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锅炉低负荷断油稳燃试验方案

锅炉低负荷断油稳燃试验方案
锅炉低负荷断油稳燃试验方案

锅炉低负荷或低挥发份煤运行安全措施

锅炉低负荷(或低挥发份煤)运行安全措施1锅炉纯燃煤工况,#3炉170t/h、#4炉300t/h、#5炉500t/h、#6炉300t/h负荷应视作低负荷运行。 2锅炉大流量掺烧干气工况,#3炉130t/h、#4炉250t/h、#5炉 360t/h、#6炉280t/h负荷应视作低负荷运行。 3锅炉低负荷运行时,燃煤挥发份应在14%以上,低位发热量应在17000J/g以上。 4锅炉低负荷纯燃煤工况,若燃煤挥发份小于14%,低位发热量应小于17000J/g,炉膛负压拨动大,燃烧不稳,结合现场看火,汇报调度,可要求投油稳燃。 5锅炉低负荷大流量掺烧干气工况,若燃煤挥发份小于12%,低位发热量小于17000J/g,炉膛负压拨动大,燃烧不稳,结合现场看火,汇报调度,可要求投油或干气稳燃。

6锅炉低负荷运行时,在运行操作上应注意: 6.1锅炉大流量掺烧干气工况,粉嘴投入数一般#3炉不少于4只,#4炉不少于8只,#5炉不少于12只,#6炉不少于10只。 6.2油枪喷嘴在低负荷前应拆下清洗干净备用,燃油系统完好,重油回油温度在130℃以上,轻油泵试运行正常。 6.3一次风压应维持稳定,燃煤挥发份在20%以下时,结合现场看火,一次风速应控制在22-25m/s运行,在增减负荷时必须及时调整风量,停粉嘴时应先减风量后停火嘴,投火嘴时应先投火嘴后增风量。 6.4勤看火,燃烧应稳定,着火点不过远(离火嘴400-600mm左右)。各看火孔检查门应关闭严密。 6.5低负荷时,应少用减温水,以防止水塞。但二级减温水不应全关,以防损坏减温器。

6.6在燃烧不稳,启停制粉时,应将燃烧、送引风的自动出系。必要时,可先投油枪后启停制粉。 6.7锅炉低负荷运行时,一般采用单制粉运行。在切换制粉设备时,可先将运行的排粉风机挡板适当关小,再启动另一台排粉风机,根据炉膛负压调整好两台排粉风机挡板开度,值至停用排粉风机挡板全关,方可停止其运行。 6.8在启动或停止制粉设备时应与司炉取得联系,在开关排粉机挡板时,操作应缓慢,司炉应及时调整风量。 6.9严格控制煤粉细度,确保R88=15-18%,R200=0.8-1%范围内。 6.10注意炉底水封槽水位,防止冷风漏入炉膛。 7锅炉低负荷运行若遇下列异常情况时,应注意:

能效测试报告(电站锅炉)

报告编号: 锅炉能效测试报告 项目名称: 测试方法: 锅炉型号: 委托单位: 测试地点: 测试日期: 有限公司 注意事项 1.报告书应当由计算机打印输出,涂改无效。 2.本报告书无检验、审核、批准人签字无效。 3.本报告书无检验专用章或公章及骑缝章无效。 4.本报告书一式三份,由检测机构和使用单位分别保存。 5.测试结论是在本报告所记载的测试依据和测试条件下得出的。 6.受检单位对本报告结论如有异议,请在收到报告书之日起15日内, 向测试机构提出书面意见。 地址: 电话: 邮编: 传真:

锅炉能效测试报告目录 报告编号: 序号检验项目页码附页、附图一锅炉能效测试综合报告 二锅炉能效测试项目 三锅炉能效测试点布置及测试仪表说明 四测试数据综合表 五测试锅炉数据综合表 六能效测试结果汇总表

一、锅炉能效测试综合报告 设备品种锅炉型号 总图号产品编号 制造单位 使用证号注册代码 使用单位联系人联系电话 通讯地址邮政编码 测试地点测试日期 测试类型 测试依据1.《锅炉节能技术监督管理规程》(TSG G0002-2010);2.《电站锅炉性能试验规程》GB/T 10184-2015;3.《工业锅炉热工性能试验规程》GB/T 10180-2003;4.相应标准或者其他要求。 测试说明1.测试用燃料主要参数,符合性:2.实际测试的运行状况: 3.燃料、灰、渣系统: 4.其他需要说明的内容: 测试结果 锅炉出力 kg/h 蒸汽压力MPa 炉体表面温 度℃ 炉渣含碳 量% 飞灰含碳量%漏煤含碳量%排烟温度℃ 入炉冷空气温 度℃ 过量空气系数锅炉效率% 结论 分析 下次测试日期 测试人员: 测试负责人:年月日 (检验专用章)编制:年月日 审核:年月日 批准:年月日 二、锅炉能效测试项目

