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温态启动振动大分析

温态启动振动大分析
温态启动振动大分析

10.20,温态开机过程中,#1汽轮机振动大跳闸分析

10.20日,6:53冲转,主汽压力6.02Mpa,主汽温度467度,再热汽温423度,符合温态启动参数要求,汽轮机偏心16.7μm,高压缸膨胀左右侧分别是13.26/13.41mm,高压缸胀差2.36mm,低压缸胀差2.12mm,冲转前盘车电流30.5A。汽轮机转速500r/m,打闸就地摩擦检查无异常,重新挂闸冲转,目标值3000,转速1355 r/m,DEH显示1x轴承振动266μm、轴瓦振动100μm ,2x轴承振动285μm、轴瓦振动100μm,下令手动打闸。就地检查各轴承无明显金属摩擦声,大机转速到0,投运盘车连续运行4小时,电流31.6A,期间发现#1汽轮机#4、6轴承顶轴油压力为0,联系检修处理正常,中午,#1汽轮机重新冲转,过临界转速时,2x轴承振动最大88μm,#1汽轮机转速3000 r/m,全面检查汽轮机本体正常。

此次启动过程中轴承振动异常,最初分析有3点可能;

一、冲转过程中投运夹层加热系统,操作不规范,夹层进冷汽,引起缸体受热不均。

二、再热热段疏水手动门开度不够,冲转过程过程中有冷水冷汽进入中压缸。

三、由于#1汽轮机#4、6轴承顶轴油压力为0,造成在汽轮机停运期间整个轴系有上翘现象(机头方向)。

针对上述三种假设,一一查找历史参数,一、#1夹层加热联箱温度未出现骤降,并且整个夹层加热投运操作完全符合规程。排除可能一。二、经过查找汽轮机缸体各温度测点历史曲线(如图一),调节级温度下降43度,趋势平缓,在冲转初期属于正常现象,其它各温度下降幅度最大10度。排除可

能二。三、对比盘车电流,冲转前30.6A,跳机后盘车电流31.6A,并且整个轴系振动分布情况是#1、#2轴承振动异常(图三),其余四个轴承振动振幅不大。参照图二,说明汽轮机1100转/分时,转子与汽缸汽封在#1、#2轴承位置出现于动静面接触,转子出现局部热弯曲,造成#1、#2轴承振动异常。对比汽轮机偏心,可以看出第一次冲转时,转子整体弯曲程度大于第二次冲转时转子的。第三种假设与实际情况及参数对应。

#1汽轮机顶轴油压分配器在B修后一直存在问题,在10月初停机检修期间,设备部汽机专业测量在#1汽轮机#4、6轴承顶轴油压力为0的情况下,#3轴承顶起高度10μm、#/4轴承顶起高度5μm,对比B修时数据,顶起高度下降一倍左右。经检修处理#1汽轮机顶轴油压分配器,各轴承顶轴油压基本一致,大机偏心有16.7μm增至19.5μm。说明该问题存在对#1汽轮机轴系有实际的影响。

结论:此次温态开机过程中,出现#1、2轴承振动异常跳机原因是,停机期间(3天),#1汽轮机#4、6轴承顶轴油压力为0,造成在汽轮机停运期间整个轴系有上翘现象(机头方向)。冲转过程中,#1、2轴承位置出现动静摩擦。

这次启动过程,#1汽轮机振动大跳机给我们今后工作敲了警钟,总结四点注意事项:

一、冲转期间,监盘人员必须集中精神,做到所有重要参数心中有数。

二、冲转过程中,避免进行与汽轮机本体相关的操作,如需操作,必须严格按照规程,严防冷水冷汽进入汽缸。

三、冲转前准备工作要认真、负责,汽轮机本体相关疏水手动门开度必须全开,不能打折扣。

对汽轮机各轴承油系统参数要掌握,要上下通气,及时汇报。

图二

主轴部分常见故障1[1]

主轴部分常见故障 1.故障现象:主轴异响严重;转数高时有噪声;温升比较高。 原因分析:①可能主轴轴承研伤或损坏; ②可能主轴润滑不好,造成缺油;或润滑油脏或有杂质; ③可能隔环端面有脏物; ④可能主轴轴承的预紧力过大。 ⑤可能皮带位置和张力不合适; ⑥主轴部件动平衡不好; 解决办法:①更换主轴轴承; ②适当加主轴油;更换新油,保证主轴的清洁; ③拆下主轴后,把隔环进行清洗; ④重新调整预紧力; ⑤重新调整皮带位置和张力; ⑥重新调整动平衡; 2.故障现象:主轴有异响,用手旋转时费力,有明显的卡塞感觉。 原因分析:可能锁紧汽缸打刀撞块的螺钉松动造成撞块松动,使得锁紧蝶簧螺母与撞块之间没有间隙,从而产生摩擦。 解决办法:紧固松动的螺母,使两者之间的间隙合适。 3.故障现象:在切削过程中,振动大。 原因分析:①可能主轴轴承拉毛或损坏;②轴承预紧螺母松动造成主轴有窜动;③轴承预紧力不够、间隙过大;④其他因素; 解决办法:①更换轴承;②紧固螺母,确保主轴精度合格; ③重新调整轴承间隙,但预紧力不要过大; ④检查刀具或改变切削参数。 4.故障现象:在换刀过程中出现刀具数据错误。 原因分析:①可能主轴上无刀开关(SQ9:X1000.3)的状态不正常,可能

拉钉长度不合适引发;②可能主轴上的刀号有问题。 解决办法:①按下述表一重新调整无刀开关的位置,使其状态正常;拉钉不合适请更换,如开关损坏请更换;②按下述方法检查主轴刀 号D420参数是否与主轴当前有无刀状态一致。 system PMC PMCPRM DA TA G.DA TA D420 5.故障现象:主轴在低速某个范围内转动有轻微噪声。 原因分析:如果避开此范围没问题那就属于正常现象。 解决办法:在加工中避开此段转速。 6.故障现象:松刀失败报警。 原因分析:①没有在规定时间内完成松刀动作,可能延时过短;②可能松刀电磁阀和松刀汽缸不正常;③可能气压瞬间不足;④可能松 刀开关位置处于临界。 解决办法:①检查松刀机构是否有问题,如正常把松刀延时(T6)加长进行实验; system PMC PMCPRM TIMER T6,适当增加; ②如果电磁阀损坏请更换; ③提高气压,使松刀正常; ④按下表的状态重新调整开关位置,使其状态正常。 system PMC PMCDGN STA TU X1000 7.故障现象:用检棒检测远端跳动过大。 原因分析:①可能主轴内进入了灰尘或铁屑或油渍;②可能主轴锥孔有损伤。 解决办法:①清理主轴锥孔;②如锥孔有损伤,请拆下重新修理。 8.故障现象:主轴不能旋转。

