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关于避雷器击穿原因分析

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关于避雷器击穿原因分析

关于避雷器击穿原因分析

1、故障描述

CVT在经历过耐压试验、铁磁谐振试验后,复测准确度,合闸后,浮现CVT 的二次端子箱处有电弧的亮光,并有烧灼现象,继而检查油箱,发现避雷器已经击穿。

2、CVT典型电气原理图

中字母含义:

…高压电容

1a,1n …主二次绕组引出端子 C

1

…中压电容

2a,2n …主二次绕组引出端子 C

2

da,dn …剩余绕组引出端子 T …中间变压器

,2n …阻尼器引出端子 L …补偿电抗器

2a

z

da

,dn …阻尼器引出端子 BL …避雷器

z

…阻尼器

P …电容器低压端对地保护间 Z

D

N …电容分压器低压端

3、避雷器的作用

由上图可知,避雷器是并联于补偿电抗器L的两端的,用于抑制电抗器两端的过电压,保护电抗器的绝缘免受损伤。CVT在合闸操作时,或线路上有操作过电压或雷电过电压时,或CVT的二次侧有短路现象时,都将在补偿电抗器两端产生危险的高压,因此必须安装电压抑制用的避雷器。

4、中变耐压试验对电抗器的影响

中变耐压试验是在电容分压器和电磁部分分离后进行的,为了不让中变饱和,一般采用倍频电源进行试验,通常是在中变的二次侧施加3倍频电压,直至中变

的一次线圈内感应的电压达到要求值,此时中变的高压端开路,中变的低压端与电抗器连,通过串联电抗器接地,见原理图,如果忽略泄露电流,中变的一次线圈内的电流为零,即流过电抗器的电流为零,那么电抗器两端的电压为零,避雷器不会动作;如果在中变的一次线圈施加3倍频高压,一次线圈的低压端通过电抗器接地,那么流经电抗器的3倍频电流为数毫安,已知电抗器工频下的电抗值为33kΩ , 3倍频下的电抗值为99 kΩ ,那么电抗两端的电压为数百伏。这两种试验方法下的电抗两端电压都很小,避雷器YW-3.0/6.0的工频动作电压为4kV 左右,所以中变做感应耐压试验时避雷器不会动作。

5、中变二次短路时对电抗器的影响

中变二次短路时的短路电流假定为250A,中变一次线圈内感应电流经计算为0.835A,假定电抗两端无避雷器,且电抗不饱和,电抗值为33 kΩ ,那么短路时电抗两端的电压为27.5kV,远大于避雷器动作电压;实际上,电抗器达到一定电压后就会饱和,根据设计资料,该电抗的工频饱和电压在12 kV伏左右,避雷器YW-3.0/6.0的工频动作电压为4kV左右,此电压也足以使避雷器动作。当中变二次侧短路频繁或短路时间长都有可能使避雷器不堪重负导致热击穿而损坏。避雷器是否内部损坏,通过准确度试验可以看出。

6、结论

综上所述,避雷器损坏的原因可以定为二次侧外部线路中存在短路现象引起,更换一只好的避雷器,再复测准确度即可。

氧化锌避雷器的工作原理_优点_功能特性分析_高岩

氧化锌避雷器的工作原理、优点、功能特性分析 高 岩 (中央广播电视塔动力部,北京 100036) 摘 要:氧化锌避雷器因具有齐全的防护功能,在特性上可保持长期稳定运行,且体积较小有利于手车柜的安装,故得到了广泛的应用。笔者细致深入的分析了氧化锌避雷的工作原理、优点、功能特性。希望通过本文使广大电力系统工作者对氧化锌避雷器有全面的,更深层次的理解。 关键词:氧化锌避雷器;原理;优点;功能特性 一、氧化锌避雷器工作原理 1.避雷器的作用 避雷器的作用是限制过电压以保护电气设备。避雷器就是在线路或设备上人为地制造绝缘薄弱点即间隙装置,间隙的击穿电压比线路或设备的雷电冲击绝缘水平低,在正常运行电压下间隙处于隔离绝缘状态,在过电压下间隙被击穿接地,放电降压起到保护线路或设备绝缘的作用。 2.氧化锌避雷器(阀型避雷器的第三代产品) 工作原理 图1 Z n0避雷器的伏安特性 氧化锌避雷器是世界公认的当代最先进防雷电器。其结构为将若干片Z nO 阀片压紧密封在避雷器瓷套内。Z nO 阀片具有非常优异的非线性特性,在较高电压下电阻很小很小,可以泄放大量雷电流,残压很低,在电网运行电压下电阻很大,泄漏电流只有50~150μA ,电流很小,可视为无工频续流,这就是可以做成无间隙氧化锌避雷器的原因,它对陡波和雷电幅值同样有限压作用,防雷保护功能完全是其突出优点。在我国先生产使用的正是无间隙氧化锌雷器,运行实践表明,它有损坏爆炸率高,使用寿命短等缺点。究其原因,暂态过电压承受能力差是其致命弱点。而串联间隙氧化锌避雷器仍有无间隙氧化锌避雷器的保护性能优点,同时有暂态过电压承受能力强的特点,是一种理想的扬长避短的产品, 结合我国国情可在3~35kV 系统串联间隙氧化锌避雷器。 氧化锌避雷器伏安特性如图1所示。 二、氧化锌避雷器的优点及功能特性1.氧化锌避雷器的优点 (1)具有完全的防雷功能,即对雷电陡波和雷电幅值同样有限压保护作用;(2)防雷保护作用不会造成电力网接地故障或相间短路故障;(3)防雷保护作用不应有短路电流或工频续流等工频能源浪费;(4)动作特性应具有长期运行稳定性,免受暂态过电压危害;(5)具有连续雷电冲击保护能力;(6)有较小的外形尺寸,小型化轻量化更便于室内手车柜使用;(7)具有20年以上使用寿命;(8)能附带脱离器监察运行工况,当其失效时自动退出运行。 2.氧化锌避雷器功能特性 (1)避雷器是过电压保护电器,氧化锌避雷器具有过电压防护功能 对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流能起限压保护作用。对能量是无限(有补充能源)的过电压,如暂态过电压(工频过电压和谐振过电压的总称),其频率或为工频或为工频的整数倍或分数倍,与工频电 源频率总有合拍的时候,如因某些原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流过电压幅值不衰减或只弱衰减,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必长时间反复动作直至热崩溃,避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压对避雷器有致命危害。如果已将全部暂态过电压限定在保护死区内不受其危害的避雷器,称之为暂态过电压承受能力强,反之称暂态过电压承受能力差。碳化硅避雷器暂态过电压承受能力强,但由于运行中动作特性稳定性 差,常因冲击放电电压(保护动作区起始电压)值下降,仍可能遭受暂态过电压危害。无间隙氧化锌避雷器因其拐点电压(可近似地把参考电压当作拐点电压)偏低,仅2.21~2.56Uxg (最大相电压),而有些暂态过电压最大值达2.5~3.5Uxg ,故有暂态过电压承受能差的缺点。对暂态过电压危害有效防护办法是加结构性能稳定的串联间隙,将全部暂态过 作者简介:高岩(1973-),男,北京人,中央广播电视塔动力部电力运行科,工程师。 中国电力教育2008年研究综述与技术论坛专刊

