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SF6断路器爆炸原因分析正式样本

SF6断路器爆炸原因分析正式样本
SF6断路器爆炸原因分析正式样本

文件编号:TP-AR-L8749

In Terms Of Organization Management, It Is Necessary To Form A Certain Guiding And Planning Executable Plan, So As To Help Decision-Makers To Carry Out Better Production And Management From Multiple Perspectives.

(示范文本)

编制:_______________

审核:_______________

单位:_______________

SF6断路器爆炸原因分

析正式样本

SF6断路器爆炸原因分析正式样本使用注意:该解决方案资料可用在组织/机构/单位管理上,形成一定的具有指导性,规划性的可执行计划,从而实现多角度地帮助决策人员进行更好的生产与管理。材料内容可根据实际情况作相应修改,请在使用时认真阅读。

20xx年4月24日110kV林缺屯变电站一备用中

的35kVSF6断路器突然爆炸。

事故前系统按正常方式运行,为林缺屯站#2主变

压器运行,#1主变压器是新扩建设备,尚未投运,

林邓线3621(3371)带邓站运行,林靳线3622断路

器热备用;邓庄子站#1主变压器带负荷3372线路运

行;靳刘庄站由城关站3381供电,3382断路器运行

空载充电林靳线,#1主变压器及负荷3383线路运

行。3383断路器与3372断路器可以通过负荷侧合环

运行,正常方式时分列运行,见图1。

图1林缺屯站-邓庄子站-靳刘庄站35kV系统接线图

1 事故现象

20xx年4月24日18:46分,林缺屯站保护及综自控制室警铃响、蜂鸣器响;35kV线路保护屏内发出强烈放电声,伴有浓烟;设备区有强烈爆炸声;综合自动化系统后台机SOE信息显示,3621断路器过流II段保护动作,3621断路器跳闸,重合闸动作,重合失败,#2主变压器中压侧后备保护,复合电压闭锁过流动作,312断路器跳闸,林站35kV母线失压。

值班员检查发现:3622断路器的保护装置烧毁,3622三相断路器从根部炸断,AB相断路器的内置TA炸毁,断路器内部有明显的短路放电电弧燃烧痕迹。爆炸产生的碎片飞出100m以上,散落在设备区各个角落,距离爆炸断路器较近设备的瓷质部分,受到不同程度的损伤,35V母线的BC相避雷器各动作一次。

据调度反映,事故发生前,林邓线邓站的3371-5隔离开关A相对地弧光放电,间歇性接地,后来弧光发展,将线路站变的进线电缆绝缘击穿,形成相间短路。

2 事故经过

根据事故现象,以及保护动作报告、后台机信息、故障录波器提供的故障量波形,事故发展过程,先是邓站的3371-5隔离开关A相对地弧光放电,在接地故障持续10多分钟后,弧光将线路站变的电缆绝缘击穿,AB相间短路,3621断路器过流保护动作跳闸。由于故障点仍然存在,重合不成功,加速跳开。7s后,3622断路器本体三相短路爆炸,#2主变压器35kV侧后备保护动作跳开312断路器,故障点切除。 3 事故原因分析

值班员反映,当日15时刚刚对设备进行了巡视,断路器外观正常,没有放电声等异常情况,SF6气体压力正常,没有异常信号,加之断路器三相是同时爆炸的,基本排除了爆炸是由于断路器内部SF6气体压力低,触头间绝缘破坏击穿造成的。调看3622

断路器台账,结果发现自20xx年7月至断路器爆炸前没有试验报告,从相关单位证实,这一期间3622断路器确实未做过预防性试验,也就是说断路器在爆炸前是否存在潜伏性故障不得而知。这一线索足以引起高度重视,有可能在爆炸前3622断路器已存在较严重的缺陷,由于长时间未预试,潜伏的缺陷不断发展,而3621线路故障以及断路器跳闸,诱发了3622断路器爆炸。

从故障录波器打印出的故障电流波形可以分析出,3622先是发生了AB相间短路,继而发展为ABC 三相短路,在短路电流的巨大作用力下,断路器爆炸。这与3621最后一次跳闸仅相隔7s,这也从侧面验证了3621线路故障诱发了3622断路器短路。

3622断路器额定电流1600A,电流互感器在断路器本体内部。

从现场已经解体的爆炸断路器看,3622断路器相与相之间外部没有短路放电痕迹,短路发生在内部。AB相内置TA完全烧毁,并且有明显的电弧燃烧痕迹,加之保护装置烧毁,有高电压窜入二次电流回路的迹象。由于三相断路器底部连通,主变压器后备保护动作出口需要延时,两相短路发展为三相短路,在短路电流的作用下,断路器内部形成极高的气压,断路器爆炸,三相断路器从底部强度最薄弱的地方同时炸开。

有一点可以肯定,3622断路器在爆炸前存在缺陷,并且是比较严重的缺陷,否则作为备用断路器,

如果性能良好的话,不会发生绝缘击穿故障。

3622断路器经受了弧光接地过电压,以及高幅值的重合过电压的冲击,尽管母线避雷器动作了一次,断路器内置TA存在的绝缘缺陷仍迅速发展,最终导致绝缘击穿,断路器爆炸。

4 断路器缺陷分析

设备交接试验报告数据显示,断路器1min工频耐受电压相对地、相间为95kV,断口间为95kV,均高于规定的85kV;SF6气体微水含量为60mL/L,小于规定的150mL/L;断路器投入运行时各项指标均合格,缺陷是后天形成的。

4.1外界因素

从一次系统图上可以看出,3622断路器在热备用状态,断路器的两个触头均带电,一端接林站

35kV母线电压,另一端接林靳线线路电压。林站母线电压随值班员调节而变化,林靳线电压受靳站母线电压的影响,当进线电压低或靳站负荷大时,林靳线电压较低,反之当进线电压高或靳站负荷小时,林靳线电压就较高。由于断路器两侧电压变化不同步,断路器触头之间存在电压差,极端情况下(断路器的母线侧和线路侧发生异相接地)最高值可达3倍相电压。

4.2断路器本身因素

SF6气体绝缘只适用于均匀电场和稍不均匀电场,SF6断路器为稍不均匀电场,尖角部位需要屏蔽,而该型断路器的绝缘拉杆截面为长方形,存在电场集中问题,不利于电场均匀分布。而不均匀的电场,对断路器内作为绝缘及灭弧介质的SF6气体的绝缘强度影响较大。SF6气体在不均匀的电场内绝缘容易被击穿。当所加电压小于击穿电压时,往往因局部绝缘被击穿而导致整体绝缘的击穿。案例中,在外部过电压的作用下,有绝缘缺陷的内置TA先被击穿,最终导致绝缘整体击穿。