温升测试规范

研祥智能科技股份有限公司测试规范 MTD-CS-182 A1 温升测试规范 (共 7 页) 起草:冯金勇 2009.7.20 审核:卢栋才 2009.7.20 批准:卫海龙 2009.7.20 研祥智能科技股份有限公司技术管理本部发布 QR-STA-017 版本:A1

目次 前言............................................................................................................................................................... I 修订履历...................................................................................................................................................... II 1 范围 (1) 2 规范性引用文件 (1) 3 术语和定义 (1) 3.1 温升 (1) 3.2 热点 (1) 3.3 温度稳定 (1) 4 要求 (1) 4.1 测试配置的选取 (1) 4.2 测试点的选取 (1) 4.3 加载发热卡 (1) 5 试验方法 (1) 5.1 试验环境条件 (2) 5.2 试验程序 (2) 5.3 判定标准 (2) 5.4 常温温升超标时的选择 (3)

前言 温升测试是对产品散热性能的检测。本规范主要规定了整机、板卡、笔记本、CPCI系列产品温升测试的试验要求。 本规范由研祥智能科技股份有限公司技术管理本部中试部提出并归口管理。 本规范起草部门:中试部 本规范主要起草人:丁登峰冯金勇 本规范审核人:卢栋才 本规范批准人:卫海龙

引风机振动增大原因的诊断与处理示范文本

文件编号:RHD-QB-K6229 (安全管理范本系列) 编辑:XXXXXX 查核:XXXXXX 时间:XXXXXX 引风机振动增大原因的诊断与处理示范文本

引风机振动增大原因的诊断与处理 示范文本 操作指导:该安全管理文件为日常单位或公司为保证的工作、生产能够安全稳定地有效运转而制定的,并由相关人员在办理业务或操作时进行更好的判断与管理。,其中条款可根据自己现实基础上调整,请仔细浏览后进行编辑与保存。 1台300 MW机组锅炉配备2台型号为 AN25eb、静叶可调轴流式引风机。该风机自投运以来,因振动超标等问题采取过一些措施,但风机振动特性仍表现在空载或低负荷运行时振动小,在高负荷、满负荷时振动增大现象,且多次被迫降负荷或停风机处理,振动威胁着机组安全经济运行。 1 振动诊断 1.1 原因分析 (1) 引风机振动,一般来说其振动源应该来自风机本身,如转动部件材料的不均匀性;制造加工误差

产生的转子质量不平衡;安装、检修质量不良;锅炉负荷变化时引风机运行调整不良;转子磨损或损坏,前、后导叶磨损、变形;进出口挡板开度调节不到位;轴承及轴承座故障等,都可使引风机在很小的干扰力作用下产生振动。 但由于采取了一系列相应的处理措施,如风机叶轮和后导叶进行了防磨处理,轴承使用进口优质产品,轴承箱与芯筒端板的连接高强螺栓采取了防松措施,对芯筒的支承固定进行了改进,还增加了拉筋;严格检修工艺质量,增加引风机运行振动监测装置等,解决了一些实际问题,风机低负荷运行良好,但高负荷振动增大现象仍未能解决。 (2) 该风机在冷态下启动升至工作转速和低负荷时振动小,说明随转速变化由转子质量不平衡引起振动的问题影响不大;从风机振动频谱分析看出风机振

电动机三种典型振动故障的诊断(1)

电动机三种典型振动故障的诊断 1 引言 某造纸厂一台电动机先后出现了三种典型的振动故障: (1) 基础刚性差; (2) 电气故障; (3) 滚动轴承损坏。 现将诊断分析及处理过程进行简单的描述和总结: 此电动机安装于临时混凝土基础上,基础由四根混凝土支柱支撑于二楼楼板横梁上,基础较为薄弱。电动机运行时振动较大,基础平台上感觉共振强烈。没有发现其他异常。 电动机结构型式及技术参数如下: 三相绕线型异步电动机 型号:yr710-6 额定功率:2000kw 额定转速:991r/min 工作频率:50hz 额定电压:10kv 极数:6 滚动轴承:联轴节端nu244c3; 6244c3 末端: nu244c3 (fag) 针对本电动机的特点,采用entek data pactm 1500数据采集器+9000a-lbv加速度传感器; enmoniter odyssey软件进行振动数据的采集和分析: 2 电动机基础刚性弱的诊断过程 2001年8月21日,采用entek data pactm 1500数据采集器对此电动机进行测试。首先,

断开联轴节,进行电动机单试。测量电动机两端轴承座处水平、垂直、轴向三个方向的振动速度有效值(mm/s rms)、振动尖峰能量(gse)幅值及频谱;测量电动机地脚螺栓、基础、基础邻近台板各点及台板下支撑柱上各点的振动位移峰峰值(μm p-p); 测量电动机两侧轴承座 水平、垂直方向的工频(1×n)振动相位角。将电动机断电,采集断电瞬间前后电动机振动频谱瀑布图。 之后,重新找正对中,带负荷运行进行测试,测试内容同上。 测点位置如图1所示;对电动机基础、地脚螺栓及台板各点振动幅值进行测量的数据如图2、图3所示。 图1 图2 振动数据侧视图

电机振动噪音的原因及解决措施

电机振动噪音的原因及解决措施 电机振动噪音的原因及解决措施一般评估电动机的品质除了运转时之各特性外,以人之五感判断电机振动及电机振动噪音的情形较多。而电动机产生的电机振动电机振动噪音,主要有: 1、机械电机振动电机振动噪音,为转子的不平衡重量,产生相当转数的电机振动。 2、电动机轴承的转动,正常的情形产生自然音,精密小型电动机或高速电动机情形以外,几乎不会有问题。但轴承自然的电机振动与电动机构成部材料的共振,轴承的轴方向弹簧常数使转子的轴方向电机振动,润滑不良产生摩擦音等问题产生。 3、电刷滑动,具有电刷的DC电动机或整流子电动机,会产生电刷的电机振动噪音。 4、流体电机振动噪音,风扇或转子引起通风电机振动噪音对电动机很难避免,很多情形左右电动机整体的电机振动噪音,除风扇的叶片或铁心的齿引起气笛音外,也有必要注意通风上的共鸣。 5、电磁的电机振动噪音,为磁路的不平衡或不平衡磁力及气隙的电磁力波产生之电机振动噪音,又磁通密度饱和或气隙偏心引起磁的电机振动噪音。一、机械性电机振动的产生原因与对策 1、转子的不平衡电机振动 A、原因: ·制造时的残留不平衡。

