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设备缺陷异常分析报告(电气)

设备缺陷异常分析报告(电气)
设备缺陷异常分析报告(电气)

图2:充电机外壳加装接地线

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图3:焊接的限流电阻及稳压管

原因分析及结论:

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5、运行正常后投入保护A屏、保护B屏“定子100%接地”保护压板

最新[电力故障分析报告]变电设备故障分析报告模板.doc

【个人简历范文】 ***(地点)***kV变电站**月**日 *********故障分析报告 单位名称第一文库网审核年月日 一、事故(故障)前运行方式及负荷情况 运行方式 ************ 负荷情况 ************ 二、事故(故障)现象 填写事故发生前后的信号显示、保护装置动作情况、设备动作情况、故障设备外观现象(附各角度照片)、集控站监控机显示信息、变电站后台机采集信息内容。 三、事故处置经过 对事故开始到故障设备隔离改为检修状态的全过程内容进行描述,时间要求精确到分。 四、事故停电范围及损失情况 对事故造成的停电范围、电量损失及设备损坏情况进行说明。 五、事故后的相关检查和试验 保护检查情况 ************ 设备电气试验情况 ************ 六、事故原因分析 根据站内故障录波图图及相关报文信息分析,简要描述

故障现象经过,具体按照以下格式要求叙述 ****保护动作情况分析 根据保护类型及动作行为情况分别描述,可按照 ...分项说明。 设备损坏原因分析 描述设备厂家、型号、投运日期以及设备运行期间的运行维护、检修试验情况,并根据事故过程现象分析设备损坏的原因。存在其它设备间接损坏的也按照如上要求进行说明。 七、事故暴露出的问题 根据事故涉及到的设备质量、安装工艺、检修维护、运行巡视、反措落实、管理要求落实等方面进行说明。 八、防范及整改措施 为防止事故重复发生所拟采取的整改措施,要求整改措施落实到人,明确整改完成时间及督查落实人,整改措施要结合暴露出的问题,并举一反三,防止类似事故在次发生。 附件: 故障录波及继电保护动作分析、故障录波图、保护动作报文、最近两个周期的设备电气试验报告(充油设备还应提供相关油化试验报告)、损坏设备技术规范书、事故设备照片。

故障分析报告

关于柳州海事局远程视频监控系统的故障分析报告――2011年10月至2012年5月 一、故障基本信息 二、故障现象及处理过程 1、第一次故障 υ故障现象:2011年11月13日接到柳州海事的报障,无法 连接服务器,客户端无法ping通服务器IP。 υ处理过程:接到报障通知后,我公司立即组织人员进行处 理,局域网内可与前端设备通信,问题初步定为平台服务器 故障。次日测试人员到达现场;经过测试,发现平台服务器 操作系统崩溃;与设备厂商联系,于16日将平台系统及所有 前端系统进行重新布署,故障解决。 υ故障分析:经过系统测试工程对系统日志进行分析,于11 月12日晚,因多个IP地址向平台服务器发起的恶意重复登录 请求导致平台服务器处理超载,并造成操作系统文件损坏。 2、第二次故障 υ故障现象:2011年12月06日接到柳州海事的报障,三江 支线画面无法显示。 υ处理过程:当日经测试维护人员检查,由于三江支线的传

输线路中断所至,为此马上与传输机房进行故障确认,并告知协助处理,于次日中午故障解决。 υ故障总结:由于三江网络传输点断电,导致传输线路不断,经协调后解决。 3、第三次故障 υ故障现象:2012年3月26日接到柳州海事的报障,无法连接服务器,客户端无法ping通服务器IP。 υ处理过程:接到报障通知后,我公司立即组织人员进行处理,局域网内可与前端设备通信及平台服务器进行通信。故障定为网络传输质量问题。当时与传输机房联系协助排查故障;经过测试排查,发现由于网络传输出现波动或延时现象较为严重导致系统自动判定为网络中断,不断的向前端设备发送重启命令导致;通过机房对线路进行优化配置后重启系统后恢复。 υ故障总结:由于网络传输出现波动或延时现象较为严重导致系统自动判定为网络中断,不断的向前端设备发送重启命令导致。 4、第四次故障 υ故障现象:2012年4月13日接到柳州海事的报障,红花电站支线画面无法显示。。 υ处理过程:接到报障通知后,我公司立即组织人员前往红花现场排查问题。次日完成故障排除,系统恢复正常。

设备故障统计分析报告

2013年7月份设备故障统计分析报告 一、故障概况 本月设备整体运行情况良好,根据DCC故障记录本月故障总数7件,其中机械故障3件,电气故障4件,设备完好率=(设备总台数*月工作天数-∑故障台数*故障天数)/(设备总台数*月工作天数)=99.73%,较上月98.81%有小幅提升。故障主要集中在7类试验设备、9类其他设备。 二、故障统计 表1 各类设备故障统计 三、故障分析 (一)故障趋势图

试验设备故障数一直处于高位运行状态,原因有三:一、部分试验设备使用频率较高,使用年限已久,到了故障高发期,主要表现为踏面制动单元试验台、制动器试验台等。二、前期试验台工作环境普遍不好,导致试验台性能不稳定;近期因试验间改造,频繁搬动试验台也是其故障高发的原因之一。三、国产试验设备普遍存在柜内原件布局及导线敷设不合理、定制件多且质量差,软硬件故障均较高。 针对原因一,设备室正逐步建立预防修性维修模式,加强对重点设备和高故障率设备的修程建立;原因二会随着试验间的改造完成,得到彻底解决;对于原因三,从6月下旬起,设备室对国产试验台进行了电气改造,目前已完成了电磁阀试验台改造工作,正在进行受电弓试验台和司控器试验台,后续将陆续开展高速断路器、电器综合试验台等6台设备改造工作。 (二)各类设备故障比例 图二2013年7月各类设备故障比例 进入13年以来,B、C类设备故障数明显增加,故障已由重点设备向边缘设备蔓延。设备室的工作重点将向“完善A类设备管理,强化B、C类设备修程建立”上发展。(三)七月份设备故障分析 1.烘干机 本月烘干机共报2次故障,均因加热管老化绝缘不良造成空开过流跳闸,目前已将该故障加热管隔离,后期换新。 2、空气弹簧试验台