600MW超临界机组锅炉燃烧调整试验研究

第27卷第2期电站系统工程V ol.27 No.2 2011年3月Power System Engineering 16 文章编号:1005-006X(2011)02-0016-03 600 MW超临界机组锅炉燃烧调整试验研究 孙科1曹定华2刘海洋2 (1.华电电力科学研究院,2.内蒙古华电包头发电有限公司) 摘要:介绍了某电厂600 MW超临界机组锅炉燃烧调整试验。分析了该厂燃料特性与锅炉燃烧恶化的关系。找出了制粉系统投运方式对锅炉飞灰、大渣含碳量的影响。对锅炉烟气温度偏差进行了调整,并做出了氧量及二次风箱压力对锅炉效率影响曲线,给出了600 MW负荷下最佳氧量及二次风箱压力。 关键词:600 MW机组;超临界锅炉;燃烧调整 中图分类号:TK227.1 文献标识码:A Experimental Study on Combustion Adjustment of 600MW Supercritical Boilers SUN Ke, CAO Ding-hua, LIU Hai-yang Abstract:The firing adjustment experiment of 600MW supercritical unit boilers in some power plant is introduced. The relationship of the fuel character in this factory and the boilers’ firing deteriorate situation is analyzed and the influent the commission way of milling system does to the carbon content in fly ash and big slag in the boiler is found out. The deviation of the boiler’s flue gas temperature was adjusted, the efficiency curve of oxygen quantity and secondary air pressure on the boiler is made, and the best oxygen quantity and secondary bellows pressure on the boiler is given under 600MW circumstance. Key words: 600MW unit; supercritical boiler; combustion adjustment 某电厂2号机组锅炉于2008年7月21~9月19日进行了大修。在前一阶段运行中,发现锅炉存在飞灰、大渣含碳量高,左右侧烟气温度偏差较大,再热汽温偏低,锅炉效率较低等问题。为解决上述问题,有针对性地进行了相关的锅炉燃烧调整试验工作,通过调整,基本解决了锅炉存在的相关问题,找出了相关的运行规律,为锅炉安全、经济运行提供指导。 1 设备概况 某电厂锅炉是超临界参数变压螺旋管圈直流锅炉,型号为SG-1913/25.4-M965,单炉膛,一次中间再热,平衡通风,露天布置,固态排渣,全钢结构,全悬吊∏形布置, BMCR 蒸发量1913 t/h,额定蒸汽压力25.4 MPa,额定蒸汽温度571℃,再热蒸汽温度569 ℃。锅炉B-RL效率为93.55%。锅炉(B-MCR)燃煤量为240.00 t/h(设计煤种)、244.0 t/h(校核煤种)。采用中速磨煤机冷一次风机正压直吹式制粉系统,每台炉配6台中速磨煤机,燃烧设计煤种时,5台运行,1台备用。每台磨煤机带锅炉的一层燃烧器。炉膛宽度18816 mm,炉膛深度16576 mm,水冷壁下集箱标高为8300 mm,炉顶管中心标高为71050 mm,大板梁底标高78350 mm。水平烟道深度为6108 mm,由后烟井延伸部分组成,其中布置有末级过热器。后烟井深度为13200 mm,布置有低温再热器和鳍片省煤器。 锅炉采用低NO x同轴燃烧系统。主风箱设有6层宽调节比煤粉喷嘴,在煤粉喷嘴四周布置有燃料风。在每相邻两收稿日期:2010-08-25 孙科(1982-),男,硕士,工程师。杭州,310030 层煤粉喷嘴之间布置有1层辅助风喷嘴,其中包括上下2只 偏置的辅助风喷嘴、1只直吹风喷嘴。在主风箱上部设有两 层紧凑燃尽风喷嘴,在主风箱下部设有1层火下风喷嘴。在 主风箱上部布置有分离燃尽风燃烧器,包括5层可水平摆动 的分离燃尽风喷嘴。连同煤粉喷嘴的周界风,每角主燃烧器 和分离燃尽风燃烧器各有二次风挡板25组,均由电动执行 器单独操作。为满足锅炉汽温调节的需要,主燃烧器喷嘴采 用摆动结构,由内外连杆组成一个摆动系统,由一台电执行 器集中带动作上下摆动。 2 燃料特性分析 由于该厂的燃煤情况非常复杂,燃用的煤种已经严重偏 离了设计的数值,因此为做好燃烧调整试验工作,针对现阶 段的燃煤情况进行了必要的摸底试验工作。表1为设计燃料 特性表,表2为实际燃用煤种着火特性分析表。 表1 设计燃料特性表 项目设计煤种校核煤种 低位发热量LHV/kJ·kg-1 21981 20581 干燥无灰基挥发分V daf/% 24.8 21.00 全水分M t/% 9.9 9.50 空气干燥基水分M ad/% 2.1 1.90 灰分A ar/% 23.7 28.72 可磨性系数HGI 78 78 表2 实际燃用煤种着火特性分析表 项目煤样1 煤样2 着火指数RI/℃401 384 燃尽指数Cb 18.30 17.92 着火特性难难 燃尽特性极难极难

锅炉低负荷稳燃试验要求

#4炉低负荷稳燃试验要求 (试行) 一、上煤要求(发电部2011-3-21已下发给燃料): 为最大量掺烧劣质煤,结合目前来煤情况、机组负荷、锅炉燃烧情况,计划调整每天的入炉煤热值,具体要求如下: 1、为保证二期大量掺烧褐煤及低负荷锅炉稳燃,要求22时至次日5 时,#4炉混配煤中褐煤的比例在40%左右。 2、为满足高峰时段抢负荷的要求,要求每天16时至22时燃煤热值比 白班燃煤热值上调100-200卡。 3、#4炉A、C、D、E磨可以混配煤泥。 4、按照以上要求混配,全天各个时段入炉煤的热值要求: 二、减负荷及低负荷运行调整注意事项: 1、计划低负荷稳燃时间段22时至次日4时。 2、值长与燃料沟通了解上煤情况,当煤质达到7.5T/10MW以下, 逐渐自上而下停磨,保持下4层粉运行。 3、停止第五层粉前,如有开底部风调整再热汽温习惯的停磨前先

关闭,之后根据汽温情况适当调整。 4、保证下3层粉带基本负荷,第四层粉调峰。如D磨火检闪烁保 证D磨煤量不低于50T/h,同时可开大D层燃料风。 5、注意监视分隔屏金属壁温,如偏差较大,可采用开CC、DD层风 及开底部风,达到提高汽温和消除左右侧偏差的效果。 6、锅炉风量不宜过大,暂定控制总风量1500~1650T/h,对应氧 量控制在5.5左右,二次风箱差压控制在金属壁温不超限的最低值。 7、二期摆角对调整再热汽温影响不大,摆角最高不宜超过60%。 8、主汽压滑压运行,暂定滑压至13Mpa,能否继续滑压有待继续 试验。 9、经过精心调整,主汽温达到额定参数没问题,再热汽温最低也 能到达510℃以上。

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锅炉低负荷稳燃技术措施(正式)

编订:__________________ 单位:__________________ 时间:__________________ 锅炉低负荷稳燃技术措施 (正式) Deploy The Objectives, Requirements And Methods To Make The Personnel In The Organization Operate According To The Established Standards And Reach The Expected Level. Word格式 / 完整 / 可编辑