·长期间运转产生尘埃的多量附着。 ·运转时热应力引起轴弯曲。 ·转子配件的热位移引起不平衡载重。 ·转子配件的离心力引起变形或偏心。 ·外力(皮带、齿轮、直结不良等)引起轴弯曲。 ·轴承的装置不良(轴的精度或锁紧)引起轴弯曲或轴承的内部变形。 B、对策: ·抑制转子不平衡量。 ·维护到容许不平衡量以内。 ·轴与铁心过度紧配的改善。 ·对热膨胀的异方性,设计改善。 ·强度设计或装配的改善。 ·轴强度设计的修正,轴联结器的种类变更以及直结对中心的修正。 ·轴承端面与轴附段部或锁紧螺帽的防止偏靠。 2、轴承之异常电机振动与电机振动噪音 A、原因: ·轴承内部的伤。 ·轴承的轴方向异常电机振动,轴方向弹簧常数与转子质量组成电机振动系统的激振。

温升测试规范

1.0测试目的 本作业指导书描述了园林工具、电动工具产品在发热试验中的工作程序,用以确定产品各部件的温升是否符合标准规定的允许值。 2.0适用范围: 适用于符合标准要求的所有园林工具及电动工具产品。 3.0 名词术语: 热平衡--- 每隔前面已用的测试时间的10%的时间(但不少于5分钟)连续三次读数, 其变化少于1℃时样机所达到的热稳定状态. 4.0 参考文献: EN/UL/CSA/GLOBE要求 5.0 职责:

实验室所有技术员及工程师 6.0 测试设备: 6.1 变频电源 6.2 交直流电参数测量仪 6.3 热电偶线(K型或J型) 6.4 UL胶水和催化剂 6.5 数据采集仪(安捷伦) 6.6 电机温升测试仪 7.0 测试程序: 7.1 温升测试前的条件。 7.1.1 使用的所有设备都必须以一年为周期进行调校. 载有最后调校日期和调校周期的调校粘纸必须粘固在每一台仪器上. 7.1.2 检查样机的完整性,零部件,配件,附件应齐全。

7.1.3准备具有代表性的样机在温度23℃±2℃,湿度50﹪RH—90﹪RH之内的环境温度下放置10H,至样机表面温度达到与室温平衡进行测试。 7.2 温升测试前的准备。 7.2.1 根据标准中对被测产品测试点位置的要求,把热电偶牢固粘接在被测产品各测量点部位的表面(除非标准另有规定选用其它热电偶外),并应确保连接至数据采集仪的热电偶设置与仪器操作规范的要求一致。 a、热电偶线:J型或K型长度约1mm—2mm,探头为碰焊,材 料为铁–铜镍合金(J型),铬-硅,镍合金(K型) b、胶水,崔化剂(质量需保证,需有证可或能满足要求) c、对于工具类的产品通常需要布点的位置有: 电机绕组,炭刷,轴承(需要钻孔),电机外壳,开关,内部导线,把握手柄,电阻,电容,PCB,IC,外壳(出风口处)等。 d、焊点:把探头紧贴在被测位置的比较恰当的点,打上一点胶水 (胶水不宜过多,能粘住即可) e、热电偶走线:

引风机振动大分析

1B、2A引风机电机轴向振动分析 我厂引风机采用成都电力机械厂的Y A15236-8Z型静叶可调轴流风机,电机为湘潭电机厂的YKK710-6W型空冷电机,电机功率为2240KW,额定电流为267A 转速为980rpm。2012年4月份发现2A引风机电机和1B引风机电机轴向间歇性振动大,最大达20S。 2012年6月份将风机振动测点安装至电机轴向进行实时监测,根据监测数据分析显示电机轴向振动波动频繁。 联系热控从DCS画面中调取了11日至24日1B及2A轴向振动、负荷、电流、风机静叶开度、排烟温度、引风机入口压力、空预器进出口烟气压差曲线图,由生技部电气、锅炉配合分析。从调取的曲线中未发现振动与运行工况变化有明显的关系。以下是几个振动波动明显的曲线图: 1B曲线图 图1 图1:2012.06.11 14:30-16:00 1B引风机轴向振动,其他工况正常。排烟温度:137℃。

图2 图3 图2,3:2012.06.11 21:38-06.12 23:14 1B引风机长时间轴向振动大,其他 工况无明显异常。排烟温度:135摄氏度。

图4 图4:2012.06.13 22:20 1B引风机轴向振动突然减小后又增大,从曲线分析由于功率波动导致引风机电流波、引风机烟气入口压力、空预器进出口压差、引 风机静叶反馈波动。排烟温度132℃。 图5 图5:2012.06.19 09.40.00左右轴向震动从4mm/S在缓慢下降至3mm/S 后突升至6mm/S,然后开始缓慢下降。此时空预器烟气压差、引风机电流、负荷从小到大,随后下降。但电机轴向震动在此点出现缓降突升趋势。此时排烟温度 为137℃。

