2作标志。 2.3、转子 转子主要包括转轴、转子铁心、鼠笼等。 中型立式电动机采用焊筋转轴、铸铝转子结构,根据需要,亦可采用铜条结构。大型立式电动机采用带支架的转轴、铜条子结构。 2.4、上轴承结构 2.4.1球面滚子推力轴承 主要由上支架(油箱)、球面滚子推力轴承,推力头,圆螺母等组成,轴承可同时承受轴向和径向负荷。按最大负荷计算,一般设计轴承寿命在5×104h以上。 2.4.2扇形瓦推力滑动轴承结构 主要由上支架、冷却器、推力瓦、支柱螺栓、推力头(与镜板、绝缘垫板一体装配)、锁圈、导轴承等组成。 导轴承有2种结构。一种是由端盖、滚柱轴承、轴承盖、园螺母等组成的滚动轴承结构,轴承润滑方式为脂润滑;另一种是由导轴承座、导轴瓦、支柱螺栓等组成的导轴瓦结构2.4.3圆瓦推力滑动轴承结构 主要由上支架、冷却器、推力瓦、蝶形弹簧、推力头、锁圈、导轴承等组成。 2.4.4轴承润滑方式采用稀油自润滑。 2.5、下轴承结构 2.5.1导轴瓦结构 主要由下支架、导轴瓦、冷却器、导轴承头、支柱螺栓等组成(主要用在大型圆基座

循环水泵型号意义及结构简图

循环水泵型号意义及结构简图 上海阳光泵业制造有限公司座落于上海市金山工业园区,是国内一家著名的集研制、开发、生产、销售、服务于一体的大型多元化企业,注册资本1100万元。主导产品包括:螺杆泵、隔膜泵、液下泵、磁力泵、排污泵、化工泵、多级泵、自吸泵、齿轮油泵、计量泵、卫生泵、真空泵、潜水泵、转子泵等类别。产品以优越的性能,精良的品质已获得各项专业认证证书及客户的认可。公司拥有多名水泵专家和各类中高级工程师,不断的开发制造,升级换代产品年年都有问世。 一、ISG立式循环水泵产品概述: ISG立式循环水泵是本单位科技人员联合国内水泵专家选用优秀水力模型,采用IS型离心泵之性能参数,在一般立式泵的基础上进行巧妙组合设计而成。同时根据使用温度、介质等不同在ISG型基础上派出适用热水、高温、 腐蚀性化工泵、油泵。该系列产品具有高效节能、噪音低、性能可靠等优点。 二、ISG立式循环水泵产品特点: 1、泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占 地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。 2、叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平衡泵运转产 生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。 3、轴封采用机械密封或机械密封组合,加油机采用进口钛合金密封环、中型耐高温机械密封和采用硬质合金材 质,耐磨密封,能有效地延长机械密封的使用寿命。 4、安装检修方便,无需拆动管道路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。 5、可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。 6、可根据管路布置的要求采用泵的竖式和横式安装。 三、ISG立式循环水泵工作条件:

循环水泵电动机检修技术措施

编号:SM-ZD-25484 循环水泵电动机检修技术 措施 Through the process agreement to achieve a unified action policy for different people, so as to coordinate action, reduce blindness, and make the work orderly. 编制:____________________ 审核:____________________ 批准:____________________ 本文档下载后可任意修改

循环水泵电动机检修技术措施 简介:该方案资料适用于公司或组织通过合理化地制定计划,达成上下级或不同的人员之间形成统一的行动方针,明确执行目标,工作内容,执行方式,执行进度,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 1、设备技术规范 我厂的循环水泵电机采用的是立式高压三相异步电动机,技术规范如下 型号: 额定电压:6000V 额定功率: 额定电流: 功率因数: 额定转速: 绝缘等级: 防护等级: 冷却方式: 生产厂家:湘潭电机股份有限公司 2、设备结构及工作原理