并且,内置TA形式的SF6断路器属组合绝缘,对制作工艺要求较高。虽然该断路器通过了型式试验,但从解体的断路器看,内部制作工艺十分一般。这些都为局部放电埋下了隐患,内置TA成为长期局

高压断路器爆炸原因及防爆措施详细版

文件编号:GD/FS-1565 (解决方案范本系列) 高压断路器爆炸原因及防 爆措施详细版 A Specific Measure To Solve A Certain Problem, The Process Includes Determining The Problem Object And Influence Scope, Analyzing The Problem, Cost Planning, And Finally Implementing. 编辑:_________________ 单位:_________________ 日期:_________________

高压断路器爆炸原因及防爆措施详 细版 提示语:本解决方案文件适合使用于对某一问题,或行业提出的一个解决问题的具体措施,过程包含确定问题对象和影响范围,分析问题,提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,最后执行。,文档所展示内容即为所得,可在下载完成后直接进行编辑。 1.高压断路器发生爆炸起火的原因 (1)断流容量不满足要求。由于设计不周,断路器的断流容量太小;由于电网的发展,系统短路容量的增大,原有断路器的断流容量不能满足要求;断路器制造质量低劣,不能满足产品名牌参数要求。由于上述原因,当发生短路时,断路器不能切断短路电流,引起断路器爆炸起火。 (2)检修质量不满足要求。如检修中随意改变分、合闸速度,随意改变断路器的燃弧距离(灭弧室至静触头间的距离),均会使断路器的断流容量降低。

(3)运行操作及维护不当。如断路器多次切断短路电流后,按规定未及时安排检修;断路器自动跳闸后,运行人员不准确的多次强送电,使断路器多次受短路电流冲击。这些均使断路器断流能力降低,并由此造成断路器爆炸起火。 (4)运行油位过高。油断路器运行油位过高,使断路器油面以上的缓冲空间减少,当油路器开断短路电流时,由于缓冲空间减少,切断电弧产生的高压油气混合体可能冲出缓冲空间,形成断路器喷油,甚至引起火灾;另外,由于缓冲空间的减少,高压油气混合气体排入缓冲空间后,使缓冲空间的压力增高,如果此压力超过缓冲空间容器的极限强度,断路器可能发生爆炸。 (5)运行油位过低。油断路器运行油位过低,影响其灭弧性能。当切断电弧时,由于油位过低,冷

制粉系统爆炸事故原因分析及预防措施

1 煤粉爆炸的机理 在炉膛或烟道积存了大量的未燃尽可燃物,在与空气按一定比例混合时,形成了新的可燃性混合物。当该混合可燃物获得一定的能量并达到燃烧条件时,在极短的时间迅速点燃。在这个化学反应中将会发生一个链状的燃烧反应,火焰激波迅速传播,因而在极短的时间很快将积存燃料燃尽。爆燃的结果是在极短的时间释放出巨大能量。在制粉系统中,煤粉是由气体来输送,气体和煤粉混合成云雾状混合物,煤粉的自燃引起周围气粉混合物爆炸,产生较大的压力而形成煤粉爆炸。 根据对事故的分析以及爆燃的物理化学起因,得出发生可燃物爆燃事件的因素主要有以下几方面。由于某种原因积存了大量的可燃物,包括可燃气体和可燃固体燃料颗粒,如氢气、一氧化碳、煤粉挥发分中碳氢化合物等气体都可能是导致爆炸的可燃气体;积存的可燃物与足够的氧气或空气相混合,形成了爆炸性混合物,并且混合物达到了爆炸极限(表1列出了3种煤粉与空气混合时的爆炸极限);积存的燃料发生了“自热现象”或遇到了明火使得燃料引燃。这 3个条件是造成可燃物爆炸的必要因素。 表 1 燃煤与空气混合时的爆炸极限

a.挥发分含量。一般说来,含挥发分较高的煤粉易爆炸,含挥发分低的煤粉不易爆炸。这是由于煤粉着火燃烧的开始主要是靠燃烧析出挥发分,挥发分含量高的煤粉容易析出挥发分,而且比较多,能够为煤粉的迅速着火提供足够的能力。根据有关资料介绍,当挥发分小于10%时则无爆炸危险。挥发分大于20%的煤粉,很容易自燃,爆炸的可能性很大。 b.煤粉的粗细。在炉窑中,煤粉的输送是靠气力输送,因此煤粉越细,在细煤粉的周围所吸附聚集的一次风空气或氧气越多,这样就给自燃提供了更优越的条件,从而越容易自燃和爆炸。烟煤的粒度大于0.1min时几乎不会爆炸。综合考虑挥发分和煤粉细度对煤粉着火的影响,对于挥发分高的煤不允许磨得过细。 c.输送煤粉的气体含氧量。含氧的比例越大,爆炸的可能性越大,充足的氧气为混合物的爆炸提供了条件,而在氧浓度低于一定程度时难以发生爆炸。关于煤粉系统含氧量浓度的标准,各个国家都有不同的规定标准,但一般都在15%左右。制粉系统的氧气来源于多种渠道,如干燥风、漏风,输送煤粉的一次风或三次风等。如果煤粉混合物中的含氧量不足,即使存在很强的点燃能,混合物的浓度处于最佳爆炸点,也不可能发生爆炸。 d.煤粉气流混合的温度。混合物的温度升高会减少煤粉颗粒的着火热,加速燃烧的速度,因此温度高易爆炸,低于一定温度则无爆炸危险。煤粉气流混合温度主要指标是指磨煤机出口风温。

制粉系统爆炸应急预案

制粉系统爆炸应急预案 1 总则 1.1为及时、有效而迅速地处理制粉系统爆炸事故,避免或降低因全公司制粉系统事故所造成的重大经济损失和政治影响,避免和减轻因全公司制粉系统爆炸事故对我公司可能造成的重大设备损坏事故,根据《中国大唐集团公司安全生产危机事件管理工作规定》的通知,制定《×××公司制粉系统爆炸事故应急预案》。 1.2本预案按照“安全第一,预防为主”的方针,以“保人身、保电网、保设备”为原则,结合《二十五项反措》内容和有关实施细则进行制定。 1.3全公司制粉系统爆炸的应急处理,需要动员全公司的力量,公司总经理是我公司制粉系统爆炸应急事件管理工作的第一责任人,全面负责我公司制粉系统应急事件管理工作,各部门主任是本部门制粉系统爆炸事故应急事件的第一责任人,部门人员都有参与制粉系统爆炸应急事件处理的责任和义务。 2 概况 2.1全公司制粉系统爆炸事故是指制粉系统着火、爆炸造成制粉系统无法运行和不能供应机组运行所需燃料。 2.1.1煤粉和空气混合物,当燃料挥发份Vdaf>20%时,