主轴抱死原因分析

主轴抱死原因分析 1 事故描述: 2010年7月、YK20100磨齿机砂轮主轴在2000转/分试运行时、突然出现主轴抱死现象; 2010年10月5日、YK2050磨齿机砂轮主轴在2000转/分试运行时、主轴又重复主轴突然抱死现象; 二次质量事故给公司造成巨大损失、同一质量问题在如此短的时间里重演、说明我们的主轴装配存在较大的问题。 2原因分析: 主轴抱死、不外出以下原因: 1)预紧力过大; 2)润滑脂选择不合理; 3)滚道不干净、有异物; 4)超过主轴极限转速,温升过快。 二个主轴抱死的转速2000转/分左右,属于中底速工作,转速不高,且有加速过程、温升过快是不成立的,润滑脂选择不符合高速运转的条件,但在2000转/分左右就导致主轴抱死的可能性极小。 按上述分析、导致主轴抱死的主要原因、应该是预紧力过大和滚道不干净。就这二个问题,我的看法如下: 二台主轴抱死出现在同一转速区、抱死轴承处在同一装配位置、滚道不干净的假设在同一部位出现机遇很小、可以不考虑。真正造成主轴抱死的原因是预紧力过大、中高速转动时,不同材料、不同结构升温速度不一样、膨胀系数有差异、造成钢球受压后无法滚动。出现突然抱死。 3造成预紧过大的原因分析 能导致预紧过大的原因有如下几条: 1)设计不合理、在特定条件下选择预紧力过大, 2)装配做预紧时测量的数据不正确;误判预紧力; 3)预紧配磨方法不正确;改变了设计预紧力; 4)突然遇外力作用,造成预紧力改变。 通过查阅资料、预紧力设计选用是合理、委外装配的主轴也没出现问题, 说明设计不合理是不存在的,YK 2050进行过结构尺寸改进,只有在这种特定条件下能够出现,在YK 20100中条件是没有改变的。我认为设计预紧力是合理的; 目前预紧力测试数据齐全,装配作预紧时测量的数据不正确;误判预紧力;这一点也可排除; 主轴在正常情况下工作并无切削外力突然增加,突然遇外力作用,造成预紧力改变的可能性也不存在。 从上述分析可来判断、造成主轴抱死的真正原因就是预紧配磨方法不正确;理由如下: 通过多方面了解,目前我们的主轴装配预加负荷的方法是: 1)单独给每个轴承按设计要求预加负荷后,检查内外圈高度差, 2)按成组轴承内外圈高度误差之和配磨内外调整垫的厚度差;如下图(1),如果测量的厚度差分别是0.02、0.03、0.02二组数据、

电机常见的振动故障原因

编号:SM-ZD-75861 电机常见的振动故障原因Organize enterprise safety management planning, guidance, inspection and decision-making, ensure the safety status, and unify the overall plan objectives 编制:____________________ 审核:____________________ 时间:____________________ 本文档下载后可任意修改

电机常见的振动故障原因 简介:该安全管理资料适用于安全管理工作中组织实施企业安全管理规划、指导、检查和决策等事项,保证生产中的人、物、环境因素处于最佳安全状态,从而使整体计划目标统一,行动协调,过程有条不紊。文档可直接下载或修改,使用时请详细阅读内容。 一般来讲,电机振动是由于转动部分不平衡、机械故障或电磁方面的原因引起的。 一、转动部分不平衡主要是转子、耦合器、联轴器、传动轮(制动轮)不平衡引起的。 处理方法是先找好转子平衡。如果有大型传动轮、制动轮、耦合器、联轴器,应与转子分开单独找好平衡。再有就是转动部分机械松动造成的。如:铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。 二、机械部分故障主要有以下几点: 1、联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。还有一种情况,就是有的联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。 2、与电机相联的齿轮、联轴器有毛病。这种故障主要表

振动大实例与原因分析

1倍频振动大除了动平衡还应检查什么? 750KW异步电机,3000V工频,2极,轴长2M6,轴瓦档轴颈80mm,端盖式滑动轴承,中心高500mm。 检修后空载试车,垂直4.6mm/s,水平6.5mm/s,轴向1.2mm/s,振动较大,振感很强。振动频谱1倍频4-5mm/s,2倍频1-2mm/s,断电后1倍频2倍频值一点点降下来的。 据维修技师反应3年前空载试车也是振动大到现场连上机械接手在转就好了,于是到现场安装试车,结果振动还是大。 重新拆回车间,转子在动平衡机上做了动平衡,装配时轴瓦间隙也重新复测了。再试车振动比原来还大了点,频谱和原来一样。 我问了维修人员,动平衡配重2面都加了,轴瓦间隙都在标准里面。 请问做动平衡时是在1300-1500左右做的,有无可能在3000转时平衡改变了? 除了动平衡还要检查其他什么? 可能是共振问题,这个规格的电机转子固有频率接近5ohz,本案例中应大于50hz 动平衡后单机试转仍大,是由于加重后固有频率下降更接近转频,所以振动有升无减 请注意:动平衡的速度不是工频,平衡本身可能是合格的 联合运行振动值更大,是由于连接上了被驱动设备,形成转子副,电机转子带载后固 有频率下降较多,更接近工频。所以振动愈发的大 其实就一句话:组合转子的固有频率小于原来单体的,好像这么说的,原话不记得了 据统计,有19%的设备振动来自动不平衡即一倍频,而产生动不平衡有很多原因。现场测量的许多频谱结果也多与机器的一倍频有关系,下面仅就一倍频振动增大的原因进行分析。 一、单一一倍频信号 转子不平衡振动的时域波形为正弦波,频率为转子工作频率,径向振动大。频谱图中基频有稳定的高峰,谐波能量集中于基频,其他倍频振幅较小。当振动频率小于固有频率时,基频振幅随转速增大而增大;当振动频率大于固有频率时,转速增加振幅趋于一个较小的稳定值;当振动频率接近固有频率时机器发生共振,振幅具有最大峰值。由于通常轴承水平方向的刚度小,振动幅值较大,使轴心轨迹成为椭圆形。振动强烈程度对工作转速的变化很敏感。 1.力不平衡 频谱特征为振动波形接近正弦波,轴心轨迹近似圆形;振动以径向为主,一般水平方向幅值大于垂直方向;振幅与转速平方成正比,振动频率为一倍频;相位稳定,两个轴承处相位接近,同一轴承水平方向和垂直方向的相位差接近90度。 2.偶不平衡 频谱特征为振动波形接近正弦波,轴心轨迹近似圆形;在两个轴承处均产生较大的振动,不平衡严重时,还会产生较大的轴向振动;振幅与转速平方成正比,振动频率以一倍频为主,有时也会有二、三倍频成分;振动相位稳定,两个轴承处相位相差180度。 3.动不平衡 频谱特征为振动波形接近正弦波,轴心轨迹近似圆形;振动以径向为主,振幅与转速平方成正比,频率以一倍频为主;振动相位稳定,两个轴承处相位接近。