文件编号:KG-AO-7690-60 锅炉低负荷稳燃技术措施(正式) 使用备注:本文档可用在日常工作场景,通过对目的、要求、方式、方法、进度等进行具体、周密的部署,从而使得组织内人员按照既定标准、规范的要求进行操作,使日常工作或活动达到预期的水平。下载后就可自由编辑。 当机组负荷较低、燃煤煤质变化大,不利于锅炉稳定运行,为提高锅炉燃烧的稳定性,可以做以下措施: 1.煤质的优劣直接影响到锅炉燃烧的稳定,入炉煤的煤质应达到规定的标准,即挥发份,低位热值。 2.由于入炉煤的取样分析与实际燃用煤的低位发热量误差较大,操作人员可参照煤的低位发热量,当入炉煤质低于规定值时应注意下列操作事项: 2.1磨煤机组合运行方式尽可能采用下层A、B、C为主,如有A、B、C磨检修,磨煤机的检查或消缺工作应尽量安排在煤质较好、负荷较高时段,并尽力缩

短工期,检修结束后的磨煤机必须及时投运。 2.2在煤量调整中,应控制下两层煤量较大,为基础煤量,最上层为调节煤量,用于正常的调节。控制煤量的原则是最底层最大,最上层最小。 2.3在运行中除按规程规定控制合理的风煤比及炉膛出口氧量外,辅助风门开度的控制应以均匀配风为原则,在此工况下如燃烧不稳,可手动调整运行磨的辅助风挡板,顶层二次风尽量开大,当有底层磨停运时,应关小该磨辅助风门至10%开度,以提高炉膛断面热负荷。 2.4低负荷运行需要停磨时,原则上应停用最上层磨,如因故障需停用最下层磨时,应将停用的给煤量移至相邻的上一层,确保上一层磨的煤量不小于40t/h后,再向另一层加,以满足最底层运行磨煤量最大的调节原则;给煤机或磨停运过程中,如炉膛压

广东某电厂2号锅炉热效率性能试验

广东某电厂2号锅炉热效率性能试验 摘要:通过对锅炉二次风配风方式、运行氧量等参数的调整,掌握锅炉热损失的分配,寻 找影响锅炉热效率、空预器漏风等技术指标的因素,为今后经济运行提供依据。 关键词:锅炉;热效率;性能试验 1 前言 广东某电厂2号机组于2004年4月进入商业运行,机组的运行状况良好,根据新机组性能验收试验要求,于2004年6月22日至2004年6月26日对2号锅炉进行热效率调整试验,2004年6月27日至2004年7月14日对2号锅炉进行热效率验收考核试验。 2 设备概况 广东某电厂两台600MW机组锅炉由上海锅炉厂生产,型号为 SG-2026/17.5-M905。是一次中间再热控制循环汽包炉。采用单炉膛、平衡通风、П型、露天布置,全钢架悬吊构架,固态排渣。 炉膛宽度19558mm,深度16940.5mm,炉顶标高73000mm。炉前布置三台低压头炉水循环泵,炉后布置两台三分仓容克式空气预热器。除尘器采用二室四电场的电除尘,共有两台。烟风系统中有引风机两台、送风机两台、一次风机两台、火检冷却风机两台、密封风机两台,其中一次风机、送风机为轴流式动叶可调风机,引风机为轴流式静叶可调风机。 锅炉采用正压直吹式制粉系统,每台锅炉配有六台HP983型中速磨煤机,五台磨煤机运行可带锅炉BMCR负荷,一台备用。燃烧器是四角切圆燃烧摆动燃烧器,每台磨煤机有四根煤粉管连接至炉膛同一层煤粉喷嘴。每角燃烧器设有三层启动及助燃油枪,共12支。 过热器的汽温调节主要采用喷水减温调节,再热器的汽温调节主要采用燃烧器摆动及过量空气系数调节,另在再热器进口管道上装有事故喷水装置。 锅炉设计燃料分析特性见表1,主要设计参数见表2。

锅炉燃烧调整试验方案

锅炉燃烧调整试验方案 一、试验目的 1、消除在煤泥使用量加大后造成锅炉床温下降的现象; 2、改变目前二次风风压、一二次风配比等参数,试验其是否能对加大煤泥用量产生积极作 用。 二、组织机构及分工 组长:马瑛 成员:崔彪殷勇王鹏军李军龙马战强张慧斌郭慧军许红卫各值长各锅炉运行班长 分工说明: 组长:负责本次调试的全面工作; 运行车间:负责锅炉的稳定运行,同时做好试验记录。具体由殷勇、崔彪、王鹏军和炉运行班长负责; 燃料车间:负责输送合格的煤泥(控制煤泥水份在30%--35%之间、煤泥系统能满足运行要求),并按要求调整好入炉固体燃料热值及粒度。具体由李军龙负责; 检修车间:负责锅炉主辅设备的正常维护及异常设备的抢修。具体由许红卫负责; 生技室:负责对各值长生产环节的协调。具体由郭慧军负责; 安监室:负责试验期间现场安全监督工作。具体由马占强负责。 三、试验开始前应具备的条件 3.1 锅炉燃烧稳定 床温:控制在930~950℃、差压:控制在8.5~8.8Kpa、负压:维持在-50pa、一次风量:保持在130k m3/h、返料风机:母管风压保持在20-22Kpa、其它参数确保在规程允许范围内。 3.2 四台煤泥泵正常运行,煤泥水份控制在30%--35%,入炉固体燃料热值及粒度合格。 3.3 锅炉的除灰设备运行正常。 3.4 除渣设备 3.4.1 两台冷渣器运行正常。 3.4.2 1#、2#链斗运行正常。 3.4.3 放渣管保持畅通。现场捅渣工具及人员防护设备完好齐全。 四、试验中需要特别注意的事项