制粉系统爆炸事故原因分析及预防措施

1 煤粉爆炸的机理 在炉膛或烟道积存了大量的未燃尽可燃物,在与空气按一定比例混合时,形成了新的可燃性混合物。当该混合可燃物获得一定的能量并达到燃烧条件时,在极短的时间迅速点燃。在这个化学反应中将会发生一个链状的燃烧反应,火焰激波迅速传播,因而在极短的时间很快将积存燃料燃尽。爆燃的结果是在极短的时间释放出巨大能量。在制粉系统中,煤粉是由气体来输送,气体和煤粉混合成云雾状混合物,煤粉的自燃引起周围气粉混合物爆炸,产生较大的压力而形成煤粉爆炸。 根据对事故的分析以及爆燃的物理化学起因,得出发生可燃物爆燃事件的因素主要有以下几方面。由于某种原因积存了大量的可燃物,包括可燃气体和可燃固体燃料颗粒,如氢气、一氧化碳、煤粉挥发分中碳氢化合物等气体都可能是导致爆炸的可燃气体;积存的可燃物与足够的氧气或空气相混合,形成了爆炸性混合物,并且混合物达到了爆炸极限(表1列出了3种煤粉与空气混合时的爆炸极限);积存的燃料发生了“自热现象”或遇到了明火使得燃料引燃。这 3个条件是造成可燃物爆炸的必要因素。 表 1 燃煤与空气混合时的爆炸极限

a.挥发分含量。一般说来,含挥发分较高的煤粉易爆炸,含挥发分低的煤粉不易爆炸。这是由于煤粉着火燃烧的开始主要是靠燃烧析出挥发分,挥发分含量高的煤粉容易析出挥发分,而且比较多,能够为煤粉的迅速着火提供足够的能力。根据有关资料介绍,当挥发分小于10%时则无爆炸危险。挥发分大于20%的煤粉,很容易自燃,爆炸的可能性很大。 b.煤粉的粗细。在炉窑中,煤粉的输送是靠气力输送,因此煤粉越细,在细煤粉的周围所吸附聚集的一次风空气或氧气越多,这样就给自燃提供了更优越的条件,从而越容易自燃和爆炸。烟煤的粒度大于0.1min时几乎不会爆炸。综合考虑挥发分和煤粉细度对煤粉着火的影响,对于挥发分高的煤不允许磨得过细。 c.输送煤粉的气体含氧量。含氧的比例越大,爆炸的可能性越大,充足的氧气为混合物的爆炸提供了条件,而在氧浓度低于一定程度时难以发生爆炸。关于煤粉系统含氧量浓度的标准,各个国家都有不同的规定标准,但一般都在15%左右。制粉系统的氧气来源于多种渠道,如干燥风、漏风,输送煤粉的一次风或三次风等。如果煤粉混合物中的含氧量不足,即使存在很强的点燃能,混合物的浓度处于最佳爆炸点,也不可能发生爆炸。 d.煤粉气流混合的温度。混合物的温度升高会减少煤粉颗粒的着火热,加速燃烧的速度,因此温度高易爆炸,低于一定温度则无爆炸危险。煤粉气流混合温度主要指标是指磨煤机出口风温。

金属氧化物避雷器常见故障及处理

金属氧化物避雷器常见故障及处理避雷器是电力系统所有电力设备绝缘配合的基础设备。合理的绝缘配合是电力系统安全、可靠运行的基本保证,是高电压技术的核心内容。而所有电力设备的绝缘水平,是由雷电过电压下避雷器的保护特性确定的(在某些环境中,由操作过电压下避雷器的保护特性确定)。金属氧化物避雷器,简称氧化锌避雷器,以其良好的非线性,快速的陡波响应和大通流能力,成为新一代避雷器的首选产品。由于避雷器是全密封元件,一般不可以拆卸。同时使用中一旦出现损坏,基本上没有修复的可能。所以其常见故障和处理与普通的电力设备不同,主要是预防为主。选则原则。避雷器是过电压保护产品,其额定电压选择比较严格,且与普通电力设备完全不同,容易出现因选型失误造成的事故。对于这类事故,只要明确了正确的选择方法,就可以有效避免。正确的金属氧化物避雷器额定电压的选择,应遵循以下原则。 1、对于有间隙避雷器,额定电压依据系统最高电压来选择。10kV 及以下的避雷器,额定电压按系统最高电压的1.1 倍选取。35kV 至66kV 避雷器,额定电压按系统最高电压选取。110kV 及以上避雷器,额定电压按系统最高电压的0.8 倍选取。例如:35kV 有间隙避雷器,额定电压应选择42kV 。 2、对于无间隙避雷器,额定电压同样依据系统最高电压来选择。10kV 及以下的避雷器,额定电压按系统最高电压的1.38倍选取。35kV至66kV避雷器,额定电压按系统最高电压的1.25 倍选取。110kV 及以上避雷器,额定电压按系统最高电压的0.8倍选取。例如:10kV无间隙避雷器,额定电压应选择17kV。但对于电机保护用的无间隙避雷器,不按额定电压选择,而按持续运行电压选择。一般应选择持续运行电压与电机额定电压一致的避雷器。例如:13.8kV 电机,应选用13.8kV 持续运行电压的避雷器,即:选用17.5/40 的避雷器。具体的型号选择,可参考GB11032-2000 标准,或我公司的避雷器产品选型手册。另外,由于传统碳化物阀式避雷器以及按1989老国家标准制作的早期金属氧化物避雷器在很多系统中还在使用。为确保新生产的产品在这类老系统中可以安全的配合,遇到老系统产品的更换替代时,建议用户直接咨询我公司,以确保选型正确。二、正确的预防及维护性试验方法。预防及维护性试验,是及时发现事故 隐患,防止隐患演变为事故的重要手段。金属氧化物避雷器的预防及维护性试验,一般每两年到四年进行一次。有条件的用户,最好每年雷雨季节前测试一次。以最大可能的提早发现事故隐患。测试的目的是提前发现产品的劣化倾向, 及早作出更换。测试主要考察两个性能指标:a、转变电压值(稳压电源下), 用以考察避雷器的工作特性有无明显变化。b、泄漏电流值(转变点以下),用以考察避雷器的安全特性有无明显变化。 1、有间隙金属氧化物避雷器的测试方法。a、测试工频放电电压值,考 察避雷器的工作特性。具体的试验方法和合格范围可参考JB/T9672-2005 ,或者我公司的产品使用说明书。一般以偏差不大于出厂参数的10%为正常。b、测试系统最高电压下的电导电流值,考察避雷器的安全特性。具体的试验方法和合格范围可参考 JB/T9672-2005 ,或者我公司的产品使用说明书。一般以不大于20 ^A为正常。 2、无间隙金属氧化物避雷器的测试方法。a、测试直流1mA 参考电压值,考察避雷器的工作特性。具体的试验方法和合格范围可参考GB11032-2000 ,或者我公司的产品使用说明书。一般以偏差不大于出厂参数的5%为正常。b、测试0.75 倍直流1mA 参考电压下的泄漏电流值,考察避雷器的安全特性。具体的试验方法和合格范围可参考GB11032-2000 ,或者我公司的产品使用说明书。一般以不大于50 yA为正常。 3、其它的替代办法。在没有合适的测试设备,不能进行上述的测试时,可以采用一些替代的办法,但同时也存在一些测试盲点。a、用摇表测试绝缘电