温升试验

什么是温升测试仪?温升测试仪工作原理、条件 温升测试仪,可用于考核电器附件在接上负载电流时其表面发 热情况,电极温升是否符合标准的要求,能有效检测插销和插座的 插套是否偏薄,插头和插座是否配合良好 在变压器所有型式试验和例行试验项目中以温升试验最为特殊。现在各大厂家一般都采用短路法,人工现场操作。温升试验具有以 下特点:第一,时间较长,大型变压器的试验需要十几个小时甚至 更长时间,即使中小型的试验过程也需要八、九个小时;第二,试验 过程单调枯燥,不仅需要监视加在被试变压器上的总损耗,调节试 验电源保证所加的总损耗,还要长时间地反复测量温度值。由此可见,温升试验常常长时间在夜间进行,夜间人容易疲劳,再加上试 验过程本身的单调,往往容易影响测量准确度,甚至操作错误。为此,实现试验过程的控制自动化就十分必要。 该温升试验自动控制系统引入微计算机技术,既能自动测量记 录相关温度,做出判断,又能测量试验中的相关电量做到实时监测 加在被试变压器上的总损耗等重要参数,并能在偏离预定值时自动 调整试验电源。 1 试验原理及过程简述 1.1温升试验原理 按JB/T501–91《电力变压器试验导则》进行变压器温升试验 有以下几种方法:直接负载法;相互负载法;循环电流法;零序电流法;短路法。 短路法试验是利用变压器短路产生损耗,来进行温升试验的。 目前,一般都用短路法。短路法试验变压器的温升是所有变压器温 升试验中需要电源容量最小,试验电压最低的试验方法,是大型油 浸式变压器温升试验最常用的方法。 1.2试验过程 采用短路法进行温升试验。首先确定试验电源容量和试验电流,连接好试验线路,然后开始试验。试验中监测加在被试变压器上的 损耗和电流,与设定值进行比较,若超过允许误差范围,调整试验 电源;并在间隔预定时间后(一般间隔15~30min)测试一次试验部 位温度,并记录、对测量结果做出判断。一直到检测的顶层油温升 的变化率小于1K/h,并继续维持3h,就认为油顶层温升已经稳定。 取最后一个小时中的平均值为油顶层温升。 之后,开始试验的第二阶段:绕组温升试验(测量热态电阻, 冷态电阻在温升试验前已经测定)。

锅炉引风机振动分析及处理

锅炉引风机振动分析及处理 摘要:风机振动是运行中常见的现象,只要在振动控制范围内,不会造成太大 的影响。但是风机的振动超标后,会引起轴承座或电机轴承的损坏、电机地脚螺 栓松动、风机机壳、叶片和风道损坏、电机烧损发热等故障,使风机工作性能降低,甚至导致根本无法工作。严重的可能因振动造成事故,危害人身健康及工作 环境。所以查找风机振动超标的原因,并针对不同的现象分析原因采取恰当的处 理办法,往往能起到事半功倍的效果。本文针对锅炉引风机振动分析及处理开展 分析。 关键词:锅炉风机;振动故障;要因分析 引风机作为火力发电厂不可缺少的一部风,其运行状况的好坏直接关系到火 力发电厂的经济效益。对造成引风机振动故障的主要原因进行分析排查。 1、概述 按照国家2011年7月29日发布的最新标准《火电厂大气污染物排放标准》(GB13223-2011)要求,自2014年7月1日起,某企业将执行新标准规定的大 气污染物排放浓度限值,烟尘排放限值为30mg/m3、SO2排放限值为400mg/m (3某区)、NOX排放限值为200mg/m3,我企业投建了电站锅炉烟气除尘脱硫 脱硝项目,从而烟气风阻增大,需提高风机风压。更换成QAY-5D-21.5D型锅炉引风机,流量165174m3/h,压力7000Pa,无负荷单机试车运行发现当风机调节门 开度在50%-60%之间,电流逐步接近额定电流35.5A,风机传动组振动值最高达 到0.223mm,风机机壳及烟道大幅度振动,噪音过大,电机侧振动正常。当风机 调节门开度超过60%,风机传动组振动值逐步正常,噪音减轻,机壳及烟道振动 减小。根据对锅炉引风机运行当中出现的故障看出,风机振动一般归纳为以下几 方面:(1)由基础不牢、连接坚固不够、支承动刚度不足引起振动;(2)风机 转速接近临界转速产生的共振;(3)气流不稳定,调节挡板开度不一致、挡板 销子脱落或损失严重引起;(4)轴承本身损坏或轴承装配不良;(5)部件松动 引起的冲击力;(6)联轴器故障、转子不同心、不平直和轴径本身不圆;(7) 转子不平衡量产生的离心力;(8)电机轴承故障。排除法分别对以上8方面进 行试验数据分析对比发现有可能因气流不稳定,调节挡板开度不一致、挡板销子 脱落或损失严重引起的风机振动。联系厂家技术售后人员,经厂家技术人员对现 场判断,怀疑风机调节门开度在50%-60%之间,使风机气流产生共振,导致振动 情况。按照厂家人员指导在风机入口喇叭口处增加导流板(图1),使风机在进 风的过程中,风向均匀一致,不会发生紊乱,消除风机气流产生的共振。工作完 成后,开始试机,现场测振值结果稍有改变,机壳及烟道振动幅度仍偏大,调节 门开度达到60%以上,电机额定电流超标(35.5A),无法满足锅炉生产负荷要求。 2、振动产生的原因分析 (1)电动机的振动;电动机转子通过二支点的滚动轴承来旋转,轴承的轴向和径向的间隙很小,在润滑状态下磨损产生的振动和扫膛引起的振动极小,一般 不会给引风机造成太大的影响。(2)引风机轴承箱的振动;轴承箱主轴承损坏 和主轴弯曲、地脚螺栓松动和基础下沉会引起振动。(3)联轴器的振动;联轴 器磨损、连接不良、两轴中心线偏差均会引起振动。(4)风机壳体的振动;风 机壳体是由4mm薄钢板焊接而成,本身体型较大,运行中烟气流动使壳体产生 共振。同时,水膜除尘器在处理烟气的过程中,因水膜的不均匀等原因,烟气湿 度极度不均引起的振动。(5)叶轮的振动;烟气携带的灰尘颗粒粘附在叶轮上