4.1 锅炉专业在试验过程中,要做好相应的燃烧调整。要以安全稳定运行为主。严格控制各参数底限。出现异常立即停止试验,确保锅炉稳定燃烧。 4.2 锅炉要做好一台突然停止运行时的事故处理(一般当一台煤泥泵故障停止时,锅炉运行工与煤泥值班工做好联系,在尽可能短的时间内将其它煤泥泵的用量增加,如其它煤泥泵的泵送次数不能满足需要时,可以增加煤量,以防灭火)。 4.4 床温在低于920℃时应尽快采取开放料门放灰、放低炉床差压和减小煤泥用量来提高床温。 五、调整步骤及措施 试验时间:7月5日9:00-7月10日9:00 试验步骤共分五步,具体如下: 第一步首先进行降低差压调整试验(时间:7月5日9:00—7月6日9:00) 试验目的:通过调整差压试验床温的变化趋势 1、将现差压下调,保持在8.0---8.5kpa,一次风压维持在8.5—9.5kpa。调整原则为:高负荷高限,低负荷低限。 2、一次风量维持现有风量128—131km3/h不变,二次风量仍维持现有风量进行调整。 3、根据床温情况进行煤与煤泥适当进行加减量控制。 4. 第一步试验完成后方可进行下一步试验。 第二步进行返料放灰的调整试验(时间:7月6日9:00—7月7日9:00) 试验目的:通过返料器放灰试验不同负荷情况下,对床温的影响程度,寻求最佳放灰量和方式 1、将1# 、2#返料放料门逐渐开启,保证少量连续排向尾部烟道,并定时对放料管进行检查,保证不超温不堵塞,但尾部烟温不许超165℃。调整放灰量的原则为:能实现用放灰来控制床温。 2、如少量向尾部烟道排灰试验中不能控制床温变化或尾部烟温超过165℃,则采用人工通过返料放灰直管的排灰方式进行,但要确保床温稳定且变化幅度较小。 3. 第二步试验完成后方可进行下一步试验。 第三步进行一、二次风量的调整试验(时间:7月7日9:00—7月8日9:00) 试验目的:通过风量的调整,确定煤泥配烧时最佳的风煤配比及燃烧工况的变化 1、首先,在锅炉正常运行稳定情况下进行调整。 2、维持差压正常,逐步将一次风量下调至115—125km3/h。原则为:高负荷用高限,低

锅炉低负荷稳燃调试报告

技术文件 编号WST02-GL14TSB-2010 内蒙古乌斯太热电丿 2 X 300MV机组工程2号机组锅炉低负荷稳燃调试报告 内蒙古电力工程技术研究院

1.系统概述 本机组锅炉主设备为上海锅炉厂有限公司生产的SG-1065/17.5-M896型锅炉,该锅炉为亚临界参数、一次中间再热、单炉膛自然循环单汽包锅炉。锅炉设计燃用烟煤,采用平衡通风, 中速磨直吹式制粉系统,燃烧器摆动调温,四角切圆燃烧方式,固态排渣煤粉炉,锅炉为全钢构架,全悬吊结构,紧身封闭。炉顶为大罩壳,整体呈n型布置。 锅炉不投油最低稳燃负荷试验是考核锅炉在锅炉厂提供的最低稳燃负荷下不投助燃油能 够稳定燃烧的运行能力。 3.调试人员及时间 3.1调试人员:葛云王鹏辉闫志伟任福虎 3.2调试时间:2010年 11月28日

3.调试程序与工艺 3.1试验前应具备的条件 3.1.1试验时应保证提供设计煤种或至少接近设计煤种,试验前提供入炉煤质化验单,确认煤 质符合试验要求;煤粉细度R90=18%--25% 11月28日入炉煤分析: 炉膛火焰电视可以清晰地观察炉内火焰; 3.1.2 3.1.3 3.1.4 燃烧器的火焰检测装置运行可靠; 锅炉声光报警信号反应灵敏、准确; 3.1.5 3.1.6 热控主要自动调节系统投入;并且运行平稳,调节品质良好; 锅炉安全阀及PC 闻等均已校验完毕,可投用; 3.1.7 3.1.8 锅炉灭火保护及其它各种联锁保护性能可靠; 试验前,锅炉应在额定负荷的70%^上长时间连续稳定运行,所有的转动机械、热力系 统等运行正常; 试验期间吹灰系统、定排、连排禁止投入; 3.1.9 3.1.10 锅炉各种监视、记录、检测仪表指示准确,省煤器出口烟气氧量表已经过校验,指示 正确; 3.1.11 制粉系统运行正常,煤粉细度已调整合适; 煤粉细度分析: 检查汽机的高、低压旁路系统状态正常,并使其处于热备用状态; 3.1.12 3.1.13 油系统运行,燃油和蒸汽供到炉前,随时做好投油准备工作; 3.1.14 3.1.15 等离子装置工作正常,以备燃烧不稳定时随时投用; 机组负荷调整已与网调联系妥当。 本次试验时,上述条件已全部具备。

低负荷对锅炉效率的影响

低负荷对锅炉效率的影响 为保证锅炉各部位正常流化和密封,有些风量不随负荷降低而降低,而是固定不变的,这些固定风约占满负荷时总风量的1/6,所以锅炉低负荷运行时风机单耗大、厂用电率高。 表1是70MW与110MW时厂用电统计,从表1中可以看到110MW 时厂用电率6.7%,70MW时则达到了8.85%。 表1 厂用电率统计 负荷(MW)厂用电量(kwh)厂用电率(%) 70 629 9.47 110 1205 8.67 因负荷低时为保证流化一些固定风风量保持不变,一次风量在80MW以下也只最低降到满负荷时的70%即145KNM3/H,为维持氧量,二次风量降到最低60KNM3/H,总共需二次风量60NM3/H,约满负荷的1/3,所以80MW以下时二次风机余量很大。在冷态启动时一般先启一台二次风机运行,实践证明一台完全满足风量要求,且还有余量,因此负荷低于100MW时我们采用的是运行一台备用一台的方式。 虽然停一台二次风机会降低单耗,但如果运行风机跳闸,将引起给煤机及石灰石给料机跳闸。所以停风机存在一定的风险。 排烟温度的影响:由于目前的乙炔吹灰器吹灰效果不好,尽管厂家来人做过调试但是从吹灰结果看不够理想,这样的话尾部受热面沾污导致传热恶化会便排烟温度显著升高,同时灰份高的煤发热量低,在相同负荷情况下消耗的燃料量增加,造成烟气量和流速升高,导致排烟温度及排烟量都会升高,从而降低锅炉效率。受热面积灰指锅炉受热