氧化锌避雷器爆炸的原因

氧化锌避雷器爆炸的原因 从运行时间、安装环境、气候及生产厂,对损坏的氧化锌避雷器进行技术分析,造成氧化锌避雷器运行中爆炸的原因可归纳如下几项:(1)氧化锌避雷器的密封问题氧化锌避雷器密封老化问题,主要是生产厂采用的密封技术不完善,或采用的密封材料抗老化性能不稳定,在温差变化较大时或运行时间接近产品寿命后期,造成其密封不良而后使潮气浸入,致使内部绝缘损坏,加速了电阻片的劣化而引起爆炸。 (2)电阻片抗老化性能差在氧化锌避雷器运行在其产品寿命的后期,电阻片劣化造成泄漏电流上升,甚至造成与瓷套内部放电,放电严重时避雷器内部气体压力和温度河南理工大学毕业设计(论文)说明书18 急剧增高,而引起氧化锌避雷器本体爆炸,内部放电不太严重时可引起系统单相接地。 (3) 瓷套污染由于氧化锌避雷器在室外工作,瓷套受到环境粉尘的污染。特别是设置在冶金厂区内变电所,由于粉尘中金属粉尘的比例较大,故给瓷套造成严重的污染而引起污闪或因污秽在瓷套表面的不均匀,而使沿瓷套表面电流也不均匀分布,势必导致电阻片中电流不均匀分布(或沿电阻片的电压不均匀分布),使流过电阻片的电流较正常时大l~2个数量级,造成附加温升,使吸收过电压能力大为降低,也加速了电阻片的劣化。 (4) 高次谐波冶金企业电网随着大吨位电弧炉、大型整流、变频设备的应用及轧钢生产的冲击负荷等的影响,使电网上的高次谐波值严

重超标。由于电阻片的非线性,当正弦电压作用时,还有一系列的奇次谐波,而在高次谐波作用时就更加速了电阻片的劣化速度。 (5) 抗冲击能力差氧化锌避雷器多在操作过电压或雷电条件下发生事故,其原因是因电阻片在制造工艺过程中,由于其各工艺质量控制点控制不严,而使电阻片的耐受方波冲击能力不强,在频繁吸收过电压能量过程中,加速了电阻片的劣化而损坏,失去了自身的技术性能。

防止制粉系统爆炸的运行措施示范文本

防止制粉系统爆炸的运行措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防止制粉系统爆炸的运行措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1#炉于7月12日、7月28日发生两次制粉系统爆炸 事故,造成磨煤机混合风道破损,严重威胁到人身安全和 电厂生产安全。 从发生这两次事故的过程来看,事故都发生在停磨过 程中。根据发生爆炸的条件分析:在走空磨煤机存煤过程 中,由于磨煤机内部煤粉浓度逐渐降低,逐渐进入煤粉爆 炸极限以内,当磨煤机内存在明火(自燃)和磨煤机内钢 球发生碰撞(微小的金属火花),以及在富氧条件下,就 会发生爆炸。 为减少事故发生的可能,在近一段燃用高挥发份煤种 期间,要求各值做到: 一、磨煤机的启动前

1、磨煤机启动前,测量磨煤机本体各部位温度,确证磨煤机内没有发生自燃;如证实磨内发生自燃,则投入磨煤机消防蒸汽和消防水进行灭火。 2、启磨前,开大冷风挡板,对磨本体及煤粉管进行彻底吹扫后再进行暖磨。 二、磨煤机正常运行 1、磨煤机出口风粉混合温度正常运行控制在≯70℃。 2、经常检查制粉系统各部位温度有无异常,如有异常,立即采取措施。 3、运行中,如果发生断煤,要及时增加另一台给煤机出力并降低磨煤机出力,必要时可以投运消防蒸汽或停运磨煤机,避免磨煤机内料位极低发生爆炸。 三、停运磨煤机 1、根据负荷调度曲线,可以提前将需停运磨煤机出口温度设定到60℃。

避雷器论文1

摘要:本文对保护并联电容器组的氧化锌避雷器的特点和爆炸原因进行了详尽的分析,并提出了防范措施,对设计选型和运行监测有很好的借鉴作用。 1引言 氧化锌避雷器是用来保护电力系统中多种电气设备免受过电压损坏的电器。保护并联电容器组的氧化锌避雷器是氧化锌避雷器应用的一个重要领域,并且是以绝对的无可争议的优越性得到电力部门和使用单位的认同,但是该氧化锌避雷器发生爆炸也是一个不容忽视的问题,认真分析其爆炸的原因,得悉其防范措施,是一个有着现实意义的事情。 2并联电容器组用的氧化锌避雷器的特点: 2.1 装设位置的分类:①中性点;②电源侧;③与电容器并联; ④与电抗器并联四类。 2.2从避雷器的角度看,电容器组是一个阻抗很小的设备,在电容器放电时将产生幅值大、陡度很高的放电电流。由于氧化锌避雷器的高度的非线性特性,截断超过保护水平的所有暂态过电压,而将剩余电荷留在未被扰动的的电容器中。无间隙氧化锌避雷器是非常适合保护并联电容器组的。 3、并联电容器组用的氧化锌避雷器的爆炸原因分析 3.1额定电压取值偏低 氧化锌避雷器的额定电压是表明其运行特性的一个重要参数,也是一种耐受工频电压能力的指标。通常避雷器的额定电压应在对系统