adams振动分析实例中文版

1.问题描述 研究太阳能板展开前和卫星或火箭分离前卫星的运行。研究其发射振动环境及其对卫星各部件的影响。 2.待解决的问题 在发射过程中,运载火箭给敏感部分航天器部件以高载荷。每个航天器部件和子系统必学设计成能够承受这些高载荷。这就会带来附加的质量,花费高、降低整体性能。 更好的选择是设计运载火箭适配器(launch vehicle adapter)结构。 这部分,将设计一个(launch vehicle adapter)的隔离mount,以在有效频率范围降低发射震动传到敏感部件的部分。关心的敏感部件在太阳能板上,对70-100HZ的输入很敏感,尤其是垂直于板方向的。 三个bushings将launch vehicle adapter和火箭连接起来。Bushing的刚度和阻尼影响70-100HZ范围传递的震动载荷。所以设计问题如下: 找到运载火箭适配器系统理想刚度和阻尼从而达到以下目的: 传到航天器的垂直加速度不被放大; 70-100HZ传递的水平加速度最小。 3.将要学习的 Step1——build:在adams中已存在的模型上添加输入通道和振动执行器来时系统振动,添加输出通道测量响应。 Step2——test:定义输入范围并运行一个振动分析来获得自由和强迫振动响应。 Step3——review:对自由振动观察模态振型和瞬态响应,对强迫振动,观察整体响应动画,传递函数。 Step4——improve:在横向添加力并检查传递加速度,改变bushing的刚度阻尼并将结果作比较。添加频域测量供后续设计研究和优化使用。

3.1需创建的东西:振动执行器、输入通道、输出通道 完全非线性模型 打开模型在install dir/vibration/examples/tutorial satellite 文件夹下可将其复制到工作木录。 加载Adams/vibration模块:Tools/ plugin Manager. 仿真卫星模型:仿真看其是否工作正常,仿真之前关掉重力,这个仿真太阳能板在太空中的位置。 关掉重力:Settings——Gravity ; 仿真:tool面板——simulation ,设置仿真时间是15s,步长为500;点击,将停在仿真后mode 返回最初的模型状态:点击,把重力打开,这时模型回到振动分析准确的发射状态。

风机振动原因分析

电站风机振动故障的几种简易诊断 2009-11-18 11:20:44 来源:中国化工仪器网 风机是电站的重要辅机,风机出现故障或事故时,将引起发电机组降低出力或停运,造成发电量损失。而电站风机运行中出现最多、影响最大的就是振动,因此,当振动故障出现时,尤其是在故障预兆期内,迅速作出正确的诊断,具有重要的意义。简易诊断是根据设备的振动或其他状态信息,不用昂贵的仪器,通常运用普通的测振仪,自制的听针,通过听、看、摸、闻等方式,判断一般风机振动故障的原因。文中所述振动基于电厂离心式送风机、引风 机和排粉机。1 轴承座振动 1.1 转子质量不平衡引起的振动 在现场发生的风机轴承振动中,属于转子质量不平衡的振动占多数。造成转子质量不平衡的原因主要有:叶轮磨损(主要是叶片)不均匀或腐蚀;叶片表面有不均匀积灰或附着物(如铁锈);机翼中空叶片或其他部位空腔粘灰;主轴局部高温使轴弯曲;叶轮检修后未找平衡;叶轮强度不足造成叶轮开裂或局部变形;叶轮上零件松动或连接件不紧固。转子不平衡引起的振动的特征:①振动值以水平方向为最大,而轴向很小,并且轴承座承力轴承处振动大于推力轴承处;②振幅随转数升高而增大;③振动频率与转速频率相等;④振动稳定性比较好,对负荷变化不敏感;⑤空心叶片内部粘灰或个别零件未焊牢而位移时,测量的相位角值不稳定,其振动频率为30%~50%工作转速。 1.2 动静部分之间碰摩引起的振动 如集流器出口与叶轮进口碰摩、叶轮与机壳碰摩、主轴与密封装置之间碰摩。其振动特征:振动不稳定;振动是自激振动与转速无关;摩擦严重时会发生反向涡动; 1.3 滚动轴承异常引起的振动 1.3.1 轴承装配不良的振动 如果轴颈或轴肩台加工不良,轴颈弯曲,轴承安装倾斜,轴承内圈装配后造成与轴心线不重合,使轴承每转一圈产生一次交变的轴向力作用,滚动轴承的固定圆螺母松动造成 局部振动。其振动特征为:振动值以轴向为最大;振动频率与旋转频率相等。 1.3.2 滚动轴承表面损坏的振动 滚动轴承由于制造质量差、润滑不良、异物进入、与轴承箱的间隙不合标准等,会出现磨损、锈蚀、脱皮剥落、碎裂而造成损坏后,滚珠相互撞击而产生的高频冲击振动将传给轴承座,把加速度传感器放在轴承座上,即可监测到高频冲击振动信号。这种振动稳定性很差,与负荷无关,振动的振幅在水平、垂直、轴向三个方向均有可能最大,振动的精密诊断要借助频谱分析,运用频谱分析可以准确判断轴承损坏的准确位置和损坏程度,在此不加阐述。表1列出滚动轴承异常现象的检测,可以看出各种缺陷所对应的异常现象中,振动是最普遍的现象,抓住振动监测就可以判断出绝大多数故障,再辅以声音、温度、磨耗金属的监测,以及定期测定轴承间隙,就可在早期预查出滚动轴承的一切缺陷。 1.4 轴承座基础刚度不够引起的振动 基础灌浆不良,地脚螺栓松动,垫片松动,机座连接不牢固,都将引起剧烈的强迫共振现象。这种振动的特征:①有问题的地脚螺栓处的轴承座的振动最大,且以径向分量最大;②振动频率为转速的1、3、5、7等奇数倍频率组合,其中3倍的分量值最高为其频域特征。 1.5 联轴器异常引起的振动 联轴器安装不正,风机和电机轴不同心,风机与电机轴在找正时,未考虑运行时轴向位移的补偿量,这些都会引起风机、电机振动。其振动特征为:①振动为不定性的,随负荷变化剧烈,空转时轻,满载时大,振动稳定性较好;②轴心偏差越大,振动越大;③电机