面积灰、结渣及空预器传热元件积灰,锅炉受热面积灰将使受热面传热系数降低,锅炉吸热量降低,烟气放热量减少,空预器入口烟温升高,从而导致排烟温度升高;空气预热器堵灰则使空气预热器传热面积减少,也将使烟气的放热量减少,使排烟温度升高。 总风量、一二次风、上下二次风的配比: 一二次风比例的调整可以有效的改善炉内燃烧工况,对于循环流化床锅炉来说,密相区处于一个很特殊的欠氧状态,虽然区内有大量氧气存在,然而区内的CO浓度高达2%,表明密相区的燃烧处于欠氧状态。同时从气固两相流的行为来看,循环流化床锅炉密相区存在着气泡相和乳化相,其间的传质阻力对燃烧的影响更为突出,氧气与不完全燃烧产物CO以及煤颗粒释放的挥发份得不到充分混合,进行反应,密相区尽管有氧气的存在,炭颗粒的燃烧仍是欠氧状态。研究表明,在二次风口上,燃烧室中心区存在一个明显的低氧区,二次风的主要作用就是提供足够的动能穿透物料空间达到燃烧室中心,提供炭颗粒燃烧需要的氧气。公司二次风分为上下两层送入,不同的分配比例决定了炉内不同部位的氧量份额。总风量不变的情况下,过大的一次风量尽管保证了物料的扬析力度,加剧内循环,但无法提供二次风口上燃烧所需要的氧气,炭颗粒不能充分燃尽,降低了锅炉效率。过大的二次风量虽然保证了燃烧所需要的氧气,但一次风量的减少将减弱内循环,同时不能充分将热量带到稀相区参与换热导致床温升高。因此一二次风、上下二次风比例调整,二次风穿透、扩散效果的调整,可以有效改善炉内风、煤、床料的混合程度,在保证炭颗粒充分燃烧的前

锅炉性能测试方案

锅炉性能测试方案 1.目的 为进一步推进锅炉系统精益管理能效提升工作,对锅炉系统运行工况进行测试,试验锅炉经济运行工况及参数,提高锅炉运行效率。 2 测试依据 GB/T 10184-88 《电站锅炉性能试验规程》 DL/T 469-2004 《电站锅炉风机现场性能试验》 GB/T 10180-2003《工业锅炉热工性能试验规程》山东 GB/T17954-2007《工业锅炉经济运行》 TSG0002-2010《锅炉节能技术监督管理规程》 TSG0003-2010《工业锅炉能效测试与评价规则》 DB37/T 842-2007《电站锅炉节能监测方法》 DB37/T 100-2007《工业锅炉节能运行管理》 DB37/T 116-2007《工业锅炉热能利用监测规范》 3试验前的准备工作 3.1测点完好可用;试验仪器及测试系统安装调试结束;试验人员就位。 3.2机组主辅设备及系统无重大缺陷,确保机组能安全、稳定运行。 3.3主要运行表计(蒸汽流量、煤气流量、给水流量、减温水量、主汽温度、主汽压力、引送风机电流、电量等表计)经过校验,投运正常,指示正确有效;经过仪表维护人员前期检查确认。 3.4阀门控制系统运行可靠,具备条件的提前2-3天进行试运。 3.5运行参数历史趋势记录存盘正常运行。

3.6试验稳定负荷期间,锅炉主要运行参数必须在规定波动范围。 3.7试验前锅炉定排完毕,关闭锅炉定排、连排阀门,隔离非生产系统用汽,确保锅炉汽水系统无外漏现象。 3.8风烟系统严密无泄漏。 3.9煤气系统压力与品质成分稳定,无大幅波动,确保锅炉热工况稳定。 3.10正式试验前由各单位组织岗位进行预备试验。 3.11试验过程中司炉等操作人员经验丰富,责任心强。 4测试内容及要求 4.1 60%、80%、100%额定负荷下的热效率。 4.2 60%、80%、100%额定负荷下的漏风率、漏风系数。 4.3 燃料成分及热值测试。 4.4 各负荷下的烟气成分检测(含氧量、一氧化碳等); 4.5 各负荷下的运行参数测试,风燃比变化情况下的燃烧效率。 4.6 试验器材(在线仪表、测温仪、热电偶、烟气分析仪、气压表、u型管、湿度计、对讲机等;应急器材:CO报警仪、氧气报警仪、空气呼吸器等) 5 试验测试项目及方法(测试点的选取) 5.1 锅炉反平衡效率、漏风率 5.1.1 排烟温度测量 测量方法:利用现有温度测点测量锅炉排烟温度,两个温度测点测试结果在误差允许范围内。测试期间数据记录周期为每5分钟一次。 测点位置:空气预热器出口烟道

生物质锅炉燃烧调整的方法

生物质锅炉燃烧调整的方法 01 一、锅炉燃烧调整的方法 1.生物质在振动炉排上的燃烧过程 生物质的燃烧通常可以分为三个阶段,即预热起燃阶段、挥发分燃烧阶段、炭燃烧阶段。生物质在振动炉排上的燃烧过程分为预热干燥区、燃烧区和燃尽区,这可以与振动炉排的高、中和低端相对应。根据各区的燃烧特点,各区需要的风量有差别,预热干燥区和燃尽区的风量少一些,燃烧区的风量要大一些。燃料颗粒在振动炉排锅炉中燃烧可以分为两种类型:颗粒大的在炉排上燃烧,在气力播撒的过程中,颗粒特别小的在炉排上部空间发生 悬浮燃烧。 2.生物质在炉排上完全燃烧的条件 炉内良好燃烧的标志就是在炉内不结渣的前提下,尽可能接近完全燃烧,同时保证较快的 燃烧速度,得到最高的燃烧效率。 (1)供应充足而有合适的空气量 如果过量空气系数过小,即空气量供应不足,会增大固体不完全燃烧热损失q4和可燃气体不完全燃烧热损失q3,使燃烧效率降低;如果过量空气系数过大,则会降低炉膛温度,增加不完全燃烧热损失。最佳的过量空气系数使q2+q3+q4之和为最小值。 (2)适当提高炉温 根据阿累尼乌斯定律,燃烧反应速度与温度成指数关系。在保证炉膛不结渣的前提下,尽 量提高炉膛温度。 (3)炉膛内良好的扰动和混合 在着火和燃烧阶段,要保证空气和燃料的充分混合,在燃尽阶段,要加强扰动混合。 (4)燃料在炉排上和炉膛中有足够的停留时间 (5)保持合理的火焰前沿位置。火焰前沿应该位于高端炉排与中部炉排的之间区域,火焰 在炉排上的充满度好。 3.振动炉排锅炉的燃烧调整方法 (1)调整振动炉排的振动频率和振动周期(振动时间和停止时间) 振动炉排的振动频率一般不随负荷的变化而进行调整,最佳的振动频率是通过观察低端炉排的挡灰板处的灰渣堆积厚度来决定的。当燃料的粒度、水分和负荷发生变化时,只是对振动时间和停止时间进行调整,振动频率一般不进行调整。 振动炉排的频率应该由下面两个因素来决定:其一是低端炉排的挡灰板处的灰渣堆积厚度,应该维持在5~10cm;其二是在一定振动频率下,不能使炉膛负压发生剧烈变化;其三是检测1号捞渣机出口的灰渣含碳量,正常的含碳量应该为5~10%。(在enkoping电厂,正常情况下,飞灰的含碳量为1~2%;灰渣的含碳量为5~10%。)。根据调整试验得出:振 动炉排的频率应该为40~45赫兹。 炉排的振动时间决定燃料颗粒在炉排上的行走速度(或每一振动周期内燃料在炉排上的行