暂态过电压的计算分析及样本提供的工频过电压耐受时间特性曲线比较的基础上,选择避雷器的额定电压。 在一定的电网电压等级和设备绝缘水平下,避雷器的额定电压越低,保护水平也越低,但保护裕度可以增大。所以我们平时就选用较低额定电压的避雷器。 3.2持续运行电压取值偏低 避雷器持续运行电压还应该大于或等于该系统的最高相电压,才能保证长时间运行下的热稳定。现在各标准、规范、导则已统一意见,按系统最高电压Um来选择氧化锌避雷器。 在GB11032-89中,无论是对额定电压,还是持续运行电压定义不够严密,而且取值又偏低,造成以前保护电容器组氧化锌避雷器频繁爆炸。我分公司所辖的一个输变电工区,仅一个站的保护电容器组用的氧化锌避雷器,从2000年投产至2004年,就爆炸过4次。究其原因就是额定电压和持续运行电压取值偏低。 3.3选型有误 有些生产单位会自己选择购买避雷器,特别是在氧化锌避雷器还不很普及的时候,以为与阀型的一样,对其的特殊性无所适从。我也有这样的体会,那是在九十年代末期,我所在的工区更换10KV线路的旧式阀型避雷器,几个站用的全部由上级单位订购。我们初期更换时,便不加选择地予以更换,及至发现有区别时,已为时往矣。 3.4未进行能量核算 通流容量是由SiC避雷器沿用下来的概念,即2ms方波冲击耐

锅炉压力容器爆炸事故原因分析及预防措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 锅炉压力容器爆炸事故原因分析及预防措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3673-61 锅炉压力容器爆炸事故原因分析及 预防措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 锅炉爆炸事故的几种原因: 1)水蒸气爆炸:该容器破裂,容器内液面上的压力瞬即下降为大气压力,原工作压力下高于100℃的饱和水此时成了极不稳定、在大气压力下难于存在的"过饱和水",其中的一部分即瞬时汽化,体积骤然膨胀许多倍,在容器周围空间形成爆炸。 2)超压爆炸:由于各种原因使锅炉主要承压部件筒体、封头、管板、炉胆等承受的压力超过其承载能力而造成的锅炉爆炸。预防措施主要是加强运行管理。 3)缺陷导致爆炸:是指锅炉承受的压力并未超过额定压力,但因锅炉主要承压部件出现裂纹、严重变形、腐蚀、组织变化等情况,导致主要承压部件丧失承载能力,突然大面积破裂爆炸。

10kV配电避雷器故障分析

10kV配电避雷器故障分析 发表时间:2018-10-18T10:00:25.623Z 来源:《电力设备》2018年第18期作者:卓清林 [导读] 摘要:随着当前汕尾海丰经济的迅速发展,推动了供电需求急速的增长,在这样的背景之下,l0kV配电线路负荷的日益增大。(广东电网有限责任公司汕尾海丰供电局广东省汕尾市海丰县 516400) 摘要:随着当前汕尾海丰经济的迅速发展,推动了供电需求急速的增长,在这样的背景之下,l0kV配电线路负荷的日益增大。如果出现线路故障,不仅影响配网供电线路的正常运行,而且还将严重影响地区经济的发展和广大居民的正常用电,这就对l0kV配电线路避雷器的可靠性和安全性提出了更高的要求。因此,加强l0kV配电线路避雷器故障分析及处理十分关键,相关研究工作人员必须要给予高度重视。基于此,本文对10kV配电避雷器故障分析及防范进行探讨。 关键词:10kV配电;避雷器;故障 避雷器是一种过电压保护装置,当电网电压升高达到避雷器规定的动作电压时,避雷器动作,释放电压负荷,将电网电压升高的幅值限制在一定水平之下,从而保护设备绝缘所能承受的水平,除了限制雷击过电压外,有的还能限制一部分操作过电压。当前,在10kV的配电网中,配电用避雷器的使用频繁而大量,以防止因为配电设备在雷电过电压下发生损坏。在实际运行中,避雷器因质量原因或者运行维护不到位,从而导致一些避雷器发生击穿故障。避雷器被击穿后,10kV线路通过避雷器发生接地,此时,必须停电才能处理或者隔离故障,故在一定程度上降低了供电可靠性。 1 10kV配电线路避雷器故障分析的必要性 目前,金属氧化锌避雷器在配网线路中得到广泛应用,配电线路和设备的耐雷水平有所提高。作为这种限制过电压、进行变电站和直流换流站绝缘配合电力设备来说,本身具有残压小、体积小、保护性能好以及吸收过电压能量大等特点。在目前运行过程中,因避雷器被击穿而发生的线路跳闸事故时有发生,这样供电的可靠性就得以降低,因此对10kV配电线路避雷器故障分析就显得很有必要,必须要给予高度关注。 2 10kV配电避雷器故障原因分析 2.1由阀片侧面高阻层裂纹所导致的故障 2.1.1高阻层裂纹故障典型例子 2015年9月29日,在南方某地发生了一起避雷器被击穿故障。事故后,相关维修人员对避雷器实施了解体击穿,他们发现,其内部并没有一般想象中的金属锈蚀,也未见阀片内部以及喷铝面的放电现象。不过,他们还是在阀片侧面发现了电弧通道。更重要的是,有关维修人员还在避雷器侧面绝缘层发现了非常微细的裂纹。经分析,正是这些裂纹,使得避雷器绝缘强度被大大地降低,最终造成了被击穿的后果。 2.1.2高阻层裂纹原因分析 就避雷器绝缘釉而言,其中的高阻层,是可以用一种涂料充当的,这样的涂料必须是有机材料所配制。就侧面绝缘层而言,实际上为高温烧结而成的。在某些情况下,这样的绝缘釉是有可能有细微裂纹出现的,这就是两种热膨胀系数的差异过大:一个是阀片的,另一个是高阻尼的。这种裂纹的出现,会导致避雷器的绝缘釉产生强度降低的后果。这样的后果带来的是过电压下会发生闪络现象。而正是这样的现象,直接造成了故障的发生。这是因为,避雷器的制作中,一定是要将雷器阀片和外绝缘筒之间的空腔消除掉,其所用材料为温度比较高的注胶。由此带来的后果是:就避雷器阀片而言,它和侧面高阻层热膨胀系数之间,由于注胶而来了的较大差异,而所有的问题,就是以此为根源的。 2.2避雷器内部受潮原因分析 避雷器自身的质量问题则是其内部受潮的主要原因。具体分析产生这样的原因包括以下几个方面:第一,在避雷器生产过程中密封有可能在生产与装配的过程中,由于安装环境湿度超标所致;第二,部分潮气滞留在阀片及内部零部件上,烘干不彻底所致;第三,密封圈漏放放偏在装配时,或者杂物在密封圈与瓷套密封封面之间存在都影响避雷器内部受潮。 2.3雷电冲击的故障的原因分析 避雷器应能耐受2次65kA(或40kA)的雷电流冲击,这是避雷器国家标准。由于避雷器中流过雷电流有两种途径,即雷电直击和沿线路来波,所以10kV系统中避雷器不可能流过超过65kA(或40kA)的雷电流。对于超过10kV线路耐雷水平的65kA(或40kA)的雷电流来说,这个不可能成立的;当是雷直击杆塔的情况下,雷电流可能超过65kA(或40kA),同时应该注意,此值远远超过10kV杆塔反击耐雷水平,所以,线路多相闪络现象就会出现,这样就会引起相间短路速断跳闸。对于线路单相接地这个故障来说,没有进行速断跳闸现象,所以说,雷电直击产生的雷电流不可能超过65kA(或40kA)。 对于雷电流是冲击电流波来说,不同电流下的故障表象及阀片仔细分析可以得出,避雷器遭受到雷电过电压作用而使阀片中流过雷电流是阀片损坏原因,同时,阀片中的电流密度也是比较大的。不是均匀分布的冲击电流在阀片,阀片就会遭破坏是因为更容易使得局部阀片的雷电冲击电流密度超过其允许极限值。阀片破碎、爆炸只有在电流能量很大的情况下形成,在电流能量不太大情况下,一般造成阀片破裂。这里分析阀片破碎原因如下:系统电压一般情况下是由避雷器内4片阀片共同构成承担,但是当其中的2片破裂恶化后,其余2片就承担全部的系统电压,这样使得劣化程度进一步加重,最后工频电压下阀片会遭到破坏。当能量较大的工频电源下,就会出现阀片的破碎或者爆炸。 3 10kV配电线路避雷器故障的防范措施 3.1加强异常气象条件下避雷器的巡视 基于对避雷器故障发生前的了解,避雷器处于运行区域轻微雾霾和无雷电阴雨环境之中,这说明避雷器在空气湿度大且户外温差变化较大的环境之中容易出现受潮故障。为了尽可能的避免避雷器受潮故障,应当加强异常气象条件下避雷器巡视工作,尽量避免避雷器受到潮气的影响,降低避雷器内部出现受潮击穿情况的概率。总之,在异常气象条件下,相关工作人员应当提前制定特殊环境下的巡视计划,并且做好避雷器防护工作,以便避雷器状态良好,能够持续发挥作用,有效保护输电线路或电气设备。 3.2加强管理及维护 管理和维护工作是长期而复杂的一项工作,要关注的方面很多,工作量大、任务重。具体来说,可以从以下几个方面入手:第一,对