2.1、基座 基座为焊接结构,分方形和圆形两种。方形基座在两侧可以安装空-水冷却器。空-空冷却器、防护罩、百叶窗等附件,以达到不同防护等级和冷却方式的要求。 2.2、定子 定子主要包括定子铁心、线圈、槽楔、引出线等。定子铁心由硅钢片制成的冲片叠压而成。线圈为双层叠绕组,绝缘等级为F级或B级,6KV及以上工作电压等级均有防电晕措施。槽楔的作用是将线圈在定子槽内固紧,根据需要,槽楔可以是磁性槽楔或非磁性槽楔。定子嵌线后,定子线圈端部之间用适型材料垫紧,然后与端箍、支撑件扎牢在一起,经过真空压力整浸无溶剂漆(F级)或淋1032漆(B)级,整个定子成为一个牢固的整体。 在单速电动机中,主引出线以U、V、W作标志,如果绕组尾端也引出的话,则以U1-U2、V1-V2、W1-W2作标志。 2.3、转子 转子主要包括转轴、转子铁心、鼠笼等。

详解球磨机烧瓦现象及其解决办法

详解球磨机烧瓦现象及其解决办法 一、据调查分析得出球磨机有烧瓦现象答案是主要有三个原因造成的: 原因1:有大部分使用厂家买设备买回去为了降低球磨机设备投资,采用了自制的润滑设备,缺少必要的报警装置,缺油造成轴瓦烧毁;原因2:虽然球磨机设备采用了报警功能比较全的润滑设备,但由于列管式冷却器中的冷却管破裂造成油水混合,虽然检测到的油温、流量和压力都正常,但油水混合物不能在轴瓦中形成油膜而造成轴瓦烧毁; 原因3:是新磨机在试车时,由于轴瓦没有刮研好,看磨工人经验不足造成烧瓦。 二、针对断油造成的轴瓦烧毁故障,该如何解决才更有效。 我们针对球磨机设备断油造成的轴瓦烧毁故障,来进行对球磨机润滑设备进行改造,我们可以采用两台油泵,既可以单独控制又可以连锁控制。连锁控制时用电接点压力表控制备用油泵。当压力降到调定值时,电接点 1YLJ 闭合,备用泵自动启动。当压力恢复时 1YLJ 断开,备用泵自动停止。当压力继续下降到另一更低值时,则电接点 2YLJ 闭合,电笛 DD 发出事故警报,且 3J 的常闭点断开停主机,避免烧瓦故障的发生。

三、球磨机轴瓦的日常维护我们应该需注意以下哪些: 1、经常巡视主轴承的供油状况,及时调整油压及油流; 2、经常巡视油箱最低油位处是否有水,如发现有水,应立即打开油箱底部阀门将水放尽; 3、经常巡视仪表显示的温度,如发现温度增高时,时增加冷却水用量; 4、润滑油保持清洁并定期更换。 更多关于球磨机、烘干机、砂石生产线、石料生产线、选矿设备、压球机、制砂机、细碎机、免烧砖机、免烧制砖机、颚式破碎机,圆锥式破碎机,液压颚式破碎机、冲击式破碎机、复合式破碎机,反击式破碎机,环锤式破碎机、锤式破碎机等请访问:htttp://https://www.wendangku.net/doc/b9957622.html, 本文由网友amaajdyw3编辑上传被百度文库!

中国立式循环泵价格行业十大锅炉循环泵品牌排行榜

1.上海阳光泵业制造有限公司 上海阳光泵业是集设计/生产/销售泵、给水设备及泵用控制设备于一体的大型综合性泵业集团,是中国泵行业的龙头企业。总资产达38亿元,在上海、浙江、河北、辽宁、安徽等省 市拥有7家企业,5个工业园区,占地面积67万平方米,建筑面积35万平方米。上海阳光获 得了“上海市质量金奖”、“上海市科技百强企业”、“上海市名牌产品”、“中国质量信用AAA级”、“全国合同信用等级AAA级”、“质量、信誉、服务三优企业”、“中国最具竞争 力的商品商标”、“五星级服务认证”等荣誉,连续多年入选全国机械500强。 高端人才和高素质的员工队伍是阳光发展的动力。集团现有员工4500余人,其中工程技 术人员500多名,主要由国内知名水泵专家教授、博士硕士、中高级工程师、高级工艺师组成,形成了具有创新思维的梯队型人才结构。科技创新,是阳光基业长青的生命之源。集团是上 海市高新技术企业、上海市知识产权示范企业和上海市专利示范企业。上海市级的“企业技术中心”,每年以销售总额的5%,用于技术创新和新产品研发。 2.天津双河泵业有限公司 天津双河泵业是一家集研发、设计、制造、销售、服务于一体的现代化泵业公司。位于天津市津南区,交通便利,人才聚集。企业以开放创新的发展理念,引进国内外的研发设计系统,生产装备,管理理念。产品广泛用于工矿企业、城镇供水、海水提升、污水处理、地热供暖、水利建设、农田灌溉等诸多领域。 主导产品有:潜水泵系列;QJ深井泵;QJR温泉泵;QJH耐腐蚀潜水泵;QJW卧式潜水等系列 产品。 3.青岛晨远泵业有限公司 青岛晨远泵业有限公司是一家集生产、研发、销售为一体的民营企业,座落于美丽富饶的青岛胶州湾畔,这里交通便利,有环胶州湾高速公路、济青高速公路、同三高速公路、胶济铁路、胶黄铁路四通八达。 公司专业生产QJ100、QJ125、QJ150、QJ175、QJ200型水冷电机石墨套轴承深井泵,主营各类品牌水泵、风机、空压机、电线电缆、管件建材,有着良好口碑 4.山东鲁达泵业有限公司