热力试验管理规定

热力试验管理规定 第一章总则 第一条为规范店塔发电公司机组热力试验管理工作,通过机组性能试验,充分了解机组设备特性,为机组经济运行提供技术依据,保证机组安全、稳定及经济运行,特制定本规定。 第二条本规定适用于店塔发电公司的汽轮发电机组热力性能试验。 第二章组织与职责 第三条组织体系 (一)本规定的执行主体为生产技术部; (二)本规定的相关部门设备维护部和运行部。 第四条责任与权限 (一)生产技术分管负责人; 1. 审批本规定修订意见建议书; 2. 审批店塔发电公司机组性能试验实施途径和重大试验项目。 (二)生产技术部负责人; 1. 担任本规定的负责人; 2. 负责组织制定本实施规定; 3. 负责全面督促、检查、指导本部门设备主管推进本规定的实施; 4. 负责收集并提出本规定的修订意见和建议,及时向分管领导汇报本规定在执行中的反馈意见。 (三)生产技术部A级主管;

1. 担任本规定的执行人; 2. 贯彻落实本规定,检查评价标准执行情况; 3. 收集在性能试验管理过程中的信息,并及时检查、分析、评估和反馈; 4. 负责组织所属人员对性能试验查出的问题进行分析整改。 (四)设备维护部及运行部负责人。 1. 对涉及本部门性能试验项目配合工作负责,确保设备安全、可靠、经济运行; 2. 负责组织所属人员对性能试验查出的问题进行分析整改。 第三章管理内容与要求 第五条机组试验的种类和目的 (一)新机试验:主要针对机组出厂保证值进行考核试验,通过试验取得热力系统数据并与制造厂设计数据进行比较,以验证设计和制造是否达到保证的经济指标,为制造厂改进设计和改进加工工艺提供经验资料,为鉴定新机组是否达设计值提供依据; (二)达标试验:按原电力部颁新启规(《火电机组启动验收性能试验导则》1998.3)的要求,新机组移交生产必须有达标投产试验报告; (三)专题试验:为查清机组运行真实水平,充分挖掘机组的经济运行潜力,找出机组最佳运行方式,以便对发电厂负荷进行经济分配并为制定生产指标和经济运行提供依据,如测试机组各种负荷下的热耗和煤耗、缸效率和锅炉效率等,分析经济性差的原因,以便制定技术改造、运行优化、计划检修措施。 第六条试验实施途径

燃煤电厂综合升级改造机组性能测试技术要求

附件2:燃煤电厂综合升级改造机组性能测试技术要求 一、锅炉性能试验及修正 (一)锅炉性能试验应执行最新版《电站锅炉性能试验规程》(GB/T 10184)或《锅炉机组性能试验规程》(ASME PTC 4.1)、《磨煤机试验规程》(ASME PTC 4.2)、《空气预热器试验规程》(ASME PTC 4.3)等规程,原则上执行高标准规程。 (二)锅炉性能试验应优先采用反平衡法,在额定工况下至少开展两次,在修正到相同条件后,两次试验结果(锅炉热效率)的偏差不大于0.35个百分点。 (三)改造前后锅炉性能试验煤种,原则上应采用设计煤种。采用其他煤种时,改造前后试验煤种收到基低位发热量(Q net.ar)偏差不超过1200kJ/kg、收到基挥发分(V daf)偏差不大于3个百分点、收到基灰分(A ar)偏差不大于5个百分点。变更设计煤种的综合升级改造,改造前后锅炉性能试验煤种应分别采用对应的设计煤种。 (四)锅炉性能试验结果应按相应规程修正。若进行空气预热器、省煤器、低温省煤器等改造,应通过试验确定改造后锅炉排烟温度、空气预热器漏风率、锅炉热效率和供电煤耗变化量。若进行制粉系统、燃烧器等改造,应通过试验确定改造后磨煤机出力、制粉单耗、锅炉飞灰和底渣可燃物、锅炉排烟温度、锅炉热效率和供电煤耗变化量。 二、汽轮机性能试验及修正 (一)汽轮机性能试验执行最新版《汽轮机热力性能验收试验规程的第1部分:方法A —大型凝汽式汽轮机高准确度试验》(GB/T 8117.1)、第2部分:方法B—各种类型和容量的汽轮机宽准确度试验》(GB/T 8117.2)。原则上执行高标准规程。 (二)汽轮机性能试验应在额定工况下开展,不明泄漏量不大于新蒸汽流量的0.3%,试验结果不确定度不大于0.5%;汽轮机性能试验应开展两次,在修正到相同条件后,两次试验结果(汽轮机热耗率)的偏差不大于0.25%。 (三)汽轮机性能试验结果原则上应合理修正主蒸汽压力、主蒸汽温度、再热蒸汽温度、再热器减温水流量(或过热减温水流量)和凝汽器压力(或凝汽器入口循环水温度)等参数。变更设计主蒸汽压力、主蒸汽温度、再热蒸汽温度、再热器减温水量(或过热器减温水流量)的综合升级改造,可不修正相应参数。汽轮机冷端系统改造,可参考相应标准,通过试验确定凝汽器压力及循环水泵功耗变化后,再确定供电煤耗变化,并计算节能量。