避雷器故障排除案例分析 图文 民熔

避雷器产品介绍 民熔 HY5WS-17/50 氧化锌避雷器 10KV高压配电型 A级复合避雷器 参数: 产品型号: HY5WS- 17/50 额定电压: 17KV 产品名称:氧化锌避雷器 直流参考电压: 25KV 持续运行电压: 13.6KV 方波通流容量:100A 防波冲击电流: 57.5KV(下残压) 大电流冲击耐受: 65KA 操作冲击电流: 38.5KV(下残压)

注:高压危险!进行任何工作都必须先切断电流,严重遵守操作规程执行各种既定的制度慎防触电与火灾事故。 使用环境: a.海拔高度不超过2000米; b.环境温度:最高不高于+40C- -40C; C.周围环境相对湿度:平均值不大于85%; d.地震强度不超过8级; e.安装场所:无火灾、易燃、易爆、严重污秽、化学腐蚀及剧烈震动场所。

体积小、重量轻,耐碰撞运输无碰损失,安装灵活特别适合在开关柜内使用 避雷器故障排除案例,一:避雷器质量不良引起的事故雷雨高某生产厂及生活区高、低压全部停电。经检查;35kV 高压输电线中的B相导线断落;雷击时变电所内高压跌落式熔断器有严重的电弧产生。低压配电室内也有电弧现象并伴有爆炸声;有一台低压配电柜内的二次线路被全部击坏。 变电所;输电线路呈三角形排列;全线架设了避雷线?35kV变电所的入口处;装设了避雷器和保护间隙。保护间隙被雷击坏后;一直没有修复?在变电所的周围还装设了两根24m高的避雷针;防雷措施比较全面;但还是遭受到雷害。 雷击发生后;进行了认真检查;防雷系统接地电阻均小于4Ω;符合规程要求。检查有关预防性试验的记录;发现35kV变电所内的B相避雷器;其试验数据当时由于生产紧张等原因;一直未予以处理

锅炉制粉系统爆炸的原因及措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锅炉制粉系统爆炸的原因及措 施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

锅炉制粉系统爆炸的原因及措施(新版) 针对我司近期的生产状况,对锅炉制粉系统的爆炸做了具体的分析,并做出了相关的措施,主要内容如下: 一、制粉系统自燃及爆炸的原因 1、制粉系统内积煤与积粉。 比如在制粉系统停止时,没有抽尽磨煤机中的煤粉或是磨煤机入口存在积煤等等,不论制粉系统是否运行,都有可能将积煤引燃。 2、磨煤机出口温度过高。 由于磨煤机出口温度高,可能引燃煤粉 3、磨煤机断煤。 如磨煤机断煤,可能倒至出口温度超温。 4、煤粉过细,水分过低。 5、粉仓严重漏风。

粉仓漏风,进入粉仓的氧气可能引起煤粉自燃 6、高挥发分的煤粉在煤粉仓内存积过久。 高挥发份的煤如果存积时间过长,可能蓄积的热量导致煤粉自燃 7、煤中含有油质或有易爆品物等。 8、一次风管因磨损漏粉或法兰连接漏粉。 9、热风门内漏 由于热风门内漏,导致大量热风进入磨煤机内,造成存煤自燃,再次启动时引起制粉系统爆炸。 10、粗粉分离器内堆积煤粉自燃 粗粉分离器的细粉内锥体下部和固定帽锥之间的环形缝隙有时被杂物堵塞而造成大量的积粉,可能导致煤粉自燃 11、磨煤机夹球或摩擦。 12、有外来火源。 二、自燃及爆炸的预防措施 1、消除系统内的积煤与积粉。

