设备设计与维修
堆垛机主梁下挠变形与修复
口彭俊卢灿永吕坚王力
摘要提出堆垛机主梁变形的原因,根据其变形原因,采用预应力拉伸法修复主梁变形,收到预期效果。关键词:堆垛机主梁变形修复
中图分类号:THl7文献标识码:A文章编号:1671-3133(2004)11珈086珈3
堆垛机是一种巷道堆放存取机械。根据起重机械的自身结构和使用的特性,起重机钢结构设计制造应满足承载的强度、刚度和稳定性的要求,并保证起重机工作若干年后,钢结构不得产生影响其使用性能的变形。
一、堆垛机主梁修复前的主要问题及原因
毛坯库堆垛机主梁跨度22.5m、起重量4t、大车运行速度47.9珊/min、起升速度(8/o.8)瑚/min。修复前,该设备存在的最严重问题是主梁下挠,严重威胁该设备的正常运行,经设备安全监测部门鉴定,应做报废处理或立即大修。
主梁现场测量为将两主梁沿纵向中心线均分为16等分,在适当的位置架设一固定的水准仪,然后在每一个均分点测量其标高。测量结果如图l所示。从测量数据分析,两主梁均已发生塑性变形,上拱度为负值,已远远超出起重机出厂时技术参数的要求,现场主梁变形前、后的对比如图2所示。由于上拱度低于水平位置线,所以就发生小车在行走过程中向中心溜移或走不动,大车由于主梁下挠而使车轮倾斜,造成车轮轮缘与轨道产生较大的摩擦力,发生啃轨的现象。若不及时修复下挠,还将造成轨道的严重磨损而报废。
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图1主梁修复前现场检测结果
图2主梁变形前、后对比
毛坯库堆垛机现场使用环境较差,物流每天高达数百吨,使用十分频繁,经常满载或超载运行,故障率较高。此主梁为正轨箱形梁,受正压力、垂直冲击力及自身的重力,在长期的交变应力作用下,产生了变形,
40号工序,其中第3道工步原来RPⅣ值大于40,因此次品率比较高,通过采取表中提到的措施以后,RPⅣ值降为36,使次品率大大下降,生产过程处于比较稳定的状态。
又如某汽车零、部件公司原先未采用FMEA,按照一贯的传统方法进行新产品试制,不仅在开发过程中浪费严重,同时对以后的批量生产也未能做出正确的评估,甚至于在时间上无法满足市场的需要。仅以CGl25化油器开发生产为例,就开发了整整八年,正式批量生产后也质量问题不断,使公司在此项目上亏损严重。而自1998年采用FMEA及其跟踪工作(控制计划)开发水泵、机油泵以来,开发周期缩短,产品试制的质量始终在控制之中,为此节约开发成本数百万元,生产成本得到了有效控制,按时完成了客户的要求。同时,产品质量也得到了有效保障,在同行业中获得了良好品碑,为公司赢得了声誉。
五、结论
FMEA作为在产品及工艺开发过程中对产品及工86艺进行预测和评估的方法,已为欧美等汽车制造商所普遍采用。而随着我国整车及零、部件制造商与国外制造商的密切合作,其应用也越来越广泛,而且取得了良好的效果。
总而言之,FMEA作为质量体系中的重要一环,将在今后的开发过程中发挥巨大的作用。
参考文献
1中国汽车技术研究中心编译.潜在的失效模式及后果分析.2002
2中国汽车技术研究中心编译.产品质量先期策划和控制计划.2002
3中国汽车技术研究中心编译.生产件批准程序.2003
作者通讯地址:上海应用技术学院(200233)
上海理工大学(200092)
上海乾通汽车附件有限公司(200082)
收稿日期:2004072l
现代蒯堵工程2004口1J
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