某1000MW机组电厂循环水泵设计

某1000MW机组电厂循环水泵设计 THE DESIGN FOR WATER CIRCULATING PUMP IN A POWER PLANT OF 1000MW UNIT Abstract:Taking a 1000 MW unit power plant in a northern area as an example, the configuration, operation mode and layout of the water circulating pump, etc. are discussed in this paper, and the recommendations are put forward. Key word: water circulating pump;configuration;open-air layout 摘要:本文以某北方地区1000MW机组电厂为例,对循环水泵的配置、运行及布置方式等进行了探讨,并提出了推荐方案。 关键词:循环水泵;配置;露天布置

1前言 循环水泵是电厂“能耗大户”,循环水泵形式的选择、布置方式的确定、循环水泵的运行方式等,将直接影响到循环水系统的技术经济性。甚至影响到冷却塔、凝汽器等冷端设备的选型,最终影响到凝汽器的背压和机组效率。正确选择循环水泵的配置方式及布置形式,将会对电厂的初期投资、运行维护等产生积极影响。 2设计方案的选择 本文以某采用二次循环供水系统的1000MW机组为例,在循环水系统优化的基础上重点对循环水泵的选型、泵房布置、运行方式及检修维护等进行研究,提出了经济合理的设计方案。 2 .1循环水泵配置方案的比较选择 2.1.1水泵配置方案的拟定 结合循环水系统优化及工程实际运行经验,对1机2泵和1机3泵2个方案进行技术经济比较。 1机2泵方案即每台机组配置2台50%容量的循环水泵。2台和1台水泵运行时的水量百分数分别为100%和60%,不同季节分别采用这2个不同水量。 1机3泵方案即每台机组配置3台循环水泵。3台、2台和1台水泵运行时的水量百分数分别为100%、75%和40%,不同季节分别采用这3个不同水量。以上2种方案均按循环水泵露天布置进行比较(循泵露天布置与室内布置的比较见第节)。 2.1.2各方案循环水泵设计流量

循环水泵检修规程

华能汕头电厂企业标准 循环水泵检修工艺规程 QJ/HNSTDC-04-01.06-2000 1 主题内容与适用范围 本标准规定了华能汕头电厂1、2、3、4号循环水泵的检修内容与工序、工艺、质量验收要求。 本标准适用于华能汕头电厂1、2、3、4号循环水泵的检修及其质量管理。 2 引用标准 《海水斜流电动泵130ДВ-8/23-Е-У3技术说明书与运行规程》0100—9372—03 《海水斜流电动泵130ДВ-8/23-Е-У3技术资料》 3 设备概述 3.1华能汕头电厂二台300MW机组,冷却水供水系统采用直流开式循环,海水作为我厂冷却介质。每台机组各配置两台50%容量的俄供循环水泵,#1、2循环水泵共Ⅰ段循环水母管向#1机供水,#3、4循环水泵共Ⅱ段循环水母管向#2机供水,循环水泵出水门后Ⅰ、Ⅱ段循环水母管由两个串联的电动碟阀连通。 3.2循泵有关参数如下: 型号: 130ДВ-8/23-Е-У3 型式:立式斜流泵 流量 22380-23760m3/h 扬程: 22-20.5m 效率: 87%(泵),82%(泵组) 额定转速: 365r/min 旋转方向: 逆时针(由电机往泵方向看) 泵总重量: 13050kg 叶轮重量: 3000kg