由于属于反应能力强的煤,此时燃料挥发份析出和着火温度均较低,容易发生自燃和爆炸事故。烟煤气粉混合物浓度只有在0.32~4kg/m3范围内才会发生爆炸,而浓度在1.2~2kg/m3范围时爆炸危险性最大。若采用具有自燃爆炸特性的煤种,则在爆炸范围内的气粉混合物,如遇足够的点火能源就能引起爆炸事故。 2.1.2在制粉系统和输煤系统中,凡是发生煤粉沉积的地方,就能成为气粉混合物自燃和爆炸的发源地。在制粉系统和输煤系统中包括系统管道、输煤和制粉设备及煤粉仓,一旦发生煤粉沉积,煤粉就开始氧化,放出热量促使温度升高,又加快氧化、放热、升温。经一定时间后温度就能达到自燃温度并发生自燃,就有可能出现爆炸事故。因此,积粉、自燃是制粉系统爆炸的主要原因。 2.2我单位制粉系统采用的是直吹式制粉系统,……。 磨煤机规范: ××× 磨煤机电机功率: ×××

空调压缩机爆炸原因分析

空调压缩机爆炸原因分析 空调器不制冷的原因很多,需要对空调器各部件的运行情况进行全面检查,找出具体故障问题进行维修处理。其中系统有漏点,造成制冷剂泄露是空调器不制冷的原因之一。在市场实际操作中,在进行制冷系统检漏时,常出现如下违规操作: 1、违规检漏操作导致压缩机爆炸 操作过程:关闭高压阀 开启压缩机 利用压缩机对室外机制冷系统进行充 注空气加压,以便进行漏点的检查 运行数分钟。 结果:压缩机发生爆炸。 过程分析:主要为压缩机吸入空气运行的危险* ● 压缩机内部有一定量的冷冻机油(350cc—950cc 随机型的大小而不同); ● 在特定的压力、温度条件下,冷冻机油会发生自燃,造成压缩机内部出现异常高温、高压状况,最终会造成压缩机壳体破裂继而发生爆炸 压缩机发生爆炸的条件: ●

空调器制冷循环系统高压侧发生堵塞; ● 压缩机运行; ● 吸入空气; 压缩机发生爆炸的机理: 空调器制冷循环系统高压侧堵塞压缩机运行吸入空气数分钟压缩机过热冷冻机油过热汽化压缩机内部油气混合物大量增加,温度、压力持续增加一定压力、温度时,压缩机内油气混合物自燃,温度、压力急剧上升超过压缩机壳体耐压强度继而发生压缩机壳体爆裂。 应对措施: 在进行制冷系统漏点的检查时,不得使用空调器自身压缩机进行打压,必须在停机状态下使用氮气按规范进行。 2、移机时(含更换室内机或需要回收制冷剂的操作),违规回收制冷剂操作引起压缩机爆炸 空调器移机也是一种经常性的业务,在移机过程中均需要进行制冷剂的回收。但是如果操作不当,同样会造成压缩机爆炸的严重后果。 操作过程:压缩机运行关闭高压阀空调器系统低压侧泄漏吸入空 气运行数分钟压缩机爆炸 过程分析:因本台空调器制冷系统存在漏点,系统内因低压侧存在漏点已经没有制冷剂或残留少量的制冷剂,导致压缩机吸入空气并且在高压侧关闭的情况下运

防止制粉系统爆炸的运行措施示范文本

防止制粉系统爆炸的运行措施示范文本 In The Actual Work Production Management, In Order To Ensure The Smooth Progress Of The Process, And Consider The Relationship Between Each Link, The Specific Requirements Of Each Link To Achieve Risk Control And Planning 某某管理中心 XX年XX月

防止制粉系统爆炸的运行措施示范文本使用指引:此解决方案资料应用在实际工作生产管理中为了保障过程顺利推进,同时考虑各个环节之间的关系,每个环节实现的具体要求而进行的风险控制与规划,并将危害降低到最小,文档经过下载可进行自定义修改,请根据实际需求进行调整与使用。 1#炉于7月12日、7月28日发生两次制粉系统爆炸 事故,造成磨煤机混合风道破损,严重威胁到人身安全和 电厂生产安全。 从发生这两次事故的过程来看,事故都发生在停磨过 程中。根据发生爆炸的条件分析:在走空磨煤机存煤过程 中,由于磨煤机内部煤粉浓度逐渐降低,逐渐进入煤粉爆 炸极限以内,当磨煤机内存在明火(自燃)和磨煤机内钢 球发生碰撞(微小的金属火花),以及在富氧条件下,就 会发生爆炸。 为减少事故发生的可能,在近一段燃用高挥发份煤种 期间,要求各值做到: 一、磨煤机的启动前

1、磨煤机启动前,测量磨煤机本体各部位温度,确证磨煤机内没有发生自燃;如证实磨内发生自燃,则投入磨煤机消防蒸汽和消防水进行灭火。 2、启磨前,开大冷风挡板,对磨本体及煤粉管进行彻底吹扫后再进行暖磨。 二、磨煤机正常运行 1、磨煤机出口风粉混合温度正常运行控制在≯70℃。 2、经常检查制粉系统各部位温度有无异常,如有异常,立即采取措施。 3、运行中,如果发生断煤,要及时增加另一台给煤机出力并降低磨煤机出力,必要时可以投运消防蒸汽或停运磨煤机,避免磨煤机内料位极低发生爆炸。 三、停运磨煤机 1、根据负荷调度曲线,可以提前将需停运磨煤机出口温度设定到60℃。

防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故措施正式版

In the schedule of the activity, the time and the progress of the completion of the project content are described in detail to make the progress consistent with the plan.防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故措施正式版

防止制粉系统爆炸和煤尘爆炸事故措 施正式版 下载提示:此解决方案资料适用于工作或活动的进度安排中,详细说明各阶段的时间和项目内容完成 的进度,而完成上述需要实施方案的人员对整体有全方位的认识和评估能力,尽力让实施的时间进度 与方案所计划的时间吻合。文档可以直接使用,也可根据实际需要修订后使用。 1、严格执行规程规定,保持磨煤机在最佳工况下运行,严格控制各项参数在规程规定范围内。 2、加强监视,维持磨煤机出口温度在正常值,当燃用设计煤种时,控制磨煤机出口温度≯120℃,当燃料挥发分超过18%煤种时,控制磨煤机出口温度≯70℃。 3、加强与燃料运行的联系,尽量不燃用湿煤和其它煤种,保证煤质合格。必须燃用非设计煤种时,应采用相应的运行方式。 4、化学每天将煤质化验报告单送至值

