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15#层406盘区上覆采空积水探放方案研究

15#层406盘区上覆采空积水

探放方案研究

单位:煤峪口矿地测科

姓名:谭志喜武元瑞杜江日期:2012年02月

一、项目背景

按照煤峪口矿2012年生产衔接,准备开拓15#层406盘区盘区系统巷,15#层406盘区上覆3#、9#、11#、12#层和14#层开采已结束多年,为顺利开采15#层,同时满足同忻矿生产接替需要,加快15#层406开采步伐。按照“有掘必探,有采必探”提前对上覆采空区积水进行探放。提前为总体布局提供良好的条件,介于此,着手分析研究15#层406盘区的采空区积水探放方案。

二、研究内容

(一)上覆煤层开采情况

1、该区上覆404、406盘区14-2#已于70-80年代开采,煤层厚度1.58-3.35米。采煤方法:大部工作面为倾斜长壁后退式只有北东部4个工作面为刀柱仓房开采。东北部原北坡井区14-2#层未采,煤层厚度

1.97-3.44米。

2、该区上覆12#406、404盘区70年代至80年代初已采。煤层

厚度:0.45-5.06米。东部为不开采边界线。

3、该区上覆11#402、404盘区60年代至70年代开采。煤层厚

度:3.4-5.96米。采煤方法为刀柱仓房开采,406盘区70年代后期开采,采煤方法倾斜长壁后退式开采。

4、该区上覆9#406、404盘区50-60年代开采,煤层厚度:0.9-1.45 米。

5、该区上覆3#402盘区煤层厚度2.5米左右,约50-60年代开

采,采煤方法为刀柱仓房开采。406、404盘区为无煤区。

6、该区上覆4#、8#、10#煤层为无煤区或不开采区域。

(二)上覆煤层积水情况

各煤层积水情况(详见附图15#层上覆煤层积水图),层间距:地面--3#层平均195米,3#层--9#层平均85米,9#层--11#层16.71—60.21米,平均32.29米;11#层--14-2#层8.55—65.93米,平均30.39米;14-2#层—15#层10.13—15.19米,平均11.68米。

各煤层积水主要集中在15#层盘区中、东部(煤峪口向斜轴附近),上覆采空区积水共为194.8万m3。,东面以底斜坑断层为界(底斜坑断层以东采空区积水不考虑),北面以可采边界为界。其中15#层可采边界内积水共为148.4万m3。3#层积水量43.2万m3(可采边界内28.8万m3)、9#层积水量11万m3(可采边界内3.7万m3)、11#积水量74.0万m3(可采边界内49.3万m3)、14#层积水量66.6万m3。

(三)制定探放水方案

1、方案一、地面--3#层层间距平均195米,3#层--9#层层间距平均85米,9#--15#层间距平均81.43米,因为3#、9#、11#这三层距15#层距离较远,不适宜用井下探放。考虑从盘区东部地面打大孔径钻孔进行抽放,从地面打抽水钻孔直接通3#、9#、11#层积水区低洼处,通过地面泵房直接将采空区积水抽到地面进行排放。

对于12#、14#层采空积水,在开拓盘区轨道巷时施工盘区水仓及泵房,从地面打排水钻孔1与轨道巷水仓相通,盘区巷道随掘进先探后掘,通过施工井下探放水孔将上覆采空区积水放下,放下的采空水通过临时水泵及排水管路与盘区水仓相连接,通过排水钻孔排往地面。

排水路线:盘区巷道工作面—临时水泵—排水管路—盘区水仓—排水钻孔—地面。

方案一中提及钻孔列表

2、方案二、3#、9#、11#三层采空积水仍沿用方案一从地面进行抽放。12#、14#采空积水采用直通式放水法,从地面布置钻孔,穿过12#、14#积水区与下部15#层巷道贯通放水。在900大巷1240米处301绕道里施工水仓泵房,同时在对应水仓的地面施工排水孔2,随后在301绕道(因此处距离12#、14#积水区最低处路线最短)里施工两条专用放水巷,掘至12#、14#积水区下部,再从地面往15#层专用放水巷里施工放水孔1。将12#、14#层积水放下后通过管路连接至301水仓,排往地面。

排水路线:专用放水巷—排水管路—301绕道水仓—排水钻孔2—地面。

方案二中提及钻孔列表

3、无论使用方案一或方案二,都应考虑排水路线。我矿900大巷现有的排水能力是早期根据年产量设计,排水能力已达到上限,每天只能再多增加400—500立方米。而15#层406盘区上覆积水,仅14#层就有66.6万立方米,按每天排1000立方米计算,也需要两年才能排完,根本满足不了同忻矿生产接替需要。这就需要加快排水速度,只能通过地面打钻孔排放。一方面能加快排水速度,另一方面缓解900大巷排水负担,只有这样才能满足同忻矿生产接替需要,加快15#层406盘区开采步伐。

4、经过分析对比,首先考虑到积水区下方没有系统,15#层盘区系统巷尚未开掘,加上层间距较大,从井下放水困难,达不到放水目的;地面--3#层层间距平均195米,3#层--9#层层间距平均85米,9#--15#层间距平均81.43米,因为3#、9#、11#这三层距15#层距离较远,不适宜用井下探放。所有考虑从盘区东部和14#层地面打大孔径钻孔进行抽放,从地面打抽水钻孔直接通3#、9#、11#、14#层积水区低洼处,用深井泵与排水管连接,从孔口一直下到积水区以下,直接将采空区积水抽到地面进行排放。

其次,考虑到排水路线。我矿900大巷现有的排水能力是早期根据年产量设计,排水能力已达到上限,每天只能再多增加400—500立方米。而15#层406盘区上覆积水,仅14#层就有66.6万立方米,按每天排1000立方米计算,也需要两年才能排完,根本满足不了同忻矿生产接替需要。这就需要加快排水速度,只能通过地面打钻孔排放。一方面能加快排水速度,另一方面缓解900大巷排水负担,只有这样才能满足同忻矿生产

接替需要,加快15#层406盘区开采步伐。

通过以上两方面分析,决定全部由地面施工抽水孔。

5、钻孔设计遵循原则:

(1)406盘区东部3#、9#、11#三层积水范围有重叠,根据11#层煤层底板等高线,预计施工抽水钻孔4个,放水钻孔选在能穿透三层积水区的位置,打在11#层积水区内。目的就是为了能将三层积水一起抽放。

14#层积水区位于15#层可采范围内的面积居多,另外在14#层采空积水区布设抽水钻孔5个,专门针对14#层采空积水进行抽放。

(2)放水钻孔的平面位置要穿过积水区内的空区,不能打在煤柱上,否则钻孔报废。

(3)在能达到最佳放水的同时,地面选择平坦的地形,要易于修路、稳装钻机。

放水钻孔列表

14#层放水钻孔列表

三、效益分析

如果该方案能够顺利实施,不仅能够解放我矿15#层406盘区受水害威胁的煤炭270万吨,同时可以为同忻矿的生产接替,提前做好超前预防工作,真正做到了一举两得。光是解放受水害威胁的煤炭一项就创造经济效益1000多万元。

四、推广应用前景及存在的问题

采用大口径钻孔直接从地面抽放采空区积水,曾在同煤集团四老沟矿、老白洞矿采用过,而且取得了良好的经济效益,抽放了采空积水。为开采采空积水下层煤层创造了良好的条件。提高了煤炭资源的回收,促进矿井经济效益的良性循环,这种好的方法和经验值得我们借鉴。相信我矿也会取得良好的效益,此方法值得在集团公司推广。

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