大型轴流风机各类振动原因分析及处理措施

大型轴流风机各类振动原因分析及处理措施 轴流风机以其流量大、启动力矩小、对风道系统变化适应性强的优势逐步取 代离心风机成为主流。轴流风机有动叶和静叶2种调节方式。动叶可调轴流风机通过改变做功叶片的角度来改变工况,没有截流损失,效率高,还可以避免在小流量工况下出现不稳定现象,但其结构复杂,对调节装置稳定性及可靠性要求较高,对制造精度要求也较高,易出现故障,所以一般只用于送风机及一次风机。静叶可调轴流风机通过改变流通面积和入口气流导向的方式来改变工况,有截流损失,但其结构简单,调节机构故障率很低,所以一般用于工作环境恶劣的引风机。 随着轴流风机的广泛应用,与其结构特点相对应的振动问题也逐步暴 露,这些问题在离心式风机上则不存在或不常见。本文通过总结各种轴流风机异常振动故障案例,对其中一些有特点的振动及其产生的原因进行汇总分析。 一、动叶调节结构导致振动 动叶可调轴流风机通过在线调节动叶开度来改变风机运行工况,这主要依赖轮毂里的液压调节控制机构来实现,各个叶片角度的调节涉及到一系列的调节部件,因而对各部件的安装、配合及部件本身的变形、磨损要求较高,液压动叶调节系统结构如图1所示。动叶调节结构对振动的影响主要分单级叶轮的部分叶片开度不同步、两级叶轮的叶片开度不同步及调节部件本身偏心3个方面。 (一)单级叶轮部分叶片开度不同步 单级叶轮部分叶片开度不同步主要是由于滑块磨损、调节杆与曲柄配合松动、叶柄导向轴承及推力轴承转动不畅引起的。这些部件均为液压缸到动叶片之间的传动配合部件,会导致部分风机叶片开度不到位,而风机叶片重量及安装半径均较大,部分风机叶片开度不一致会产生质量严重不平衡,导致风机在高转速下出现明显振动。 单级叶轮部分叶片开度不同步引起的振动主要特点如下: 1)振动频谱和普通质量均不平衡,振动故障频谱中主要为工频成分,同时部分叶片不同步会产生一定的气流脉动,使振动频谱中出现叶片通过频率及其谐波,部分部件的磨损及松动则会产生一定的非线性冲击,使振动频谱中出现工频高

风机振动原因分析

1 轴承座振动 转子质量不平衡引起的振动在现场发生的风机轴承振动中,属于转子质量不平衡的振动占多数。造成转子质量不平衡的原因主要有:叶轮磨损(主要是叶片)不均匀或腐蚀;叶片表面有不均匀积灰或附着物(如铁锈) ;机翼中空叶片或其他部位空腔粘灰;主轴局部高温使轴弯曲;叶轮检修后未找平衡;叶轮强度不足造成叶轮开裂或局部变形;叶轮上零件松动或连接件不紧固。转子不平衡引起的振动的特征:①振动值以水平方向为最大,而轴向很小,并且轴承座承力轴承处振动大于推力轴承处;②振幅随转数升高而增大;③振动频率与转速频率相等;④振动稳定性比较好,对负荷变化不敏感;⑤空心叶片内部粘灰或个别零件未焊牢而位移时,测量的相位角值不稳定,其振动频率为30%~50% 工作转速。 动静部分之间碰摩引起的振动如集流器出口与叶轮进口碰摩、叶轮与机壳碰摩、主轴与密封装臵之间碰摩。其振动特征:振动不稳定;振动是自激振动与转速无关;摩擦严重时会发生反向涡动; 滚动轴承异常引起的振动 轴承装配不良的振动如果轴颈或轴肩台加工不良,轴颈弯曲,轴承安装倾斜,轴承内圈装配后造成与轴心线不重合,使轴承每转一圈产生一次交变的轴向力作用,滚动轴承的固定圆螺母松动造成局部振动。其振动特征为:振动值以轴向为最大;振动频率与旋转频率相等。 滚动轴承表面损坏的振动滚动轴承由于制造质量差、润滑不良、异物进入、与轴承箱的间隙不合标准等,会出现磨损、锈蚀、脱皮剥落、碎裂而造成损坏后,滚珠相互撞击而产生的高频冲击振动将传给轴承座,把加速度传感器放在轴承座上,即可监测到高频冲击振动信号。这种振动稳定性很差,与负荷无关,振动的振幅在水平、垂直、轴向三个方向均有可能最大,振动的精密诊断要借助频谱分析,运用频谱分析可以准确判断轴承损坏的准确位臵和损坏程度,抓住振动监测就可以判断出绝大多数故障,再辅以声音、温度、磨耗金属的监测,以及定期测定轴承间隙,就可在早期预查出滚动轴承的一切缺陷。 | 轴承座基础刚度不够引起的振动 基础灌浆不良,地脚螺栓松动,垫片松动,机座连接不牢固,都将引起剧烈的强迫共振现象。这种振动的特征:①有问题的地脚螺栓处的轴承座的振动最大,且以径向分量最大;②振动频率为转速的1、3、5、7等奇数倍频率组合,其中3倍的分量值最高为其频域特征。 联轴器异常引起的振动 联轴器安装不正,风机和电机轴不同心,风机与电机轴在找正时,未考虑运行时轴向位移的补偿量,这些都会引起风机、电机振动。其振动特征为:①振动为不定性的,随负荷变化剧烈,空转时轻,满载时大,振动稳定性较好;②轴心偏差越大,振动越大;③电机单独运行,振动消失;④如果径向振动大则为两轴心线平行,轴向振动大则为两轴心线相交#

主轴温升测试规程

主轴温升测试规程 文件编号: 版本: 发行日期: 批准审核编制 1.目的 为了保障成台套产品的质量,规范主轴温升测试,特制定本规程。

生效日期页次 2.范围 本公司内台套产品的主轴温升测试。 3.引用标准 GB/T 9601-2006 4.使用仪器 产品名称:非接触式红外测温仪 4.1 工作原理 红外测温仪测量物体的表面温度是利用光传感器接收测量物体发出的红外线光谱,进行收集、聚焦。再由其他的电路将信息转化为读书显示在机上。 4.2 产品功能 产品型号:AR842A+ 产品图示技术参数 测温范围 -50℃~600℃/ -58℉~1112℉ 测温精确度 -50℃(-58℉)至-32℃(-25.6℉)±3℃ -32℃(-25.6℉)至0℃(-32℉)±2℃ 0℃(32℉)至100℃(212℉)±2℃ 100℃以上±2℃(假定工作环境:23℃±3℃) 测量物距比:12:1 发射率: 0.10~1.00可调 解析度: 0.1℃or 0.1℉(<1000℃) 光谱响应和反应时间(8—14)um & 500ms 重复性±1 or ±1℃ 续表