长处,用于加强燃用煤种的煤质分析和配煤、掺煤管理,如燃用易自燃的煤种,应及早通知集控各岗位,以便加强监视和巡查,发现异常及时处理。 5、正常停用制粉系统运行时,应抽尽系统余粉,确认磨煤机无煤粉后,方可停止磨煤机。停磨后应及时开启吹扫风把粉管内的余粉吹尽。 6、若制粉系统停运进行内部检修时,磨煤机停运后,应充分通风后,方可办理工作票进行工作。 7、磨煤机停止状态下,严禁加钢球;磨煤机跳闸后,严禁内部检修,必须检修时,应制定相应措施。 8、磨煤机停止备用时,经常检查磨煤

火灾爆炸事故的原因分析

火灾爆炸事故的原因分析 储存、运输及生产加工过程中所发生的各种火灾和爆炸事故,都有其必然的原因。某一个由人机器设备物质材料环境构成的储运或生产加工系统,由正常工作状态发展到火灾爆炸,都存在着基础原因、间接原因和直接原因向事故状态,乃至向灾害状态的发展过程。 (一)基础原因 基础原因可认为是产生事故,并导致灾害的最原始最基本的原因。可归纳为下面四个方面的原因: 1、管理的原因 管理的原因包括管理人员不称职;管理体制不适应;各种规章制度不健全;人事管理及安排不当,技术力量不强等。 2、基础教育的原因 基础教育的原因有义务教育;工业教育(企业制度教育、职业道德教育);教育的养成;社会的教育等。 3、社会的原因 社会的原因包括法律、规范的建设;行政管理体制;社会风气;国家的方针、政策等。 4、历史的原因 历史的原因有企业的历史沿革;企业的改造与革新;企业的人员组成及技术力量的历史状况;企业的固有状况等。 (二)间接原因

间接原因可认为是由基础原因诱发出来的原因。可归纳为以下六个方面: 1、技术的原因 技术方面的原因包括设计阶段对安全技术的研究不充分;工艺设计有误,设备计算出现差错,选择材料及结构设计不当等;对化学过程认识不足,灭火设施设计不当;工厂、仓库等的规划、设计不当;装置的布置不符合防火规范要求;安装、制造、维修质量不符合要求;操作规程有误或不够全面;检查、保全没有可靠保证等。 2、管理的原理 管理方面的原因有操作管理不善(如分工不明确,人员分配不当,开车前督促检查不细,命令有误,操作把关不严等);工程管理不严(如对工程设计审核不细,有遗漏,缺乏工艺分析,对装置的环境缺少调查研究等);监督执行法律、规范不严,措施不够得力等。 3、教育的原因 教育方面的原因有缺乏防火安全思想和技术教育;轻视或误解消防法规、条令;业务技术训练不够,有坏习惯,凭不良经验操作;经验不足或技术生疏;擅作主张,缺乏组织纪律性等。 4、身体原因 身体原因有疾病;近视、耳聋等残疾;疲劳;醉酒、睡眠不足;体力与岗位不相适应等。 5、精神的原因

高压PT柜爆炸原因分析

PT 柜高压互感器熔断故障的处理和分析 柜高压互感器 互感器熔断故障的处理和分析
高压 PT 柜在高压中起什么作用 1、提供测量电压和电量的表计提供实时电压信号; 2、向需要电压驱动的继电保护提供电压信号 高压开关柜中 PT 柜的作用是什么 PT 柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护 功能。内部主要安装电压互感器 PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。 其作用: 1、电压测量,提供测量表计的电压回路 2、可提供操作和控制电源 3、每段母线过电压保护器的装设 4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条件等等。 (高压柜屏顶电压小母线的电源就是由 PT 柜提供的, 柜内既有测量 PT 又有 PT 计量 PT (原先都是要求测量 PT 和计量 PT 是分开的, 因为规范规定计量用互感 器的等级要高于保护用互感器的等级,但现在如没有特殊要求也有不分开的,共 用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、保护用电源 等) 安装互感器,供保护及计量仪表,也可以通过电压互感器为操作系统提供工作电 源。 高压 PT 柜的原理
PT 柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母线电压和实现保护 功能。内部主要安装电压互感器 PT、隔离刀、熔断器和避雷器等。其作用:1、 电压测量,提供测量表计的电压回路 2、可提供操作和控制电源 3、每段母线 过电压保护器的装设 4、继电保护的需要,如母线绝缘、过压、欠压、备自投条 件等等。(高压柜屏顶电压小母线的电源就是由 PT 柜提供的,PT 柜内既有测 量 PT 又有计量 PT(原先都是要求测量 PT 和计量 PT 是分开的,因为规范规定 计量用互感器的等级要高于保护用互感器的等级, 但现在如没有特殊要求也有不 分开的,共用),都上屏顶的电压小母线,为其它出线高压柜提供测量、计量、 保护用电源等) PT 的作用:把高电压按比例关系变换成 100V 或更低等级的标准二次电压,供保 护、计量、仪表装置使用。同时,使用电压互感器可以将高电压与电气工作人员 隔离。
PT 柜高压熔断器熔断故障的处理和分析
我厂新建石灰石均化库有 4 台 6KV 高压柜, 分别是电源进线柜、 柜、 PT 变压器柜、 高压电动机柜(见图 1(a))。在试运转期间, PT 柜高压熔断器有两次熔断一相,

锅炉压力容器爆炸事故原因分析及预防措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 锅炉压力容器爆炸事故原因分析及预防措施(正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-3673-61 锅炉压力容器爆炸事故原因分析及 预防措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 锅炉爆炸事故的几种原因: 1)水蒸气爆炸:该容器破裂,容器内液面上的压力瞬即下降为大气压力,原工作压力下高于100℃的饱和水此时成了极不稳定、在大气压力下难于存在的"过饱和水",其中的一部分即瞬时汽化,体积骤然膨胀许多倍,在容器周围空间形成爆炸。 2)超压爆炸:由于各种原因使锅炉主要承压部件筒体、封头、管板、炉胆等承受的压力超过其承载能力而造成的锅炉爆炸。预防措施主要是加强运行管理。 3)缺陷导致爆炸:是指锅炉承受的压力并未超过额定压力,但因锅炉主要承压部件出现裂纹、严重变形、腐蚀、组织变化等情况,导致主要承压部件丧失承载能力,突然大面积破裂爆炸。

2021新版防止制粉系统爆炸的运行措施

Safety is the goal, prevention is the means, and achieving or realizing the goal of safety is the basic connotation of safety prevention. (安全管理) 单位:___________________ 姓名:___________________ 日期:___________________ 2021新版防止制粉系统爆炸的运 行措施