泵外壳重量: 8000kg 叶轮室、吸入管重量: 4000kg 循泵电机有关参数如下: 型号: ВА32-215/59-173 额定功率: 2000KW 电压: 6000V 电流: 256A 转速: 375r/min 重量: 22950kg 4 施工准备 4.1申请工作票、动火票,检查隔离状态。 4.2拆除电机动力电源线及接线盒,拆除防潮加热器电源线。 4.3拆除热工测点线和接线端子排,并作好记录。 4.4电机上下轴承室排油。 4.5确认入口闸板和出口逆止门已关严。 4.6水泵进水涵管余水已抽干净。 5 电机检修 5.1拆除与电机连接的冷却水管、润滑油管及其阀门。 5.2拆除空冷器。 5.3拆除电机靠背轮螺栓。 5.4拆除电机地脚螺栓。 5.5将电机整体吊至专用检修支架上。 5.6拆除电机油冷却器盖板螺丝。 5.7吊出油冷却器检查铜管有无变形、损坏并打压查漏并将铜管内外垢清洗干净。 5.8解体检查电动机上、下轴承室。 5.9检查轴承室所有结构螺栓有无松脱、丢失。 5.10检查径向轴瓦与轴表面有无过热、划痕、损伤。 5.11用专用吊具微吊电机转子取出推力瓦。

球磨机瓦温高原因及解决措施(姚光)

球磨机主轴瓦发热原因及处理 姚光 (牡丹江建新水泥制品有限公司技术部,157041) 我厂新建水泥磨采用Φ4.2mx13m 的中空轴球磨机,生产能力为150t/h。在安装后试生产时,磨机主滑履轴瓦温度很快上升到70℃,磨机保护跳停。 1 故障分析 造成磨机轴瓦温度高的原因主要有以下四个方面: (1)出磨水泥温度过高,影响到轴瓦温度; (2)轴瓦温度检测报警回路故障; (3)润滑油及冷却水系统故障; (4)轴瓦在安装时没有刮研好。 针对以上分析,我们进行了如下工作: (1)在中控室检查出磨水泥温度记录曲线,出磨水泥温度在95℃左右,正常; (2)对热电阻及瓦温仪表进行检查校验,测温装置指示报警正常; (3)检查稀油站及冷却水系统,润滑油为N320工业齿轮油,油站供油温度在40℃以内,高压泵的供油压力为28MPa, 流量2.3L/min, 低压泵的供油压力为0.3MPa, 流量50L/min,油站及冷却系统正常,满足轴瓦的冷却需要。 现在故障的焦点集中在轴瓦的刮研质量上。将轴瓦拆除后,发现原轴瓦是按照经验做法刮研,每25x25mm2面积上有4~6个接触点,但这些接触点已几乎被轴颈磨平,使轴颈与轴瓦的受力接触面形成了较为密封无间隙的接合面,从而润滑油不能随磨机轴颈的转动带入到受力面形成油膜来有效地润滑磨机轴颈。当轴颈与轴瓦形成相对干磨擦时,轴瓦的温度升高。 2 解决措施 磨机属于重载低速运转设备,轴瓦的制造材料为巴氏合金,硬度较软。而且轴颈与轴瓦只在受力底部的颈向大约90°的范围内接触受力,因而在受力范围内的这种接触点很容易被轴颈磨平,使轴颈与轴瓦干磨。 为了解决这种干摩擦“赶瓦”现象与轴瓦润滑不良的问题,我们对润滑油进入轴瓦的通道进行了改造,也就是在轴瓦的轴衬层面上挖出棱形的油沟槽 (见图1):润滑油进入油沟槽后,运转的磨机轴颈将油带进受力面的轴衬层面上形成油膜,对相对摩擦面进行润滑和降温,使设备能长期正常运行。在止推轴瓦的轴肩上也同样制作出相同的油槽与受力面上的油槽联通,润滑油流到轴肩面上形成油膜进行止推面润滑,而多余的油则流回轴承座油箱,周而复始地循环……。