电气设备安全隐患自查情况汇报

电气设备安全隐患自查情况汇报 为了保证我公司供电设备的安全使用和安全过冬,安排变电所值班人员,利用公司生产间隙时间,对我公司变电所内运行的高低压供电设备,在保证安全的情况下,分部、分段停电进行了如下安全隐患自查工作,情况汇报如下: 一、2017年10月1日(星期日),对变电所内的所有高低压电气 设备(办公楼照明及动力、综合楼照明及动力、消防水泵房等支路除外)进行了: 1、清扫、检查及紧固元件的紧固检查 2.、高低压电气设备的二次回路的清扫校验 3、变电所内的高低压电气设备保护回路的校验与传动 4、对变电所内的所有开关进行了检查,更换相间隔板2个 5、对变电所内低压柜内有电缆出线的各个支路进行防火堵料的 更换与检查 6、更换信号箱的电铃1个,消缺4处 7、对变电所低压柜内有母线槽出线的各个支路进行防火堵料的 检查 8、对变电所内的高低压电缆沟进行了清扫、检查 9、需要更换日光灯管16个,日光灯管16个已领到,近期根据 情况尽快更换 10、变电所内的低压框架开关有5个显示屏出现花屏,已影响观 察运行,供电部门已催促更换,现已提交报物资部购买,等

待更换,望领导给于支持 11、变电所内使用的绝缘工具,高压绝缘手套、高压绝缘鞋、高 压验电器、高压令克棒于2017年10月29日到期,需要试 验 12、变电所内使用的灭火器有一只于2017年11月到期,需更换 在做上述检查校验工作时,发现我公司: 1)变电所内使用的两台变压器的零序母排仍有不同程度的变色,紧固元件也有不同程度的松动(已处理)。 2)高压互感器螺丝有不同程度的松动(已处理)。 二、近期对公司箱变进行了如下工作: 1、2017年10月12日,下午13:30时--15:00时 更换了无功功补偿柜内已烧毁的切换电容器接触器1只,电容器1只(老厂拆除),保险2只,并对全部的无功功补偿 柜内的电气元件进行了检查,发现3只切换电容器接触器线圈 已烧毁,6个指示灯不亮。 2、2017年10月19日,下午17:00时--19:00时,更换电容器 柜内的切换电容器接触器3只,指示灯6个,更换检查后,将 无功功补偿柜投入运行,但仍有7只切换电容器接触器,在切 换投入运行时,有不同程度的响声,为了设备的安全运行,于 2017年10月20日,下午14:00时将无功功补偿柜退出运行。 为了设备的安全运行,并降低费用,已将更换下来的切换电容

设备事故分析报告书格式

一、标题:事故(故障)分析报告 二、事故(故障)时间、地点、经过描述 时间写明年月日及钟点; 地点写明发生事故(故障)的车间、设备安装地点、岗位编号及设备名称、型号、规格; 经过写明当班操作人员姓名,交接及交接班本记录情况,班中设备点检及点检卡记录情况,操作人员设备操作情况,发现设备事故(故障)经过,事故(故障)处理步骤,事故(故障)汇报及抢修情况。 三、事故(故障)损失计算 1、直接经济损失:事故(故障)造成设备零部件损坏及修复费用总计。 2、间接经济损失:事故(故障)造成生产线停产的减产损失。 四、事故(故障)原因分析 1、当班操作人员是否按设备操作规程、安全规程进行操作;是否按点检卡要求进行设备点检;是否按设备维护保养规程进行设备维护保养;是否按润滑制度要求进行设备润滑检查加油。 2、维修人员是否按设备检修规程进行设备维修。

3、各级管理人员是否完善落实了各项设备管理制度,布置的工作是否进行了检查落实。 4、事故(故障)原因分类: (1)使用操作不当; (2)维护不周; (3)设备失修; (4)安装、检修质量不佳; (5)材料、备品配件质量不良; (6)设计制造不合理; (7)自然灾害; (8)人为破坏性事故; (9)其它原因。 五、事故(故障)定性分析 1、是否是责任事故(故障)。 2、重大事故或一般事故(故障)。 六、事故(故障)责任人的处理意见 按设备事故(故障)管理规定对事故(故障)相关责任人进行行政处分及经济处罚。 七、防范措施 1、提出防止类似事故(故障)发生的技术改进措施。 2、提出防止类似事故(故障)发生采取的管理措施。

附:参与事故(故障)分析人员一览表

变电站事故分析及处理

1 事故处理的主要任务 1)及时发现事故,尽快限制事故的发展和扩大,消除事故的根源,迅速解除事故对人身和设备的威胁。 2)尽一切可能确保设备继续运行,以保证对用户的正常供电。 3)密切与调度员联系,尽快恢复对已停用户供电,特别是要尽可能确保重要用户的供电。 4)调整电网运行方式,使其恢复正常。 2 处理事故的一般原则 1)电网发生事故或异常情况时,运行值班员必须冷静、沉着、正确判断事故情况,不可慌乱匆忙或未经慎重考虑即行处理,以免造成事故的发展和扩大。 2)迅速、准确地向当值调度员汇报如下情况: ①异常现象、异常设备及其它有关情况; ②事故跳闸的开关名称、编号和跳闸时间; ③保护装置的动作情况; ④频率、电压及潮流的变化情况; ⑤人身安全及设备损坏情况; ⑥若未能及时全面了解情况,可先做简单汇报,待详细检查清楚后,再做具体汇报。 3)处理事故,凡涉及到设备操作,必须得到所辖调度的命令或同意。 4)处理事故时,值长、主值、副值均应坚守岗位,不可擅自离开,