2021新版防止制粉系统爆炸的运行措施导语:做好准备和保护,以应付攻击或者避免受害,从而使被保护对象处于没有危险、不受侵害、不出现事故的安全状态。显而易见,安全是目的,防范是手段,通过防范的手段达到或实现安全的目的,就是安全防范的基本内涵。 1#炉于7月12日、7月28日发生两次制粉系统爆炸事故,造成磨煤机混合风道破损,严重威胁到人身安全和电厂生产安全。 从发生这两次事故的过程来看,事故都发生在停磨过程中。根据发生爆炸的条件分析:在走空磨煤机存煤过程中,由于磨煤机内部煤粉浓度逐渐降低,逐渐进入煤粉爆炸极限以内,当磨煤机内存在明火(自燃)和磨煤机内钢球发生碰撞(微小的金属火花),以及在富氧条件下,就会发生爆炸。 为减少事故发生的可能,在近一段燃用高挥发份煤种期间,要求各值做到: 一、磨煤机的启动前 1、磨煤机启动前,测量磨煤机本体各部位温度,确证磨煤机内没有发生自燃;如证实磨内发生自燃,则投入磨煤机消防蒸汽和消防水进行灭火。 2、启磨前,开大冷风挡板,对磨本体及煤粉管进行彻底吹扫后再

进行暖磨。 二、磨煤机正常运行 1、磨煤机出口风粉混合温度正常运行控制在≯70℃。 2、经常检查制粉系统各部位温度有无异常,如有异常,立即采取措施。 3、运行中,如果发生断煤,要及时增加另一台给煤机出力并降低磨煤机出力,必要时可以投运消防蒸汽或停运磨煤机,避免磨煤机内料位极低发生爆炸。 三、停运磨煤机 1、根据负荷调度曲线,可以提前将需停运磨煤机出口温度设定到60℃。 2、停磨前可以提前将磨煤机料位设定到400Pa。 3、停磨前,提前控制磨煤机冷风挡板全开,热风挡板逐渐全关。 4、停磨前,投运磨煤机本体消防蒸汽(总门开1/4行程以上,各分门开1/2行程),在磨煤机停运后,继续投运5分钟后停用。 5、停磨前,停运两个磨煤机出口挡板的压缩空气,使挡板保持全开,在磨煤机停运后再投入压缩空气使挡板关闭。 6、停运给煤机后即停运磨煤机,磨煤机不走空。

高压开关设备反事故技术措施(1)

高压开关设备反事故技术措施 目录 1 总则 2 选用高压开关设备技术措施 3 新装和检修高压开关设备技术措施 4 预防断路器灭弧室烧损、爆炸 5 预防套管、支持绝缘子和绝缘提升杆闪络、爆炸 6 预防断路器拒分、拒合和误动等操作故障 7 预防直流操作电源故障引起断路器拒动、烧损 8 预防液压机构漏油、慢分 9 预防断路器进水受潮 10 预防高压开关设备机械损伤 11 预防SF6高压开关设备漏气、污染 12 预防高压开关设备载流导体过热 13 预防高压开关柜事故 14 预防隔离开关事故 16 附则 附录SF6气体和气体绝缘金属封闭开关设备技术标准 高压开关设备反事故技术措施 1 总则 1.1 为提高高压开关设备(以下简称开关设备)的运行可靠性,根据事故分析和各地区、各部门的经验,提出以下反事故技术措施,国家电力公司系统各有关设计、基建、安装、运

行、检修和试验单位均应认真执行。各运行单位亦应结合本地区具体情况和经验,制订适合本地区的补充反事故技术措施。 1.2 为保证开关设备安全运行,必须建立和健全专业管理体系,加强开关设备专业的技术管理工作,各单位均应认真贯彻和执行国家电力公司颁布的《高压开关设备管理规定》和《高压开关设备质量监督管理办法》的各项条款。 1.3 各级电力公司要加强对开关设备安装、运行、检修或试验人员的技术培训工作,使之熟悉和掌握所辖范围内开关设备结构性能及安装、运行、检修和试验的技术要求。 2 选用高压开关设备技术措施 2.1 凡不符合国家电力公司《高压开关设备质量监督管理办法》,国家(含原机械、电力两部)已明令停止生产、使用的各种型号开关设备,一律不得选用。 2.2 凡新建变电所的高压断路器,不得再选用手力操作动机构。对正在运行的高压断路器手力操动机构要尽快更换,以确保操作人员的人身安全。 2.3 中性点不接地、小电流接地及二线一地制系统应选用异相接地开断试验合格的开关设备。 2.4 切合电容器组应选用开断电容电流无重击穿及适合于频繁操作的断路器。 2.5 对电缆线路和35kV及以上电压等级架空线路,应选用切合时无重击穿的断路器。2.6 用于切合110kV及以上电压等级变压器的断路器,其过电压不应超过2.5~2.0倍。2.7 对于频繁启停的高压感应电机回路应选用SF6断路器或真空断路器、接触器等开关设备,其过电压倍数应满足感应电机绝缘水平的要求,同时应采取过电压保护措施。 3 新装和检修高压开关设备技术措施 3.1 设备的交接验收必须严格按照国家、电力行业和国家电力公司标准、产品技术条件及合同书的技术要求进行。不符合交接验收条件不能验收投运。

锅炉制粉系统爆炸的原因及措施(新版)

( 安全技术 ) 单位:_________________________ 姓名:_________________________ 日期:_________________________ 精品文档 / Word文档 / 文字可改 锅炉制粉系统爆炸的原因及措 施(新版) Technical safety means that the pursuit of technology should also include ensuring that people make mistakes

锅炉制粉系统爆炸的原因及措施(新版) 针对我司近期的生产状况,对锅炉制粉系统的爆炸做了具体的分析,并做出了相关的措施,主要内容如下: 一、制粉系统自燃及爆炸的原因 1、制粉系统内积煤与积粉。 比如在制粉系统停止时,没有抽尽磨煤机中的煤粉或是磨煤机入口存在积煤等等,不论制粉系统是否运行,都有可能将积煤引燃。 2、磨煤机出口温度过高。 由于磨煤机出口温度高,可能引燃煤粉 3、磨煤机断煤。 如磨煤机断煤,可能倒至出口温度超温。 4、煤粉过细,水分过低。 5、粉仓严重漏风。

