云维股份醋酸厂醋酸车间
二O一一年八月化工生产运行总结
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二〇一一年九月二十一日
醋酸车间经过近两个月时间的停车整改,通过全面充分的准备工作,于2011年8月16日开始做开车准备工作,至8月23日结束,历时8天,本次开车由于入反应釜甲醇管线泄漏,未能顺利开车。此次试生产过程中,对停车期间整改的项目进行了跟踪验证,并对生产中存在的问题加以总结,为了更好的明确醋酸车间下一步的整改方向和工作重点,现对本次试生产情况总结如下:
一、试生产过程概述:
醋酸车间经过前期停车整改,增加了CO缓冲罐,并对现场压力表、安全阀进行调校,以及对成品塔再沸器列管进行疏通工作,于2011年8月16日9:15引蒸汽开精馏系统,8月17日8:28引原料气CO入反应釜开始升温,8月18日2:17开始贫液甲醇投料进行试生产,6:25因入反应釜甲酯含量过高,停止甲醇投料;8月18日入反应釜甲醇管线弯头泄漏停车处理,8月20日17:00入反应釜甲醇管线弯道处泄漏点已检修完毕,开始反应釜升温,8月21日3:59入反应釜甲醇管泄漏,反应釜降温停车处理,8月21日18:51甲醇管线漏点已检修完毕,18:57开始反应釜升温,8月22日0:33反应釜投料,8:46投料量增至4.0t/h,8月23日15:51发现入反应釜甲醇管线再次泄漏,15:52合成降温处理,精馏单塔循环,8月23日系统停车。由于本次开车入反应釜甲醇管线七次泄漏,未能顺利开车。
二、存在的主要问题:
1、入反应釜甲醇管线泄漏,导致系统停车。
本次开车过程中由于入反应釜甲醇管线七次泄漏,大为装备人员通过多次焊接未能成功,最终因反应系统无法进行甲醇投料,导致系
统停车。
整改措施:更换快速切断阀HV2106后至入反应釜底部止逆阀前甲醇管线。
2、成品塔冷凝器列管泄漏,导致系统水含量超标。
在开车过程中发现系统水含量一直上涨,严重超标,通过对系统各取样点取样分析判断成品塔冷凝器列管发生泄漏。
整改措施:系统停车,打开成品塔冷凝器两端封头进行检查,确认1根列管泄漏,将其两端用堵头焊接封堵。
3、中压蒸汽减温减压阀PV2603阀坏
在开车过程中中压蒸汽减温减压阀PV2603阀坏,不能达到正常的操作要求,从而影响整个系统的波动。
整改措施:系统短停,联系仪表检修。
4、成品塔回流槽漫液至火炬分离罐,火炬分离罐满液,造成系统至火炬管道不畅通。
由于操作人员疏忽,加之在低负荷时调节阀不能很好的起到调节作用,导致成品塔回流槽满液,从而漫液至火炬分离罐,造成系统至火炬管道不畅通。
整改措施:加强员工业务水平学习,提高操作技能。
5、外循环泵(P101)转速低,外循环泵进出口温差大,反应釜温度升不起来。
本次开车过程中由于P101A泵转速在中控室提至正常转速(1700转/分),操作人员未能及时发现中控室DCS画面显示OOP(信号未输入),造成在反应釜升温期间外循环泵进出口温差大,但反应釜温度
一直升不起来。在现场配电室检查发现P101A转速在350转/分左右,经检查确认后在现场将转速加至正常转速后,反应釜升温速率转至正常。
整改措施:加强员工业务水平学习,提高操作技能;增加现场巡检力度,提高分析判断能力。
6、管道泵(P603A)电机损毁
由于管道泵出口阀开度过大,造成泵超负荷长时间运行,导致电机烧毁。
整改措施:更换管道泵电机;加强员工业务水平学习,提高操作技能;增加现场巡检力度。
7、本次停车检查中发现脱氢塔初冷器列管泄漏。
在停车E208检修期间,发现脱氢塔初冷器列管有泄漏现象。通过打开封头检查确认脱氢塔初冷器列管有4根泄漏。
整改措施:脱氢塔初冷器列管两端用堵头焊接封堵。
8、本次停车期间反应液倒液至高压吸收塔和甲醇富液槽,造成母液组分损失。
在停车期间由于高压尾气放空量突然增加,高压吸收塔压力逐渐降低,导致反应釜压力逐渐降低。在系统停车时高压分离器重相至反应釜底部根部阀未关闭,造成反应釜内母液倒液至高压吸收塔。
整改措施:
(1)将蒸发器中母液打入反应器,并用CO保压;
(2)尽快将富液槽中含催化剂的溶液转入事故罐,并通CO保压。
(3)因蒸发器中溶液转入反应器,反应器液位可以达到75%左右,不用再补充稀酸。开车过程中,先升温至150℃,不开闪蒸,在这个温度下保持5个小时左右,将催化剂活化,也将溶液中的少量甲酯消耗,变成碘甲烷。
(4)正常投料后,将事故罐中溶液小流量缓慢压至母液泵入口加入反应器,加量速度不要超过0.5t/h。
三、本次化工生产过程中的消耗情况
在2011年8月16日至8月23日的开车过程中,由于入反应釜甲醇管泄漏,未能顺利开车,因此无成品产出。现将各项物料消耗情况统计如下:
序号名称单位指标总耗
1 蒸汽t 2.2t/吨产品5413.69
2 氮气Nm316Nm3/吨产品26401.8
3 甲醇t 0.555t/吨产品94
4 一氧化碳Nm3460Nm3/吨产品324860.2
5 金属铑g 0.18g/吨产品464.5872
6 氢碘酸Kg 0.32Kg/吨产品825.9328
7 氢氧化钾Kg 0.3Kg/吨产品774.312
8 脱盐水t 0.004t/吨产品74.39
消耗情况分析如下:
1、调整反应组份时间较长,维持低负荷生产时间较长;由于入反应釜甲醇管线泄露导致合成系统开、停车七次;精馏工序一直运行重练不合格产品,造成蒸汽耗量增加。
2、低负荷运行时间长以及系统组分调节时间长,为保证反应系统CO分压,放空量较大,造成CO消耗增加。
3、调整反应组份时间较长,维持低负荷生产时间较长,使各物料消耗增加。
4、系统停车精馏工序各设备氮气置换、成品塔冷凝器检修氮气置换,造成氮气耗量增加。
四、停车整改工作安排
醋酸车间于8月23日停车后,车间内部安排检修人员检查成品冷却器,大为装备人员检修成品塔冷却器和脱氢塔初冷器。