IRG50-32-200型立式热水循环管道泵

IRG50-32-200型立式热水循环管道泵 IRG50-32-200型立式热水循环管道泵工作条件: 1、热水循环泵系统最高工作压力≤1.6Mpa,泵静压试验压力为2.5Mpa,订货时请注明系统工作压力。泵系统工作压力大于1.6Mpa时应在订货时另行提出,以便在制造时泵过流部分和联接部分采用铸钢材料。 2、热水循环泵环境温度<40℃,相对湿度<95%。 3、热水循环泵所输送介质中固体颗粒体积含量不超过单位体积的0.1%,粒度<0.2mm。 注:如使用介质为带有细小颗粒,请在订货时说明,以便厂家采用耐磨式机械密封。 IRG50-32-200型立式热水循环管道泵特点: 1、热水循环泵为立式结构,进出口口径相同,且位于同一中心线上,可象阀门一样安装于管路之中,外形紧凑美观,占地面积小,建筑投入低,如加上防护罩则可置于户外使用。 2、 热水循环泵叶轮直接安装在电机的加长轴上,轴向尺寸短,结构紧凑,泵与电机轴承配置合理,能有效地平稳泵运转产生的径向和轴向负荷,从而保证了泵的运行平稳,振动小、噪音低。 3、 热水循环泵轴封采用碳化钨对石墨、硬质合金等材料,有效地延长机械密封的使用寿命。 4、 热水循环泵安装检修方便,无需拆动管路系统,只要卸下泵联体座螺母即可抽出全部转子部件。 5、 可根据使用要求即流量和扬程的需要采用泵的串、并联运行方式。 6、 可根据管路布置的要求采用泵的坚式的或横式的安装。 IRG50-32-200型立式热水循环管道泵用途: 热水循环泵属高温泵系列产品广泛适用于:能源、冶金、化工、纺织、造纸,以及宾馆饭店等锅炉高温热水增压循环输送及城市采暖系统循环泵,使用温度T<120℃。GRG型热水高温泵使用温度T<240℃。 IRG50-32-200型立式热水循环管道泵型号意义:

机循环水泵B电机检修分析报告

机循环水泵B电机检修分 析报告 The Standardization Office was revised on the afternoon of December 13, 2020

#2机循环水泵B电机检修分析报告 事故经过: #2机循环水泵B电机型号为YKSL2700-16/18/2150-1W,湘潭电机厂制造,额定功率为2700KW,额定转速为372rpm。现#2机循环水泵B电机在2011年之前为原#1机循环水泵B电机,11年双速改造后吊至#2机循环水泵B 使用至今,并无重大缺陷,2014年2C+电机小修后,2016年10月电机抽转子大修。 2016年10月27日,#2机循环水泵B电机大修抽转子,发现转子鼠笼条在端环处有断裂现象,多达二十多处,有一根上下两端均断裂,鼠笼条松动。有断口的鼠笼条在硅钢片处有发热、烧黑、脱漆现象。 初步分析:

1、制造厂制造工艺可能存在缺陷,焊接附近还残留不规则焊接应力,长期运行受电磁力、离心力、空气动力等产生的高频交变应力作用,残留应力区更容易因疲劳损伤产生细小裂纹,进而发生断裂。 2、循环水系统为凝汽器、闭冷器、真空泵冷却器、脱硫系统等系统提供冷却水,电机起停较频繁,根据DCS显示(如图),#2机循环水泵B电机起动次数较频繁,以2015年6月份为例(2016年机组停运次数较多),一个月中起停次数多达45次。而高压电机鼠笼条断条的主要原因是在全电压下多次频繁起动重载荷而引起了电动机内部电磁、机械及热应力的变化,从而造成的疲劳损坏,使电动机转子铜条断裂、端环开裂及铜条与端环的焊接点开焊。 2015年6月一个月的运行曲线 关于频繁机动危害分析如下: (1)由于在全电压下直接起动重载荷而引起的高达5-7倍的大起动电流,我厂的循环水泵电机普遍存在起停频繁的现象,起动电流达400A,起动时间5-10S。在起动过程中温度上升很高,产生了相当大的热应力。此时若设定铜条在端部固定较紧,但铜条与铁芯槽孔间有间隙,这一热应力将使铜条在铁芯槽孔