粉仓漏风,进入粉仓的氧气可能引起煤粉自燃 6、高挥发分的煤粉在煤粉仓内存积过久。 高挥发份的煤如果存积时间过长,可能蓄积的热量导致煤粉自燃 7、煤中含有油质或有易爆品物等。 8、一次风管因磨损漏粉或法兰连接漏粉。 9、热风门内漏 由于热风门内漏,导致大量热风进入磨煤机内,造成存煤自燃,再次启动时引起制粉系统爆炸。 10、粗粉分离器内堆积煤粉自燃 粗粉分离器的细粉内锥体下部和固定帽锥之间的环形缝隙有时被杂物堵塞而造成大量的积粉,可能导致煤粉自燃 11、磨煤机夹球或摩擦。 12、有外来火源。 二、自燃及爆炸的预防措施 1、消除系统内的积煤与积粉。

防止制粉系统爆炸的运行措施通用范本

内部编号:AN-QP-HT783 版本/ 修改状态:01 / 00 The Production Process Includes Determining The Object Of The Problem And The Scope Of Influence, Analyzing The Problem, Proposing Solutions And Suggestions, Cost Planning And Feasibility Analysis, Implementation, Follow-Up And Interactive Correction, Summary, Etc. 编辑:__________________ 审核:__________________ 单位:__________________ 防止制粉系统爆炸的运行措施通用范 本

防止制粉系统爆炸的运行措施通用范本 使用指引:本解决方案文件可用于对工作想法的进一步提升,对工作的正常进行起指导性作用,产生流程包括确定问题对象和影响范围,分析问题提出解决问题的办法和建议,成本规划和可行性分析,执行,后期跟进和交互修正,总结等。资料下载后可以进行自定义修改,可按照所需进行删减和使用。 1#炉于7月12日、7月28日发生两次制粉系统爆炸事故,造成磨煤机混合风道破损,严重威胁到人身安全和电厂生产安全。 从发生这两次事故的过程来看,事故都发生在停磨过程中。根据发生爆炸的条件分析:在走空磨煤机存煤过程中,由于磨煤机内部煤粉浓度逐渐降低,逐渐进入煤粉爆炸极限以内,当磨煤机内存在明火(自燃)和磨煤机内钢球发生碰撞(微小的金属火花),以及在富氧条件下,就会发生爆炸。 为减少事故发生的可能,在近一段燃用高挥发份煤种期间,要求各值做到:

制粉系统爆炸原理

制粉系统爆炸原理 当煤粉在空气中的浓度很低或很高时,一般不会发生爆炸。同时爆炸又是燃烧的一个特例,所以爆炸过程中氧是不可缺少的。另外发生爆炸还需要有足够的点燃能,所以只有当可燃物浓度、氧浓度和点燃能这三个条件同时具备时,才有可能发生爆炸。而且这三个条件又是互相联系的。 制粉系统爆炸的三要素 (1)可燃物浓度(煤粉的浓度):煤粉的爆炸浓度有一个范围,即存在上限浓度和下限浓度。煤粉爆炸的浓度范围与很多因素有关,如煤种、初温、初压等。对于烟煤而言,气粉混合物浓度只有在0.32一4kg/m3范围内才会发生爆炸,而浓度在1.2一2kg/m3范围时爆炸危险性最大。在现有电站锅炉制粉系统的运行过程中此条件是很容易达到的,特别是制粉系统启动或停止的过程中,煤粉浓度变化较大,存在爆炸危险性最大状况。 (2)点燃能(点火能源):点燃能是爆炸的一个重要条件。点燃能的大小不仅对发生爆炸起重要的作用,而且决定了爆炸时产生的压力等级和爆炸的强度。 煤粉混合物的最小、最低可爆的点燃能与很多因素有关。但主要决定煤粉爆炸反应本身活化能的大小。煤粉中掺入少量的可燃气体,会降低它的最小、最低点燃能。能量较小的火花通常不能点燃可爆性煤粉与空气的混合物,但却可以引起掺入少量可燃气体的煤粉与空气混合物的爆炸。 初温和初压对点燃能的影响较明显,初温、初压越高,发生爆炸所需的点燃能就越小。在现有电站锅炉制粉系统运行中,如果某些原因导致局部存在积粉,条件合适势必会引发自燃,由于制粉系统正常运行工况的风量和煤量较大,积粉自燃的能量被携带释放,不足以形成制粉系统爆炸的点燃能,但如果工况发生变化,尤其是风量减少,会造成积粉自燃能量的聚集,形成制粉系统爆炸的点燃能。另外,如果制粉系统内部进入外来的火源,也会形成制粉系统爆炸的点燃能。 (3)氧气的浓度:制粉系统中氧气来自多方面,作干燥剂的热风、冷风、烟气以及漏风、输送煤粉的气体都含有一定量的氧气。如果煤粉混合物中氧的含量不足,即使有很强的点源,并且可燃混合物的浓度在最佳爆炸浓度范围,也不会发生爆炸。但对于大部分电厂而言,除了燃烧褐煤的锅炉由于采用炉烟干燥,其他采用空气干燥的锅炉制粉系统的氧量都能达到爆炸的条件。 影响自燃和爆炸的主要因素 根据煤粉爆炸的三要素,可分析出电站锅炉制粉系统中影响制粉系统爆炸的因素

储油罐爆炸的原因分析与控制

安全管理编号:LX-FS-A90982 储油罐爆炸的原因分析与控制 In the daily work environment, plan the important work to be done in the future, and require the personnel to jointly abide by the corresponding procedures and code of conduct, so that the overall behavior or activity reaches the specified standard 编写:_________________________ 审批:_________________________ 时间:________年_____月_____日 A4打印/ 新修订/ 完整/ 内容可编辑

储油罐爆炸的原因分析与控制 使用说明:本安全管理资料适用于日常工作环境中对安全相关工作进行具有统筹性,导向性的规划,并要求相关人员共同遵守对应的办事规程与行动准则,使整体行为或活动达到或超越规定的标准。资料内容可按真实状况进行条款调整,套用时请仔细阅读。 储油罐是油库的重要设备,储存着大量易燃烧、易爆炸、易挥发、易流失的油品,一旦发生爆炸所造成的损失难以估计。近20年来,油罐发展呈大型化的明显趋势。随着油气储备量的增加,储油罐的规模和数量也大幅度地增加。因此,如何安全有效地管理储油罐、提高储油罐的安全可靠性,已是当前安全管理工作所面临的一个重大课题。 1 爆炸原因分析 1.1 明火 由明火引起的油罐火灾居第1位,其主要原因是在使用电气、焊修储油设备时,动火管理不善或措