随时保持通讯联系。 5)处理事故时,地调向运行人员发命令时,运行人员应立即执行,并将执行结果同时汇报地调。 6)处理事故时,除领导和有关人员外,其它无关工作人员均应退出事故现场。 7)处理事故时,值班员应迅速执行当值调度员一切指令。若值班员认为当值调度员有错误时,应予指出,当值班员仍确定自己的指令是正确的,值班员应立即执行。但直接威胁人身和设备安全的指令,任何情况下均不得执行,并将拒绝理由汇报当值调度员和上级领导。 8)处理事故时,当值班员对当值调度员的指令不了解或有疑问时,应询问明白后再执行。 9)事故处理中出现下列情况,值班员可立即自行处理,但事后应迅速汇报当值调度员: ①运行中设备受损伤威胁,应加以隔离; ②直接对人身有严重威胁的设备停电; ③确认无来电的可能,将已损坏的设备隔离。 10)交接班时发生事故,且交接班后的签字手续尚未完成,仍由交班者负责处理,接班者协助处理。事故处理告一段落或已结束,才允许交接班。 11)处理事故中,值班员必须集中精力。事故处理结束后,应详细记录事故发生原因、现象以及处理经过,并将上述情况汇报调度。

锅炉设备缺陷分析报告(终稿)

云南华电镇雄发电有限公司 超临界“W”火焰锅炉设备缺陷分析报告

二〇一三年七月二十二日

目录 一、锅炉四管泄漏统计 (1) (一)历次爆管统计 (1) (二)按年份统计 (2) (三)按分部件统计 (2) 1、次数统计 (2) 2、百分比统计 (3) (四)性质分类统计 (3) 1、次数统计 (3) 2、百分比统计 (4) 二、锅炉四管泄漏统计分析 (4) 三、镇雄公司已采取的措施 (5) 四、锅炉存在的主要问题 (5) (一)锅炉膨胀问题 (6) (二)高温再热器、屏式过热器、末级过热器缺陷 (17) (三)#2机组锅炉高温再热器存在的隐患未消除 (29)

云南华电镇雄发电有限公司 超临界“W火焰”锅炉设备缺陷分析报告云南华电镇雄发电有限公司(以下简称“镇雄公司”)2×600MW机组采用的是超临界“W”火焰锅炉,#1、2机组分别于2012年1月、3月投产。机组投产后,锅炉四管多次发生泄漏。经统计2012年1月~2013年7月#1、2锅炉共发生四管泄漏11次,其中2012年发生7次(#1锅炉5次,#2锅炉2次);2013年发生4次,全部为#2锅炉。公司的安全生产陷入了及其被动的局面,安全生产形势异常严峻,并蒙受了巨大的经济损失。现将机组投产后锅炉设备缺陷分类统计、采取措施、存在问题汇报如下: 一、锅炉四管泄漏统计 (一)历次爆管统计 序号机组日期泄漏区域性质 1 1 2012年2月20日前墙上部水冷壁鳍片撕裂水冷壁管泄漏设计缺陷 2 1 2012年2月28日左前翼墙、左后翼墙水冷壁三通管泄漏设计缺陷 3 1 2012年4月6日前包墙过热器从炉左往炉右数第1根管子泄漏设计缺陷 4 1 2012年6月6日前包墙过热器从炉左往炉右数第1根管子泄漏设计缺陷 5 1 2012年8月11日前包墙过热器左数第二根发生泄漏设计缺陷 6 2 2012年3月1日省煤器入口集箱接管座泄漏制造缺陷 7 2 2012年5月18日屏式过热器出口小集箱连接管爆管制造缺陷

-设备运行分析报告77023

5月份设备运行分析报告 5月份#1~#8机组机械部分设备总体运行良好,没有因设备故障原因而出现机组非停的事故发生,但机组仍然存在较多缺陷,如三漏(主要是调速器部分渗油和技术供水部分漏水)、油泵效率低、发电机冷却风机故障、运行设备不可靠等。这些设备缺陷问题在运行过程中如不能及时发现并消缺,很有可能引发严重的后果,致使设备损坏甚至造成机组非停和设备事故。本月设备缺陷及处理统计如下表: 与上个月相比,缺陷发现增加10项,未处理增加8项,消缺率下降7%。 以下是5月份设备的运行情况分析: 一、#1机组 1、运行状况: 机组运行良好,没有出现严重影响机组安全运行的设备缺陷,在运行过程中发现的设备缺陷在有条件时都能安排人员及时进行处理。 2、存在缺陷: 机组目前存在的缺陷主要是空气围带破裂漏气,在机组停机时投入空气围带后仍有漏水,但目前漏水量不大,而且机组在运行时围带在退出状态,不影响机组运行。另外,发电机风闸管路焊缝漏气一直存在,由于漏气点在发电机内部且处在高空位置,处理比较困难。 ① #1机组#2润滑油泵联轴器磨损严重,护罩及电机端部附着有大量金属粉末,且油泵有轻微漏油。建议尽快进行更换。

② #1机组空气围带未能进行处理,已有水从制动柜下方空气围带排气管流出,又由于64.0m层地漏不畅,已形成较大面积积水。 另外:机组辅机控制柜“现地/远方”切换钥匙卡涩,在操作中已折断数把钥匙,已无备用钥匙。存在较严重隐患:当需紧急处理时,势必延误处理时期。建议进行改造,更换为切换把手形式。 #1机组共发现缺陷7条,已处理6条,待处理1条。 3、建议: (1)加强机组运行环境和设备卫生清洁,确保设备在运行过程中更加安全可靠。(2)在有条件时申请停机,下闸排干流道对机组检修密封进行更换。 二、#2机组 1、运行状况: 机组运行良好,没有出现严重影响机组安全运行的设备缺陷,对出现的分段关闭阀渗油和#3组合阀漏油进行了消缺处理,其他检修与维护工作照常进行。 2、存在缺陷: 轴承润滑油泵效率较低,备用泵频繁启动。目前采取调整轴承用油量的措施延长备用泵启动时间间隔,但到夏季外部环境温度升高时,无法使用这个办法再进行调整,建议更换新油泵或更换流量稍大的油泵。 #2机组停机时,上位机频繁报“#2发电机4号制动闸顶起位置--动作”,且2号制动闸不在顶起位置和复归位置。 #2机组共发现缺陷6条,已处理4条,作废1条,待处理1条。 3、建议: 加强机组运行环境和设备卫生清洁,确保设备在运行过程中更加安全可靠。 三、#3机组 1、运行状况: #3机组A级检修上月底结束,目前机组运行良好,没有出现任何重大的设备缺陷,其他日常的检修与维护工作照常进行。存在的缺陷为轴承润滑油泵效率较低,备用泵频繁启动。目前采取调整轴承用油量的措施延长备用泵启动时间间隔,建议增加采购油泵备用或更换流量稍大的油泵。