循环水泵检修规程

循环水泵技术资料 1.设备技术规范 1.1.1 泵组功能、布置、工程简述 本工程每台600MW汽轮机发电机组凝汽器冷却水配置2台循环水泵,为循环式供水,系统采用单元制,冷却设施为自然通风冷却塔,即一机二泵一塔单元供水系统。循环水泵布置在1号冷却塔附近的一座中央集中水泵房内,泵房内安装本期工程1号、2号机组的4台循环水泵。 1.1.2 水泵型号及主要参数 泵型号88LKXA-30 流量Q=8.45m3/s 扬程H=30 m 效率η=87% 必需汽蚀余量NPSHr=7.97 m 转速n=375 r/min 轴功率Pa=2858kw 配套功率P=3000 kw 输送介质淡水 最小淹没深度 4.2m 最大轴向推力75T 转向从上往下看,逆时针旋转 转子提升高度 4.5 mm 轴承润滑水本身水润滑 生产厂家:长沙水泵有限公司。 1.1.3型号说明 88LKXA-30 88——泵吐出口径为88英吋,即2200mm L——立式 K——转子可抽出式 X——吐出口在泵安装基础层之下 A——设计顺序 30——泵设计扬程30m

2.设备结构概述及工作原理 2.1 设备结构概述 水泵采用立式、单基础层安装,吐出口在基础层之下,泵过流部件采用铸件,壳体部件除吸入喇叭口为铸件外,其余为钢板焊接结构,转子提升高度由轴端调整螺母来调节。 泵由以下零件组成:吸入喇叭口、外接管(下)、外接管(上)、泵安装垫板、吐出弯管、电机支座、叶轮、叶轮室、导叶体、内接管a、内接管b、主轴(上)、主轴(下)、填料函体、轴套a、轴套b、填料轴套a、填料轴套b、套筒联轴器、连接卡环、止推卡环、叶轮锁环、泵联轴器、电机联轴器、调整螺母、填料压盖、键、螺栓、螺钉、螺母、O型密封圈、转向牌、标牌、纸垫等。 泵的密封:外接管采用机械密封胶密封,其余采用密封垫和O型密封圈,轴采用填料密封。 2.2 工作原理 循环水泵在全厂各种运行条件运行条件下连接供给冷却水至凝汽器,以带走主机、给水泵小汽轮机、旁路系统排汽、机组启停、低负荷过程中疏水所排放的热量。同时循环水系统向开式冷却水系统及水力冲灰系统供水。补给水系统向循环水系统中的冷却水塔水池供水,以补充冷却塔运行中蒸发、风吹及排污的损失。 3检修工艺及标准 3.1 泵的检修 注意:在对泵进行检查和维修时,电机控制开关必须在“关闭“位置”上,以免造成操作人员的人身伤害,不要在续旋转设备附近进行维修、检查或清洗,以免导致操作人员的人身伤害。 3.1.1泵的拆卸 泵拆卸是安装的逆过程,拆卸时注意事项如下: 1)在各零件配合处作好标记,以便下次安装能顺利进行; 2)拆卸下来的小型零件和紧固件应用一些小箱子保管好,并作好标记,注明是从何处拆卸的,切记混杂; 3)拆卸下来的零部件,清洗干净后加工表面要涂上防锈油。 4)零部件的油漆表面如有修饰部位,则要铲除锈蚀,重新油漆; 5)O形密封圈、填料、锈坏得紧固件一般往往不能复用,需要准备备件 3.2.2零件的检查 1)用钢丝刷新清理所有的零件,检查零件是否有磨损、腐蚀和锈蚀,检查叶轮、导叶体是否有裂纹。 2)按下列方法检查泵轴:将轴置于V型垫铁或棍子上,检查轴某些截面的径向跳动,制成泵轴的V型垫铁或滚子用两块,位置靠近轴的两端,而且在轴径大致相等的轴承或联轴器部位上。V型垫铁和滚子本身的径向跳动不应超过0.025mm。轴支撑的径向跳动也应进行测量。记录测量数据的测量部位距轴某一端的距离。轴的最大径向跳动:δ=0.083XL(轴长)轴长单位为m,超过此范围的轴要矫直。 3)检查轴套和塞龙导轴承之间的间隙,当总间隙值超过1.6mm时则需要更换其中之一或全部。若轴套磨损

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