真空断路器爆炸导致主变烧毁的原因分析

真空断路器爆炸导致主变烧毁的原因分析 巴东县电力公司所辖的一座35kV变电站,在一次倒闸操作中,出现10kV真空断路器爆炸,导致主变烧毁的事故,笔者参加了安全事故调查分析处理,现对事故的现场进行介绍和分析,探讨事故的真正原因。 1变电站基本情况 该站是巴东县电网中一座建设规模比较小主变容量较小地理位置比较偏远的35kV变电站。该变电站配备一台主变,型号为S9-1250/35;35kV进线通过户外隔离开关直接接到35kV高压开关柜,10kV出线共四回,高压设备全部采用的户内高压开关柜,主变高压开关柜型号是:KYN10-40.5金属封闭铠装移动式高压开关柜。主变10kV出线开关柜型号是:XGN2-10。综合自动化设备(保护设备、监控系统)采用Builder系列设备。该变电站按少人值班形式设计安装。电气主接线图见图1。 2事故的经过及其处理 事故前的运行方式:事故前,系统正常运行。该站35kV、10kV母线、主变均正常运行,该站3条10kV出线对外供电,一条10kV线路因机械闭锁故障待检修后供电。事故前主变实际负荷200kW左右。 事故过程及处理。据当班人员介绍:2005年4月24日15:40左右,因10kV出线2的开关柜机械闭锁故障,需要停电检修,因处理故障时与10kV母线安全距离不够,为了保证安全,需要将主变低压侧断路器跳开,值班人员先跳开10kV101断路器,在拉开1011隔离开关后,突然听见该开关柜内有“吱吱”的放电声音,接着发生震耳的爆炸声和强烈的电弧光,开关柜内火光冲天,整个高压室内烟雾弥漫,数秒钟后,主变发出刺耳的尖叫声,主变压力释放器动作喷油,持续数秒钟后,上一级变电站线路速断保护动作跳闸,将该故障设备退出系统,导致全站供电中断。值班人员迅速拉开35kV进线隔离开关,关闭全站所有直流电源,并将有关事故情况迅速上报调度及公司各级领导。 图1电气主接线图 事故以后,对事故现场进行了认真的检查,事故造成主变低压侧开关柜彻底报废:101断路器真空泡爆炸(断路器在开位,开关的动、静触头间没有发现因分断容量不够所造成的电弧熔化的痕迹)、1011隔离开关(在开位、没有明显的带负荷拉合隔离开关电弧烧毁的现象)及引线灼伤。主变低压侧开关柜内10kV电流互感器及101断路器下端母排及支持瓷绝缘子灼伤。1019接地开关三相的动静触头的尖端烧伤较为严重,10kV高压电缆没有受到损伤。 事故造成主变彻底烧毁(主变喷油、主变箱体严重变形、测试绝缘高低压绕组对地绝缘为零、低压绕组B相已经熔断) 事故后,认真检查了后台监控装置,找寻有关故障前的运行状况和事故信息。因通讯系统失灵导致事故时,没有记忆到任何事故信息和故障前的运行状况。据值班员反应已经长时间没有正常工作。 3事故原因探析 对事故后设备的现场进行了认真的检查分析:发现事故的原因主要是由于主变10kV侧断路

制粉系统爆炸应急预案

编号:AQ-BH-04301 ( 应急管理) 单位:_____________________ 审批:_____________________ 日期:_____________________ WORD文档/ A4打印/ 可编辑 制粉系统爆炸应急预案 Emergency plan for explosion of pulverizing system

制粉系统爆炸应急预案 备注:应急预案明确了应急救援的范围和体系,有利于做出及时的应急响应,当发生超过应急能力的重大事故时,便于与应急部门的协调,降低事故的危害程度。 1总则 1.1为及时、有效而迅速地处理制粉系统爆炸事故,避免或降低因全公司制粉系统事故所造成的重大经济损失和政治影响,避免和减轻因全公司制粉系统爆炸事故对我公司可能造成的重大设备损坏事故,根据《中国大唐集团公司安全生产危机事件管理工作规定》的通知,制定《×××公司制粉系统爆炸事故应急预案》。 1.2本预案按照“安全第一,预防为主”的方针,以“保人身、保电网、保设备”为原则,结合《二十五项反措》内容和有关实施细则进行制定。 1.3全公司制粉系统爆炸的应急处理,需要动员全公司的力量,公司总经理是我公司制粉系统爆炸应急事件管理工作的第一责任人,全面负责我公司制粉系统应急事件管理工作,各部门主任是本部门制粉系统爆炸事故应急事件的第一责任人,部门人员都有参与

制粉系统爆炸应急事件处理的责任和义务。 2概况 2.1全公司制粉系统爆炸事故是指制粉系统着火、爆炸造成制粉系统无法运行和不能供应机组运行所需燃料。 2.1.1煤粉和空气混合物,当燃料挥发份Vdaf>20%时,由于属于反应能力强的煤,此时燃料挥发份析出和着火温度均较低,容易发生自燃和爆炸事故。烟煤气粉混合物浓度只有在0.32~4kg/m3范围内才会发生爆炸,而浓度在1.2~2kg/m3范围时爆炸危险性最大。若采用具有自燃爆炸特性的煤种,则在爆炸范围内的气粉混合物,如遇足够的点火能源就能引起爆炸事故。 2.1.2在制粉系统和输煤系统中,凡是发生煤粉沉积的地方,就能成为气粉混合物自燃和爆炸的发源地。在制粉系统和输煤系统中包括系统管道、输煤和制粉设备及煤粉仓,一旦发生煤粉沉积,煤粉就开始氧化,放出热量促使温度升高,又加快氧化、放热、升温。经一定时间后温度就能达到自燃温度并发生自燃,就有可能出现爆炸事故。因此,积粉、自燃是制粉系统爆炸的主要原因。

三星note7爆炸事件案例报告

三星note7爆炸门案例分析报告 姓名:丁昌琦 学号:201722020725 学院:电子工程学院 专业:电子与通信工程 小组:3组

内容摘要 一直以来,三星Galaxy Note系列机型都被视作安卓阵营的旗舰机型,而三星Galaxy Note 7由于其具备的双曲面屏,蓝色机身,虹膜识别,全新的S Pen,防水防尘等功能,更是被诸多网友视为“机皇”。其中,庞大的中国市场为其所取得的成就做出了巨大贡献。然而最近三星公司生产的note7手机接二连三的发生了爆炸,对其全世界用户造成了极大的影响,由于三星公司对其事件处理不当,只对除中国以外的其他市场进行召回,这种专门或者说只针对中国消费者做出了区别的对待的做法,引发了一系列关于伦理道德的问题。接下来,我们将针对由三星公司note7手机爆炸事件引发的问题做出一系列探讨。