设备运行分析报告

2012年10月份自动班设备运行分析 检修部自动班 二〇一二年十月

2012年10月份自动班生产设备运行分析 1设备整体运行情况 2012年9月20至2012年10月19日期间,自动班所辖主、辅设备总体运行情况良好,未发生设备不安全事件。 2班组所辖设备 主设备:发电机励磁系统、水轮机调速系统、进水口闸门控制系统、调速器油压装置控制系统。 辅助设备:一副直流系统、二副直流系统、GIS楼直流系统、进水口直流系统、厂房空压机系统、厂房渗漏排水控制系统、厂房检修排水控制系统、水垫塘渗漏排水控制系统、坝体渗漏排水控制系统、尾水渗漏排水控制系统、厂房污水控制系统、污水厂控制系统、盘型阀油压装置控制系统、泄洪洞闸门控制系统、表孔、中孔、底孔闸门控制系统、机组和主变消防控制系统、公用消防系统、工业电视系统、广播系统。 3设备缺陷和异常及处理 3.1消缺:2012年9月20日,检查处理#1机调速器控制系统#2PLC CPU模块电 池低压报警灯点亮的缺陷。 原因分析:故障原因为#1机调速器控制系统#2PLC CPU模块电池使用时间过长,电量不足。 处理办法:更换#1机调速器控制系统#2PLC CPU模块电池,报警灯熄灭。3.2消缺:2012年9月27日,检查处理“一副直流#1充电机06模块、#2充电 机03、06模块背后风扇不转”缺陷。 原因分析:经现场检查、试验,一副直流系统#1充电机06模块、#2充电机03、06模块风扇不转是由于模块风扇电源回路板件损坏导致的。

处理办法:现已将一副直流#1充电机06模块、#2充电机03模块更换为同型号的充电机,型号:ATC230M20;将#2充电机06模块更换为奥特迅二代产品,型号为ATC230M20II,两种型号的充电机可通用,不影响直流系统的正常运行。上电后发现#1充电机02模块风扇不转,#2充电机上电后发现00模块、07模块、11模块不转,经检查发现是由于模块老化,上电时受到电流的冲击导致风扇不转。现场对风扇正常模块和风扇不转模块进行测温比较,风扇正常模块温度为31.9-32.3℃,风扇不转模块温度为32.8-33.1℃,两者相差0.5-1.2℃,不影响一副直流系统的正常运行。由于风扇电源回路板件现无备品,待备品到货后,再进行更换处理。现一副直流系统#1、#2直流充电机已投入正常运行。 3.3消缺:2012年10月8日,检查处理主变排污泵主泵未自动启动,备用泵启动。 原因分析:故障原因为控制主泵启动的浮子开关LS1损坏导致主泵无法工作。 处理办法:更换了新的备品(型号:KEY/5 DL MAC3),泵试运行均正常,主、备泵均能正确启停。设备现已投入正常运行(#1泵自动、#2泵备用)。 3.5消缺:2012年10月17日,一副油处理室消防系统雨淋阀控制箱面板上“监控”和“辅助监控”指示灯未点亮。 原因分析:故障原因为主板冗余通道的继电器故障。 处理办法:不具备消缺条件,目前板件已无备品更换,且已停产。此故障信号不影响系统控制和运行。 3.6 2012年10月19日,检查处理二副直流系统2号充电机电流表、蓄电池电流表通电无显示。 原因分析:故障原因为二副直流系统2号充电机电流表、蓄电池电流表已损坏。 处理办法:将二副直流系统2号充电机电流表、蓄电池电流表更换为同型号的电流表,型号为IDAM05,上电检查工作正常。

县供电公司2011-2015年配电网设备故障分析报告

2011-2015年配电网设备故障分析报告 国网高台县供电公司 2016年5月

一、概述 由于2011年至2013年度高台县供电公司尚未直管,省市公司配电网专业管理未延伸至县公司,2014年之前高台县供电公司配电网故障详细基础数据按照规定只做一年保存,未做长期保留,且统计口径不齐、失去了参考分析的价值。 2014年高台县10千伏配电网设备基本情况为: 至2014年底,高台县供电公司共管辖10千伏线路43条1413.12千米;10千伏配电线路按照在运时间,运行10年以内的共7条,197.16公里;运行10-20年的共7条,229.81公里;运行20年以上线路29条,983.15公里。 2014年配网基本故障情况为: 2014年1至12月份,配网故障154次(其中:重合成功118次、接地2次,重合不成功34次),线路平均每百公里跳闸次数10.89次,年平均跳闸3.581次/条。全年累计故障停电时间63.71小时,平均每百公里4.51小时。 引起线路跳闸的主要原因:鸟害46次(29.9%)、外力破坏26次(16.9%)、树障21次(13.7)、运维责任17次(11.01%)、用户侧原因44次(28.5%)。鸟害、外力破坏和用户设备原因,是造成全年跳闸的三大主要因素。 2015年高台县10千伏配电网设备基本情况为: 至2015年底,高台县供电公司共管辖10千伏线路43条1444.57千米;0.4千伏线路1031.3公里;配电变压器配电台区2588台22.12万千伏安,为城乡8.2万户客户供电。