关于避雷器爆炸事故分析

关于“1.19”金属氧化物避雷器爆炸的事故 分析报告 2002年1月19日晨8:05分,拜城发电厂三期扩建工程#9机组主变110KV侧A相避雷器(YH10W-100/260W)突然爆炸。 一、现象 ①避雷器从上部1/3处炸开,上下两节飞至15米之外;②顶部110KV引线从上下两端根部断开,飞至15米以外的#9发变出口组合导线C相上。③爆炸后的金属氧分物残片遍及周围50米以外。 二、原因分析 事故出现后,较好的保护了现场,及时汇报上级领导及主管技术部门。厂家技术代表、新疆电力建设公司技术人员、阿克苏电力有限责任公司安监部、生技部负责人都及时赶到现场进行调查和核实。并经2002年1月25日由阿克苏电力有限责任公司变电修试公司现场对其余的B相、C相及新购置的1相金属氧化物避雷器进行了现场试验(见试验报告),分析原因如下: 1、该避雷器出现了低电阻,泄漏电流增大,超过标准值(mA 级),本应在额定工频电压下切断工频续流,而因避雷器故障起不到切断续流作用,引起内部过热爆炸。 2、安装交接试验记录不全,根据《电气设备安装交接试验标准》国标GB-50150-91,金属氧分物避雷器出厂至现场安装前必须做如下试验: ①绝缘电阻35KV以上不低于2500MΩ。 ②直流1mA电压(U1mA)及0.75U1mA下泄流电流不得低于GB11032规定值。 ③U1mA实测值与初始值或制造厂规定值比较,变比应不大于±

5%。 ④0.75U1mA下的泄流电流不应大于50μA。 特别指出:初始值系指交接试验或投产试验时的测量值。 安装单位只做了第1项绝缘电阻测试,其它试验没有测试,无法核定该相避雷器出厂至现场内部是否出现质量因素。 3、从避雷器爆炸后的现场情况及电气运行记录分析,没有导致避雷器过电压(操作过电压、谐振过电压、雷击过电压)的任何外界因素。 三、结论 1、该相金属氧化物避雷器虽出厂检验合格,在储运和安装阶段绝缘筒或氧化物阀片是否受到外部震荡,挤压产生损伤,引起绝缘电阻降低,泄露电流增大,导致产品在运行电压下闪络,引起产品爆炸,责任属供货方(西电集团公司)。 2、新疆电力建设公司第五项目部没有严格执行国家有关标准,进行必要的现场有关试验,没有起到一定的预防作用,负有一定的责任。 四、处理 1、供货方西电集团承担该相避雷器更换及运输费用,并免费提供3只在线监视器。 2、电力建设公司第五项目部承担阿克苏电力公司变电工区修试公司现场对复合避雷器的校验费。 3、监理公司拜电项目部对安装前的检测付有监督不力责任。 拜电三期工程筹建处 2002年1月25日

氧化性避雷器故障原因

避雷器发生发生击穿烧毁的原因主要有三种:1、暂态(瞬态)过电压所致。2、使用达到一定时间后,因老化导致本体密封不好所致。3、避雷器绝缘套污染所致。从您所述的情况看,都是B相发生损坏,那么应该是B相存在暂态过电压问题,导致避雷器损坏。下面我详述一下第一种原因: 暂态(瞬态)过电压导致避雷器损坏的原因:避雷器是过电压保护器,但自身仍存在过电压防护问题。对于能量有限的过电压如雷电过电压和操作过电压,避雷器泄流就能起限压保护的作用。对能量很大(有补充能源)的过电压,如暂态过电压,其频率为工频的整数倍或分数倍,与工频电源频率总有合拍的时候,如因某种原因而激发暂态过电压,工频电源能自动补充过电压能量,即使避雷器泄流但过电压幅值也不衰减或衰减很小,暂态过电压如果进入避雷器保护动作区,势必使避雷器长时间反复动作直至崩溃,最终结果就是避雷器损坏爆炸,因此暂态过电压是无间隙氧化锌避雷器的致命危害。无间隙氧化锌避雷器因其拐点电压低,仅2.21~2.56Uxg(最大相电压),而有些暂态过电压最大值达2.5~3.5Uxg,所以无间隙氧化锌避雷器因为其拐点电压较低,有暂态过电压承受能力差、损坏爆炸率搞和寿命短等缺点。 串联间隙氧化锌避雷器的暂态过电压承受能力远远要大于无间隙氧化锌避雷器,因此最好的解决办法是更换避雷器,即换成串联间隙氧化锌避雷器。 2、氧化锌避雷器哦的密封问题所造成的损坏爆炸:氧化锌的密封老化,主要是生产厂家采用的密封技术不完善,或采用的密封材料抗老化性能不稳定,导致避雷器在环境温差变化较大时,造成其密封不良而使潮气侵入,造成内部绝缘损坏,加速了电阻片的劣化而引起爆炸。 3、避雷器绝缘套的污染问题:由于工作在室外的氧化锌避雷器、磁绝缘子或硅橡胶绝缘套受到环境粉尘的污染,特别是厂矿企业周边的变电所,由于粉尘污染较严重,不能及时清扫,长期累积造成严重的污染而引起污闪或因污秽物不均匀的分布在其表面,而使其表面电流不均匀分布,势必导致电阻片中电流的不均匀分布(或沿电阻片的电压不均匀分布),使流过电阻片的电流比正常时大1~2个数量级,造成附加温升,使避雷器吸收过电压能力大为降低,也加速了电阻片的劣化而引起爆炸。 另:避雷器的资料: 氧化锌避雷器(第三代)是世界公认的当代最先进的防雷电器,其结构为将若干片ZnO阀片压紧密封在避雷器绝缘套内。ZnO阀片具有非常优异的非线性特性,在较高电压下电阻很小,可以泄放大量雷电流,残压很低;在电网电压运行下电阻很大,泄漏电流只有50~150微安,电流较小可视为无工频续流,这就是做成无间隙氧化锌避雷器的原理和原因。它对雷电陡坡和雷电幅值同样有限压作用,防雷保护功能是其突出优点。在我国早期大量使用的就是这种无间隙氧化锌避雷器。通过长时间的运行实践表明,它有损坏爆炸率高,使用寿命短的缺点,究其根源,暂态过电压承受能力差是它的致命弱点。而串联间隙氧化锌避雷器不仅有无间隙氧化锌避雷器所具有的全部保护性能,而且还有暂态过电压承受能力强的特点。因此,现在提倡以下的改进措施: 1、使用碳化硅避雷器或无间隙氧化锌避雷器的场所,用串联间隙氧化锌避雷器进行相应的替换。 2、新建工程一律选用串联间隙氧化锌避雷器。 防雷技术改革在于提高防雷技术水平,切记,选用避雷器应同时满足以下几点要求: 1、具有完全的防雷功能,即对雷电的陡波和雷电幅值有同样的限压作用; 2、避雷器作为防雷保护,不会造成电力网接地故障或相间断路故障; 3、避雷器在正常情况下不应有断路电流或工频续流等造成工频能源浪费; 4、动作特性应具有长期运行稳定性,免受暂态过电压危害; 5、应具有连续雷电冲击保护能力; 6、应尽量做到小巧轻便,便于在户内开关柜使用; 7、应具有较长的使用寿命。在20年以上,以节省再投资; 8、最好能更加智能化,即附带脱离器监察运行工况,当其失效时能自动退出运行。 a、无间隙氧化锌避雷器对较高的(3.0~3.5倍)工频过电压是无能为力的,避雷器将因不能耐受较大的工频电流而损坏;弧光接地过电压持续时间长,也是无间隙氧化锌避雷器难以承受的。据文献介绍,对单相接地的弧光接地过电压,无间隙氧化锌避雷器仅能耐受8秒左