关键词:爆炸、note7手机、中国消费者、伦理道德等

正文: Note 7手机召回做法伦理问题分析 一、事件的过程 在2016年8月2日三星Note7在美国纽约正式发布,并宣布8月19日正式发售。8月24日,在韩国Note7首次发生爆炸,但官方称爆炸原因是夜间充电所致,是个别事件。直到8月底,越来越多Note7爆炸事件的发生,三星才宣布对产品质量进行额外测试,推迟Note 7的出货时间。而9月1日国行版Note7仍然照常开售。9月2日三星声明国行版Note7 电池没有任何问题,同一时间,三星在首尔举行新闻发布会,对Note 7 存在的电池问题致歉,并宣布召回并更换包括美国韩国在内的十个国家的Note7。此时三星已经因为电池质量问题导致三星电子股价大跌,仅仅两日便蒸发几百亿美元,9 月14 日,国家质检局要求三星召回首批Note7 体验机,9 月18 日,国行版Note7首次出现爆炸,三星与其电池供应商表态怀疑是人为所致,但随后陆续发生多起国行版Note7爆炸事件令三星颜面尽失。直到在10月5号,国外部分市场早时被召回并已更换的“安全版Note7”再次发生爆炸,令全球消费者对三星完全失望。10月9日,美国最大运营商表示不再出售Note7,10月10日,韩联社报道三星停止Note7的生产,10月11日,三星官方要求全球运营商和零售商停售Note7,同日,中国三星宣布全面召回国行版Note7。三星Note7从全球发布到全面召回的短短两个月内,三星集团此次的损失不可估量。不论Note7的生产成本还是三星品牌形象,甚至对韩国股价都造成了影响。三星对中国市场暧昧的态度,对爆炸事件刚出时的甩锅行为,都令人提起三星就难免会有“质量问题”“不诚实”这样的联想。在整个过程中,不仅对三星自身品牌造成了不可估计的损失,还毁掉了自身品牌的在华形象。虽然三星一再强调对于全球市场一视同仁,并没有区别对待中国市场,

高压柜爆炸案例分析

高压柜爆炸案例分析 一、事件现象 2009年6月19日铜陵海螺在四线煤磨系统进行检修后,中控启动A煤磨排风机电机,高压柜综合保护装臵出现“熔断器熔断”、“三相电压不平衡”、“欠电压”等报警。同时,万吨线总降四线窑头1#进线柜出现“限时速断保护动作(动作值为118.21A),余热发电快速开关柜B、C两相保险爆,总降母联开关、余热发电出线柜联锁跳闸。三线因电压波动高压柜欠电压动作造成系统停机,四线因窑头设备跳停而停窑,余热发电机组联锁跳停。

(图一、高压柜小车故障后整体状况) 经过对煤磨排风机电机故障高压柜检查,小车三相保险、进线两相触头、真空接触器以及柜内继电器等均烧毁,柜门变形、柜内壁烧黑等,小车已无法修复使用。 电气人员将煤磨排风机高压柜损坏小车退出运行,将该高压柜上部支母排从主母排上解除,更换了发电高速开关柜熔断的熔断器,对总降跳停出线开关、三、四线窑头高压柜、余热发电系统开关柜进行检查恢复。 二、原因分析 铜陵海螺故障高压柜设备于2004年10月份投运,为四线万吨线煤磨排风机560kW电机配套设计。经初步分析;因为接触器手车内瓷管式熔断器,在启动时遇到大电流冲击时爆裂,产生拉弧,导致进线电源母排相间短路,由于各相应高压开关柜继电保护正常,避免了故障进一步扩大。通过现场勘查与分析,该高压柜早期更换的C相熔断器自身存在一定的质量问题导致事故发生的主要原因;该备件采购、验收及故障更换过程中未按照规范进行是导致事故发生的间接原因。 三、事件教训 1、严把备件采购及验收流程,对备件的采购必须保证产品的质量的情况下进行比价,同时按照合同要求做好备件到货后的验收工作。 2、高压设备开机前,必须对高压电机绝缘、高压柜内熔断器、接触器等元器件情况进行全面检查,发现元器件变色、变形等异常情况及时进行处理,确保设备开机前设备的完好性。对于主机设备的外属联锁设备开机前也必须确认,如风机挡板关闭、

高压开关设备常见事故异常及原因分析

高压开关设备常见事故异常及原因分析 1、高压断路器设备常见事故及原因分析 电力系统的发展,高压断路器设备的装用量将大幅度上升,了解高压断路器设备的故障原因,采取积极的防范措施,对提高电网供电的可靠性是很有帮助的。 根据有关的历史资料对全国电力系统高压断路器运行中的事故类型统计分析,拒分事故占22.67%;拒合事故占6.48%;开断关合事故占9.07%;绝缘事故占35.47%;误动事故占7.02%;截流事故占7.95%;外力及其它事故占11.43%,其中以绝缘事故和拒分事故最为突出,约占全部事故的60%。 1.1绝缘事故 绝缘事故的主要原因:一方面是高压断路器的绝缘件设计制造质量不符合技术标准的要求,拉杆拉脱,使运动部分操作不到位。另一方面是高压断路器在安装、调试、检修过程中工装工艺不到位。所以,严格高压断路器工装工艺流程、外购件检验、装配环境清洁度以及必备的检测手段等是杜绝绝缘事故发生的重要措施。必须引起设计、制造和应用部门的高度重视。 1.2拒动、误动事故 拒动和误动事故是指高压断路器拒分、拒合和不该动作时而乱动。其中拒分事故约占同类型事故的50%以上,是主要事故。分

析其主要原因是因为制造质量以及安装、调试、检修不当,二次线接触不良所致。因此,使用部门应该和制造部门有机地结合起来,尽可能使高压断路器的设计定型、材质选择、必备的备品备件、工艺要求、调试需知等合理使用,将人的行为过失和可能发生的事故局限在先,做到防患于未然。 1.3开断与关合事故 开断与关合事故是油断路器在开断过程中喷油短路、灭弧室烧损严重,断路器开断能力不足,关合速度后加速偏低等所致。因此,在高压断路器的安装、检修、调试过程中,重视油断路器的排气方向,动静触头打磨,灭弧室异物排除,断路器开断能力的核定与选型,合分速度特性的调整等,以制止开断和关合事故的发生,切勿疏忽大意。 1.4截流事故 截流事故发生的主要原因多数都是由于动、静触头接触不良引起的,主要原因是动静触头或者隔离插头接触不良,在大电流的长期作用下过热,以致触头烧融、烧毁、松动脱落等。所以,对于高压断路器触头弹簧的材质选择与热处理,触头压力的调整,是防止截流事故发生的重要技术措施。 1.5外力及其它 外力及其它事故主要是指操动机构的漏油、漏气,部件损坏以及频繁打压、不可抗拒的自然灾害、小动物短路。主要原因是密封圈易老化损坏,管路、阀体清洁度差,接头制造及装配质量

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