10千伏配电线路按照在运时间,高台县供电公司共管辖10千伏线路43条1444.57千米;10千伏配电线路按照在运时间,运行10年以内的共7条,231.61公里;运行10-20年的共7条,229.81公里;运行20年以上线路29条,983.15公里。 2015年配网基本故障情况为:2015年1至12月份,配网故障203次(其中:重合成功135次、接地15次,重合不成功53次),1至9月份跳闸195次,占全年96.05%,10月至12月跳闸8次,占全年3.03%。线路平均每百公里跳闸次数14.05次,年平均跳闸4.72次/条。全年累计故障停电时间78.86小时,平均每百公里5.46小时,重合闸不成功跳闸和接地导致线路故障停电平均每次1.48小时。 引起线路跳闸的主要原因:鸟害82次(40.49%)、外力破坏43次(21.18%)、树障33次(16.25%)、运维责任22次(10.83%)、用户侧原因23次(11.33%)。鸟害、外力破坏和树障,是造成全年跳闸的三大主要因素。 2014年至2015年配电线路总体情况: 表1 国网高台县供电公司配电线路总体情况 二、故障原因分析 (一)故障总体情况

设备运行分析报告模版

5月份设备运行分析报告 5月份 #1~#8机组机械部分设备总体运行良好,没有因设备故障原因而出现机组非停的事故发生,但机组仍然存在较多缺陷,如三漏(主要是调速器部分渗油和技术供水部分漏水)、油泵效率低、发电机冷却风机故障、运行设备不可靠等。这些设备缺陷问题在运行过程中如不能及时发现并消缺,很有可能引发严重的后果,致使设备损坏甚至造成机组非停和设备事故。本月设备缺陷及处理统计如下表: 与上个月相比,缺陷发现增加10项,未处理增加8项,消缺率下降7%。 以下是5月份设备的运行情况分析: 一、#1机组 1、运行状况: 机组运行良好,没有出现严重影响机组安全运行的设备缺陷,在运行过程中发现的设备缺陷在有条件时都能安排人员及时进行处理。 2、存在缺陷: 机组目前存在的缺陷主要是空气围带破裂漏气,在机组停机时投入空气围带后仍有漏水,但目前漏水量不大,而且机组在运行时围带在退出状态,不影响机组运行。另外,发电机风闸管路焊缝漏气一直存在,由于漏气点在发电机部且处在高空位置,处理比较困难。 ① #1机组#2润滑油泵联轴器磨损严重,护罩及电机端部附着有大量金属粉末,且油泵有轻微漏油。建议尽快进行更换。 ②#1机组空气围带未能进行处理,已有水从制动柜下方空气围带排气管流出,又由

于64.0m层地漏不畅,已形成较大面积积水。 另外:机组辅机控制柜“现地/远方”切换钥匙卡涩,在操作中已折断数把钥匙,已无备用钥匙。存在较严重隐患:当需紧急处理时,势必延误处理时期。建议进行改造,更换为切换把手形式。 #1机组共发现缺陷 7条,已处理6条,待处理1条。 3、建议: (1)加强机组运行环境和设备卫生清洁,确保设备在运行过程中更加安全可靠。(2)在有条件时申请停机,下闸排干流道对机组检修密封进行更换。 二、#2机组 1、运行状况: 机组运行良好,没有出现严重影响机组安全运行的设备缺陷,对出现的分段关闭阀渗油和#3组合阀漏油进行了消缺处理,其他检修与维护工作照常进行。 2、存在缺陷: 轴承润滑油泵效率较低,备用泵频繁启动。目前采取调整轴承用油量的措施延长备用泵启动时间间隔,但到夏季外部环境温度升高时,无法使用这个办法再进行调整,建议更换新油泵或更换流量稍大的油泵。 #2机组停机时,上位机频繁报“#2发电机4号制动闸顶起位置--动作”,且2号制动闸不在顶起位置和复归位置。 #2机组共发现缺陷 6条,已处理4条,作废1条,待处理1条。 3、建议: 加强机组运行环境和设备卫生清洁,确保设备在运行过程中更加安全可靠。 三、#3机组 1、运行状况: #3机组A级检修上月底结束,目前机组运行良好,没有出现任何重大的设备缺陷,其他日常的检修与维护工作照常进行。存在的缺陷为轴承润滑油泵效率较低,备用泵频繁启动。目前采取调整轴承用油量的措施延长备用泵启动时间间隔,建议增加采购油泵备用或更换流量稍大的油泵。 在进行400V厂用电2D运行转检修的操作时,发现3#机组发电机辅机柜及技术供水

电气设备设施检查报告

电气设备设施检查报告 Document number:PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998

长沙国企电气设备设施检查报告 接到公司总部关于电气设备设施的专项检查通知,在项目经理的领导下,以工程部为主,客服、安保为辅的前提下,本项目立即启动园区内设备设施的全面检查工作,关于检查情况具体内容如下: 一、供配电系统,各开关柜都在指定的运行状态,供电负荷稳定,无其他异常情况。 二、给排水系统,园区供水13至15栋供水正常,8至12栋4楼以上正常,4楼以下由于市政供水压力不够导致水压小经常没有水给用户用水带来严重影响。 三、消防系统,由于前期施工问题,整体消防系统存在很大问题,消防线路裸露、消防烟感、手报故障,消防线路紊乱。 四、道闸系统,园区内车辆出入能够在正常的秩序,做到一车一杆。 五、监控系统,目前小区所设置的监控都在正常运行。 六、电梯运行基本正常,目前五期装修较多,造成电梯死机情况时有发生,已 加强装修监管力度,对装修材料的进出严格规定。 虽然整体上运行正常,但是也存在不足的情况: 一、配电房绝缘工器具没有进行检验,存在安全隐患。13栋配电房内有一进线 柜显示灯不亮。 二、直流屏电池柜电池容量不足,电池需更换。 三、发电机房蓄电池需更换。 四、水泵房有一水泵运行不稳定,长期运行也会有安全隐患。

五、消防线路有些没有接线长期裸露存在安全隐患,手报、烟感故障,消防显 示屏故障,消防问题突出。 六、各电梯内没有安装监控存在安全隐患。 七、部分电梯底坑有积水现象。 对于以上问题本项目希望总部在各方面都给予支持,寻求最好的办法解决。 关于武汉国际企业中心格调商业街专变母线短路跳闸,我们需要引以为戒,吸取教训,根据本项目的情况,制定方案,采取预防措施,加强供电系统的巡查力度,对供电系统电压、电流分时间段进行记录,做到预防为主,全力做好设备设施的运行维保工作,使园区在一个安全稳定的供电供水系统下运行。