关于避雷器击穿原因分析

关于避雷器击穿原因分析 1、故障描述 CVT在经历过耐压试验、铁磁谐振试验后,复测准确度,合闸后,浮现CVT 的二次端子箱处有电弧的亮光,并有烧灼现象,继而检查油箱,发现避雷器已经击穿。 2、CVT典型电气原理图 中字母含义: …高压电容 1a,1n …主二次绕组引出端子 C 1 …中压电容 2a,2n …主二次绕组引出端子 C 2 da,dn …剩余绕组引出端子 T …中间变压器 ,2n …阻尼器引出端子 L …补偿电抗器 2a z da ,dn …阻尼器引出端子 BL …避雷器 z …阻尼器 P …电容器低压端对地保护间 Z D N …电容分压器低压端 3、避雷器的作用 由上图可知,避雷器是并联于补偿电抗器L的两端的,用于抑制电抗器两端的过电压,保护电抗器的绝缘免受损伤。CVT在合闸操作时,或线路上有操作过电压或雷电过电压时,或CVT的二次侧有短路现象时,都将在补偿电抗器两端产生危险的高压,因此必须安装电压抑制用的避雷器。 4、中变耐压试验对电抗器的影响 中变耐压试验是在电容分压器和电磁部分分离后进行的,为了不让中变饱和,一般采用倍频电源进行试验,通常是在中变的二次侧施加3倍频电压,直至中变

的一次线圈内感应的电压达到要求值,此时中变的高压端开路,中变的低压端与电抗器连,通过串联电抗器接地,见原理图,如果忽略泄露电流,中变的一次线圈内的电流为零,即流过电抗器的电流为零,那么电抗器两端的电压为零,避雷器不会动作;如果在中变的一次线圈施加3倍频高压,一次线圈的低压端通过电抗器接地,那么流经电抗器的3倍频电流为数毫安,已知电抗器工频下的电抗值为33kΩ , 3倍频下的电抗值为99 kΩ ,那么电抗两端的电压为数百伏。这两种试验方法下的电抗两端电压都很小,避雷器YW-3.0/6.0的工频动作电压为4kV 左右,所以中变做感应耐压试验时避雷器不会动作。 5、中变二次短路时对电抗器的影响 中变二次短路时的短路电流假定为250A,中变一次线圈内感应电流经计算为0.835A,假定电抗两端无避雷器,且电抗不饱和,电抗值为33 kΩ ,那么短路时电抗两端的电压为27.5kV,远大于避雷器动作电压;实际上,电抗器达到一定电压后就会饱和,根据设计资料,该电抗的工频饱和电压在12 kV伏左右,避雷器YW-3.0/6.0的工频动作电压为4kV左右,此电压也足以使避雷器动作。当中变二次侧短路频繁或短路时间长都有可能使避雷器不堪重负导致热击穿而损坏。避雷器是否内部损坏,通过准确度试验可以看出。 6、结论 综上所述,避雷器损坏的原因可以定为二次侧外部线路中存在短路现象引起,更换一只好的避雷器,再复测准确度即可。

10kV配电线路上避雷器故障分析与思考

10kV配电线路上避雷器故障分析与思考 【摘要】本文主要针对10kV配电线路上避雷器故障进行分析,以几起典型避雷器事故为例子进行说明,同时分析造成金属氧化锌避雷器故障,最后还对于相关的故障的解决措施进行讨论,对于今后10kV配电线路上避雷器设计与施工具有一定帮助。 【关键词】配电;金属氧化锌避雷器;故障分析 1.引言 目前,金属氧化锌避雷器在配网线路中得到广泛应用,配电线路和设备的耐雷水平有所提高。作为这种限制过电压、进行发变电站和直流换流站绝缘配合电力设备来说,本身具有残压小,体积小,保护性能好,以及吸收过电压能量大等特点。在目前运行过程中,因避雷器被击穿而发生的线路跳闸事故时有发生,这样供电的可靠性就得以降低,因为10kV线路在避雷器被击穿以后通过避雷器发生接地,需要在停电后处理隔离故障。本文针对在运行维护中遇见的金属氧化锌避雷器的典型事故,对于故障原因进行详细分析,同时提出相应解决措施。 2.避雷器故障原因分析 阀片侧面高阻层裂纹导致的故障、避雷器内部受潮导致的故障和雷电冲击电流导致,上述三种是经过运行人员进行避雷器故障统计后,得到的主要造成避雷器故障的三个原因,下面分别对于这两种故障,在结合典型的故障实例基础上进行分析。 2.1 阀片侧面高阻层裂纹导致的故障 (1)高阻层裂纹故障事例 2010年6月27日,在一起避雷器击穿故障过程中,事故以后通过解体击穿避雷器,内部金属锈蚀现象并没有发现,也没有发现阀片内部及其喷铝面放电,但是同时电弧通道在阀片侧面发现。同时,微细裂纹被运行人员在避雷器侧面绝缘层发现,这样,就降低了避雷器绝缘强度,使得击穿避雷器成为可能。 (2)造成高阻层裂纹的原因 选取一种有机材料配制的涂料作为高阻层的避雷器绝缘釉,侧面绝缘层可以通过高温烧结而成。避雷器绝缘釉会在当阀片的热膨胀系数与侧面高阻层热膨胀系数存在较大差异的情况下,出现一些细微的裂纹,这样就使得避雷器绝缘釉的强度有所降低,闪络现象就在过电压下发生。这正是这期故障发生的原因,采用温度比较高的注胶来进行填充,来消除雷器阀片与外绝缘筒间的空腔。由于避雷器阀片与侧面高阻层热膨胀系数之间存在较大差异的缘故,这样情况下,避雷器绝缘釉微裂纹就非常容易在高温注胶时产生。 2.2 避雷器内部受潮导致故障分析 (1)内部受潮故障实例分析 2010年6月25日,雷雨,针对10kV长沟线发生接地故障进行分析后,在巡线过程中发现避雷器被击穿。线路送电在快速更换避雷器后实施成功。破裂阀片(硅橡胶外套)侧面有明显闪络痕迹,这在故障避雷器进行拆解后比较明显,参见图1,其中锈蚀现象出现在内部金属件,而放电踪迹则不在阀片喷铝面出现,阀片破裂或破碎并没有发生。这也说明了,对于阀片本身来说,并没有发生劣化现象。因为在劣化现象发生后的避雷器击穿的想象不一样,应该不表现为侧闪,而是表现为阀片爆炸。本例避雷器阀片与绝缘筒间存在气隙,这样就使得潮气更