生效日期页次 产品功能 最大值、最小值、平均值、温差测量功能;高温、低温报警功能;℃/℉单位转换/数据存储;数据保持显示功能;激光定位/背光显示功能 5.测试程序 主轴达到稳定温度时,检查温度和温升,温度和温升值不应超过表一的规定 表一单位为摄氏度主轴轴承型式温度温升 滑动轴承60 30 滚动轴承70 40 注:机床经过一定时间的运转后,其测量温度值上升幅度不超过每小时5℃.一般可认为已达到稳定温度。 5.1 主轴温度和室温的测量 5.1.1 机床主轴在高速下运转,每间隔一定时间测量主轴的温度和室温。经一定时间的运转后, 主轴温度上升幅度不超过每小时5℃,可认为已达到稳定温度。 5.1.2 以时间(T)为横坐标,温度(t)为纵坐标,将间隔一定时间测得的主轴温度和室温画 成变化曲线图,使每小时温度上升5℃的斜率线与轴承温度变化曲线相切。该切点定位 主轴达到稳定温度时的温度(t 1),此值减去同一时间测得的室温值(t ),即为主轴达 到稳定温度时的温升值(t 2 )主轴温度和室温变化曲线实例见图1

电机振动十大原因,查找检修得看这些具体案例

电机振动十大原因,查找检修得看这些具体案例 电机振动的原因很多,也很复杂。8极以上大极数电机不会因为电机制造质量问题引起振动。振动常见于2--6极电机,GB10068-2000,《旋转电机振动限值及测试方法》规定了在刚性基础上不同中心高电机的振动限值、测量方法及刚性基础的判定标准,依据此标准可以判断电机是否符合标准。 电动机振动的危害 电动机产生振动,会使绕组绝缘和轴承寿命缩短,影响滑动轴承的正常润滑,振动力促使绝缘缝隙扩大,使外界粉尘和水分入侵其中,造成绝缘电阻降低和泄露电流增大,甚至形成绝缘击穿等事故。另外,电动机产生振动,又容易使冷却器水管振裂,焊接点振开,同时会造成负载机械的损伤,降低工件精度,会造成所有遭到振动的机械部分的疲劳,会使地脚螺丝松动或断掉,电动机又会造成碳刷和滑环的异常磨损,甚至会出现严重刷火而烧毁集电环绝缘,电动机将产生很大噪音,这种情况一般在直流电机中也时有发生。 电动机振动的十个原因 1.转子、耦合器、联轴器、传动轮(制动轮)不平衡引起的。 2.铁心支架松动,斜键、销钉失效松动,转子绑扎不紧都会造成转动部分不平衡。 3.联动部分轴系不对中,中心线不重合,定心不正确。这种故障产生的原因主要是安装过程中,对中不良、安装不当造成的。 4.联动部分中心线在冷态时是重合一致的,但运行一段时间后由于转子支点,基础等变形,中心线又被破坏,因而产生振动。 5.与电机相联的齿轮、联轴器有故障,齿轮咬合不良,轮齿磨损严重,对轮润滑不良,联轴器歪斜、错位,齿式联轴器齿形、齿距不对、间隙过大或磨损严重,都会造成一定的振动。 6.电机本身结构的缺陷,轴颈椭圆,转轴弯曲,轴与轴瓦间间隙过大或过小,轴承座、基础板、地基的某部分乃至整个电机安装基础的刚度不够。 7.安装的问题,电机与基础板之间固定不牢,底脚螺栓松动,轴承座与基础板之间松动等。 8.轴与轴瓦间间隙过大或过小不仅可以造成振动还可使轴瓦的润滑和温度产生异常。 9.电机拖动的负载传导振动,比如说电机拖动的风机、水泵振动,引起电机振动。 10.交流电机定子接线错误、绕线型异步电动机转子绕组短路,同步电机励绕组匝间短路,同步电机励磁线圈联接错误,笼型异步电动机转子断条,转子铁心变形造成定、转子气隙不均,导致气隙磁通不平衡从而造成振动。

大机组振动原因分析与处理

大机组振动原因分析与处理 摘要简述了引起大型机组振动的几种原因,并对部分原因以现场实际工作经验为例进行了剖析,附以解决方案,对从事该类型工作的设备管理人员解决现场振动问题,具有一定的借鉴意义。 关键词大型机组;振动;轴承;底脚 1 引言 大型压缩机组因其单位效率高,在石油化工行业被越来越多的用户使用,而且朝着大型化,模块化的趋势发展。与此同时,因化工行业连续生产的特殊性,大型机组必须满足长周期、安全、稳定运行的条件。保证大型机组安全稳定的首要条件则是对大型机组的运行状态进行跟踪监控,并实时做好记录,分析机组的状态是否正常,以此来判断机组是否能够继续运行或者确定机组的检修时间等。其中,机组状态检测中首要跟踪的参数便是机组的振动、温度等,很多情况下,振动与温度是有关联的。因此,在测得振动参数后,对比温度参数需要进行深入的分析才能准确判断出原因。 大型机组的振动问题是比较复杂的一个课题,涉及到许多方面。比如,转子动静平衡不好,联轴器不对中,地脚螺栓存在虚脚,轴承间隙不合适,管线应力等其它非机组本身的附加振动源等。一个机组振动超标后,首先要找出振动源,并分析排除可能的情况。有些时候引起振动的原因并不是唯一的,可能存在多项引起振动的原因,这个时候判断问题就比较困难一些,但是只要我们仔细排查,便能最终找到问题所在。 2 引起振动的几种原因 现以某厂5台大型制冷压缩机组为例简要分析一下振动产生的原因以及在现场实际排查的过程和最终解决方案。该厂有汽轮机驱动的离心式制冷压缩机1台,6000V高压电机驱动的喷油双螺杆压缩机4台。这些制冷压缩机组为聚合反应提供冷媒,鉴于生产的连续性,这五台机组必须同时保持高效稳定的运行。监测振动对跟踪与分析机组的运行状态至关重要。振动分为三个方向的振动,水平,垂直,轴向。这三个方向的振动分别能反应机组的不同状态。水平方向振动大,一般反应的是机组转子不平衡或者是联轴器对中不好。垂直振动大则一般反应机组有虚脚,找正不好。轴向振动大从通俗的解释上是存在较大的轴向波动力,如果是压缩机轴向振动大,则可能是由于平衡组件存在问

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