变电站常见故障分析及处理方法

变电站常见故障分析及处理方法 变电所常见故障的分析及处理方法一、仪用互感器的故障处理当互感器及其二次回路存在故障时,表针指示将不准确,值班员容易发生误判断甚至误操作,因而要及时处理。 1、电压互感器的故障处理。电压互感器常见的故障现象如下:(1)一次侧或二次侧的保险连续熔断两次。(2)冒烟、发出焦臭味。(3)内部有放电声,引线与外壳之间有火花放电。(4)外壳严重漏油。发现以上现象时,应立即停用,并进行检查处理。 1、电压互感器一次侧或二次侧保险熔断的现象与处理。(1)当一次侧或二次侧保险熔断一相时,熔断相的接地指示灯熄灭,其他两相的指示灯略暗。此时,熔断相的接地电压为零,其他两相正常略低;电压回路断线信号动作;功率表、电度表读数不准确;用电压切换开关切换时,三相电压不平衡;拉地信号动作(电压互感器的开口三角形线圈有电压33v)。当电压互感器一交侧保险熔断时,一般作如下处理:拉开电压互感器的隔离开关,详细检查其外部有元故障现象,同时检查二次保险。若无故障征象,则换好保险后再投入。如合上隔离开关后保险又熔断,则应拉开隔离开关进行详细检查,并报告上级机关。若切除故障的电压互感器后,影响电压速断电流闭锁及过流,方向低电压等保护装置的运行时,应汇报高度,并根据继电保护运行规程的要求,将该保护装置退出运行,待电压互感器检修好后再投入运行。当电压互感器一次侧保险熔断两相时,需经过内部测量检查,确定设备正常后,方可换好保险将其投入。(2)当二次保险熔断一相时,熔断相的接地电压表指示为零,接地指示灯熄灭;其他两相电压表的数值不变,灯泡亮度不变,电压断线信号回路动作;功率表,电度表读数不准确电压切换开关切换时,三相电压不平衡。当发现二次保险熔断时,必须经检查处理好后才可投入。如有击穿保险装置,而B相保险恢复不上,则说明击穿保险已击穿,应进行处理。 2、电流互感器的故障处理。电流互感器常见的故障现象有:(1)有过热现象(2)内部发出臭味或冒烟(3)内部有放电现象,声音异常或引线与外壳间有火花放电现象(4)主绝缘发生击穿,并造成单相接地故障(5)一次或二次线圈的匝间或层间发生短路(6)充油式电流互感器漏油(7)二次回路发生断线故障当发现上述故障时,应汇报上级,并切断电源进行处理。当发现电流互感器的二次回路接头发热或断开,应设法拧紧或用安全工具在电流互感器附近的端子上将其短路;如不能处理,则应汇报上级将电流互感器停用后进行处理。二、直流系统接地故障处理直流回路发生接地时,首先要检查是哪一极接地,并分析接地的性质,判断其发生原因,一般可按下列步骤进行处理:首先停止直流回路上的工作,并对其进行检查,检查时,应避开用电高峰时间,并根据气候、现场工作的实际情况进行回路的分、合试验,一般分、合顺如下:事故照明、信号回路、充电回路、户外合闸回路、户内合闸回路、载波备用电源6-10KV的控制回路,35KV以上的主要控制回路、直流母线、蓄电池以上顺应根据具体情况灵活掌握,凡分、合时涉及到调度管辖范围内的设备时,应先取得调度的同意。确定了接地回路应在这一路再分别分、合保险或拆线,逐步缩小范围。有条件时,凡能将直流系统分割成两部分运行的应尽量分开。在寻找直流接地时,应尽量不要使设备脱离保护。为保证个人身和设备的安全,在寻找直流接地时,必须由两人进行,一人寻找,另一人监护和看信号。如果是220V直流电源,则用试电笔最易判断接地是否消除。否认是哪极接地,在拔下运行设备的直流保险时,应先正极、后负极,恢复时应相反,以免由于寄生回路的影响而造成误动作。三、避雷器的故障处理发现避雷器有下列征象时,

2015年4月电站设备缺陷分析报告

黔北水力发电总厂2015年4月电站 设备缺陷分析 一、总体情况:4月份总厂所属电站设备缺陷情况:本月共发生缺陷13条,消缺12条,消缺率92.3%。石垭子电站共5条,消缺4条,未消1条,消缺率80%;沙坝电站1条,消缺1条,消缺率100%;方竹正在实施增容改造,无缺陷产生;尖峰电站2条,消缺2条,消缺100%;杨家湾电站正在实施隧洞加固处理,机组停运,本月产生5条缺陷,消缺5条,消缺率100%。上月沙坝电站遗留一条缺陷,本月已消缺处理。 二、截止4月30日总厂所属各电站共发生缺陷合计37条,其中消缺36条,未消1条,消缺率97.2%。年累计未消1条。缺陷情况见表1 2015年4月缺陷消缺汇总表 电站名称 月度年度 上月遗留 (条) 发现 (条) 消除 (条) 未消除 (条) 消缺率 (%) 发现 (条) 消除 (条) 消缺率 (%) 石垭子0 5 4 1 80 19 18 100 沙坝 2 1 1 0 100 7 7 100 方竹0 0 0 0 0 0 0 0 尖峰0 2 2 0 100 2 2 100 杨家湾0 5 5 0 100 9 9 100 马滩0 0 0 0 0 0 0 0 观音岩0 0 0 0 0 0 0 0 合计 2 13 12 0 92.3 37 36 97.2 三、缺陷分析