防范制粉系统自燃爆炸的技术措施正式样本

文件编号:TP-AR-L3552 In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives. (示范文本) 编制:_______________ 审核:_______________ 单位:_______________ 防范制粉系统自燃爆炸 的技术措施正式样本

防范制粉系统自燃爆炸的技术措施 正式样本 使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。 最近我公司#1、2炉制粉系统频繁出现自燃、爆 炸等异常现象,给生产运行带来了极大的安全隐患。 为防范其再次发生,特制定防止制粉系统爆破措施。 1、停运制粉系统防止爆破措施 1.1、主值班员要根据粉位适时停运制粉系统, 停运操作时先逐步减小给煤量,然后开启磨煤机冷风 门、关小磨热风门,最后直至停运给煤机。按照: “少量,多次的原则”进行调整。 1.2、根据了解到的煤种,保持磨煤机出口温度 不超过规定值。

1.3、抽粉过程排粉机入口门保持全开、通过调整磨煤机再循环风门,维持排粉机出口一次风压稳定正常,抽粉时间不少于5分钟,待彻底抽净系统余粉后,停运磨煤机。根据球磨机电流、差压、球磨机出口温度、回粉管锁气器动作情况等来确认制粉系统积粉抽干净的标准。1.4、一般情况,停磨后调整磨煤机出口温度不超规定值,冷风吹扫5分钟后,并将磨出口温度降到50℃以下再倒为近路风运行。抽粉、通风过程和磨出口温度未降到50℃以下不允许倒风。彻底倒为近路风运行后应将磨总风门、再循环风门、排粉机入口门全关,磨煤机冷风门全开,监视磨出口温度不超50℃,排粉机出口温度不超170℃。 1.5、发现磨热风门或再循环风门关闭不严漏风,要及时登记缺陷联系维护部处理。 1.6、停运制粉系统过程前必须对木块分离器进

金属氧化物避雷器爆炸原因

金属氧化物避雷器爆炸原因 爆炸事故特点 由于金属氧化物避雷器具有保护比小、通流容量大、稳定性好等优点,从而取代传统碳化硅避雷器已是大势所趋,目前在我国高压、超高压领域,金属氧化物避雷器已处于垄断地位。然而,在运行中,金属氧化物避雷器的爆炸事故时有发生,例如,某供电1986年安装了国产FYS一10型无间隙金属氧化物避雷器33只,投运不到一年就爆炸了8~9只,大部分是在雷雨天气损坏,个别也有正常运行情况下损坏的。再如某变电所采用ABB公司的MWPO12型无间隙金属氧化物避雷器,持续运行电压12kV,1988年3月I段母线B相避雷器击穿,当时天气晴朗,系统无操作;1989年8月,雷雨时,I段母线C相避雷器爆炸;1990年6月,在倒闭操作时,I段母线避雷器爆炸,三相避雷器均损坏。又如,某变电所, 1987年5月10kV I段F3线路A相接地, 10min后, 51TV柜A相ABB公司生产的无间隙金属氧化物避雷器爆炸,持续运行电压11kV;1989年11月I段F1电缆接地,51TV柜3只避雷器爆炸等。山东省的统计表明,避雷器爆炸事故每年都有发生,尤以金属氧化物避雷器的事故率高,严重影响系统供电。上海仅在1991年2月就连续发生3次事故。1987年11月至1988年4月,原机械电子工业部和水利电力部组织联合调查组对110kV及以上电压等级的2549台金属氧化物避雷器进行调查,共有16相(其中国产12相,进口原装4相)发生事故。综合金属氧化物避雷器的爆炸事故,其特点是: (l)既有大型骨干厂生产的,也有小厂生产的。 (2)既有国产的,也有进口的。 (3)既有发生在雷雨天,也有发生在晴天的。 (4)既有发生在操作时,也有发生在元操作时的。 (5)既有在中性点非直接接地系统,也有发生在中性点直接接地系统的。 爆炸原因分析 两部调查结果的分析表明,事故原因69%为制造质量问题,25%为运行不当,6%为选型不当而造成的。而内部受潮直接影响产品质量,是引起金属氧化物避雷器爆炸事故的主要原因。 (一)受潮 金属氧化物避雷器受潮有两个途径: (1)密封不良或漏气,使潮气或水分侵入。西安电瓷厂对1991年5月前产品运行中损坏的9相金属氧化物避雷器的事故分析统计,其中78%是因密封不良侵人潮气引起的(另外22%则是因装配前干燥不彻底导致阀片受潮)。密封不良的主要原因有: l)金属氧化物避雷器的密封胶圈永久性压缩变形的指标达不到设计要求,装入金属氧化物避雷器后,易造成密封失效,使潮气或水分侵入。例如,某大厂生产的一只金属氧化物避雷器运行二年多损坏,经检查系该避雷器密封橡皮不良所致。 2)金属氧化物避雷器的两端盖板加工粗糙、有毛刺,将防爆板刺破导致潮气或水分侵入。有的金属氧化物避雷器的端盖板采用铸铁件,但铸造质量极差,砂眼多,加工时密封惜因此而出现缺口,使密封胶圈装上后不起作用。潮气或水分由缺口侵入。 3)组装时漏装密封胶圈或将干燥剂袋压在密封圈上,或是密封胶圈位移,或是没有将充氮气的孔封死等。例如,某Y5W-100/260型金属氧化物避雷器,于1990年1月投入运行,在投运4个月内阻性电流增长过快,数值也较大,被迫退出运行,经解体检查发现,其下端橡皮密封垫留在装配时挪位、造成密封不严,致使潮气逐渐侵入。 4)装氮气的钢瓶未经干燥处理,就灌入干燥的氮气,致使氮气受潮,在充氮时将潮气带人避雷器中。 5)瓷套质量低劣,在运输过程中受损,出现不易观察的贯穿性裂纹,致使潮气侵入。

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