2021年锅炉低负荷稳燃能力摸索

锅炉低负荷稳燃能力摸索 欧阳光明(2021.03.07) 摘要对电厂300 MW机组低负荷稳燃参与系统调峰进行了摸索试验,最低稳燃负荷达到15 MW,并对安全性、燃烧稳定性等进行了初步的分析。关键词锅炉低负荷稳燃调峰0前言湘潭电厂一期2×300 MW机组,锅炉系哈尔滨锅炉厂引进美国CE公司技术生产的HG-1025/18.2-WM10型锅炉。采用中储式热风送粉系统,配4台DTM350/700钢球磨煤机。设计燃用贫煤与无烟煤的混煤,燃料特性见表1,锅炉设计效率91. 6%。 1锅炉燃烧系统布置锅炉采用双通道和WR组合燃烧器,由上、下2部分组成(见图1),上部为3只宽调节比WR燃烧器,可以上下摆20°,下部为固定部分,由2只双通道燃烧器组成。一、二次风同心切圆,假象切圆直径Φ878 mm;三次风高位布置于燃烧器上,亦不摆动,竖直方向向下与水平面成7°角,水平方向与一、二次风旋向相反,且与一、二次风中心线成19°夹角,用来平衡气流残余旋转,减小汽温左、右偏差(见图2)。 2台锅炉在燃烧区均敷设卫燃带,敷设的方式不一样(见图3),1号炉为间断型均匀布置,是按厂家设计敷设后除掉一部分形成,总面积为150~160 m2,目的是减少卫燃带的面积,拉大块与块之间的距离,防止大块焦渣搭桥。实践证明这种方式是有效的,锅炉稳燃性较好,炉膛内有轻微结焦。

由于我厂坚持了吹灰,锅炉运行平稳。2号锅炉,是锅炉厂与我厂技术人员经过讨论,根据1号锅炉的经验,采用“品”字形间断布置的,总面积约150m2,实际运行中,2号锅炉较1号锅炉结焦程度更轻,多为疏松浅色焦,锅炉主汽温较低,后来不得不在试生产期间将上3层一次风火嘴向上摆动5°,炉膛吹灰时主汽温下降明显,锅炉燃烧不如1号锅炉稳定。 2低负荷稳燃摸索情况2.1摸索试验过程 我厂1,2号机组在试生产阶段,均由湖南省电力试验研究所主持做了不投油最低稳燃负荷试验。1号机组锅炉试验不投油最低稳燃负荷为171 MW,2号锅炉为165 MW,分别为MCR的51.8%和50%。为进一步了解锅炉的低负荷稳燃能力,我厂技术人员利用调峰停机的机会,于1999年2月22日至23日在1号锅炉上进行了低负荷稳燃的摸索,结果是机组出力150 MW时,锅炉不投油稳定运行了2 h,为MCR的45.5%,基本合乎设计要求。 在摸索试验过程中,A,B,C,D4层给粉机运行,开始时给粉机转速指令依次为38,40,12,9,由于炉膛热负荷缓慢下降,给粉量不变则机组出力逐步减小,因此在22时45分,22时50分,22时55分,23时55分均稍微增加了给粉机转速指令,保持机组负荷在147~150 MW之间,至23日0时46分,试验时间达126 min,锅炉运行仍然稳定。后来准备继续降负荷,进一步考验锅炉的低负荷稳燃能力,但当时已是凌晨,系统负荷很低,调度要求尽快停机,我们不得不停止这一工作,快降负荷停机。结束时给粉机

锅炉低负荷运行措施及注意事项实用版

YF-ED-J5993 可按资料类型定义编号 锅炉低负荷运行措施及注意事项实用版 In Order To Ensure The Effective And Safe Operation Of The Department Work Or Production, Relevant Personnel Shall Follow The Procedures In Handling Business Or Operating Equipment. (示范文稿) 二零XX年XX月XX日

锅炉低负荷运行措施及注意事项 实用版 提示:该管理制度文档适合使用于工作中为保证本部门的工作或生产能够有效、安全、稳定地运转而制定的,相关人员在办理业务或操作设备时必须遵循的程序或步骤。下载后可以对文件进行定制修改,请根据实际需要调整使用。 为了满足机组调峰,运行工况变动的需要, 保证锅炉安全、经济运行,特制订本措施。 1.当锅炉在低负荷运行时,监盘人员一 定要集中精力,提高监盘质量,加强对各仪表 的分析,对出现的异常作出正确判断和正确处 理;同时,由于锅炉负荷低,所以要做好锅炉 突然熄火的事故预想,杜绝锅炉熄火后事故扩 大。 2.经常检查来煤情况,了解煤质及表面 水份;同时要查阅上班来煤情况,要根据机组

负荷、粉仓粉位、给粉机转速等情况判断不同时间所烧不同煤种,提前做好相应的燃烧调整工作。应经常到就地观察炉火及排烟颜色。 3.加强燃烧调整,应根据不同负荷、不同煤种有针对性地调整,要参照大修后低负荷试验报告进行调整;在调整燃烧时,首先将运行的各一次风尽量调平,同时要保持合理的给粉机台数,保持集中燃烧,避免给粉机转速过低或过高运行(400t/h炉保持在380~550转/分,670t/h炉保持在550~700转/分),停用的给粉机一次风门要及时关闭;二次风量要合理,可适当增大氧量运行,但应避免过大,停用给粉机的上部二次风门要及时关至10%。 4.当需要停用给粉机时,正常情况下一定要从上向下对角停运,当下层给粉机出现问

锅炉燃烧调整总结

锅炉燃烧调整总结-标准化文件发布号:(9556-EUATWK-MWUB-WUNN-INNUL-DDQTY-KII

#2 炉优化调整 机组稳定运行已有3个多月,但在调试结束后我厂#2机组在3月份前在满负荷时床温在960℃左右,总风量大,风机电流大,厂用电率居高不下,一直困扰着我们。通过三个月的分析、调整,近期床温整体回落,总结出主要原因有以下两点: 一、煤颗粒度的差异。前一段时间负荷300MW时床温高炉膛差压在1.5KPa,下部压力2.6KPa,近期炉膛差压在2.1KPa,下部压力3.6KPa,这说明锅炉外循环更好了,分离器能捕捉更多的物料返回炉膛,同时也减少了飞灰含碳量,否则小于1mm的煤粒份额太多分离器使分离效率下降,小于1mm细颗粒太多就烧成煤粉炉的样子,从而导致高床温细颗粒全给飞灰含碳量做贡献了,大于10mm煤粒太多就烧成鼓泡床了,导致水冷壁磨损加剧爆管、冷渣器不下渣和燃烧恶化等一系列问题,所以控制好入炉煤粒度(1—9mm)是保证燃烧的前提,当煤颗粒度不合适时只能通过加大风量使床温下降,在煤颗粒度不合适时加负荷一定要先把风量加起来,否则负荷在300MW时床温会上升到接近980℃,甚至会因床温高被迫在高负荷时解床温高MFT保护,如果处理不当造成结焦造成非停。所以循环流化床锅炉控制煤粒度是决定是否把锅炉烧成真正循环流化床最为重要的因素,可以说粒度问题解决了,锅炉90%的问题都解决了,国内目前最好的煤破碎系统为三级筛分两级破碎。 二、优化燃烧调整。3月份以来#2炉床温虽然整体下降,但仍不够理想,由于我厂AGC投入运行中加减负荷频繁,所以在负荷变