4月发生的13条缺陷中,一类缺陷0条,二类缺陷1条,三类缺陷12条。本月石垭子电站共产生5条缺陷,(1)是1号机组推力轴承油温表显示异常,原因是表计二次侧接线接触不良,对二次侧接线进行紧固后缺陷消除; (2)是1号通讯工作站显示器异常闪烁,原因是通讯主板运行年久,积灰、积尘严重,对积灰进行清扫,显示器任然出现闪烁,现更换硬件主板更换后,运行正常;(3)是2号发电机0229接地刀闸闭锁装置故障,主要原因是接地刀闸机械弹簧在跳、合闸过程中,弹簧动作后,“分、合闸”指示位置不对应,对刀闸的机械弹簧进行调整处理后,缺陷消除;(4)是10kV室2G2柜控制状态显示屏数值无显示,原因为显示屏内一电阻烧毁,已将该设备寄回厂家修复,已将备件进行更换,显示正常。未消缺陷1条,主要是公用LCU护展箱2通讯故障,原因是通讯交换机工作是,指示灯闪烁为“黄色”,正常情况下应为“绿色”,上位不能接收到通讯,需更换该通讯交换机。由于现场无备品,需进行设备采购更换,电站已提交采购需求计划,计划在5月10日进行更换消缺,该缺陷不影响安全运行,现地能够查看记录实时数据。 沙坝电站本月产生1条缺陷,为大坝液压站、柴油发电机房的防盗门锈蚀、破损,已对防盗门进行采购更换。 杨家湾电站本月产生4条缺陷,消缺4条,(1)是35kV高压室311高压开关柜母线支撑瓷瓶绝缘套管放电,原因室内湿度低,套管回潮,产生放电,已用酒精和皮纸

变电开关设备故障成因及检修的分析 刘丹妮

变电开关设备故障成因及检修的分析刘丹妮 发表时间:2017-09-04T16:51:32.513Z 来源:《电力设备》2017年第14期作者:刘丹妮 [导读] 摘要:我国电力行业正处于高速发展阶段,各种先进的电气设备正广泛运用于各类电力系统作业,保障了电能传输、变电、分配等活动的有序进行。 (广东电网有限责任公司惠州供电局 516000) 摘要:我国电力行业正处于高速发展阶段,各种先进的电气设备正广泛运用于各类电力系统作业,保障了电能传输、变电、分配等活动的有序进行。本文主要就变电开关设备故障成因以及相关检修方法进行了分析,仅供大家参考。 关键词:变电开关;设备故障;成因分析;检修 引言:随着我国电力行业的稳定、持续发展社会各项生产与建设都离不开电力系统的支持,为了最大限度的满足生活、生产需要,就要做好电力系统的维护与日常检修工作,变电开关设备作为电力系统的重要组成,其运行的稳定性直接影响着电力系统的运行安全。 1.变电开关设备的功能 变电站是电力系统调度控制的重点环节,变电开关设备主要包括:高压配电柜、变压器、电力线路、断路器、低压开关柜等,这些都是变电系统运行期间必不可少的组成部分。电力系统在实际运行时,各个开关设备均发挥了相应的功能,组建成了完整的生产系统。如:配电柜在变电前进行电能分配,让变电站转换作业变得更加有序;变压器是调控电压高低的核心装置,根据用户的具体要求控制电压等级;电力线路是传输电能的主要载体,方便了变电前后的电能运输工作。 2.导致故障发生的相关因素 电能传输初始时期需通过变电站提高电压等级,以获得更远的传输距离。电能接近用电设备之前,变电站则把电压调控到与用电设备相符合的级别,使电器正常通电运行。变电系统之所以能发挥出强大的电压调控功能,根本原因在于变电开关设备功能的发挥。近年来,变电开关设备的故障发生率有所上升,严重影响了变电站日常变电功能的发挥。导致开关设备故障发生的相关因素: ①质量因素。变电站安装的开关设备质量不合格,自身功能存在缺陷而造成了故障现象。如:变压器型号与变电站系统的要求不一致,通电运行时超出标准电压值而引起故障问题。 ②线路因素。变电开关设备是一个统称,具体又包括了配电柜、变压器、断路器等多个设备,这些都需要电力线路才能正常地连接。线路故障中断了开关设备的有效连接,阻碍了电能传输而降低了变电功能。 ③操作因素。值班人员操作失误,变电开关设备执行了错误的动作指令,也是造成设备故障的一大因素,给设备故障发生埋下了安全隐患。 3.故障具体分析及对策研究 3.1变电开关设备的缺陷分析 我局的开关装备水平其近十年的高压开关缺陷进行统计。 得出以下结论: (1)油开关缺陷所占比例较高,主要集中在油异常与跳闸达限两方面。 (2)开关机构缺陷比例较高,且主要集中在液压机构。 (3)SF6开关运行整体稳定,但气压低报警缺陷较频繁。 (4)真空开关运行整体稳定,缺陷主要集中在开关机构部分。 3.2变电开关设备故障规律分析 根据我局开关设备经过的几个不同阶段,结合近五年开关设备缺陷分类统计和典型故障分析结果看: (1)由于油断路器的开断能力的限制和其密封性能的不足,使得其开关本体的渗油、不检修开断次数达限等规律性故障占据了主导。 (2 )SF6开关总体性能稳定,故障少。特别是以ABB、西门子、阿尔斯通为主的110kV SF6开关设备,其科技含量高,开断能力和防污闪能力明显提高,设备相对稳定。而仅有的两台LW6-110型和35kV部分的LW8-35型国产SF6开关相对故障率较高,主要表现在SF6低气压报警。但从缺陷与典型事故可以看出SF6低气压报警是一个渐变的过程,且开关自身能检测,可以控制发展。 (3)真空开关设备的总体运行状况良好,开关本体故障较少,相对在机械引起的附件故障较多,特别是在无油化改造中采取机构沿用的做法,使ZN-10系列真空开关与CD10电磁机构之间出现配合未达到最佳状态,使得其机械故障发生率有所提高,主要表现在动作频繁或连续动作的开关其传动机械易出现变形、脱销,辅助开关出现变换不到位等故障。这也是使得统计表中电磁机构故障率和二次回路故障率高的主要原因之一。机构性能不稳定,也主要是一些连续动作中突发性的过程。 (4)国产液压机构(CCY)的渗油、打压、暴压故障率较高。总体上看应该说SF6开关、真空开关的本体性能稳定,故障极少,即使国产LW8系列有一些问题,主要也是年泄漏率超标,其具备发展缓慢、运行中可以得到有效控制的条件。油开关本体的故障则具备明显的规律性和发展缓慢的特性。国产液压机构运行极不稳定,既具有明显的规律性的渗油,又具有突发性的暴压故障,国产弹簧操动机构则相对稳定。断路器的关合与开断故障、绝缘故障、载流故障远少于二次、机构故障。 3.3变电开关设备状态检修对策 根据上面的综合分析,提出采取的开关设备开展状态检修的总体策略是: (1)SF6断路器由于其技术较先进、性能稳定、开断能力强、防污闪能力高。为此,其应完全依据:①开关触头的电寿命,既开关开断故障电流次数达到产品技术要求时进行大修;②开关机械动作次数达到产品的机械寿命时进行机构的大修;③当开关存在影响正常运行的缺陷时进行针对性消缺检修;④当开关防污能力不满足所在地的要求时进行清扫性检修或外施防污措施;⑤110kV及以下开关每六年, 220kV、500kV开关每三年进行一次回路电阻试验。 (2)6-35kV真空断路器由于其故障基本上是由机械引起,特别是国产和无油化改造的真空开关的机构故障大多数是发生在连续动作过程中,小修对它的控制能力并不强。为此,其应完全依据:①严格控制机械动作次数,动作达限时必须及时进行检修、试验、调整;②加强对发生过连续动作开关的管理如出现后加速动作的开关,及时进行机械状况的检查;③加强控制回路器件的检查和调整;④加强对真空泡真

缺陷月度分析报告

xx 年xx 月份 缺陷月度分析报告 一、缺陷统计对比 缺陷 本月 上月 去年同月 今年累计 去年对应累计 总条数 18 17 26 259 336 Ⅰ类 0 0 0 1 0 Ⅱ类 6 1 3 25 42 Ⅲ类 9 12 9 104 124 Ⅳ类 3 4 14 129 170 2012年8月份缺陷统计对比 50100150200250300350本月 上月 去年同月 今年累计 去年对应累计 总条数Ⅰ类Ⅱ类Ⅲ类Ⅳ类

缺陷分类分析 月份1月2月3月4月5月6月8月8月9月10月 11月 12月总条数21 32 27 25 28 3634211718//照明类8 14 11 11 14 2223621//电气类 3 3 2 4 2 21212//机械类 1 2 2 4 1 10854//其他类9 13 13 6 11 11105911//Ⅰ类0 1 0 0 0 00000//Ⅱ类 2 2 4 1 3 20416//Ⅲ类8 13 12 11 9 11811129//Ⅳ类11 16 11 13 16 2326643//照明类8 14 11 11 14 2223621//指示灯类0 4 1 0 3 12312// 自动化 7 4 3 2 2 52241//元件类 表计类 1 0 1 1 0 03110//装置类 1 2 1 1 0 10000//渗漏类 1 1 3 0 1 10111//其他类 3 7 7 10 8 648813//

2012年8月缺陷分类分析 510152025303540总 条 数 照 明 类 电 气 类 机 械 类 其 他 类 Ⅰ 类 Ⅱ 类 Ⅲ 类 Ⅳ 类 照 明 类 指 示 灯 类 自 动 化 元 件 类 表 计 类 装 置 类 渗 漏 类其 他 类 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 缺陷处理情况分析 (一)缺陷处理及时率 2012年10月共发现设备缺陷18条,其中及时处理13条,5条延期处理,处理及时率72.2%。均已制定预控措施,其中1条已在当月处理完毕。 1、延期处理缺陷:。 延期原因:。 2、延期处理缺陷:。 延期原因:。 。 (二)缺陷处理完成率 2012年10月共发现设备缺陷18条,其中已处理14条,处理完成率77.8%。(其中1条延期当月已处理,均已制定预控措施,还有4条办理延期未处理。) 1、已延期并未在当月处理的缺陷:中。 延期原因:。 2、已延期并未在当月处理的缺陷:。 延期原因:。 二、重复缺陷原因分析

电气安全专项大检查情况汇报

电气安全专项大检查情况汇报 为应对目前严峻的安全生产形势,加强项目电气设备设施安全,及时排除施工现场临时用电、材料加工棚、仓库堆场、宿舍的电气安全隐患,防范火灾事故发生,确保生命财产安全,结合工程建设实际情况,积极。 现将项目部电气安全专项大检查情况汇报如下: 一、指导思想及工作目标 填写电工巡查记录表等。 通过全面的安全检查,工地电器设备总体上工作正常,各种装置运行灵敏,无超负荷和带“病”工作的情况,工程电气安全处于受控状态。 三、电气安全大检查中发现的主要问题及采取的整改措施

(1)电气安全大检查中发现的主要问题 由于工地用电部位多且位置随时可能发生变化,导致部分电线设置不规范,未能按要求进行架空或埋地搭设;电工用电安全意识不足,工地配电箱内电工巡查记录表存在未能及时更新和配电箱未及时上锁的现象;极少电线在现场转移拖拽过程中发生破损,未能及时进行更换。 (2)采取的整改措施 并每班配备兼职安全员。 四、加强电气消防安全教育工作和做好电气消防应急救援准备工作 电气安全生产监管工作制度化、规范化。加大电气安全生产监管力度,坚持日常检查和定期结合,做好临时用电、电器机械的安全验收工作,要求设备,不得带故障运行,操作人员应持证上岗,并严格执行操作规程,铲除一切滋生事故的隐患。

健全和完善各项应急预案,201X年X月X日项目部组织开展了消防应急演练,并根据演练和应急事件行动,及时修订预案,增强预案的可操作性和分工、流程的合理性。一旦发生突发事件,立即组织力量妥善处理并按规定及时、如实上报,确保以最短的时间、最快的速度,把损失控制在最小范围。 扎实开展好用电安全警示教育、班组电气安全建设、应急演练以及电

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