化时锅炉床温变化幅度较大,在最大出力和最小出力时床温相差接近200℃,不断的调整风煤配比使其达到最优燃烧工况,保证床温维持在850℃-900℃。负荷150MW时使总风量维持32万NM3/h左右,一次流化风量21万NM3/h,二次风量11万NM3/h左右,同时关小下二次风小风门(开度20%左右,减小密相区燃烧,提高床温)和开大上二次小风门(开度40%左右,增强稀相区燃烧,提高循环倍率),可使床温维持850℃左右,正常运行中低负荷时一次风量保证最小临界流化风量的前提下尽可能低可使床温维持高一点,以保证最佳炉内脱硫脱硝温度。负荷300MW时总风量维持62万NM3/h左右,一次风量27万NM3/h左右,二次风量35万NM3/h左右,同时开大下二次小风门(开度80%左右,增强密相区扰动,降低床温),关小上二次小风门(开度60%左右,使稀相区进入缺氧燃烧状态),因为东锅厂设计原因,二次上下小风门相同开度情况下上二次风是下二次风风量的三倍,所以加减负荷时根据负荷及时调整二次小风门开度对床温影响较大。高负荷时在床温不高的情况下尽量减小一次风,以达到减少磨损的目的,二次风用来维持总风量,高负荷时床温尽量接近900℃,以达到最佳炉内脱硫脱硝温度,同时加负荷时停止部分或全部冷渣器,床压高一点增强蓄热量可降低床温,减负荷相反,稳定负荷后3台左右冷渣器可保证床压稳定。 在优化燃烧调整基本成熟的基础上,配合锅炉主管薛红军进行全负荷低氧量燃烧运行,全负荷使床温尽量靠近900℃。根据#2炉目前脱硝系统运行情况,负荷150MW时根据氧量及时减减小二次

燃烧调整及低负荷稳燃报告

项目名称:华能沁北电厂一期工程2×600MW机组2号机组启动调试合同编号: TPRI/T8-CA-001-2004A 报告名称:华能沁北电厂一期工程2×600MW机组2号机组燃烧调整及低负荷稳燃报告 项目承担单位:西安热工研究院有限公司 锅炉专业负责人: 王红雨 主要工作人员:王红雨周广仁佟强赵景涛 项目起迄时间:2004年3月~2005年1月 报告编写:王红雨 报告校阅: 周广仁 审核: 李续军 批准:

摘要 本报告主要叙述华能沁北电厂2号机组锅炉燃烧优化调整及低负荷稳燃试验的情况。 经过对煤粉细度、过量空气系数(氧量)及喷燃器一、二次风率及二、三次风门等因素的调整,2号锅炉炉内燃烧稳定、不结渣、不超温,运行方式合理,锅炉达到设计参数并带满负荷进入168小时试运行。 调整后,入炉煤煤质灰份偏高,热值偏低的情况下,投入C、D、E、F四台偏置磨煤机,2号锅炉维持303MW连续运行4小时,炉膛压力和炉内燃烧工况基本稳定。 关键词:燃烧调整投油低负荷稳燃

目录 1.概述 2.主要设备技术规范 3.试运中的燃烧调整 4.低负荷稳燃试验 5.结论

1 概述 华能沁北电厂一期工程2×600MW 超临界机组锅炉系东方锅炉(集团)股份有限公司与日本巴布科克-日立公司及东方-日立锅炉有限公司合作设计、联合制造的DG1900/25.4-II1型单炉膛、一次再热,超临界本生直流锅炉。 机组进入整套试运行带负荷后,着手对2号锅炉进行了初步燃烧优化调整。调整后2号锅炉炉内燃烧稳定、不结渣、不超温,锅炉达到设计参数并带满负荷进入168小时试运行。利用锅炉带低负荷的机会,断油全烧煤运行,进行了锅炉不投油最低稳燃负荷试验。不投油最低稳燃负荷试验试验于2004年11月23日2:08至6:08进行,平均负荷303MW,锅炉连续运行4小时,运行中炉内燃烧基本稳定。 2主要设备技术规范 2.1系统简介 一期工程锅炉系DG1900/25.4-II1型单炉膛、一次再热,超临界本生直流锅炉。锅炉全钢构架,固态排渣,平衡通风,露天布置。 炉膛宽19419.2mm,深15456.8mm,高度67000mm。炉膛四周为全焊式膜式水冷壁,由下部螺旋盘绕上升水冷壁和上部垂直上升水冷壁组成。沿烟气流程依次布置屏式过热器、高温过热器、高温再热器。竖井为双烟道结构,前/后烟道深分别为6604/8331.2mm,前烟道布置低温再热器、后烟道布置低温过热器和省煤器,其后布置三分仓回转式空气预热器。 锅炉设计主要参数见表1。锅炉设计燃用晋南、晋东南地区贫煤、烟煤的混合煤种,煤质及灰成分特性见表2。燃烧器布置图见图1。 2.2燃烧系统及燃料 锅炉采用ZGM113型中速磨正压直吹式制粉系统,每台锅炉配6台磨煤机,其中1台备用。配24只HT-NR3低NOx燃烧器,采用前后墙对冲燃烧方式。燃烧器分三层布置在炉膛前、后墙上,上部布置有12只燃烬风(SAP和AAP)喷口,每台磨煤机对应前墙或后墙的一层燃烧器。燃烧器设计参数见表3。设计煤粉细度为200目筛通过率80%(R75=20%)。 锅炉设24只简单机械雾化点火油枪,12只蒸汽雾化启动油枪。燃油为轻柴油,燃油特性见表4。点火油枪位于三次风通道,出力250kg/h,每只HT-NR3燃烧器装有1支点火油枪用于点火。启动油枪位于煤粉燃烧器的中心,出力3200~4700 kg/h,锅炉前墙中、下层和锅炉后墙中层装有启动油枪用于暖炉和低负荷稳燃。每只油枪配有自身的高能点火器,锅炉不投油最低稳燃负荷不大于45%B-MCR。

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